謝昌亞 徐琳濤 陳凱亮 吳 昕
(華北電力科學研究院有限責任公司)
脹差是機組在啟動、停運和正常運行過程中反映汽輪機運行狀態(tài)的重要監(jiān)視參數(shù)[1],表示的是轉(zhuǎn)子膨脹伸長值與汽缸膨脹伸長值之間的差值。脹差產(chǎn)生的根本原因是金屬的熱脹冷縮,由于轉(zhuǎn)子與汽缸在質(zhì)量、材料、質(zhì)面比及換熱過程等各方面均有所不同[2~4],導致二者軸向膨脹長度不同,從而產(chǎn)生相對位移[5]。一般,轉(zhuǎn)子膨脹伸長值大于汽缸膨脹伸長值時,脹差為正;反之,脹差為負[6]。脹差的測量通常采用電渦流傳感器探頭[7],其安裝位置與機組滑銷系統(tǒng)和膨脹方向有關(guān),根據(jù)汽輪機形式可分為高壓缸脹差、中壓缸脹差和低壓缸脹差。為防止級間動葉和靜葉相對位移過大,導致動靜葉碰磨、機組損壞[8,9],在ETS系統(tǒng)設(shè)置脹差保護[10],當脹差值大于報警值或跳機值時,系統(tǒng)發(fā)出報警和停機指令。通常,機組運行時監(jiān)視的脹差值是汽輪機死點至測量點轉(zhuǎn)子與汽缸膨脹的差值,但該值并不能直接反映機組各級動葉與靜葉之間實際的軸向間隙[11]。文獻[12]指出,在異常情況下可能會出現(xiàn)脹差值還未大于機組給定的跳機值時動、靜葉之間就已經(jīng)產(chǎn)生碰磨的情況,出現(xiàn)這種情況的原因可能是脹差跳機值偏大或轉(zhuǎn)子膨脹不均、軸向間隙小的部位脹差過大。根據(jù)脹差測點的安裝位置,監(jiān)視的脹差值一般是轉(zhuǎn)子與汽缸膨脹差值的最大值,但由于泊松效應的影響,轉(zhuǎn)子在惰走過程中會繼續(xù)伸長,因此給定的脹差跳機值應滿足:脹差保護觸發(fā)后機組惰走過程中,動、靜葉之間不會發(fā)生碰磨。制造廠計算給定的脹差跳機值一般考慮了安全裕量,從保護機組安全的角度出發(fā),脹差跳機值會偏小一些。但如果脹差跳機值過小,會出現(xiàn)兩種情況:一是各級動、靜葉之間間隙滿足運行條件,但脹差保護已經(jīng)觸發(fā)造成機組停機;二是由于其他原因停機,惰走過程中脹差繼續(xù)增大并超過報警值或跳機值,造成機組無法再次掛閘快速啟動。如此,脹差便失去監(jiān)測報警的意義,并且不利于機組運行??梢?,合理的脹差跳機值應具備監(jiān)測報警、指導機組運行和保護機組安全的作用。
在此,筆者以某新建350 MW超臨界供熱機組為例,對調(diào)試期間機組典型工況的脹差變化過程進行分析,介紹低壓缸脹差跳機值過小的問題,希望對同類型機組的運行和調(diào)試工作提供一定的借鑒意義。
某350 MW超臨界供熱機組采用的是C359/284-24.2/0.4/569/569型超臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、單軸、抽凝式汽輪機。如圖1所示,該機組共設(shè)置6個支撐軸承,其中高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子各設(shè)置2個支撐軸承;高中壓轉(zhuǎn)子前后軸承為落地式可傾瓦軸承,分別安裝在前軸承箱和中低壓軸承箱內(nèi),低壓轉(zhuǎn)子前后軸承為座缸式橢圓軸承,推力軸承安裝在中低壓軸承箱內(nèi),位于2#與3#軸承之間。