張 雨
(攀鋼集團(tuán)礦業(yè)公司攀枝花鐵礦,四川攀枝花 617063)
攀鋼攀枝花鐵礦為新建露天轉(zhuǎn)地下開采鐵礦,年產(chǎn)量150萬噸,采用無底柱分段崩落法采礦工藝,地下開采標(biāo)高為1200~1320 m。在1200 m 水平設(shè)置井下中央水倉及排水設(shè)施,排水出口設(shè)置在1280 m 膠帶斜井出口。根據(jù)井下涌水量計(jì)算排水系統(tǒng)需選用6 臺(tái)MD580 多級(jí)離心泵,由于該礦原有7 臺(tái)存放多年的全新MD580-60×7 多級(jí)離心水泵,電機(jī)型號(hào)YKK5602-4,電壓等級(jí)10 kV,額定功率1000 kW,為減少新泵采購成本及設(shè)備積壓,決定在電機(jī)不變的情況下對(duì)該型水泵進(jìn)行降級(jí)改造后使用。
水泵揚(yáng)程:
式中 H——水泵揚(yáng)程,m
Z1——水泵吸水池水面高程,m
Z2——水泵出水池水面高程,m
ζ——損失系數(shù),根據(jù)現(xiàn)場排水管線設(shè)置估算為1.8
L——吸水管和出水管總長,m
Q——流量,m3/s;按580 m3/h,則Q≈0.16 m3/s
S——管道的比阻;S=10.3n2/D5.33
n——排水管內(nèi)壁糙率;無縫鋼管n=0.012
D——管內(nèi)徑,m
已知排水管內(nèi)徑n=0.357 m,則管道的比阻S=10.3n2/D5.33≈0.36。
水泵揚(yáng)程H=(Z2-Z1)+ζSLQ2≈108 m。
由以上計(jì)算可知,原水泵降級(jí)為2 級(jí)水泵就可以滿足井下排水需求。
降低多級(jí)離心泵額定揚(yáng)程一般采用變頻調(diào)速、葉輪車削和降級(jí)3 種方法。由于本次揚(yáng)程下降比較多,不適合采用變頻調(diào)速及葉輪車削的方式,同時(shí)針對(duì)礦井下生產(chǎn)隨著后期采掘水平不斷往深部延伸,水倉降段將導(dǎo)致后期揚(yáng)程不斷增加,水泵將逐漸增加級(jí)數(shù)的實(shí)際,決定采用減少水泵級(jí)數(shù)的方式進(jìn)行改造。
現(xiàn)有多級(jí)離心泵為7 級(jí)水泵,按揚(yáng)程要求須降為2 級(jí)水泵。由于降級(jí)數(shù)量較多,一般比較成熟的方案為只保留首尾2 級(jí)葉輪及殼體,重新加工水泵軸的方案。其優(yōu)點(diǎn)是水泵結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,缺點(diǎn)是更換件多,改造成本比較高,后期不便再增加級(jí)數(shù),同時(shí)水泵地腳及進(jìn)排水管道安裝位置將發(fā)生改變。另一種方案為保留首尾2 級(jí)葉輪及全部殼體,只去掉中間5 級(jí)葉輪,保留水泵軸不變的方案。其優(yōu)點(diǎn)是水泵安裝位置不發(fā)生改變,改造成本低,便于后期增加級(jí)數(shù),缺點(diǎn)是水泵效率可能會(huì)降低,同時(shí)由于水泵級(jí)數(shù)由7 級(jí)降為2 級(jí),降級(jí)數(shù)量較大,存在一定改造風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)考察多級(jí)離心水泵降級(jí)改造還沒有相關(guān)案例。
由于在中央水倉泵房施工中水泵安裝基礎(chǔ)及進(jìn)出口管道已施工完畢,同時(shí)通過井下涌水量的測算主排水泵開動(dòng)時(shí)間較短,通過以上分析比較最終決定采取保留原有水泵軸不變的方案進(jìn)行降級(jí)改造。
