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      零件接頭泄漏及改進分析

      2022-02-18 10:12:54李益平
      科技創(chuàng)新與應用 2022年3期
      關鍵詞:水嘴壓縮率氣密性

      高 娟,李益平

      (江蘇省交通技師學院,江蘇 鎮(zhèn)江 212000)

      1 問題描述

      原因:客戶反饋接頭老化測試中氣密性測試不通過,接頭泄漏無法滿足氣密性要求。

      過程:將接頭260314000 組裝在箱體后進行溫度85℃、濕度85%、1 000 h 老化測試(內部無介質),2bar壓力氣密性測試不通過。

      數(shù)量:4pcs(測試3 箱共6pcs 水嘴接頭)。

      氣密性測試失效件見圖1。

      圖1 氣密性測試失效件

      氣密性測試合格件見圖2。

      圖2 氣密性測試合格件(更換未老化密封圈后)

      1.1 對現(xiàn)場失效零件進行外觀分析

      (1)水嘴注塑件外觀正常,無變形無損壞。

      (2)水嘴密封圈有灼傷及損壞。

      (3)水嘴密封圈與箱體粘結,箱體對配面存在黑色殘留物,不易清洗。

      (4)水嘴密封圈配合面存在污物。

      失效零件外觀見圖3。

      圖3 失效零件外觀

      1.2 泄漏測試對比分析

      在老化試驗室保留原注塑件殼體,更換未老化密封圈重新進行氣密性測試。共比對4 組水嘴氣密性測試,結果均沒問題,氣密性測試見圖4。

      圖4 氣密性測試

      2 潛在失效原因分析

      失效原因分析見圖5。

      圖5 失效原因分析

      2.1 密封圈材料異常

      材料測試分析見圖6。

      圖6 材料測試分析

      2.2 密封圈設計選型應用/老化異常

      該零件在項目前期為其他客戶選型開發(fā),測試輸入為常規(guī)高低溫泄漏,測試結果OK,滿足客戶測試輸入要求,其他測試項由客戶內部搭載總成完成,目前為止未收到過失效反饋信息。

      該項目在前期測試方面未收到溫度85℃,濕度85%,1 000 h 老化測試要求(見圖7)。

      圖7 老化測試

      不良件O 環(huán)尺寸(雙85 老化后),高度尺寸進行測量,要求2.75±0.12 mm。

      影像測量,采用無接觸式測量,取多點確定測量,實測2.613/2.615 mm,尺寸超出下限要求,老化后密封圈高度尺寸變小。

      該產品為端面密封,若O-ring 高度尺寸低于設計下限會使產品的壓縮量會變小,密封效果同步會降低,從圖紙上得知,該產品使用材質為乙丙橡膠EPDM E6002AA。

      對產品的壓縮量進行計算,壓縮量在25.86%~35.54%范圍內均可達到密封效果,而失效件高度達到的壓縮量(27.2%)在此范圍內,不會出現(xiàn)泄露問題。

      該產品為端面密封,端面間隙在0.3 的情況下進行計算壓縮量,壓縮量在14.45%~35.54%范圍內均可達到密封效果,而失效件高度達到的壓縮量下限(9.64%)低于此范圍內,會出現(xiàn)泄露風險。

      結論:壓縮量在范圍內可能會出現(xiàn)泄露問題。

      2.3 密封圈位置

      密封圈安裝時若產品位置發(fā)生變化,致使密封應力不足,進而產生泄露風險。

      通過對3pcs 不良品外觀的查看,發(fā)現(xiàn)端面內側有較明顯壓痕,經分析正常安裝壓痕應出現(xiàn)在端面,而不應出現(xiàn)在內側或外側,若壓痕出現(xiàn)在外側說明安裝后產品位置出現(xiàn)傾斜,導致內側面受力產生了壓痕(見圖8)。

      圖8 不良品圖

      結論:密封圈安裝時若產品位置變化,存在失效風險。

      2.4 對手件溝槽深度尺寸

      槽深平均值合格,最大值2.05 mm 略有超差,但是壓縮率經過計算,實際壓縮率仍達到25.46%??紤]極限0.3 的平面度,理論壓縮率仍達到14.5%(見圖9)。

      圖9 溝槽深度尺寸

      結論:溝槽尺寸符合壓縮率設計范圍要求。

      3 根本原因

      一是密封圈設計選型應用/老化異常。二是密封圈位置。

      4 改進和預防措施

      確認產品驗證測試項目,安排測試驗證(見圖10)。

      圖10 測試驗證

      本產品增加凸點將凸點數(shù)量由4 個增加至8 個,可有效改進抗傾覆性能。同時更換材料為E7070AI,該款材料綜合性能優(yōu)于E6002AA(見圖11)。

      圖11 不同材料測試對比

      5 結束語

      作者參加企業(yè)實踐鍛煉期間,參與了企業(yè)產品工藝改進,并成功地實現(xiàn)了產品質量升級。

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