鐘治琨 胡高斌
(江蘇國(guó)信靖江發(fā)電有限公司,江蘇 泰州 214513)
江蘇國(guó)信靖江發(fā)電有限公司一期工程兩臺(tái)660MW 超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組由上海電氣集團(tuán)生產(chǎn),采用德國(guó)西門(mén)子技術(shù),型號(hào)為N660-25/600/600;兩臺(tái)機(jī)組均自2015 年年初正式投產(chǎn)運(yùn)行。
#1 機(jī)組#7 瓦瓦振自2019 年10 月份開(kāi)始,由之前滿(mǎn)負(fù)荷最大8.9m/s(測(cè)點(diǎn)1,下同)緩慢增長(zhǎng),至1 月初滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)達(dá)到13.8mm/s;1 月13 日,#1 機(jī)組#7 瓦測(cè)點(diǎn)1 達(dá)到最大值14.3mm/s,單點(diǎn)已接近跳閘值(跳閘值為14.7mm/s,二取二),當(dāng)時(shí)負(fù)荷為642MW,測(cè)點(diǎn)2 數(shù)值也達(dá)到了8.7mm/s 左右。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)振時(shí)間:2020 年1 月3 日,機(jī)組負(fù)荷:565MW;與方天振動(dòng)專(zhuān)家就地檢查測(cè)量。
3.1.1 DEH 畫(huà)面顯示#7 瓦瓦振顯示測(cè)點(diǎn)一數(shù)值:12.8mm/s;測(cè)點(diǎn)二數(shù)值:6.3mm/s(表1)。
表1 #1 機(jī)組#7 瓦現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量(合成值)
3.1.2 現(xiàn)場(chǎng)#7 瓦瓦振實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)記錄(合成值)
由于現(xiàn)場(chǎng)手持儀器測(cè)量值為合成值,需要乘以得到和實(shí)際測(cè)點(diǎn)一致的峰峰值,即表2 所示。
3.1.3 現(xiàn)場(chǎng)#7 瓦瓦振實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)記錄(峰峰值)
由于#7 瓦瓦振測(cè)點(diǎn)1 和測(cè)點(diǎn)2 分別在機(jī)組A、B 排呈45°布置,由表2 的45 度方向的振動(dòng)可知,測(cè)點(diǎn)1 的DEH顯示值為12.8mm/s,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量值為12.2 mm/s;測(cè)點(diǎn)二的DEH 顯示值為6.3mm/s,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量值為6.1mm/s;即證明DEH數(shù)值顯示基本正確,排除振動(dòng)探頭異常的可能。
表2 #1 機(jī)組#7 瓦現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量(峰峰值)
對(duì)#7 瓦處發(fā)電機(jī)地腳、臺(tái)板和基礎(chǔ)相關(guān)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)振(測(cè)點(diǎn)1 至測(cè)點(diǎn)5 依次由發(fā)電機(jī)往汽輪機(jī)方向取點(diǎn),B 排側(cè)取點(diǎn)和A 排側(cè)相對(duì)應(yīng)),在#1 機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷下對(duì)#1 機(jī)組#7 瓦處發(fā)電機(jī)地腳、臺(tái)板和基礎(chǔ)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并記錄(記錄值如表3所示)。