整個汽輪機靜子通過橫鍵相對于基礎(chǔ)保持兩個絕對死點,一個在中低壓軸承箱基架上2#軸承中心線后609 mm處,另一個在低壓缸左右兩側(cè)基架上低壓進汽中心線前203 mm處。機組啟動時,高中壓缸、前軸承箱向前膨脹,低壓缸向前后兩個方向膨脹。高壓內(nèi)缸相對于外缸的死點在高壓進汽中心線后255 mm處,低壓內(nèi)缸相對于低壓外缸的死點在低壓進汽中心線處,高低壓內(nèi)缸分別由死點向前后兩個方向膨脹。汽輪機轉(zhuǎn)子相對于靜子的固定點,即轉(zhuǎn)子的相對死點,在中低壓軸承箱內(nèi)推力軸承處,機組啟動時,高中壓轉(zhuǎn)子由此處向調(diào)閥端膨脹,低壓轉(zhuǎn)子由此處向電機端膨脹。高中壓脹差探頭安裝在前軸承箱內(nèi),低壓脹差探頭安裝在低壓缸后軸承箱內(nèi)。
圖2是首次啟動前,機組投軸封、后缸噴水和高壓缸倒暖時的脹差變化曲線。可以看出,4時21分軸封系統(tǒng)開始暖管,機組逐漸投入軸封,然后高中壓脹差和低壓脹差均有明顯上漲,這是由于汽輪機軸封體處的轉(zhuǎn)子受熱伸長而缸體并沒有明顯加熱所致[13]。根據(jù)以往的調(diào)試經(jīng)驗,同類型機組存在后缸噴水對低壓缸前、后軸封體溫度影響較大的問題,投入后缸噴水后低壓缸前、后軸封體溫度會劇烈下降,導致機組振動出現(xiàn)異常。為掌握本機組在該問題上的表現(xiàn)特性,在機組啟動之前進行了試驗,9時20分后缸噴水尚未投入,低壓缸前后軸封溫度分別為147℃和145℃,9時30分打開后缸噴水調(diào)閥至50%,閥后噴水壓力0.26 MPa,9時36分低壓缸前后軸封溫度分別降至99.8℃和100.0℃。從圖2可以看出,投入后缸噴水后,由于低壓前后軸封體溫度降低,低壓脹差下降較為明顯,為控制低壓脹差,在試驗后并沒有完全退出后缸噴水,而是將噴水調(diào)閥關(guān)至20%,低壓缸前、后軸封溫度逐漸上漲至125℃和129℃,低壓脹差隨后開始緩慢上漲。投入高壓缸倒暖后,高壓內(nèi)缸調(diào)節(jié)級溫度逐漸上漲,高中壓脹差、低壓脹差總體呈緩慢上漲趨勢。綜上所述,本機組低壓脹差對軸封溫度反應比較敏感,當?shù)蛪好洸钸^大時,可通過減小低壓軸封溫度來進行調(diào)整,當機組振動無異常時,可控制低壓軸封溫度在允許范圍120~170℃的下限。
圖2 機組投軸封、后缸噴水和高壓缸倒暖時的脹差變化曲線
汽輪機轉(zhuǎn)子在沖轉(zhuǎn)時由于高速轉(zhuǎn)動,與蒸汽之間的對流換熱系數(shù)較大,與汽缸相比,轉(zhuǎn)子對溫度的變化更為敏感,汽缸對蒸汽溫度變化的反應較為滯后,因此在沖轉(zhuǎn)過程中蒸汽溫度對脹差的影響較大,并且為了減小冷態(tài)啟動時轉(zhuǎn)子所受的熱應力,一般選擇低壓微過熱蒸汽來降低轉(zhuǎn)子表面與轉(zhuǎn)子中心的溫差[14]。
