劉營琴
(南昌軌道交通集團有限公司運營分公司,江西 南昌 330038)
繼電器是地鐵列車控制系統(tǒng)中重要的控制器件,主要根據(jù)外界輸入的電壓的變化接通或斷開控制電路以完成控制或保護功能。本文結(jié)合南昌地鐵2號線繼電器故障,從設(shè)計、工藝、生產(chǎn)和驗收進行分析得出故障原因,根據(jù)故障原因采取相應(yīng)的整改措施,確保列車穩(wěn)定運行。
目前南昌地鐵2號線主要使用Mors Smitt施密特公司B400 115 EG SVF 1及D-U204-KLC+V23BR型直流電磁式繼電器,該類型繼電器是利用電磁鐵控制工作電路通斷的開關(guān)。下面結(jié)合一例典型故障進行原因分析并提出相應(yīng)改進措施,南昌地鐵2號線某列車在正線運營時列車牽引控制空開=24-F01跳斷且無法閉合,導(dǎo)致列車無法動車,后列車救援回庫。列車回庫后現(xiàn)場人員上車查看網(wǎng)絡(luò)TCMS故障履歷并模擬故障,發(fā)現(xiàn)綜合柜客室內(nèi)門關(guān)好旁路繼電器=41-K23(D-U204-KLC)及繼電器底座燒損,本不應(yīng)該導(dǎo)通的繼電器底座觸點(4點)和(2點)導(dǎo)通,形成短路,因2點接線(32100-1070)為負線,引起牽引安全回路4點接線(24410)電路未經(jīng)過負載直接接入負線,導(dǎo)致回路上游的列車控制空開=24-F01斷路器跳斷,無法閉合,無法向牽引控制相關(guān)電路供電,列車無法動車?,F(xiàn)場對該繼電器進行檢查,發(fā)現(xiàn)繼電器2、4外部引腳已完全熔化斷裂,斷裂部分殘留在底座中,底座也已熔融并形成空洞,并有金屬熔融物,測量繼電器線圈阻值為5170歐姆,在該類繼電器阻值范圍內(nèi),對故障車輛綜合柜燒損繼電器及底座進行更換,經(jīng)驗證故障消除,車輛功能正常。繼電器燒損圖片如下圖所示。后對南昌地鐵2號線34列車所有繼電器進行普查,發(fā)現(xiàn)4個B400 115 EG SVF 1型號繼電器引腳和底座灼燒現(xiàn)象1個D-U204-KLC 繼電器燒損,34處B400 115 EG SVF 1型號繼電器有金屬絲異物,其中4個在繼電器及插座之間[1-2]。
圖1 燒損繼電器及底座
為深入剖析故障原因,分析造成故障的各種可能性,現(xiàn)建立問題故障樹,造成繼電器燒損的三種可能原因分別是:繼電器電路過流、繼電器質(zhì)量問題、繼電器異物進入。
圖2 問題故障樹
查南昌地鐵2號線電氣原理圖。故障電路為牽引安全電路,故障繼電器=41-K23為門關(guān)好旁路。此電路中的負載為4個牽引逆變器指令接口,兩個網(wǎng)絡(luò)單元的指令接口。每個接口電阻為1000Ω,電路正常工作時的電流約為660mA。繼電器型號為D-U204-KLC,觸點電流工作能力為10A 當(dāng)該繼電器觸點工作時不會出現(xiàn)超出繼電器載流能力的情況,且該繼電器觸點在正常情況下觸點是不投入工作的。因此不會出現(xiàn)超出繼電器載流能力的情況。設(shè)計原理及繼電器選型無問題,可排除設(shè)計原因。
故障繼電器(D-U204-KLC)和普查結(jié)果發(fā)現(xiàn)的燒損繼電器(B400 115 EG SVF 1)查2種灼燒繼電器,燒損位置均為繼電器外部插頭,內(nèi)部插頭無變色情況,對故障繼電器線圈阻值、二極管、觸點及從繼電器內(nèi)部測試2、4端阻值,均無問題。說明燒損繼電器應(yīng)為外部原因灼燒。D-U204-KLC 型號繼電器及底座為凸凹配合結(jié)構(gòu),連接狀態(tài)下金屬絲不可能進入二者之間。B400 115 EG SVF 1型號繼電器與底座的配合結(jié)構(gòu)外部金屬絲能夠進入內(nèi)部,但因中間隔離,不能形成因金屬絲導(dǎo)通情況。
