魏子敬 ,李興平
(新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453000)
公司每臺機組有3臺水環(huán)式真空泵,電流285A左右,電耗較高。經(jīng)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn),隨著抽真空設(shè)備的發(fā)展,羅茨真空泵組逐漸興起,為了降低電耗,已有多家電廠進行了改造,即將現(xiàn)有B真空泵改為2套羅茨真空泵組,經(jīng)濟效益顯著。經(jīng)過調(diào)研、論證得出此改造在技術(shù)上可靠、經(jīng)濟上可行。公司于2020年10月份利用2#機組停運C修機會進行了改造,經(jīng)試運效果良好,達到了節(jié)能降耗的目的。
真空泵為偏心水環(huán)式、湖北神隴泵業(yè)制造,型號2BW5353-0EL4,電機160KW,額定電流333.3A。
(1)水環(huán)式真空泵選型大、功率大。在設(shè)計選型時,真空泵型號及電機功率余量較大,功率160kW,電流285A,正常需兩臺泵組運行,耗電量較大。
(2)運行中電量消耗大。根據(jù)水環(huán)式真空泵原理其運行時需要用電動機把水?dāng)噭悠饋硇纬伤h(huán)密封,以便抽真空,但電機用于攪動水所消耗的無用功遠大于抽真空的有用功,形成巨大浪費。實際運行中,機組啟動建立真空時需要較大的抽氣力,使得真空迅速達到機組啟動要求,而在穩(wěn)定運行時,并不需要特別高的抽氣能力,只需維持真空,抽吸凝汽器中的不凝性氣體,此時2臺真空泵運行造成耗電量較高。
水環(huán)式真空泵啟動電流大,存在安全隱患,公司歷年來發(fā)生了兩起電機開關(guān)接線盒爆炸事故。
水環(huán)式真空泵達到極限能力時,容易發(fā)生氣蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致振動和噪聲變大。需要定期檢修,修補葉輪,造成大量的維護成本。在一次機組維修時發(fā)現(xiàn)真空泵葉輪汽蝕嚴(yán)重。
水環(huán)式真空泵板冷器由循環(huán)開冷水冷卻,水質(zhì)較差,冷卻器易堵塞。特別是夏季環(huán)境溫度高時,疊加冷卻器堵塞,導(dǎo)致工作液溫度高,抽真空能力下降,冷卻器需要頻繁清理,操作量、維護量大。
一是,泵體兩端均存在甩水現(xiàn)象,分離器須定時補水;二是,個別分離器補水電磁閥和補水旁路門存在內(nèi)漏現(xiàn)象,分離器溢流管長期溢流;類似情況日積月累增加了除鹽水消耗,導(dǎo)致機組補水量大。
將B真空泵改為兩套型號為ESRL350-ZY、功率11+7.5+15kW的羅茨真空泵組。在不改變其他抽真空系統(tǒng)設(shè)備及功能的基礎(chǔ)上,在抽真空母管上并接兩套羅茨真空泵組。在機組啟動建立真空期間,使用A/C真空泵運行快速啟動真空,在正常運行期間,使用羅茨真空泵組維持真空。
(1)所選用羅茨真空泵組其極限真空度比現(xiàn)用水環(huán)泵高2個數(shù)量級,因此可以保證真空度至少不低于現(xiàn)有系統(tǒng)。同時保證抽氣量要求,避免真空低導(dǎo)致液環(huán)泵頻繁啟動。(2)僅將B真空泵改為羅茨真空泵組,現(xiàn)有A/C真空泵不做改動,是羅茨泵組的備份系統(tǒng)。多了一套平行運行的系統(tǒng),提高了現(xiàn)有真空系統(tǒng)的可靠性。(3)采用雙級變頻羅茨泵不但可以雙重保險,而且變頻特性可以消除設(shè)備突然起?;蛳到y(tǒng)波動的沖擊。(4)智能PLC變頻可以根據(jù)季節(jié)或電廠管理經(jīng)驗調(diào)整運行速度,優(yōu)化節(jié)能和工藝維護。(5)系統(tǒng)采用雙級液環(huán)泵,與單級液環(huán)泵相比,不但效率高、真空度高,而且不容易發(fā)生氣蝕的風(fēng)險。(6)系統(tǒng)由DCS控制,可以通過溫度、壓力和水位傳感器自動感知系統(tǒng)運行情況,隨時反饋調(diào)整。