由表3 滿(mǎn)負(fù)荷下#1 機(jī)組#7瓦處發(fā)電機(jī)地腳、臺(tái)板和基礎(chǔ)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量可知,發(fā)電機(jī)#7 瓦B 排側(cè)(爐側(cè))地腳水平振速最大達(dá)到2.9mm/s 左右,較之A 側(cè)稍偏大,但是經(jīng)過(guò)和發(fā)電機(jī)廠技術(shù)人員和方天技術(shù)人員確認(rèn):振速小于3mm/s 均屬于良好范疇,故振源并不是因?yàn)榈啬_螺栓松動(dòng)而引起,且機(jī)組調(diào)停時(shí)已用力矩扳手確認(rèn)力矩滿(mǎn)足要求,無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,排除地腳螺栓松動(dòng)引起#7 瓦瓦振的可能。
表3 滿(mǎn)負(fù)荷下#1 機(jī)組#7 瓦現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量(峰峰值)
經(jīng)過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析不難看出,高負(fù)荷時(shí)#7 瓦軸振均為40-55μm 左右,軸振數(shù)值稍稍偏大,但不足以導(dǎo)致#7 瓦高負(fù)荷下的瓦振值(對(duì)比同時(shí)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子徑向瓦的#6 瓦,#6 瓦最大軸振甚至達(dá)到83μm,但瓦振一直在5mm/s 以下),經(jīng)過(guò)與方天振動(dòng)專(zhuān)家的共同分析判斷:引起瓦振異常的主要原因不是軸振,軸振只是一小部分因素,可以通過(guò)動(dòng)平衡的方式來(lái)減少由軸振引起的瓦振。
通過(guò)歷史數(shù)據(jù)對(duì)比分析基本排除機(jī)組真空、氫氣溫度、密封油溫等參數(shù)對(duì)#7 瓦瓦振的影響,且密封油溫和氫溫都已經(jīng)配合發(fā)電部完成試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn),它們的變化對(duì)#7 瓦瓦振幾乎沒(méi)有影響。
由歷史數(shù)據(jù)可以看出,深度調(diào)峰后或者機(jī)組啟停后同工況下#7 瓦的瓦振在不斷變化,可以判斷機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)是導(dǎo)致#1 機(jī)組#7 瓦瓦振變化的誘因。在深度調(diào)峰下,轉(zhuǎn)子的負(fù)載力發(fā)生顯著變化,轉(zhuǎn)子和軸瓦的相對(duì)位置發(fā)生改變,由于軸瓦的自位性,瓦的位置發(fā)生改變,故會(huì)導(dǎo)致深度調(diào)峰后#7 瓦瓦振的數(shù)值發(fā)生改變,同工況下的改變量在1.1-2.3mm/s 之間;甚至2 月份#1 機(jī)組調(diào)停后再啟動(dòng)時(shí)發(fā)現(xiàn):在機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷、供熱量均為75t/h 的相同工況下,#7 瓦瓦振1 由之前的13.8mm/s 降為12.5mm/s,間接說(shuō)明了瓦態(tài)的變化導(dǎo)致了#1 機(jī)組#7 瓦瓦振的變化。同時(shí),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),高負(fù)荷下#6 瓦的軸振達(dá)到了83μm 左右,但#6 瓦的瓦振在3.5-4.5mm/s 左右,由于#6 瓦和#7 瓦共同支撐發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,故判斷#6 瓦處的不平衡量可能通過(guò)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子傳遞至#7 瓦處,從而導(dǎo)致#7 瓦瓦振的變化。
