李兆鈞,劉建萍,陳洪春,李華成,張均杰
(煙臺(tái)國潤銅業(yè)有限公司,山東煙臺(tái) 264002)
煙臺(tái)國潤銅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱國潤銅業(yè))是一家生產(chǎn)陰極銅、硫酸、黃金和白銀的銅冶煉生產(chǎn)企業(yè),其中銅冶煉系統(tǒng)始建于1970年。2017年7月進(jìn)行技術(shù)改造,銅冶煉系統(tǒng)采用“富氧側(cè)吹爐熔煉+多槍頂吹爐連續(xù)吹煉+反射爐精煉”工藝,實(shí)現(xiàn)了熱態(tài)三連爐連續(xù)煉銅;制酸系統(tǒng)采用稀酸洗滌凈化、二轉(zhuǎn)二吸工藝,凈化工序?yàn)閱蜗盗?,干吸、轉(zhuǎn)化工序?yàn)殡p系列,硫酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)370 kt/a[1]。電除塵器的運(yùn)行情況直接影響到后續(xù)制酸設(shè)備的運(yùn)行指標(biāo),而電除塵器的陰極振打瓷軸是電除塵器高效運(yùn)行的關(guān)鍵組件,一旦發(fā)生故障,冶煉和制酸生產(chǎn)都會(huì)受到嚴(yán)重制約,為此,筆者對(duì)電除塵器陰極振打瓷軸頻繁斷裂的原因及對(duì)生產(chǎn)的影響進(jìn)行了分析,并提出了建議措施,取得了滿意的效果。
在銅冶煉系統(tǒng)電收塵工序,熔煉煙氣經(jīng)過余熱鍋爐降溫后,進(jìn)入南側(cè)和北側(cè)的2臺(tái)35 m2的電除塵器,混合后通過高溫風(fēng)機(jī)送入混合器;吹煉煙氣經(jīng)過余熱鍋爐降溫后,進(jìn)入1臺(tái)35 m2的電除塵器收塵,然后進(jìn)入混合器與熔煉煙氣混合,混合后的煙氣被送入制酸凈化系統(tǒng)。每臺(tái)電除塵器分3個(gè)電場(chǎng),配置6臺(tái)陰極振打裝置。陰極振打裝置通過周期性振打陰極框架,使吸附在陰極絲上的煙塵脫落。而瓷軸是振打裝置的重要部件,安裝在振打軸和傳動(dòng)裝置之間,起傳遞扭矩和絕緣的作用。95瓷軸優(yōu)于普通瓷軸,其α-Al2O3的晶體結(jié)構(gòu)能滿足電除塵器對(duì)瓷軸的性能要求,具有機(jī)械強(qiáng)度高(抗壓、抗拉、抗扭)、耐熱溫度高、絕緣性能優(yōu)良、抗溫度驟變能力強(qiáng)等顯著特點(diǎn)[2],因此國潤銅業(yè)的電除塵器陰極振打瓷軸采用95瓷軸。
自2017年投產(chǎn)以來,制酸系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,電除塵器各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均在指標(biāo)范圍內(nèi),收塵效率穩(wěn)定,陰極振打瓷軸更換頻次為6個(gè)月1次。2020年1月底,電除塵器出現(xiàn)陰極振打瓷軸頻繁斷裂的現(xiàn)象,更換頻率為1周1次,嚴(yán)重時(shí)甚至達(dá)到1天1次,電壓在20 kV左右,電流在100 A左右,收塵效率降低。
