• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      基于工業(yè)機器人和機器視覺的智能柔性工作站執(zhí)行和檢測系統(tǒng)的設(shè)計

      2022-01-18 02:33:54丁金林韓仲洋薄岑
      科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2021年36期
      關(guān)鍵詞:卡盤毛刺工件

      丁金林 韓仲洋 薄岑

      (蘇州市職業(yè)大學(xué),江蘇 蘇州 215000)

      工業(yè)機器人設(shè)備的集成應(yīng)用提高了生產(chǎn)過程的靈活性,增強了生產(chǎn)系統(tǒng)工藝的適應(yīng)性,工業(yè)機器人能以多種姿勢抓起不同樣式、不同大小、不同尺寸的物體,而且能靈活地抓住待加工工件,并實施所需要的執(zhí)行動作,具有持續(xù)不間斷工作,能夠快速適應(yīng)多種復(fù)雜工作環(huán)境的特點。隨著人力成本不斷上升,越來越多的公司采用集成化與柔性化的方案,提高企業(yè)的生產(chǎn)過程的自動化和智能化,進(jìn)而提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。

      在智能柔性工作站執(zhí)行系統(tǒng)中,其工作任務(wù)是通過機器視覺檢測和工業(yè)機器人完成對工件的抓取、加工、去毛刺、裝配、檢測和分揀等工藝流程。工業(yè)機器人能夠完成取放工作同時,能夠保證設(shè)備的穩(wěn)定運行,通過分析相機坐標(biāo)系和工業(yè)機器人坐標(biāo)系下的相互轉(zhuǎn)換關(guān)系定位數(shù)據(jù),來編寫控制程序,實現(xiàn)工業(yè)機器人對不同形狀和不同高度的工件進(jìn)行定位抓取和分揀,并分別通過改變外部傳送帶的速度和光圈亮度,測試其對工業(yè)機器人定位誤差的影響。

      機器視覺與工業(yè)機器人相融合,相比傳統(tǒng)裝置,該系統(tǒng)具有物品自動識別功能,能快速準(zhǔn)確地識別并分揀各種不同形狀、顏色和材質(zhì)的物品,具有效率高、成本低等優(yōu)點。機器視覺不僅解放了勞動力,還提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,提高了全自動生產(chǎn)的智能化程度。

      1 任務(wù)要求

      因用戶需求的改變,需對一套以工業(yè)機器人為主體的智能裝配、打磨及檢測分揀放置智能柔性工作站設(shè)備進(jìn)行設(shè)計,根據(jù)任務(wù)和設(shè)備使用要求,完成對硬件的設(shè)計、控制系統(tǒng)的選型設(shè)計和程序的調(diào)試。

      首先,將工件隨機放置視覺檢測區(qū)域,視覺反饋工件的坐標(biāo)到工業(yè)機器人,工業(yè)機器人做精準(zhǔn)的抓取;然后實現(xiàn)工件加工、去毛刺、裝配的流程,能夠利用微動開關(guān)檢測工件的裝配是否合格;待工件加工裝配完畢后,工業(yè)機器人將成品送至視覺檢測區(qū)域,視覺能夠檢測工件是否合格,合格品放入合格料盤,不合格品放入不合格料盤。在工件頂部利用箭頭做標(biāo)記后隨機放置視覺檢測區(qū)域,以設(shè)定方向為基準(zhǔn),將偏轉(zhuǎn)角度補償給工業(yè)機器人的第六軸,加工裝配完畢后放入成品盤,所有成品的方向與設(shè)定方向一致。

      完成對一個智能柔性工作站的控制系統(tǒng)的設(shè)計,該控制系統(tǒng)可以配合工業(yè)機器人完成對原件的加工,去毛刺、檢測、裝配與分揀工作。

      2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

      執(zhí)行模塊與機器視覺系統(tǒng)模塊由機器人控制器、圖像采集卡、相機、鏡頭、示教器、六軸機器人本體和氣泵等模塊組成,工業(yè)機器人控制器與PLC 控制器通過交換機連接,通過PROFINET 進(jìn)行通信,如圖1 所示。

      圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理圖

      2.1 執(zhí)行模塊

      2.1.1 機器人本體

      本設(shè)計采用了FANUC LR Mate 200iD 型號的工業(yè)機器人,該型號工業(yè)機器人的手臂小,因此,即使將工業(yè)機器人安裝在十分狹窄的空間去使用它,也可以降低工業(yè)機器人手臂和周圍設(shè)備發(fā)生碰撞的可能性,并把這種可能性控制在很低的限度,能夠輕松的勝任打磨、搬運、分揀等一系列的執(zhí)行流程。

      2.1.2 氣動機構(gòu)

      氣動回路如圖2 所示,包含1 個氣源三聯(lián)件、3 個電磁閥和三個氣缸。氣源為氣體壓縮機產(chǎn)生的氣體,經(jīng)過氣動三聯(lián)件實現(xiàn)過濾水、油及調(diào)整壓力的功能,產(chǎn)生符合工業(yè)機器人執(zhí)行動作與三爪卡盤需求的壓力,減壓后的管路通過分配閥形成三路,一路接通至工業(yè)機器人末端執(zhí)行器快換接頭,實現(xiàn)工業(yè)機器人執(zhí)行工具的抓取和放下動作。一路接通至加工單元的三爪卡盤,實現(xiàn)三爪的夾緊與松開動作。還有一路是接通至機器人的夾爪,用于實現(xiàn)工業(yè)機器人工具的夾取物品這一功能。配合工業(yè)機器人的輸入輸出信號,可以靈活的控制電磁閥的動作,相關(guān)部件的動作準(zhǔn)確的前提下,還要保證在輸入氣壓為0.4Mpa時,三爪卡盤、工業(yè)機器人夾爪完成抓取動作時間控制在0.5-1秒。

      圖2 氣動回路

      2.2 視覺檢測模塊

      視覺系統(tǒng)是由相機與機器人控制器內(nèi)部的圖像采集裝置組成的,在高清鏡頭的加持下,能夠保證清晰、穩(wěn)定的圖像獲取,并利用示教器對該視覺系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置與調(diào)試,從而實現(xiàn)了機器視覺的定位抓取工件、精確的視覺檢測功能。視覺檢測硬件原理圖如圖3 所示。

      3 工藝流程設(shè)計

      針對此系統(tǒng),程序編寫完畢后該系統(tǒng)能夠執(zhí)行以下工作流程(工業(yè)機器人模式選擇旋鈕旋至“Auto”檔):

      若按下急停按鈕,工業(yè)機器人立即停止運動,去毛刺單元停止運行,三色燈紅燈常亮,黃、綠燈熄滅;若按下復(fù)位按鈕,三色燈黃燈以1Hz 頻率閃爍,加工單元三爪卡盤打開關(guān)閉一次,去毛刺單元啟動運行2 秒鐘后停止,工業(yè)機器人自動回機械原點(5 軸-90°,其余軸0°),工業(yè)機器人的夾爪要松開,所有動作完成后,三色燈黃燈常亮。

      若按下啟動按鈕,三色燈黃燈熄滅,綠燈常亮,蜂鳴器響1秒鐘,工業(yè)機器人開始運動(按下急停后,若未完成復(fù)位,按下啟動按鈕無效)。光柵被陰擋時,工業(yè)機器人立即停止運動,陰擋撤除后,再次按下啟動按鈕,工業(yè)機器人能夠按照光柵被陰擋前的動作繼續(xù)往下運行。

      啟動運行,工業(yè)機器人運動至工件庫,利用視覺檢出工件的坐標(biāo)信息,從工件庫中抓取工件并移至加工單元位置。

      在加工單元準(zhǔn)備位置等待1 秒,此時三爪卡盤夾手放開,加工單元紅色指示燈亮,提示可以進(jìn)行加工。

      工業(yè)機器人將工件插入加工單元卡盤,加工單元三爪卡盤夾緊工件后,工業(yè)機器人退出,加工單元綠色指示燈亮,由此代表正在加工,加工時間為3 秒。

      加工完成后,加工單元紅色指示燈亮,工業(yè)機器人抓取工件,加工夾手松開,加工單元紅色指示燈滅。工業(yè)機器人夾住工件轉(zhuǎn)移到去毛刺工位,去毛刺工具啟動。