將多級(jí)離心水泵解體,保留第一級(jí)及第七級(jí)葉輪及全部輪殼,去掉中間5 級(jí)葉輪及聯(lián)結(jié)平鍵,在第一級(jí)和第七級(jí)葉輪間安裝3 個(gè)隔套,為防止銹蝕,隔套采用不銹鋼材料,配合尺寸為Ф105(H8/g6)mm。裝配好的水泵軸做靜平衡試驗(yàn)后進(jìn)行總裝。改造后水泵結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 水泵結(jié)構(gòu)
按預(yù)定方案對(duì)多級(jí)離心泵降級(jí)改造后對(duì)其性能參數(shù)進(jìn)行了測試,水泵性能曲線變化如圖2、圖3 所示。
圖2 降級(jí)改造前水泵性能曲線
圖3 降級(jí)改造后水泵性能曲線
從水泵降級(jí)后性能曲線可以看出,揚(yáng)程H 曲線較為平緩,表明揚(yáng)程變化對(duì)流量的影響增大。井下排水管道路線復(fù)雜,閥門較多,增加了有效揚(yáng)程估算的難度,針對(duì)這種情況我們對(duì)排水系統(tǒng)進(jìn)行了部分優(yōu)化減少管道阻力。
(1)采用射流泵真空引水方式代替底閥截流注水方式,使用ZPBZ 型氣水兩用射流泵,由于取消了傳統(tǒng)底閥,減少了水泵進(jìn)水阻力及電耗,降低了水泵發(fā)生汽蝕的可能性,引水效率和可靠性也大大提高。
(2)水泵出水口采用H76H 對(duì)夾蝶型止回閥代替原設(shè)計(jì)的H44H旋啟式止回閥,對(duì)夾蝶型止回閥具有閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力小,流道通暢,流體阻力小及可靠性高等特點(diǎn),現(xiàn)場使用效果良好。
水泵降級(jí)后經(jīng)實(shí)測正常工作電流為24 A,工作電壓為10 kV,則電機(jī)實(shí)際功率N 為240 kW,則水泵效率η 為:
式中 K——備用系數(shù),取1.1
r——水的密度,井下涌水近似取1050 kg/m3
Q——流量,m3/h;實(shí)際流量為530 m3/h
H——揚(yáng)程,m
N——電機(jī)功率,kW
水泵效率相對(duì)降級(jí)前有所下降,但由于礦井下涌水較少,每晝夜單臺(tái)泵運(yùn)行1~2 h 就可滿足井下排水的需要,所以總體能耗也在可控范圍內(nèi)。
該型水泵降級(jí)前汽蝕余量為4.9 m,降級(jí)改造后對(duì)水泵進(jìn)行了測試,經(jīng)測試其汽蝕余量為5.36 m,增大了0.46 m,相應(yīng)水泵吸程就比降級(jí)前減少了約0.46 m。使用中為避免汽蝕對(duì)水泵結(jié)構(gòu)造成不良影響,相應(yīng)調(diào)整了中央水倉水位報(bào)警器的安裝高度。
水泵降級(jí)改造后可以有效降低水泵軸的扭矩力及負(fù)荷,提高泵體的使用壽命,延長易損件的更換周期,如軸承壽命大大提高,可以用普通軸承代替原有的加強(qiáng)型軸承。
攀枝花礦6 臺(tái)井下主排水泵降級(jí)改造后經(jīng)現(xiàn)場實(shí)地運(yùn)行,水泵運(yùn)轉(zhuǎn)一切正常,性能滿足礦井下排水要求。通過本次降級(jí)改造的成功實(shí)施可以看出,降級(jí)改造是多級(jí)離心泵節(jié)能及改型利用的有效手段。降級(jí)改造前要充分考慮性能參數(shù)變化對(duì)水泵運(yùn)行的影響,根據(jù)現(xiàn)場情況確定合理降級(jí)方案才能在控制成本的基礎(chǔ)上滿足水泵的運(yùn)行要求,本次改造也為多級(jí)離心泵的類似降級(jí)改造提供了很好的經(jīng)驗(yàn)。