易鵬程 陳志敏 張常書
(1.蘭州交通大學(xué)土木工程學(xué)院,730070,蘭州;2.中鐵十八局集團有限公司,300222,天津∥第一作者,碩士研究生)
盾構(gòu)機在不同地層中掘進時會遇到諸多問題,其中渣土改良是一個重要難題。文獻[1-8]對此進行了針對性研究,做出了諸多貢獻。然而這些研究針對粗顆粒砂類土與施工技術(shù)的改良研究較多,對細顆粒軟黏性土的改良研究較少,而且渣土改良效果的評價指標較為單一。本文以廣州地鐵盾構(gòu)粉質(zhì)黏土地層為背景,基于地層物理力學(xué)參數(shù)分析,采用泡沫劑渣土改良方案,結(jié)合坍落度、滲透系數(shù)、黏聚力及內(nèi)摩擦角等多個指標來評價渣土的改良成果,并通過現(xiàn)場試驗段的施工參數(shù)驗證,得到了較準確、合理的改良參數(shù),為相似地質(zhì)條件下的工程施工提供參考。
廣州地鐵21號線盾構(gòu)施工段的主要穿越層為粉質(zhì)黏土層。該地層受季節(jié)性降雨影響較大,故在施工中的失水地面沉降、盾構(gòu)刀盤“結(jié)餅”及螺旋輸送機閉塞等問題尤為突出。
地層物理力學(xué)特性參數(shù)(液塑限、顆粒級配及滲透系數(shù)等)的有效分析是控制施工參數(shù)的依據(jù),也是渣土改良的關(guān)鍵。試驗得到的粉質(zhì)黏土層土樣物理力學(xué)參數(shù)如圖1、表1及表2所示。
表2 土樣物理力學(xué)特性參數(shù)
圖1 顆粒級配曲線圖
表1 土樣顆粒分析試驗記錄
通過分析地層土體參數(shù)得出:①土體細顆粒占總質(zhì)量的70%以上,塑性指數(shù)為15.02,是級配良好的粉質(zhì)黏土;②土樣中粉質(zhì)黏土的平均液性指數(shù)為0.33,在0.25~0.75范圍內(nèi),呈可塑狀態(tài),但可塑性差;③滲透系數(shù)值為4.26×10-5cm/s,高于盾構(gòu)施工要求的10-5量級以下。因此,對開挖土艙內(nèi)渣土進行改良,保證其良好流塑性,是施工中的重點。
根據(jù)試樣土體物理力學(xué)參數(shù),結(jié)合改良劑的適用范圍,選擇泡沫劑作為渣土改良劑,根據(jù)改良劑自身評價來確定最優(yōu)改良劑質(zhì)量濃度,并進行不同摻入比的渣土改良試驗。
泡沫改良劑的性能主要由發(fā)泡倍率和半衰期兩個評價指標來衡量[7]。評價指標與泡沫劑質(zhì)量濃度的關(guān)系如圖2及圖3所示。
圖2 泡沫劑溶液的最大發(fā)泡倍率與質(zhì)量濃度的關(guān)系曲線
圖3 泡沫劑的半衰期試驗曲線
分析圖2可知:隨著泡沫劑質(zhì)量分數(shù)的增加,發(fā)泡倍率先迅速增加后慢慢穩(wěn)定;當質(zhì)量分數(shù)低于4%時,發(fā)泡率增大效果明顯。由圖3可知:隨著泡沫劑質(zhì)量分數(shù)的增加,半衰期先增加、后降低,最后趨于穩(wěn)定;當質(zhì)量分數(shù)為3%時,半衰期達臨界點,最大半衰期為10.5 min;當質(zhì)量分數(shù)低于3%時,半衰期增長迅速;當質(zhì)量分數(shù)高于3%時,半衰期逐漸降低;當質(zhì)量分數(shù)高于5%時,半衰期穩(wěn)定在9.5 min左右。由上述性能評價可知,當泡沫劑質(zhì)量分數(shù)為3%時,其泡沫劑整體性能較佳。故本次改良試驗的泡沫劑采用質(zhì)量分數(shù)為3%的配比。
