黃勝茂,吳新柱
(臺(tái)山核電合營(yíng)有限公司,廣東 臺(tái)山 529200)
某核電廠廠用變壓器為SFPFZ-130000/500型三相共體式變壓器。2014年2月,在該廠其2號(hào)廠用變壓器進(jìn)行繞組連同套管長(zhǎng)時(shí)感應(yīng)耐壓帶局部放電試驗(yàn)時(shí),出現(xiàn)如下情況:
初步分析認(rèn)為,A,B相套管外SF6氣室存在雜質(zhì),隨后回收SF6并對(duì)SF6氣室進(jìn)行拆卸觀察。
全封閉組合電器(GIS)氣室是全部采用SF6氣體作為絕緣介質(zhì),并將所有的高壓電器元件密封在接地金屬筒中的一種金屬封閉開關(guān)設(shè)備。它是由斷路器、母線、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、電壓互感器、電流互感器、避雷器及套管組合而成的高壓配電裝置。此次試驗(yàn)的變壓器采用油-氣(SF6)高壓套管,套管頂部與外部GIS設(shè)備采用直連方式對(duì)接,試驗(yàn)前將套管與GIS連接直連段拆除,在高壓套管頂部氣室內(nèi)安裝試驗(yàn)用的臨時(shí)柱狀均壓罩,并對(duì)氣室充入合格SF6氣體,氣體壓力及微水均合格。
吊開GIS氣室,對(duì)被試變壓器的高壓套管表面和GIS氣室內(nèi)壁進(jìn)行外觀檢查,套管表面未見明顯放電灼黑痕跡,但在GIS氣室內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)放電灼黑點(diǎn)狀痕跡。
經(jīng)測(cè)量發(fā)現(xiàn),GIS氣室內(nèi)壁放電點(diǎn)與均壓罩表面的距離相等,因此初步判斷是試驗(yàn)均壓罩對(duì)GIS內(nèi)壁發(fā)生了放電。
以下分析柱狀均壓罩對(duì)氣室內(nèi)壁絕緣距離情況。要分析油氣套管頂部GIS氣室內(nèi)壁放電原因,只需要復(fù)核均壓罩對(duì)氣室內(nèi)壁的絕緣距離是否大于SF6擊穿強(qiáng)度即可。
查詢廠家資料,可以得知柱狀均壓罩的半徑r1=9.5 cm,高度為h1=7 cm,GIS氣室的半徑為R2=15 cm,SF6的絕緣強(qiáng)度為75 kV/cm,試驗(yàn)電壓取U1=539.84 kV;該氣室的絕緣距離記為L(zhǎng)(單位:cm),則有:L=U1/75(kV/cm)=7.19 cm,即均壓罩到氣室內(nèi)壁的距離大于7.19 cm,即可滿足絕緣要求,不會(huì)發(fā)生閃絡(luò)放電現(xiàn)象。
對(duì) 于 柱 狀 均 壓 罩:R2-r1=15-9.5=5.5 cm<7.19 cm,即試驗(yàn)電壓下均壓罩對(duì)氣室內(nèi)壁的絕緣距離不滿足試驗(yàn)要求。而且該均壓罩由于制造工藝的偏差,均壓罩表面不可能完全光滑,導(dǎo)致其表面的電場(chǎng)強(qiáng)度分布不均勻,從而更易造成對(duì)GIS內(nèi)壁的放電。
綜上所述,現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn)均壓罩選型不當(dāng)。
根據(jù)以上述判斷,要求變壓器廠家提供一個(gè)絕緣距離符合試驗(yàn)要求的均壓罩。廠家提供的優(yōu)化均壓罩為球冠狀均壓罩。球冠底面半徑r2=6.5 cm,球 冠 高 度h2=9 cm,球 半 徑R1=17.5 cm。R2-r2=15-6.5=8.5 cm>7.19 cm,均壓罩的絕緣距離滿足試驗(yàn)要求。
通過(guò)更換為球冠狀均壓罩,再次試驗(yàn)。試驗(yàn)前,對(duì)GIS氣室和試驗(yàn)裝置進(jìn)行充分清潔,同時(shí)對(duì)變壓器本體進(jìn)行絕緣電阻試驗(yàn),測(cè)量介質(zhì)損耗和電容量,并將試驗(yàn)數(shù)據(jù)與局部放電前的數(shù)據(jù)作對(duì)比,結(jié)果表明第一次局部放電試驗(yàn)后變壓器的絕緣特性并未受到影響。
同時(shí)對(duì)高壓套管頂部氣室內(nèi)SF6氣體進(jìn)行測(cè)試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 第二次局部放電試驗(yàn)前SF6氣體試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由上述試驗(yàn)可以確認(rèn),采用球冠狀均壓罩后,變壓器的絕緣和SF6氣體的微水、壓力均滿足感應(yīng)耐壓帶局放試驗(yàn)要求。2014-04-11,對(duì)2號(hào)廠用變壓器進(jìn)行第二次繞組連同套管長(zhǎng)時(shí)感應(yīng)耐壓帶局部放電試驗(yàn),在的電壓下,未發(fā)現(xiàn)明顯放電聲音;在的電壓下持續(xù)60 min時(shí),高壓繞組局部放電量如表2所示,A,B,C三相的局部放電試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,滿足交接試驗(yàn)協(xié)議要求。
表2 變壓器局部放電試驗(yàn)數(shù)據(jù)
采用相同的試驗(yàn)裝置和試驗(yàn)接線,在1號(hào)廠用變壓器上進(jìn)行繞組連同套管長(zhǎng)時(shí)感應(yīng)耐壓帶局部放電試驗(yàn),試驗(yàn)順利通過(guò),表明現(xiàn)場(chǎng)改用球冠狀均壓罩的試驗(yàn)裝置是正確可行的。
工作的順利完成;同時(shí),為某核電廠500 kV倒送電創(chuàng)造了條件。
(1) 原試驗(yàn)裝置在發(fā)生閃絡(luò)后,分析方向不明確,無(wú)有效手段處理,處理周期長(zhǎng),且反復(fù)試驗(yàn)存在損壞設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn),另外多次請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)試驗(yàn)需要較高費(fèi)用;采用優(yōu)化后的新試驗(yàn)均壓裝置一次試驗(yàn)成功,節(jié)約大量工期(約20多天),因此也節(jié)約了成本。
(2) 優(yōu)化后的試驗(yàn)裝置已經(jīng)在某核電廠項(xiàng)目1,2號(hào)機(jī)組輸變電系統(tǒng)(GEV)共計(jì)12臺(tái)500 kV變壓器上成功應(yīng)用,試驗(yàn)中未發(fā)生一起閃絡(luò)現(xiàn)象,局部放電試驗(yàn)均一次順利完成,加快了安裝進(jìn)度;變壓器的局部放電量均控制在100 pC以內(nèi)。
(3) 該試驗(yàn)裝置簡(jiǎn)單實(shí)用,質(zhì)量工藝易于控制,安全系數(shù)高,保證了500 kV變壓器局部放電試驗(yàn)