朱云峰
(上海潔槿園林綠化有限公司,上海 200241)
焙燒是分子篩生產(chǎn)的一個(gè)重要工序,焙燒的目的是脫除分子篩孔隙中吸附的水分,以使分子篩得到活化或改性,其次,使分子篩中的晶態(tài)粘土粘結(jié)劑相變,成為無(wú)定形態(tài),使分子篩晶體(1~3μm)之間通過粘土相互連接,達(dá)到增強(qiáng)作用,滿足工業(yè)需求。
焙燒中的主要控制變量為:物料的溫度分布、進(jìn)料速率、進(jìn)料含水率、吹掃壓縮空氣流量和抽風(fēng)負(fù)壓。由于分子篩存在熱穩(wěn)定性問題,不同品種的分子篩有不同的溫度分布要求,因此,在操作中控制物料的溫度在一個(gè)狹窄的范圍至關(guān)重要。
焙燒爐的熱能是通過燃燒天然氣所獲得,燃燒溫度高低是根據(jù)不同的產(chǎn)品所設(shè)置,因此要求焙燒爐設(shè)計(jì)中,內(nèi)膽筒體壁上的溫度設(shè)置范圍要求在250~800℃之間可控。
根據(jù)?上海市節(jié)能和應(yīng)對(duì)氣候變化“十三五”規(guī)劃?,上海市“十三五”能源消費(fèi)總量?jī)粼隽靠刂圃?70萬(wàn)t標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi),2020年能源費(fèi)總量控制在1.2357億t標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi);二氧化碳排放總量控制在2.5億t以內(nèi);單位生產(chǎn)總值能耗和單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放量分別比2015年下降17%、20.5%。
該公司所屬上海華誼集團(tuán)屬下分子篩有限公司,生產(chǎn)和銷售各種分子篩吸附劑,使用的主要能源是天然氣和電,使用天然氣的主要設(shè)備是二臺(tái)A5100和B5100回轉(zhuǎn)式焙燒爐,24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行,日用氣量8000~10000m3。
根據(jù)市上海市發(fā)展和改革委員會(huì)文件?滬發(fā)改環(huán)資(2017)25號(hào)?,針對(duì)我司現(xiàn)有的二臺(tái)A5100和B5100回轉(zhuǎn)式焙燒爐高能耗設(shè)備,必須進(jìn)行降能降耗改造。
通過一個(gè)實(shí)際的節(jié)能案例來(lái)探討焙燒爐設(shè)備的節(jié)能方法。
焙燒爐整體設(shè)備有:窯爐部分、旋轉(zhuǎn)筒體部分、天然氣燃燒系統(tǒng)部分、溫度控制及反饋部分、煙囪排煙量控制部分、DCS編程系統(tǒng)控制部分(見圖1)。下面對(duì)焙燒爐作一個(gè)簡(jiǎn)要的介紹,通過對(duì)設(shè)備的結(jié)構(gòu)了解和功能設(shè)施的理解,才能掌握和理解節(jié)能的關(guān)鍵點(diǎn)。
圖1
3.1 窯爐爐體部分
(1)窯爐爐體下半部分。爐體下半部為框架鋼結(jié)構(gòu),外形整體為開口的箱體,爐底采用多層不同絕熱材料進(jìn)行保溫,從里到外依次為莫來(lái)石磚、輕質(zhì)粘土轉(zhuǎn)、漂珠磚、燒結(jié)珍珠巖,在絕熱材料的最外面用鋼板固定,一半留有12個(gè)燃燒噴口,另外一半為半圓弧內(nèi)壁(便于火焰在爐膛內(nèi)部形成穩(wěn)定流向);爐膛可分三個(gè)區(qū)加熱,相鄰區(qū)用隔熱墻隔開,以便每區(qū)可獨(dú)立加熱控制溫度。