將泡沫劑與渣土按不同摻入比混合,可分析渣土的抗?jié)B性能、抗剪強度特性及塌落度的變化,進而得到較佳渣土改良參數(shù)。
2.2.1 坍落度試驗
文獻[9]的研究結(jié)果表明,當渣土的坍落度為150 mm左右時,改良渣土具有良好的流塑性。泡沫劑摻入比λ不同時的坍落度試驗結(jié)果如表3所示。
通過表3分析可知:當λ=20%時,坍落度為145,渣土改良效果最佳??紤]到實際盾構(gòu)施工情況,粉質(zhì)黏土的最優(yōu)坍落度范圍為140~160 mm,泡沫劑最佳摻入比為20%~25%。
表3 λ不同時的渣土坍落度試驗結(jié)果
2.2.2 抗剪試驗
開挖掌子面及土倉土體的抗剪強度是盾構(gòu)順利掘進的重要影響因素。本文通過室內(nèi)直剪試驗測定粉質(zhì)黏土在不同λ下的渣土抗剪強度力學(xué)參數(shù),如圖4~6所示。
圖4 不同λ下的S值曲線
由圖4可知:當λ為15%~20%時,渣土抗剪強度S變化明顯,改良作用效果顯著;當λ>25%時,S變較穩(wěn)定,變化較緩。由此可見λ為20%~25%比較合適。
由圖5可知,c變化趨勢同抗剪強度曲線類似,最優(yōu)為20%~25%,改良后c可降低30%左右。
圖5 不同λ下的c變化曲線
由圖6可得,當λ<20%時,φ隨λ的增加降低明顯;λ>20%時,φ雖降低卻趨于穩(wěn)定。λ=20%為轉(zhuǎn)折點,此時φ值較改良前φ低了近40%。
圖6 不同λ下的φ變化曲線
通過抗剪強度相關(guān)參數(shù)對比分析發(fā)現(xiàn),合理摻入泡沫劑能大幅降低渣土的抗剪力學(xué)性能,對防止刀盤結(jié)泥餅、改善渣土的流塑性具有很好的效果。
2.3.3 滲透試驗
土倉渣土的滲透系數(shù)k是維持開挖面穩(wěn)定的重要因素之一。當k低于1×10-5cm/s量級時,開挖面能很好滿足盾構(gòu)施工要求。λ不同時的改良渣土滲透試驗k變化曲線如圖7所示。
圖7 不同λ下的k變化曲線
結(jié)合圖7得:λ=20%為改良效果的轉(zhuǎn)折點;λ<20%時,k增長明顯,改良效果顯著;λ>20%時,k略有降低,改良狀態(tài)已達到理想狀態(tài)要求。
經(jīng)分析,粉質(zhì)黏土λ最優(yōu)值為20%左右。結(jié)合工程實際情況及試驗改良效果對比結(jié)果,確定適合于粉質(zhì)黏土的λ最優(yōu)范圍為20%~25%。
由于施工過程中的泡沫劑改良效果受到發(fā)泡系統(tǒng)及土體松散性等因素的影響,故單一的室內(nèi)試驗結(jié)果不能直接應(yīng)用到施工現(xiàn)場,需計算在施工現(xiàn)場每推進1環(huán)消耗的泡沫劑體積Vg:
(1)
式中:
Pa——大氣壓;
N——施工時的泡沫劑溶液發(fā)泡率;
Pt——土倉壓力;
K——泡沫劑溶液質(zhì)量分數(shù);
D——盾構(gòu)開挖直徑;
L——每環(huán)管片寬度;
ξ——土體的松散系數(shù)。
根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù),取Pt=0.14 MPa,D=6 m,N=15 ,L=1.5 m,K=3%,ξ=1.25,將相關(guān)參數(shù)代入式(1),得到施工現(xiàn)場的Vg,如表4所示。
表4 施工現(xiàn)場的Vg
為評價渣土改良參數(shù)的合理性,在相關(guān)地層盾構(gòu)試驗段,對比分析粉質(zhì)黏土(含砂率<10%)地層改良前后施工參數(shù)(掘進速度、刀盤扭矩、出渣量等)的變化規(guī)律,如表5及圖8~12所示。