為充分掌握羅茨真空泵組運行情況,公司技術(shù)人員先后赴華能金陵電廠等4家改造過的電廠和羅茨真空泵組廠家就改造事宜進行實地考察,通過對幾個電廠的調(diào)研,了解到其水環(huán)真空泵與我公司類似,電流均較大,從170A到250A不等,詳細(xì)參數(shù)如表1所示。而采用羅茨真空泵組電流每套(對應(yīng)單臺液環(huán)泵)約40A,節(jié)電約由63%~84%,如表2所示。
表1 各廠原真空系統(tǒng)設(shè)備各項參數(shù)
表2 各廠真空系統(tǒng)改造后運行情況數(shù)據(jù)表
從調(diào)研的情況來看,改造為羅茨真空泵組后運行狀態(tài)良好,可以在保障凝汽器真空的前提下大幅節(jié)能。
項目改造于2020年10月23日開始,11月12日結(jié)束,項目總投資99.4萬元,具體工作改造如下:
拆除原有B真空泵,增加2套四級羅茨真空泵組,并通過管道與抽真空母管“T”接,并接在抽真空泵母管上。管道在接入多級羅茨泵前串接一只手動閥和快關(guān)氣動球閥,多級羅茨泵出口與水環(huán)式真空泵吸氣口聯(lián)接,水環(huán)式真空泵排氣與氣水分離罐相接。
配置的單套四級羅茨真空泵組主要設(shè)備有:氣冷式多級羅茨真空泵、雙級水環(huán)真空泵、級間列管式熱交換器、板式換熱器、汽水分離器、溫度傳感器、壓力傳感器、液位控制器、補水和排水電動閥等。
改造前真空泵電流285A,改造后羅茨真空泵組電流40A,則每小時2組羅茨真空泵較2臺真空泵節(jié)約電量為:
1.732×0 .81×380V×(570-80)
A×1h÷1000=261.22kWh。
按照2#機組2020年運行時間為7415h,發(fā)電成本0.25元/kWh進行計算,則每年節(jié)省費用為:
261.22×7415 ×0.25=48.4萬元
設(shè)備改造總費用為99.4萬元。對比對改造前后機組真空及設(shè)備運行情況,在不考慮因真空提高機組效率提高的基礎(chǔ)上,僅從電耗節(jié)約進行計算,按照2020年2#機運行時間7415h計算每年節(jié)省48.4萬元,99.4÷48.4=2.05年,最多2.05年可收回全部成本。
(1)改造后高效真空機組比目前水環(huán)真空泵節(jié)能80%以上。原真空泵功率160kW、285A,改造后功率33.5kW、電流40A。(2)降低檢修維護費用。水環(huán)真空泵運行時間大為減小,避免了長期運行導(dǎo)致軸承、葉輪和圓盤的損壞,減少了配件的頻繁更換,減少了檢修維護費用。(3)在真空系統(tǒng)嚴(yán)密的基礎(chǔ)上提升了真空。采用羅茨液環(huán)泵組后,可避免原水環(huán)式真空泵夏季時出現(xiàn)的抽氣能力下降的問題,夏季工況真空得到一定程度的提高,從而優(yōu)化汽輪機做功效率,并節(jié)省了大量的廠用電。
改造后羅茨真空泵組運行正常,未發(fā)生異常跳閘或故障情況,降低了設(shè)備的維護費用,運行安全性和可靠性高,提高機組運行的可靠性。同時運行電流40A節(jié)電效果明顯,經(jīng)濟性高,達到了預(yù)期效果。