(2)窯爐爐體上半部分。爐墻采用高溫折疊塊(含高溫骨架)進(jìn)行保溫,高溫折疊塊與鋼殼之間用背襯板過渡。爐頂采用圓拱形結(jié)構(gòu),采用梯型高溫折疊塊(含高溫骨架)保溫,高溫折疊塊與鋼殼之間用背襯板加固,在爐頂上有3個(gè)排煙管分別對(duì)應(yīng)3個(gè)爐腔煙道排煙,另外,在爐頂排煙口與直通樓頂?shù)臒焽柚g,安裝1個(gè)“將軍帽”裝置,用于控制每個(gè)排煙口的排煙大小,這個(gè)裝置能否正確使用直接影響焙燒爐熱能使用效率的大?。ㄒ妶D2)。
圖2
3.2 旋轉(zhuǎn)筒體及旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)部分
焙燒爐主體主要由旋轉(zhuǎn)筒體、鏈輪傳動(dòng)、筒體支承裝置、爐頭喂料器、進(jìn)出料箱及其它輔助部件組成,主要介紹爐筒體和傳動(dòng)部分。
(1)爐筒。爐筒是燃?xì)馐奖簾隣t的核心,其合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料選用直接影響到焙燒爐的安全、使用壽命。爐筒體主要參數(shù):筒體的尺寸:直徑×壁厚×長(zhǎng)度mm;筒體的大小決定生產(chǎn)能力;筒體內(nèi)結(jié)構(gòu):根據(jù)具體要求選擇物料的翻轉(zhuǎn)形式:翻料板、環(huán)型堰板;主要材質(zhì):根據(jù)焙燒物料的使用溫度區(qū)間,選材(如304、321、310S);設(shè)備傾角:固定角度(一般1°左右)或可調(diào)角度;爐筒轉(zhuǎn)速:變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)筒體的滾動(dòng)鏈輪-變頻調(diào)速;內(nèi)置吹風(fēng)管:內(nèi)置1根DN100不銹鋼管,單排吹風(fēng)-排除焙燒物料的焙燒所產(chǎn)生的水蒸氣,排出干燥風(fēng),壓力穩(wěn)定1000~1100Pa。
(2)傳動(dòng)系統(tǒng)。由于焙燒爐的轉(zhuǎn)速比較低,2~10轉(zhuǎn)/分,變頻電機(jī)通過鏈輪和鏈條將轉(zhuǎn)動(dòng)力矩傳遞給爐筒鏈輪,筒體的二側(cè)端有2個(gè)鋼制的輪環(huán),筒體橫臥在二組托輪上作滾動(dòng)旋轉(zhuǎn),使筒體內(nèi)的物料不停均勻翻轉(zhuǎn)加熱,脫除分子篩內(nèi)部的水分,并將粘土燒結(jié),以活化分子篩,并增強(qiáng)分子篩顆粒強(qiáng)度(見圖3)。
圖3
(3)焙燒爐的燃燒系統(tǒng)及輔助設(shè)備部分。焙燒爐內(nèi)部分成3個(gè)加熱區(qū)域,每個(gè)區(qū)域的燃?xì)鉄旆植加?個(gè):Ⅰ區(qū)-升溫區(qū),Ⅱ區(qū)-高溫區(qū),Ⅲ區(qū)-保溫區(qū)。Ⅰ區(qū)-升溫區(qū)的特點(diǎn):燃燒火焰短,溫度控制在200~400℃;Ⅱ區(qū)-高溫區(qū)的特點(diǎn):燃燒火焰長(zhǎng),溫度控制在400~650℃;Ⅲ區(qū)-保溫區(qū)的特點(diǎn):燃燒火焰長(zhǎng),溫度控制在600~750℃。這是焙燒爐燃燒系統(tǒng)控制原理圖(見圖4)。
圖4
3.3 焙燒爐燃燒系統(tǒng)管道與輔助設(shè)備