經(jīng)過(guò)#1 機(jī)組#7 瓦頻譜圖輔助分析,發(fā)現(xiàn)瓦振以工頻振動(dòng)為主,說(shuō)明軸瓦內(nèi)部存在動(dòng)靜碰磨,結(jié)合上文綜合故判斷動(dòng)靜碰磨的原因可能是由于瓦態(tài)的問(wèn)題導(dǎo)致的偏磨,或者由于轉(zhuǎn)子不平衡量的傳導(dǎo),或者兩者皆有。
根據(jù)修前專(zhuān)題分析,決定通過(guò)兩個(gè)主方向?qū)?1 機(jī)組#7瓦瓦振異常的情況進(jìn)行處理:#7 瓦瓦態(tài)情況檢查及對(duì)低發(fā)對(duì)輪和勵(lì)發(fā)對(duì)輪處做動(dòng)平衡;同時(shí)不放過(guò)任何影響因素:對(duì)勵(lì)發(fā)對(duì)輪中心進(jìn)行復(fù)核、對(duì)地腳螺栓力矩進(jìn)行復(fù)核、對(duì)氫冷器間隙進(jìn)行復(fù)查等等。
4.1.1 配合間隙檢查
修前值記錄(見(jiàn)表4)。
表4 #1 機(jī)組#7 瓦相關(guān)配合間隙修前值
如表4 可知,#1 機(jī)組#7 瓦存在軸瓦緊力間隙偏大的情況,標(biāo)準(zhǔn)值為0.3-0.4mm,但修前測(cè)量達(dá)到0.51mm,這也驗(yàn)證了修前的判斷:正是由于軸瓦緊力間隙偏大,導(dǎo)致#7 瓦在豎直方向存在較大的活動(dòng)量,不同工況下對(duì)軸瓦豎直方向的束縛減弱,且由于瓦的自位性造成瓦態(tài)變化造成偏磨,從而導(dǎo)致#7 瓦瓦振異常。故我們?cè)跈z修中對(duì)#7 瓦緊力間隙進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整為0.3mm,符合制造廠間隙要求。
4.1.2 軸瓦鎢金面檢查
由圖1 可知,#1 機(jī)組#7 瓦球面接觸情況相對(duì)良好、鎢金接觸面均衡,但鎢金接觸面積不足,根據(jù)接觸痕跡可明顯看出#7 瓦吃重較大,存在偏磨。
圖1 #7 瓦下瓦修刮前
如圖2 所示,檢修中對(duì)受損鎢金接觸面及油楔部位進(jìn)行了修刮處理。對(duì)其上、下瓦油楔部位進(jìn)行修刮,以增大進(jìn)油、增加油膜厚度,達(dá)到增強(qiáng)油膜對(duì)軸頸的包持力,從而減少軸與瓦的偏磨,減少因碰磨導(dǎo)致的振動(dòng)異常的情況。
圖2 #7 瓦下瓦修刮后
對(duì)軸瓦修刮清理后,通過(guò)對(duì)軸瓦鎢金面的著色探傷確認(rèn)軸瓦鎢金面無(wú)脫胎或者裂紋的情況(如圖3 和圖4 所示)。
圖3 #7 瓦上瓦著色探傷
圖4 #7 瓦下瓦著色探傷
做動(dòng)平衡的目的是:消除#7 瓦處轉(zhuǎn)子不平衡量,減少因?yàn)檩S振引起的瓦振,通過(guò)在勵(lì)發(fā)對(duì)輪動(dòng)平衡實(shí)現(xiàn);消除#6 瓦處轉(zhuǎn)子不平衡量的傳到,減少因?yàn)閭鲗?dǎo)干擾引起的瓦振,通過(guò)在低發(fā)對(duì)輪動(dòng)平衡實(shí)現(xiàn)。
勵(lì)發(fā)對(duì)輪動(dòng)平衡:先找出轉(zhuǎn)子的零位,根據(jù)歷史數(shù)據(jù),用影響系數(shù)法計(jì)算出理論應(yīng)加配重塊的質(zhì)量(328g)和相位(131°,以零位為基準(zhǔn),順時(shí)針)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,加工相應(yīng)的平衡塊(平衡螺釘尺寸為M20,長(zhǎng)約100mm,有螺紋處約30mm),每個(gè)平衡塊的質(zhì)量約為143g。實(shí)際加裝平衡塊2只,分別是從零位順時(shí)針?biāo)闫鸬谒膫€(gè)和第五個(gè)平衡孔。實(shí)際加重合成重量為276g,相位為131°。
低發(fā)對(duì)輪動(dòng)平衡:與勵(lì)發(fā)對(duì)輪同樣方法,通過(guò)歷史數(shù)據(jù)用影響系數(shù)法計(jì)算出平衡塊重量500 克,零點(diǎn)逆時(shí)針160度;現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際加重為580g,相位為-160°。