通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)更換的陰極振打瓷軸進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn),傘裙有缺邊、破壞,表面有粘結(jié)的煙灰,進(jìn)一步清洗后瓷軸釉面存在明顯爬電的痕跡,瓷軸斷裂處呈明顯的藍(lán)色裂紋。斷裂的瓷軸見圖1。
圖1 斷裂的瓷軸
陰極振打瓷軸頻繁斷裂對(duì)生產(chǎn)的不利影響主要表現(xiàn)為:
1)頻繁降低系統(tǒng)負(fù)荷更換瓷軸,不僅增加了操作工作量和維修費(fèi)用,還會(huì)降低冶煉作業(yè)率。
2)瓷軸頻繁爬電、斷裂導(dǎo)致電除塵器送電效果差,收塵效率低,致使有價(jià)金屬后移,金屬回收率降低。
3)電收塵器的收塵效率降低,電收塵器出口的煙氣固含量增多。大量的大顆粒煙塵進(jìn)入后續(xù)的管道設(shè)備,不但會(huì)導(dǎo)致高溫風(fēng)機(jī)及進(jìn)出口管道清灰頻率加大,凈化工序的除塵壓力增加,還會(huì)使洗滌酸中的固含量增多,進(jìn)而引起污酸排放量增加,空塔噴嘴、填料塔等設(shè)備堵塞,凈化壓濾機(jī)工作頻率加大等一系列問題。
對(duì)電除塵器的內(nèi)部進(jìn)行檢查,結(jié)合瓷軸斷裂的表面現(xiàn)象分析可知,瓷軸出現(xiàn)斷裂不是由電除塵器內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變化引起扭矩增大導(dǎo)致的,而是由于煙塵粘結(jié)在瓷軸表面出現(xiàn)嚴(yán)重的爬電現(xiàn)象產(chǎn)生污閃,導(dǎo)致傘裙破壞、瓷軸斷裂。可能造成瓷軸發(fā)生爬電斷裂的原因主要有:
1)陰極振打絕緣箱運(yùn)行溫度低、漏風(fēng)。振打絕緣箱附近漏風(fēng)或者運(yùn)行溫度較低,煙塵中的SO3和水形成冷凝酸,附著于瓷軸表面或者浸蝕瓷軸,隨著瓷軸表面金屬雜質(zhì)的增加,瓷軸表面的導(dǎo)電性增強(qiáng),導(dǎo)致陰極振打瓷軸爬電斷裂。
2)低熔點(diǎn)金屬氧化物煙塵在瓷軸表面積聚[3]。返料煙塵形成閉路循環(huán),在電除塵器中逐步富集,低熔點(diǎn)金屬氧化物(鎘、鉍的氧化物等)達(dá)到一定含量,在瓷軸表面出現(xiàn)爬電現(xiàn)象,損傷傘裙。爬電沿著電弧方向?qū)⒂悦鏌?,在正常扭矩的作用下,瓷軸斷裂。
3)瓷軸上釉造成污閃。在95瓷軸表面施上一層絕緣釉的作用有:①增加瓷軸強(qiáng)度,機(jī)械強(qiáng)度可提高30%;②利用釉面掩蓋瓷坯的表面缺陷;③減少瓷軸表面的受污和吸附現(xiàn)象。但釉與瓷軸材質(zhì)不同,釉是玻璃體,屬于脆性材料,彈性應(yīng)變區(qū)較窄,基本無塑形變形區(qū),釉面拉應(yīng)力超過一定范圍會(huì)發(fā)生龜裂,粉塵進(jìn)入造成閃絡(luò)使裂紋擴(kuò)張,最終導(dǎo)致瓷軸斷裂[4]。
