魏嫻
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司大連石化分公司,遼寧 大連 116032)
360萬噸/年加氫裂化裝置采用美國(guó) UOP公司加氫裂化工藝技術(shù),并由美國(guó)UOP公司提供工藝包,裝置由反應(yīng)、分餾、脫硫和公用工程等部分組成,采用一段循環(huán)加氫裂化工藝。反應(yīng)部分采用一段循環(huán)、爐后混氫方案、熱高分工藝流程,最大限度生產(chǎn)航煤及柴油(多產(chǎn)中油方案),分餾部分采用汽提塔、分餾塔出航煤、柴油方案,分餾塔出石腦油、航煤、柴油產(chǎn)品及尾油等產(chǎn)品,同時(shí)副產(chǎn)輕烴氣體、石腦油、少量的加氫尾油,加氫尾油是優(yōu)質(zhì)的潤(rùn)滑油原料或催化原料。
加氫裂化工藝共分兩個(gè)反應(yīng)部分,分別為加氫精制、加氫裂化,用于生產(chǎn)更清潔、飽和性能更好、價(jià)格更高的產(chǎn)品。加氫精制的作用是除去進(jìn)料中的污染物組分,而加氫裂化反應(yīng)進(jìn)一步生成可用的輕質(zhì)產(chǎn)品。
加氫裂化催化劑是雙功能催化劑,具有加氫活性和裂解活性,加氫活性由活性組分提供,裂解活性則由載體提供。加氫活性組分主要包括ⅥB族和Ⅷ族的幾種金屬如:Mo、W、Ni、Fe、Cr等的硫化物,或貴金屬Pt、Pd元素等。裂解功能一般由無定形硅鋁、分子篩等酸性載體提供。加氫裂化是在氫分壓下把低質(zhì)量大分子的原料油轉(zhuǎn)化為潔凈的小分子產(chǎn)品。大分子的原料油較之小分子的產(chǎn)品有較高的位能,為了使轉(zhuǎn)化反應(yīng)過程順利進(jìn)行,必須克服能障。催化劑的作用是可以減少或降低能障,加快反應(yīng)速度。但催化劑不能改變反應(yīng)和原料油與產(chǎn)品之間的平衡[1]。
360萬噸/年加氫裂化裝置催化劑自2014至今已經(jīng)使用6年,達(dá)到催化劑壽命周期,裝置計(jì)劃于2020年5月份停檢對(duì)催化劑進(jìn)行更換。該加氫裂化裝置反應(yīng)器為 A、B 兩系列并聯(lián)流程。加氫裂化反應(yīng)器一床層上部為保護(hù)劑,一、二、三床層裝填精制劑,四、五、六床層裝填裂化劑,六床層最下部裝填后精制劑。加氫裂化裝置催化劑為固定床催化劑,一次裝填完畢,采用密相裝填的方式。
2020年停檢更換新劑類型為加氫裂化裝置催化劑按照作用分為精制劑、裂化劑和保護(hù)劑3類。分別是保護(hù)劑型號(hào)有5種,CatTrap 30、CatTrap 50、UF-75、HYT-8119-1.3Q、HYT-8119-2.5Q;精制劑型號(hào)有兩種,分別是UF-210、HYT-6219-1.3T;裂化劑型號(hào)HC-115LT。在本次停檢期間進(jìn)行更換,本次換劑催化劑根據(jù)UOP公司推薦的方案,部分新購(gòu)催化劑分別為裂化劑HC-115LT和精制劑UF-210-2Q,除第六床層精制/裂化混合劑之外,庫(kù)存的UF-210和HC-115催化劑全部再生再利用,再生后催化劑評(píng)價(jià)均達(dá)到指標(biāo)。
本次催化劑卸劑總量約為814 t,共用9天時(shí)間,裝劑總量約為798 t(不包括瓷球),其中再生劑500 t,新劑298 t,共用10天時(shí)間。如表1所示,給出了反應(yīng)器R-1701I催化劑裝填量,由表中數(shù)據(jù)可知,實(shí)際裝填密度與理論裝填密度基本一致。
表1 反應(yīng)器R-1701I催化劑裝填量
按360萬噸/年加氫裂化裝置操作規(guī)程、工藝卡片、催化劑技術(shù)協(xié)議操作參數(shù)進(jìn)行操作,如表2所示。
表2 360萬噸/年 加氫裂化裝置操作參數(shù)
催化劑性能保證主要體現(xiàn)在產(chǎn)品石腦油、航煤、柴油產(chǎn)品的質(zhì)量方面。如表3所示。