為控制脹差,本機組在冷態(tài)啟動期間嚴格控制蒸汽參數(shù)的穩(wěn)定性,主蒸汽保持在4.5 MPa、380℃左右,再熱蒸汽保持在0.6 MPa、350℃左右,機組從沖轉(zhuǎn)至定速3 000 r/min的過程中并沒有發(fā)生由于蒸汽溫度波動導致的脹差異常問題。圖3是冷態(tài)沖車過程中的脹差變化曲線,可以看出,當日23時56分機組定速500 r/min,進行打閘摩檢,摩檢完成后繼續(xù)掛閘升速,次日0時24分機組定速1 500 r/min進行中速暖機。1時52分中速暖機結(jié)束后機組繼續(xù)升速,2時16分機組首次定速3 000 r/min。由于定速后機組振動緩慢上漲,3時4分4#瓦x向振動上漲至141μm,y向振動上漲至96μm,5#瓦x向振動上漲至156μm,y向振動上漲至69μm,機組打閘降速至1 500 r/min并繼續(xù)暖機,4時3分機組升速,4時10分機組定速3 000 r/min,各瓦振動正常穩(wěn)定,從脹差隨機組轉(zhuǎn)速的變化曲線可以看出,本機組低壓脹差和高中壓脹差受泊松效應的影響比較明顯,尤其是低壓脹差,從1 500 r/min升速至3 000 r/min的過程中,低壓脹差下降了1.8 mm;降速過程中,低壓脹差上漲了1.8 mm。當機組定速后,高中壓脹差、低壓脹差逐漸緩慢上漲。
圖3 冷態(tài)沖車過程中的脹差變化曲線
由于噴嘴至動葉比動葉至噴嘴的距離更近,所以負脹差相對于正脹差來說更加危險[15],因此機組在熱態(tài)和極熱態(tài)啟動過程中,蒸汽溫度和軸封溫度的選擇尤為重要,要避免因溫度過低,導致對汽輪機轉(zhuǎn)子進行冷卻,從而產(chǎn)生較大的負脹差。圖4是機組熱態(tài)啟動脹差變化曲線。熱態(tài)啟動沖轉(zhuǎn)前,主蒸汽溫度477℃、壓力6.60 MPa,再熱蒸汽溫度489℃、壓力0.78 MPa,高中壓脹差1.1 mm,低壓脹差4.7 mm,調(diào)節(jié)級后內(nèi)缸內(nèi)壁上半溫度397℃、下半溫度399℃,中壓進汽腔室內(nèi)壁溫度377℃。從圖4可以看出,隨著機組升速,在泊松效應的影響下,高中壓脹差和低壓脹差均有明顯下降,由于蒸汽溫度較高,沒有對轉(zhuǎn)子造成冷卻,脹差并未出現(xiàn)負值,若此時蒸汽溫度過低,則極有可能出現(xiàn)較大的負脹差,威脅機組安全。在機組并網(wǎng)瞬間,由于機組進汽量突然增加,導致軸向推力突增,整個轉(zhuǎn)子向電機端有位移。從圖4可以看出,并網(wǎng)瞬間軸位移有明顯上漲,造成高中壓脹差和低壓脹差產(chǎn)生相反方向的輕微變化。極熱態(tài)啟動脹差變化過程(圖5)與熱態(tài)啟動基本一致,在此不再贅述。
圖4 熱態(tài)啟動脹差變化曲線
圖5 極熱態(tài)啟動脹差變化曲線
大型發(fā)電機組甩負荷試驗是檢驗機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)動態(tài)特性的重要試驗,也是考核配套設(shè)備動態(tài)調(diào)節(jié)性能最直接的手段。甩負荷試驗對脹差變化的影響主要是通過影響軸位移實現(xiàn)的。圖6、7分別是甩50%負荷和甩100%負荷試驗過程脹差變化曲線。甩負荷瞬間調(diào)節(jié)汽閥全關(guān)、機組不進汽,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后機組進汽量比帶負荷時大幅減少,機組軸位移變小,低壓脹差下降、高中壓脹差上漲。試驗完成機組打閘后,在泊松效應的影響下,高中壓脹差和低壓脹差均逐漸上漲。
圖6 甩50%負荷試驗脹差變化曲線
圖7 甩100%負荷試驗脹差變化曲線
筆者針對低壓脹差報警值、跳機值偏小的問題進行分析。