4)煙氣的露點(diǎn)升高,煙塵在瓷軸上結(jié)露。熔煉工藝的特點(diǎn)導(dǎo)致工藝煙氣中水含量較高[5],側(cè)吹熔煉原料不經(jīng)干燥直接入爐,造成工藝煙氣露點(diǎn)升高,幾種熔煉工藝煙氣的含水量由小到大依次為“閃速熔煉+閃速吹煉”、“閃速熔煉+轉(zhuǎn)爐吹煉”、“側(cè)吹熔煉+頂吹吹煉”[6]。熔煉系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行后,隨著投礦量的增加,入爐水分增加,造成工藝煙氣中水含量增加,露點(diǎn)升高。另外,煙氣中三氧化硫發(fā)生率較高,也會(huì)導(dǎo)致露點(diǎn)升高。
排查陰極振打絕緣箱附近可能產(chǎn)生漏點(diǎn)的焊接位置,做好堵漏,降低漏風(fēng)率;對(duì)破損的保溫層進(jìn)行修復(fù),確保保溫層完好無損,避免殼體局部低溫腐蝕;加熱器由周期性運(yùn)行改為24 h連續(xù)運(yùn)行,保證陰極振打絕緣箱的溫度。經(jīng)檢查,陰極振打絕緣箱的運(yùn)行溫度滿足生產(chǎn)要求,沒有冷凝酸生成導(dǎo)致瓷軸爬電斷裂。
對(duì)煙塵化驗(yàn)分析其中的低熔點(diǎn)金屬含量,結(jié)果顯示煙塵中的鎘、鉍等含量均較低。由此說明,瓷軸爬電斷裂并非由低熔點(diǎn)金屬氧化物積聚造成的。
通過與陰極振打瓷軸生產(chǎn)廠家溝通,根據(jù)表面拋光上釉可能會(huì)增加高溫?zé)煔庵写奢S的故障率,在保證95瓷軸表面光潔度的前提下,取消瓷軸表面上釉工序,使瓷軸的內(nèi)外材質(zhì)一致,杜絕瓷軸表面出現(xiàn)龜裂。經(jīng)過應(yīng)用實(shí)踐,瓷軸頻繁斷裂的問題沒有明顯好轉(zhuǎn)。
針對(duì)陰極振打瓷軸箱體結(jié)構(gòu)容易積塵的問題,為了最大限度地減少陰極振打瓷軸表面上的積塵,對(duì)箱體進(jìn)行了如下改造:
1)使用石英板封堵,形成密閉空間,減少浮灰進(jìn)入絕緣箱。但對(duì)瓷軸頻繁斷裂的問題沒有明顯作用。
2)使用石棉氈、保溫棉、耐高溫絕緣布、喇叭形狀石棉板對(duì)瓷軸進(jìn)行包裹,減少煙塵在瓷軸表面的附著。使用石棉氈和喇叭狀石棉板對(duì)瓷軸進(jìn)行包裹,效果并不理想,電除塵器送電效果較差,瓷軸斷裂問題沒有好轉(zhuǎn);改用保溫棉和耐高溫絕緣布,瓷軸斷裂有所緩解,但電除塵器送電效果仍然較差,問題沒有得到根本解決。
充分利用停車檢修的機(jī)會(huì),使用鋼絲刷對(duì)瓷軸表面進(jìn)行積灰清理。瓷軸斷裂頻次雖然降低,但由于不是實(shí)時(shí)清理,只能由人工定期清理,送電效果剛開始較高,運(yùn)行一段時(shí)間后瓷軸斷裂問題仍然存在,而且工作量較大,作業(yè)率降低。
熱風(fēng)吹掃裝置是將瓷軸密封起來,瓷軸對(duì)面用石英板密封,留一個(gè)小孔。熱空氣由陰極絕緣箱的側(cè)板孔進(jìn)入吹掃管,將熱空氣均勻地噴向瓷軸內(nèi)壁空間,向下方及四周吹掃,使瓷軸不易產(chǎn)生污閃,避免因表面積灰造成絕緣件爬電擊穿,影響電除塵器正常工作。自熱風(fēng)吹掃裝置投入使用半年以來,瓷軸頻繁斷裂的問題得到了徹底解決,電除塵器運(yùn)行正常。
電除塵器陰極振打瓷軸頻繁斷裂嚴(yán)重制約著制酸系統(tǒng)生產(chǎn)。國潤銅業(yè)通過分析瓷軸斷裂的原因,并有針對(duì)性地進(jìn)行技措嘗試,最終通過增加熱風(fēng)吹掃裝置改善了瓷軸的運(yùn)行工況,保證了電除塵器的高效運(yùn)行。