表3 產(chǎn)品主要評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)
新鮮原料性質(zhì)如表4所示。
表4 新鮮原料性質(zhì)
給出了本次停檢更換催化劑后反應(yīng)系統(tǒng)相關(guān)工藝參數(shù),加氫裂化為雙功能多相催化反應(yīng),過程中的加氫、脫氫反應(yīng)同樣受到反應(yīng)溫度的影響,它與產(chǎn)品的飽和率、雜質(zhì)脫除率直接相關(guān),從而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的變化[2]。裝置2020年停工檢修更換催化劑,目前催化劑運(yùn)行初期,裝置負(fù)荷較低,故造成反應(yīng)系統(tǒng)加熱爐入口溫度較低,反應(yīng)器出口溫度較低。但反應(yīng)器各床層溫度、外壁溫度和溫升均較正常。
新氫純度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在90%左右,CO和CO2對(duì)加氫裂化催化劑的影響基本一致,它可以在催化劑的作用下生成甲烷和水。這種甲烷化反應(yīng)會(huì)占用一部分催化劑的活性中心,因此當(dāng)其含量很高時(shí)就需要相應(yīng)提高反應(yīng)溫度。裝置設(shè)計(jì)化學(xué)氫耗為2.48wt%,實(shí)際氫耗2.78wt%。其主要原因有兩方面:裝置標(biāo)定氫耗包含溶解氫、損失氫;目前轉(zhuǎn)化率相比設(shè)計(jì)值95%低,但實(shí)際目前產(chǎn)品切割比設(shè)計(jì)干點(diǎn)偏輕,切割溫度反算至設(shè)計(jì)時(shí),轉(zhuǎn)化率大于95%,所以化學(xué)氫耗相對(duì)設(shè)計(jì)來說會(huì)有所上漲。
在原料性質(zhì)與操作工況均滿足要求的情況下,催化劑性能主要體現(xiàn)在產(chǎn)品收率與產(chǎn)品硫含量、閃點(diǎn)、煙點(diǎn)、冰點(diǎn)以及十六烷值等產(chǎn)品質(zhì)量方面[3]。
由于裝置目前維持較低的轉(zhuǎn)化率,故尾油收率13.52%高于設(shè)計(jì)值,柴油收率低于設(shè)計(jì)值。裝置標(biāo)定時(shí)航煤運(yùn)行柴油方案,航煤收率為19.83%、柴油收率為40.68%,航煤與柴油收率為60.51%,裝置設(shè)計(jì)石腦油收率15.42%,目前石腦油收率為25.98%。主要是因?yàn)檠b置目前多生產(chǎn)石腦油,以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。為了滿足市場(chǎng)需求,頻繁調(diào)整生產(chǎn)方案,提高石腦油收率,通過降低循環(huán)比,設(shè)計(jì)為1.7,裝置循環(huán)比降低至1.5,以便提升單程轉(zhuǎn)化率,目前單程轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在50%以上;柴油方案時(shí)提升分餾塔頂溫度,降低航煤中段回流,將航煤初餾組分完全脫空,石腦油干點(diǎn)控制不大于170 ℃,故石腦油收率大于設(shè)計(jì)值;降低柴油95%點(diǎn),控制柴油95%點(diǎn)在不大于355 ℃,將重柴油下壓至尾油中,增加循環(huán)油中的柴油量增產(chǎn)石腦油,增加外送尾油中的柴油量,使其下游催化裝置增產(chǎn)汽油。
加氫裂化裝置2020年停檢更換催化劑活性高、穩(wěn)定性好,產(chǎn)品質(zhì)量均滿足指標(biāo)要求,滿足加氫裂化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的要求。