4.3.1 塞尺檢查#7 瓦處勵(lì)發(fā)對(duì)輪張口≤2.5 絲,盤(pán)動(dòng)大軸檢查對(duì)輪處彎曲度在5 絲以?xún)?nèi),說(shuō)明對(duì)輪中心良好,不需要重新對(duì)中,排除對(duì)輪中心異常導(dǎo)致#7 瓦瓦振異常的可能。
4.3.2 檢查氫冷卻器北側(cè)定位塊外觀無(wú)異常,與氫冷器間無(wú)碰撞痕跡,根據(jù)Q5D430.930 圖,檢查底部定位塊間隙為0.02mm、其余三面間隙均為0.75mm,和標(biāo)準(zhǔn)一致,排除因氫冷器換熱管松動(dòng)導(dǎo)致振動(dòng)傳導(dǎo)至#7 瓦的可能。
4.3.3 根據(jù)制造廠說(shuō)明書(shū)要求。在發(fā)電機(jī)地腳M39 的基礎(chǔ)螺栓上通過(guò)力矩扳手施加力矩為1085N2m 的力,發(fā)現(xiàn)螺栓未動(dòng)作,證明發(fā)電機(jī)地腳螺栓未松動(dòng),排除因?yàn)榘l(fā)電機(jī)地腳螺栓松動(dòng)導(dǎo)致振動(dòng)傳導(dǎo)至#7 瓦的可能。
創(chuàng)新點(diǎn)為不拘泥于制造廠標(biāo)準(zhǔn),而是結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、實(shí)事求是,根據(jù)軸承實(shí)際載荷情況對(duì)軸承緊力、油隙等數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化,保證了軸瓦的穩(wěn)定性和軸瓦對(duì)轉(zhuǎn)子的包持力。
輔助運(yùn)行時(shí)現(xiàn)場(chǎng)排查和頻譜圖分析,找出#7 瓦振動(dòng)的主要原因,可以在檢修時(shí)有的放矢,做到修必修好,避免了盲目檢修。
從多角度思考,不拘泥于某一個(gè)方面,通過(guò)瓦態(tài)檢查、減少#7 瓦軸振、減少振動(dòng)傳導(dǎo)、排除對(duì)中不好等多種角度思考,逐一排查,做到全面綜合治理,避免了單方面檢修的局限性。
通過(guò)上文所述專(zhuān)項(xiàng)綜合治理,#1 機(jī)組啟動(dòng)后#7 瓦瓦振較之修前有大幅度下降:較之修前#7 瓦瓦振測(cè)點(diǎn)1 平均下降6.2mm/s(修前測(cè)點(diǎn)1 平均11.7 mm/s,修后平均5.5mm/s);通過(guò)今年9 月份的數(shù)據(jù)可以看出,#1 機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)#7 瓦瓦振測(cè)點(diǎn)1 最大5.8mm/s、測(cè)點(diǎn)2 最大7.5mm/s,最大值均在報(bào)警值9.3mm/s 以下;且由表5 可以明顯看出瓦振測(cè)點(diǎn)1 由修前最大14.3mm/s 降至修后6.5mm/s,實(shí)施效果明顯。
表5 #1 機(jī)組#7 瓦瓦振值修前修后對(duì)比
通過(guò)#7 瓦的綜合治理,使得修后#1 機(jī)組#7 瓦瓦振數(shù)據(jù)均在報(bào)警值(9.3 mm/s)以下,保證了2021 年迎峰度夏期間機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,專(zhuān)項(xiàng)治理取得階段性成果。
雖然現(xiàn)階段#1 機(jī)組#7 瓦瓦振數(shù)據(jù)均在報(bào)警值以下,但還有進(jìn)一步降低的空間:①繼續(xù)分析低壓缸汽封間隙通過(guò)低壓轉(zhuǎn)子對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)的影響大??;②繼續(xù)分析發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子撓度對(duì)#7 瓦瓦振的影響;并結(jié)合2023 年的#1 機(jī)組大修進(jìn)行驗(yàn)證,以期進(jìn)一步降低#1 機(jī)組#7 瓦的瓦振值。