      工業(yè)機器人抓住工件圍繞去毛刺工具先順時針轉(zhuǎn)動一圈后再逆時針轉(zhuǎn)動一圈,完成去毛刺工藝。完成整個去毛刺時間在8-12 秒。去毛刺過程中,工件應(yīng)能保持與打磨工具距離基本一致且不大于10mm,運動的軌跡平滑流暢。

      完成去毛刺工藝后,轉(zhuǎn)移到裝配單元區(qū)域,將圓環(huán)套入工件后成為組件(白色塑料工件套上圓環(huán))。裝配過程中平穩(wěn)流暢,不出現(xiàn)夾住工件往下壓,而工件不能移動的狀況。

      重復(fù)上述流程,每次流程完成一個工件的加工、打磨和裝配,完成全部9 個零件后,工業(yè)機器人的示教器上彈出提示消息“請選擇需要抽檢的工件號”,在人機交互界面中,若選擇抽檢工件號后,工業(yè)機器人立即從裝配托盤位置1 開始,依次抓取裝配部件進(jìn)行視覺檢測入庫,當(dāng)抓取到選擇的抽檢工件時,工業(yè)機器人抓取裝配體后不做任何檢測,直接將其放至次品托盤10 號位;若在人機交互界面中未作任何選擇,則15 秒后,工業(yè)機器人立即從工件托盤位置1 開始,依次抓取裝配部件進(jìn)行視覺檢測入庫,視覺檢測合格的裝配部件從托盤位置1 依次遞增放入合格品托盤;視覺檢測不合格的裝配部件再用微動開關(guān)進(jìn)行檢測,若合格將其從托盤10 號位置依次遞減放入合格品托盤,若不合格,則將裝配部件從托盤位置1 依次遞增放入不合格品托盤。直至9 個工件全部檢測入庫完成后,工業(yè)機器人回到機械原點,停止動作,三色指示燈紅燈1Hz 閃爍。系統(tǒng)執(zhí)行流程如圖4 所示。

      圖4 執(zhí)行動作流程圖

      4 結(jié)論

      本文首先介紹了工業(yè)機器人和機器視覺在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用,同時根據(jù)任務(wù)要求一套以工業(yè)機器人和機器視覺為主體的執(zhí)行和檢測系統(tǒng)。整個系統(tǒng)包含了機器人控制器、圖像采集卡、相機、鏡頭、示教器、六軸機器人本體和氣泵等模塊,在此基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)進(jìn)行了抓取、加工、去毛刺、裝配、檢測和分揀等工序設(shè)計,實現(xiàn)了其功能。

      猜你喜歡
      卡盤毛刺工件
      車床三爪卡盤找正組合工具
      一種鑄鐵鉆孔新型去毛刺刀具的應(yīng)用
      一種筒類零件孔口去毛刺工具
      考慮非線性誤差的五軸工件安裝位置優(yōu)化
      用三爪自定心卡盤夾持車削偏心工件
      三坐標(biāo)在工件測繪中的應(yīng)用技巧
      可抑制毛刺的鉆頭結(jié)構(gòu)
      新型銅合金化學(xué)去毛刺劑的研制
      數(shù)控車床三點六爪式卡盤的研制與應(yīng)用
      焊接殘余形變在工件精密裝配中的仿真應(yīng)用研究
      焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:52
      昂仁县| 镇远县| 定襄县| 舒兰市| 河东区| 鄂托克旗| 诸暨市| 丹凤县| 平远县| 合阳县| 台中市| 积石山| 贵定县| 保康县| 静安区| 青龙| 斗六市| 米泉市| 黄石市| 沧源| 南通市| 蒲城县| 武冈市| 巨鹿县| 耿马| 泾源县| 旺苍县| 永善县| 清苑县| 侯马市| 大理市| 盐池县| 蓬安县| 县级市| 寻乌县| 新闻| 巨鹿县| 龙川县| 临夏县| 元江| 公主岭市|