(1)天然氣管道分二路,一路手動(dòng)控制,一路自動(dòng)控制,自動(dòng)控制線路中包含(燃?xì)庾詣?dòng)報(bào)警斷路器+穩(wěn)壓薄膜閥+壓力表),在緊急狀態(tài)情況下,斷路器會(huì)自動(dòng)關(guān)閉燃?xì)膺M(jìn)口管道。(2)總管分成3根分別接入3個(gè)燃燒區(qū)域,其中每個(gè)區(qū)域有4個(gè)燒嘴,共計(jì)12個(gè),均勻分布在爐體一側(cè)。(3)風(fēng)機(jī):高壓風(fēng)機(jī)和低壓風(fēng)機(jī)2臺(tái),高壓風(fēng)機(jī)的作用是提供燒嘴燃燒的助燃空氣,風(fēng)壓范圍(0.8~2.5kPa),低壓風(fēng)機(jī)的作用是提供燒嘴的引導(dǎo)火,風(fēng)壓范圍(0.1~0.5kPa)。(4)爐腔內(nèi)部負(fù)壓測(cè)試記錄儀的功能是檢測(cè),爐腔內(nèi)部燃?xì)獬浞秩紵?,煙氣通過排煙管向外快速排放時(shí),造成爐內(nèi)腔氣壓產(chǎn)生負(fù)壓,爐腔內(nèi)部負(fù)壓高→排煙量大→燃?xì)庥昧看蟆細(xì)獠灰壮浞秩紵哪埽豢傊?,控制好爐腔內(nèi)負(fù)壓的合適范圍就能實(shí)現(xiàn)降低燃?xì)獾南牧?;怎樣調(diào)節(jié)爐腔內(nèi)部的負(fù)壓值,取決于排煙管的排煙量的控制。負(fù)壓檢測(cè)裝置組成:不銹鋼DN12金屬管+終端檢測(cè)箱+微電腦數(shù)字壓力計(jì)(見圖5)。(5)煙道排放控制閥:“將軍帽”(圓錐體管扣臺(tái))(見圖2)。(6)測(cè)溫點(diǎn)。在旋轉(zhuǎn)筒體內(nèi)部的料杯中,安放熱電偶探頭與物料接觸所測(cè)得的溫度為物料的實(shí)際溫度,熱電偶電流通過轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)。
圖5
溫度信號(hào)的傳輸與反饋:焙燒爐內(nèi)的熱電偶數(shù)值電流通過一組無(wú)線傳送器(XYR-FDAP)將溫度模擬信號(hào)數(shù)據(jù)傳送DCS數(shù)據(jù)處理中心,DCS處理器模塊輸出4~20mA至現(xiàn)場(chǎng)顯示表,另外一路至選擇開關(guān),控制方式手動(dòng)、自動(dòng)2種,通過電腦編制程序來(lái)控制燃?xì)饬髁块y的執(zhí)行機(jī)構(gòu),從而達(dá)到自動(dòng)控制焙燒爐的溫度,同時(shí)發(fā)送至控制室顯示屏便于操作人員現(xiàn)場(chǎng)觀察(見圖6)。
圖6
這2臺(tái)焙燒爐設(shè)備(A5100、B5100)的燃?xì)庀牧空急日麄€(gè)生產(chǎn)線上日燃?xì)庥昧康?0%~70%。為了更好記錄這2臺(tái)設(shè)備在改造前的燃?xì)庥昧?,以及便于?jié)能改造后準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)節(jié)能數(shù)據(jù),必須在每臺(tái)焙燒設(shè)備前端統(tǒng)一安裝燃?xì)饬髁勘恚究側(cè)細(xì)夤艿肋M(jìn)入生產(chǎn)單元后,在各用氣設(shè)備進(jìn)口管道處安裝燃?xì)饬髁勘?,用于記錄觀察生產(chǎn)不同產(chǎn)品所消耗的燃?xì)庥昧浚瑢?duì)節(jié)能效果的評(píng)判依據(jù)詳見公司燃?xì)夤艿谰W(wǎng)絡(luò)圖(見圖7)。
圖7