廠商原給定低壓脹差報警值和跳機值分別為6.3、6.8 mm,在整套系統(tǒng)啟動調(diào)試期間,隨著轉(zhuǎn)子與汽缸不斷被加熱,機組熱膨脹不斷發(fā)展,低壓脹差大致穩(wěn)定在5.9~6.2 mm之間,基本符合設(shè)計值5.9 mm的要求。由于低壓轉(zhuǎn)子受泊松效應影響較大,機組在跳閘停機后低壓脹差快速上漲并依次超過報警值和跳機值,同時由于DEH系統(tǒng)脹差超過報警值時不滿足掛閘條件,造成機組無法再次掛閘,還需等待低壓脹差下降至報警值以下時才能掛閘,導致機組不能快速啟動。如圖8所示,15時0分,機組正在進行協(xié)調(diào)變負荷試驗,汽輪機跳閘,首出“鍋爐MFT”,后查明原因為一次風機動葉機械結(jié)構(gòu)故障造成鍋爐負壓波動過大。汽輪機跳閘前低壓脹差5.8 mm,跳閘瞬間由于軸位移的變化低壓脹差降至5.5 mm左右,而后隨著機組轉(zhuǎn)速降低,低壓脹差快速上漲,最高至7.58 mm,此時機組轉(zhuǎn)速在1 125 r/min左右。泊松效應的作用釋放完畢后,轉(zhuǎn)子冷卻縮短,低壓脹差開始緩慢下降,機組轉(zhuǎn)速降至0時,低壓脹差降至6.8 mm。針對上述現(xiàn)象,廠商設(shè)計人員重新核算機組低壓脹差,將低壓脹差報警值和跳機值分別修正為7.5 mm和8.0 mm,由于低壓脹差量程為-6~8 mm,經(jīng)商議決定將低壓脹差跳機值設(shè)置為7.7 mm,報警值設(shè)置為7.2 mm。
圖8 惰走過程1脹差變化曲線
盡管提高了低壓脹差報警值和跳機值,但在之后的一次機組跳閘惰走過程中,低壓脹差仍超限。如圖9所示,7時50分,機組準備進行低負荷穩(wěn)燃試驗,負荷降至140 MW,低壓脹差6.2 mm、高中壓脹差5.6 mm;7時51分汽輪機跳閘,首出“鍋爐MFT”,跳閘后各閥門關(guān)閉正常,潤滑油泵聯(lián)啟正常,惰走過程中低壓脹差快速上漲,通過開啟后缸噴水和低壓軸封減溫水降低軸封溫度、提高機組背壓來控制上漲趨勢,轉(zhuǎn)速惰走至1 200 r/min時,低壓脹差最高上漲至7.9 mm,隨后開始下降。受現(xiàn)場條件限制,之后并沒有對低壓脹差跳機值做進一步修改,也沒有檢查探頭零位設(shè)置是否有問題。在機組168 h試運結(jié)束后,需針對該問題做進一步檢查。
圖9 惰走過程2脹差變化曲線
4.1 軸封溫度對本機組低壓脹差影響較為明顯,冷態(tài)啟動時,為減小低壓脹差可盡量控制軸封溫度在允許范圍120~170℃的下限;熱態(tài)啟動時,要避免軸封溫度過低對軸封體處的轉(zhuǎn)子造成冷卻,產(chǎn)生負脹差。
4.2 整個調(diào)試期間,主再熱蒸汽參數(shù)選取合理且控制穩(wěn)定,并沒有出現(xiàn)因溫度異常造成機組脹差異常的問題。
4.3 甩負荷試驗期間,機組脹差變化不明顯;脫網(wǎng)瞬間,因為軸位移的變化,高中壓脹差和低壓脹差向相反方向有輕微變化。
4.4 低壓脹差受泊松效應影響比較明顯,在機組惰走過程中最大可增加2 mm,并超過低壓脹差報警值和跳機值,對機組運行產(chǎn)生較大影響,在提高低壓脹差報警值和跳機值后,并沒有根本解決該問題。受現(xiàn)場條件限制,沒有進一步進行檢查,后續(xù)應對低壓脹差安裝零位進行檢查校準,并重新核算低壓脹差跳機值的安全裕量,確保機組穩(wěn)定安全運行。