表5 現(xiàn)場泡沫改良劑用量
圖8 Pt隨掘進環(huán)數(shù)的變化曲線
結(jié)合表5分析可知:由于粉質(zhì)黏土的含水率存在不均勻分布,故渣土改良λ最優(yōu)值的現(xiàn)場值與理論計算值存在差異,但差異不大;如含水量高,則λ相對減小,反之則相反。
由圖8可知:在未改良段Pt不穩(wěn)定,其變化幅度達±0.08 MPa;在改良段,Pt基本穩(wěn)定在0.16 MPa左右,變化范圍縮小到±0.03 MPa。
由圖9可知:在未改良段,刀盤扭矩基本在2.1 MNm左右,最大值達2.3 MNm,且刀盤磨損變形嚴重;在改良段,泡沫劑作用明顯,刀盤扭矩逐漸減小后穩(wěn)定為1.5 MNm左右,較未改良前減小約0.6 MNm。
圖9 刀盤扭矩隨掘進環(huán)數(shù)的變化曲線
由圖10及11可知,在未改良段,掘進速度為30 mm/min,出渣量為3 m3/環(huán);在改良段,掘進速度提升為40 mm/min,出渣量穩(wěn)定保持在4 m3/環(huán)以上??梢姡牧夹Ч黠@。
圖10 掘進速度隨掘進環(huán)數(shù)的變化曲線
圖11 出渣量隨掘進環(huán)數(shù)的變化曲線
由圖12可以看出,總推力在未改良段和改良段變化明顯:在未改良段,總推力基本在1.7×104kN左右;在改良段,土倉壓力能夠合理地平穩(wěn)掌子面應(yīng)力,總推力基本穩(wěn)定在1.2×104~1.4×104kN,達到盾構(gòu)施工要求的1.4×104kN以下。
圖12 總推力隨掘進環(huán)數(shù)的變化曲線
本文依托廣州地鐵盾構(gòu)下穿粉質(zhì)黏土層項目,對粉質(zhì)黏土進行渣土改良試驗,得到泡沫劑最優(yōu)質(zhì)量濃度、最優(yōu)摻入比范圍及相關(guān)渣土性能參數(shù),推導(dǎo)了施工現(xiàn)場泡沫劑應(yīng)用參數(shù),并通過現(xiàn)場試驗驗證了現(xiàn)場應(yīng)用參數(shù)的合理性。主要結(jié)論如下:
1) 發(fā)泡劑的發(fā)泡倍率和半衰期性能指標隨質(zhì)量分數(shù)變化而變化,較佳質(zhì)量分數(shù)為3%~4%。
2) 粉質(zhì)黏土改良的λ最優(yōu)值約為20%,最優(yōu)坍落度為145 mm。結(jié)合實際施工情況,渣土改良的坍落度最優(yōu)范圍為140~160 mm,λ最優(yōu)范圍為20%~25%。
3) 渣土物理力學(xué)性能受泡沫劑影響明顯。改良渣土的S、c、φ及K隨λ的增大呈降低趨勢。λ超過最優(yōu)值時,性能參數(shù)變化趨于穩(wěn)定。
4) 現(xiàn)場試驗段試驗結(jié)果表明,采用泡沫劑改良后的渣土能較好地達到理想流塑狀態(tài)。刀盤總推力有效降低,并穩(wěn)定在1.2×104~1.4×104kN;刀盤扭矩穩(wěn)定保持在1.5 MNm左右;掘進速度穩(wěn)定保持在40 mm/min左右,出渣量達4 m3/環(huán)以上;渣土改良后,Pt穩(wěn)定在0.16 MPa左右,變化范圍縮小到±0.03 MPa。
土壓平衡盾構(gòu)施工參數(shù)控制是一個動態(tài)平衡的過程。盾構(gòu)在不同地層、埋深的地質(zhì)條件下施工可能遇到的問題不盡相同,及時做好記錄監(jiān)測及渣土分析是渣土改良的有效途徑。