對(duì)應(yīng)不同的生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)所獲得的燃?xì)庥昧繑?shù)據(jù)也不同,因?yàn)椴煌漠a(chǎn)品在焙燒爐3個(gè)區(qū)間所設(shè)置的溫度也有所不同,下面是當(dāng)時(shí)的實(shí)際記錄數(shù)據(jù):
A5100焙燒爐數(shù)據(jù)記錄分析見表1。
表1
注1:平均燃燒比=當(dāng)日用氣量(m3)/當(dāng)日生產(chǎn)量(kg)×100%;注2:OEE的概念:設(shè)備綜合效率,總體設(shè)備效率,其本質(zhì)就是設(shè)備負(fù)荷時(shí)間內(nèi)實(shí)際產(chǎn)量與理論產(chǎn)量的比值,OEE (Overall Equipment Effectiveness)。
計(jì)算公式:計(jì)劃開工率(%)×非計(jì)劃開工率(%)×產(chǎn)品首次合格率(%)
B5100焙燒爐數(shù)據(jù)記錄分析見表2。
表2
5.1 焙燒爐燃?xì)鉄嶂底兓?/p>
焙燒爐原燃燒系統(tǒng)的設(shè)備以城市煤氣(4000kcal/m3)進(jìn)行設(shè)計(jì)的,現(xiàn)已把燃料改成天然氣(8400kcal/m3),兩者熱值將近相差1倍,除增加一組助燃空氣流量外,其它設(shè)備均未做改變。B線焙燒爐在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)火焰硬度不夠且火焰顏色偏黃,煙道口時(shí)常出現(xiàn)冒火現(xiàn)象,很顯然是空氣燃?xì)馀浔然靵y導(dǎo)致,從而大量的天然氣未被充分燃燒。
5.2 燃?xì)夤艿懒髁扛倪M(jìn)
制定方案:為達(dá)到節(jié)能降耗,增加焙燒爐燃燒效率,針對(duì)焙燒爐的現(xiàn)況局限性和操作實(shí)用性設(shè)計(jì)了一套改造方案:
(1)燃燒系統(tǒng)燃?xì)庵Ч芨脑欤焊鶕?jù)所使用的燒嘴功率及天然氣的熱值,重新計(jì)算燃?xì)夤軓降拇笮?,主要針?duì)燒嘴前燃?xì)夤艿肋M(jìn)行改進(jìn)。原先燒嘴前燃?xì)夤芫鶠镈N40,現(xiàn)1、3區(qū)燒嘴前燃?xì)夤芨臑椴捎肈N25,2區(qū)燒嘴前燃?xì)夤芨臑镈N20。由于管徑的變化,所以在管道上相應(yīng)比例閥、流量控制閥也要隨之更改。如表3。
表3
根據(jù)分析和測(cè)試的結(jié)果,需要對(duì)原有B5100焙燒爐的燃?xì)夤艿肋M(jìn)行改造,施工方案如圖8、圖9。
圖8
(2)燃?xì)夤艿栏脑靸?nèi)容:燃?xì)夤艿老到y(tǒng)中更改的設(shè)備有燃?xì)饪装?、燃?xì)獗壤y、燃?xì)庀蘖鏖y及相對(duì)的部分燃?xì)夤艿?;空氣管道系統(tǒng)中更改的設(shè)備有助燃風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)出口連接管道;電氣控制系統(tǒng)中更改的設(shè)備有風(fēng)機(jī)電源線和風(fēng)機(jī)的回路控制元器件。