南昌地鐵2號線4個繼電器(B400 115 EG SVF 1)灼燒,1個繼電器(D-U204-KLC 燒損(故障件),34個繼電器表面和內(nèi)部有金屬絲,其中,3個繼電器(D-U204-KLC與底座之間有金屬絲,1個繼電器(B400 115 EG SVF 1與底座之間有金屬絲。通過反復(fù)技術(shù)分析和論證,確定金屬絲進入繼電器與底座中間造成短路導(dǎo)致繼電器燒損。
金屬絲來源及進入繼電器與底座之間的原因分析:經(jīng)對金屬絲本身及綜合柜內(nèi)部結(jié)構(gòu)、工藝過程分析,金屬絲為綜合柜上部接線過程中剪線產(chǎn)生的,上述過程列車電器柜制造廠家和車輛組裝制造廠家均會進行相關(guān)操作。
車輛組裝制造廠家組裝過程分析:通過車輛裝配過程現(xiàn)場查看、與技術(shù)人員和操作者溝通,車輛組裝制造廠家過程中,接線過程中剪線時,存在金屬絲掉落在繼電器上部的可能性,但電器柜到車輛組裝廠時繼電器已安裝完成,且車輛組裝廠不存在插拔繼電器的情況,繼電器結(jié)構(gòu)本身具有防護作用,在不拔下繼電器的情況下,金屬絲無法進入繼電器及底座中間。綜上所述,車輛組裝制造廠家車輛綜合柜安裝過程中不會出現(xiàn)金屬絲進入繼電器與底座之間。
經(jīng)電器柜廠家自查分析,應(yīng)是其在安裝繼電器工序,生產(chǎn)過程中防護工作疏漏的情況下,導(dǎo)致金屬絲留在底座與繼電器之間。同時,在自互檢中也有疏漏,未將元器件清臟問題策劃到自互檢記錄內(nèi),最終導(dǎo)致不合格品流出。
將故障繼電器委托至專業(yè)檢測機構(gòu)分析,加電后該繼電器能正常動作,通過對繼電器觸點完全融化斷裂阻抗測試發(fā)現(xiàn)底座上2和4點阻值為1.3歐姆,正常這兩端應(yīng)為開路;對二極管進行檢查,二極管拆下檢查正常;對繼電器內(nèi)部觸點檢查,觸點可正?;貜棧|點部位無燒損現(xiàn)象;從繼電器內(nèi)部測試2、4端阻值為開路;綜合分析失效原因為:故障繼電器2、4引腳及底座均燒損,在底座上發(fā)現(xiàn)有多余的金屬熔融物,繼電器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)正常,簧片可正常動作,說明大電流沒有經(jīng)過繼電器的內(nèi)部,不排除該繼電器燒損是由于底座中存在金屬多余物,導(dǎo)致2、4端形成低阻通路或耐壓能力下降,加電后產(chǎn)生大電流造成繼電器的引腳綜上所述,電器柜廠家生產(chǎn)電氣柜過程中因防護不到位,清理不徹底,自互檢不到位,金屬絲進入繼電器與底座之間,造成繼電器短路、燒損,導(dǎo)致車輛救援[3]。
要求車輛組裝制造廠家與電器柜廠家在繼電器后續(xù)的生產(chǎn)組裝過程中采取有效防護措施,防止類似設(shè)備質(zhì)量隱患,保證運營車輛的安全性可靠性。
完善車輛繼電器驗收監(jiān)造標準,加強車輛上線前的質(zhì)量監(jiān)督,加強設(shè)備隱患排查,新車上線前對每個繼電器進行拆裝檢查[4]。
制定車輛繼電器維護規(guī)程,運營后每年對繼電器進行拆裝及性能檢查,做好預(yù)防措施,降低運營期間故障繼電器故障數(shù)量。
本文以南昌地鐵2號線繼電器故障為研究對象,采用故障樹法進行分析,根據(jù)分析結(jié)果,采取有針對性的優(yōu)化措施,提前預(yù)防發(fā)現(xiàn)故障,保證了車輛繼電器使用的穩(wěn)定性。