高 娟,李益平
(江蘇省交通技師學院,江蘇 鎮(zhèn)江 212000)
原因:客戶反饋接頭老化測試中氣密性測試不通過,接頭泄漏無法滿足氣密性要求。
過程:將接頭260314000 組裝在箱體后進行溫度85℃、濕度85%、1 000 h 老化測試(內部無介質),2bar壓力氣密性測試不通過。
數(shù)量:4pcs(測試3 箱共6pcs 水嘴接頭)。
氣密性測試失效件見圖1。
圖1 氣密性測試失效件
氣密性測試合格件見圖2。
圖2 氣密性測試合格件(更換未老化密封圈后)
(1)水嘴注塑件外觀正常,無變形無損壞。
(2)水嘴密封圈有灼傷及損壞。
(3)水嘴密封圈與箱體粘結,箱體對配面存在黑色殘留物,不易清洗。
(4)水嘴密封圈配合面存在污物。
失效零件外觀見圖3。
圖3 失效零件外觀
在老化試驗室保留原注塑件殼體,更換未老化密封圈重新進行氣密性測試。共比對4 組水嘴氣密性測試,結果均沒問題,氣密性測試見圖4。
圖4 氣密性測試
失效原因分析見圖5。
圖5 失效原因分析
材料測試分析見圖6。
圖6 材料測試分析
該零件在項目前期為其他客戶選型開發(fā),測試輸入為常規(guī)高低溫泄漏,測試結果OK,滿足客戶測試輸入要求,其他測試項由客戶內部搭載總成完成,目前為止未收到過失效反饋信息。
該項目在前期測試方面未收到溫度85℃,濕度85%,1 000 h 老化測試要求(見圖7)。
圖7 老化測試
不良件O 環(huán)尺寸(雙85 老化后),高度尺寸進行測量,要求2.75±0.12 mm。
影像測量,采用無接觸式測量,取多點確定測量,實測2.613/2.615 mm,尺寸超出下限要求,老化后密封圈高度尺寸變小。
該產品為端面密封,若O-ring 高度尺寸低于設計下限會使產品的壓縮量會變小,密封效果同步會降低,從圖紙上得知,該產品使用材質為乙丙橡膠EPDM E6002AA。
對產品的壓縮量進行計算,壓縮量在25.86%~35.54%范圍內均可達到密封效果,而失效件高度達到的壓縮量(27.2%)在此范圍內,不會出現(xiàn)泄露問題。
該產品為端面密封,端面間隙在0.3 的情況下進行計算壓縮量,壓縮量在14.45%~35.54%范圍內均可達到密封效果,而失效件高度達到的壓縮量下限(9.64%)低于此范圍內,會出現(xiàn)泄露風險。
結論:壓縮量在范圍內可能會出現(xiàn)泄露問題。
密封圈安裝時若產品位置發(fā)生變化,致使密封應力不足,進而產生泄露風險。
通過對3pcs 不良品外觀的查看,發(fā)現(xiàn)端面內側有較明顯壓痕,經分析正常安裝壓痕應出現(xiàn)在端面,而不應出現(xiàn)在內側或外側,若壓痕出現(xiàn)在外側說明安裝后產品位置出現(xiàn)傾斜,導致內側面受力產生了壓痕(見圖8)。
圖8 不良品圖
結論:密封圈安裝時若產品位置變化,存在失效風險。
槽深平均值合格,最大值2.05 mm 略有超差,但是壓縮率經過計算,實際壓縮率仍達到25.46%??紤]極限0.3 的平面度,理論壓縮率仍達到14.5%(見圖9)。
圖9 溝槽深度尺寸
結論:溝槽尺寸符合壓縮率設計范圍要求。
一是密封圈設計選型應用/老化異常。二是密封圈位置。
確認產品驗證測試項目,安排測試驗證(見圖10)。
圖10 測試驗證
本產品增加凸點將凸點數(shù)量由4 個增加至8 個,可有效改進抗傾覆性能。同時更換材料為E7070AI,該款材料綜合性能優(yōu)于E6002AA(見圖11)。
圖11 不同材料測試對比
作者參加企業(yè)實踐鍛煉期間,參與了企業(yè)產品工藝改進,并成功地實現(xiàn)了產品質量升級。