(3)燃?xì)夤艿栏脑旌蟮男Ч涸让繀^(qū)只運(yùn)行一兩個(gè)燃燒器,且燃燒溫度和火焰情況均不是最佳狀態(tài),現(xiàn)通過改造后,實(shí)現(xiàn)所有燃燒器同時(shí)運(yùn)行,且能很好控制爐溫;原先運(yùn)行的燃燒器幾乎處于大火狀態(tài),無(wú)功率可調(diào)節(jié)范圍,改造后,確保每個(gè)燃燒器的功率調(diào)節(jié)范圍由5%~100%;原先每個(gè)引導(dǎo)火種一直處于運(yùn)行狀態(tài),改造后,只需要點(diǎn)主火時(shí)才運(yùn)行;爐溫控制原先主要以手動(dòng)控制各個(gè)燃燒器的燃?xì)饬縼?lái)實(shí)現(xiàn)控溫,改造完后控溫實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,大大減少操作人員的工作量。
圖9
改造前的燃?xì)夂牧繛?00m3/h,改造完后,生產(chǎn)3A產(chǎn)品時(shí)所需燃?xì)饬繛?10m3/h左右,生產(chǎn)13X產(chǎn)品時(shí)所需燃?xì)饬繛?0m3/h左右。經(jīng)過測(cè)試各燃燒器嘴前空氣壓力和燃?xì)饪装辶髁坑?jì)算得出與燒嘴設(shè)計(jì)的功率一致。具體數(shù)據(jù)見表4。
表4
5.3 B5100焙燒爐排煙囪改造
(1)改造前焙燒爐排煙管的出口使用“將軍帽”結(jié)構(gòu)來(lái)控制排煙量的大小,主要靠人工調(diào)節(jié)“將軍帽”(圓錐體管扣臺(tái))二端的鐵鏈條的高長(zhǎng)短來(lái)實(shí)現(xiàn)(見圖10)。
圖10
(2)改造后焙燒爐排煙管情況。煙道閘板閥的作用:利用閘閥控制流量的原理,通過絲桿來(lái)調(diào)節(jié)排煙管的直徑口的大小,從而達(dá)到控制排煙量的大小。
自力閥的作用:當(dāng)排煙煙囪出口的煙量大于焙燒爐排煙量時(shí),平衡閥的三通進(jìn)口就會(huì)補(bǔ)充新風(fēng)來(lái)自動(dòng)平衡,但是,平衡閥(自力閥)補(bǔ)充新風(fēng)量的大小由配重片數(shù)量決定,可以根據(jù)煙囪抽力的大小來(lái)調(diào)整每個(gè)自力閥的配重重量,這個(gè)需要根據(jù)具體情況來(lái)進(jìn)行調(diào)整(見圖11)。
自力閥的原理是:根據(jù)伯努利原理,文丘里效應(yīng)的體現(xiàn)。
伯努利原理往往被表述為:
P+1/2ρv2+ρgh=C
圖11
式中,P為流體中某點(diǎn)的壓強(qiáng),v為流體該點(diǎn)的流速,ρ為流體密度,g為重力加速度,h為該點(diǎn)所在高度,C是一個(gè)常量。它也可以被表述為:
P1+1/2ρv12+ρgh1=P2+1/2ρv22+ρgh2
文丘里效應(yīng):
P1+1/2ρv12+ρgh1=(P2+1/2ρv22+ρgh2)+(P3+1/2ρ v32+ρgh3)
這個(gè)式子中P1、v1、h1為煙囪頂部的動(dòng)力勢(shì)能,P2、v2、h2為焙燒爐煙氣排放的動(dòng)力勢(shì)能,P3、v3、h3為自力閥補(bǔ)充平衡的動(dòng)力勢(shì)能。
根據(jù)生產(chǎn)工藝需求,ΔP2、Δv2、Δh2焙燒爐煙氣排放量的動(dòng)力勢(shì)能需要變化,那么ΔP3、Δv3、Δh3為自力閥補(bǔ)充平衡的動(dòng)力勢(shì)能也需要變化。
煙囪抽力計(jì)算
公式△P=0.0345H[1/(273+tb)-1/(273+tg)]B
參數(shù)說(shuō)明:△P—煙囪的抽力(pa);H—產(chǎn)生抽力的管道高度(m);tb—外部空氣溫度(℃);tg—計(jì)算管段中煙氣的平均溫度(℃);B—大氣壓力(pa)。煙囪抽力計(jì)算1、公式h抽=H(γ空-γ氣);參數(shù)說(shuō)明
(?。└叨菻的影響:由公式可知,H愈大,也即煙囪愈高,抽力愈大;H愈小,也即煙囪愈低,抽力愈小。
(ⅱ)空氣重度的影響:由公式可知,在H、γ氣不變的情況下,γ空愈大,也即外界空氣溫度愈低,抽力愈大。
(ⅲ)煙氣溫度的影響:由公式可知,在H、γ空不變的情況下,γ氣愈大,也即煙氣溫度愈低,抽力愈??;γ氣愈小,也即煙氣溫度愈高,抽力愈大。
5.4 制定生產(chǎn)工藝規(guī)范操作
為了更好的節(jié)約燃?xì)饽茉?,要求操作人員必須按照下列生產(chǎn)工藝規(guī)范流程操作。
(1)爐腔內(nèi)部負(fù)壓必須控制在3~5Bar,操作方法可以調(diào)整煙道排氣閘板閥門的開度(見圖12)。
圖12
(2)1~3區(qū)12個(gè)燒嘴必須全部同時(shí)點(diǎn)燃開啟,根據(jù)不同的產(chǎn)品,焙燒爐各區(qū)域所設(shè)置的區(qū)溫度曲線及燒嘴噴射量的大小由DCS自動(dòng)控制系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn),DCS根據(jù)編制的溫度控制曲線和爐腔內(nèi)部反饋的溫度信息進(jìn)行對(duì)比,操作人員只要正確輸入產(chǎn)品型號(hào),確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)操作屏中顯示的在線數(shù)據(jù),做好定時(shí)巡檢記錄。
(3)如生產(chǎn)遇到非連續(xù)運(yùn)行或切換產(chǎn)品,停止供料大于2h,各區(qū)域的溫度必須控制在保溫溫度200~250℃之間。
(4)嚴(yán)格控制好焙燒爐升溫的時(shí)間,避免等料待機(jī)現(xiàn)象,減少燃?xì)饫速M(fèi)。
6.1 A5100焙燒爐燃?xì)庥涗洠ū砺裕?/p>
依據(jù)上述記錄,A5100焙燒爐從(15天)每日平均節(jié)約燃?xì)?48.83m3,總計(jì)節(jié)約9732.46m3。
6.2 B5100焙燒爐燃?xì)庥涗洠ū砺裕?/p>
依據(jù)上述數(shù)據(jù)記錄,B5100焙燒爐從(14天)每日平均節(jié)約燃?xì)?18.01m3總計(jì)節(jié)約4452.16m3。
6.3 焙燒爐節(jié)能改造后運(yùn)行變化(表5)
表5
(1)通過在燃?xì)夤艿郎霞友b的燃?xì)獗?,收集了A5100、B5100 2臺(tái)焙燒爐在節(jié)能改造前每天消耗的燃?xì)鈹?shù)據(jù),作為改造后燃?xì)庀牡谋容^基準(zhǔn)。
(2)在對(duì)A5100、B5100焙燒爐結(jié)構(gòu)和運(yùn)行分析的基礎(chǔ)上,提出了對(duì)燃?xì)夤艿馈⑴艧煙焽韪脑旌筒僮饕?guī)范運(yùn)行方案,并具體實(shí)施了節(jié)能改造。
(3)收集了A5100、B5100 2臺(tái)焙燒爐在節(jié)能改造和規(guī)范操作后每天消耗的燃?xì)鈹?shù)據(jù),并與改造前相比較。
(4)通過焙燒爐的節(jié)能改造和規(guī)范操作,燃?xì)庀娘@著降低。A5100焙燒爐在測(cè)試的15天內(nèi)每日平均節(jié)約燃?xì)?49m3,比改造前每日平均節(jié)約37%。B5100焙燒爐在測(cè)試的14天內(nèi)每日平均節(jié)約燃?xì)?18m3,比改造前每日平均節(jié)約26%。