黃 船,李 杲,張國(guó)洪
1中國(guó)石油川慶鉆探工程有限公司試修公司 2中國(guó)石油西南油氣田工程項(xiàng)目造價(jià)管理中心
裂縫—孔洞型儲(chǔ)層是縫洞型碳酸鹽巖儲(chǔ)層的主要類(lèi)型,該類(lèi)儲(chǔ)層裂縫、孔洞發(fā)育,非均質(zhì)強(qiáng),鉆完井期間極易發(fā)生漏失,若漏失控制不及時(shí),鉆完井液會(huì)在縫洞系統(tǒng)中傳遞、延伸到儲(chǔ)層深處,形成更為嚴(yán)重的惡性漏失,處理難度非常大[1],是勘探開(kāi)發(fā)中面臨的一個(gè)典型難題。以安岳氣田燈影組為例,燈影組儲(chǔ)層產(chǎn)量高,含H2S[2-3],長(zhǎng)裸眼水平段儲(chǔ)層漏失量達(dá)幾千方甚至上萬(wàn)方,試油期間井控風(fēng)險(xiǎn)大,若依靠建立液體暫堵屏障實(shí)現(xiàn)井筒內(nèi)壓力平衡,技術(shù)要求高,實(shí)施難度大,安全完井投產(chǎn)目的難以實(shí)現(xiàn)。
本文提出了一種針對(duì)易漏儲(chǔ)層的高效完井投產(chǎn)新方法,通過(guò)結(jié)合鉆井中精細(xì)控壓參數(shù),制定精確的吊灌措施,安全高效下入一趟暫堵管柱,快速建立機(jī)械暫堵屏障,不需依靠液體反復(fù)封堵地層,在實(shí)現(xiàn)易漏儲(chǔ)層暫堵的條件下,再二次回插封隔器實(shí)現(xiàn)完井。該方法既縮短了易漏儲(chǔ)層下管柱期間的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)時(shí)間,又保護(hù)了油氣儲(chǔ)層,達(dá)到了快速安全完井投產(chǎn)目的。
四川盆地安岳氣田震旦系燈影組儲(chǔ)層是有利的天然氣富集帶[4-5],主要集中在燈二和燈四段,孔隙度主要分布在3%~5%之間,平均為4.32%,滲透率介于0.01~10 mD之間,儲(chǔ)集類(lèi)型為裂縫—孔洞型和孔隙(洞)型,非均質(zhì)性強(qiáng)。燈影組儲(chǔ)層溫度在140~160 ℃之間,地層壓力系數(shù)在1.05~1.14之間,屬高溫、常壓氣藏。儲(chǔ)層溶洞主要有4種:孔隙性溶洞、裂縫性溶洞、礫間洞、殘余“葡萄花邊”洞。除殘余“葡萄花邊”洞連通性相對(duì)較差,其余3種溶洞極為發(fā)育,連通性較好[6]??p洞發(fā)育特征導(dǎo)致鉆井期間鉆井液漏失量大,若儲(chǔ)層鉆獲高產(chǎn)天然氣,還會(huì)疊加測(cè)試期間地層放空影響,對(duì)完井作業(yè)帶來(lái)影響。據(jù)統(tǒng)計(jì),安岳氣田燈影組水平裸眼段在鉆井和試油期間最高漏失量達(dá)11 167.3 m3,見(jiàn)表1。
表1 安岳氣田部分井鉆完井期間漏失量及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
儲(chǔ)層易漏特征對(duì)完井投產(chǎn)作業(yè)帶來(lái)的影響主要體現(xiàn)在:
(1)燈影組易漏失長(zhǎng)水平裸眼段段長(zhǎng)在700~1 300 m之間,選擇尾管完井,固井質(zhì)量難以保證,且對(duì)儲(chǔ)層產(chǎn)能影響較大;采用襯管完井或裸眼完井,在下入完井管柱前儲(chǔ)層暴露,封隔器坐封之前井漏對(duì)作業(yè)影響較大。
(2)易漏失長(zhǎng)水平裸眼段導(dǎo)致井筒難以建立靜態(tài)水力平衡,無(wú)法提供一個(gè)安全作業(yè)的完井井筒環(huán)境,若采用液體實(shí)現(xiàn)屏蔽暫堵技術(shù)難度高,耗費(fèi)巨大[7]。
(3)完井管柱下鉆期間液面通常維持在井口200~500 m以下,井控風(fēng)險(xiǎn)大,尤其是壓力窗口窄的情況[8-9],環(huán)空液面控制不好,吊灌量不準(zhǔn)確,隨時(shí)可能導(dǎo)致漏速加快,漏噴轉(zhuǎn)化,受管柱結(jié)構(gòu)限制,發(fā)生復(fù)雜或險(xiǎn)情后處理起來(lái)極為困難。
(4)完井管柱需做氣密封檢測(cè),為保護(hù)封隔器膠筒和避免激動(dòng)壓力造成地層漏速加快,需控制下鉆速度,兩者因素疊加后,單根下入時(shí)間由1 min變?yōu)?0 min,下鉆周期在3 d以上,井筒長(zhǎng)時(shí)間處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。
(5)管柱到位后無(wú)法準(zhǔn)確掌握環(huán)空保護(hù)液替入量,替液期間大量環(huán)空保護(hù)液漏入地層,極端情況“有進(jìn)無(wú)出”,后期投產(chǎn)無(wú)法對(duì)環(huán)空形成有效保護(hù)。
西南油氣田2014~2020年已在高石梯累計(jì)開(kāi)展近170井次精細(xì)控壓鉆井技術(shù)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了窄密度窗口、多壓力系統(tǒng)條件下的安全鉆進(jìn)[10],針對(duì)上述完井難題,在不對(duì)地層進(jìn)行液體暫堵屏蔽的前提下,基于前期精細(xì)控壓鉆進(jìn)過(guò)程中對(duì)壓力窗口的認(rèn)識(shí),精確制定井底回壓控制措施,利用精細(xì)控壓設(shè)備對(duì)環(huán)空液面監(jiān)測(cè)和自動(dòng)灌漿,保障完井管柱的安全下入??傮w方案為:鉆井完成后,不拆除精細(xì)控壓設(shè)備,利用鉆桿下入一只完井封隔器,下鉆期間參考精細(xì)控壓鉆井期間控壓參數(shù)調(diào)整灌漿措施,通過(guò)暫堵封隔器用最快速度建立井筒屏障,縮短高風(fēng)險(xiǎn)下鉆時(shí)間,為二次回插完井期間的氣密封檢測(cè)、替環(huán)空保護(hù)液、回插封隔器創(chuàng)造安全井筒作業(yè)條件。二次回插管柱含完井封隔器+井下安全閥,在替入環(huán)空保護(hù)液再回插坐封,打掉座芯溝通地層,實(shí)現(xiàn)酸化改造、排液、測(cè)試、投產(chǎn)。
由于存在壓力“窄窗口”、“零窗口”的情況,暫堵管柱下入期間,環(huán)空液面位于井口以下200~500 m,需要結(jié)合精細(xì)控壓作業(yè)參數(shù),通過(guò)連續(xù)監(jiān)測(cè)環(huán)空液面來(lái)調(diào)整精確灌漿措施,維持環(huán)空液面高度,實(shí)現(xiàn)井底壓力合理調(diào)節(jié),保證井底壓力略大于地層孔隙壓力或漏失壓力,避免下鉆期間為處理液面而中斷下鉆,安全、高效將暫堵封隔器下到位。
以高石梯某井為例[11-12],鉆井期間采用1.20~1.23 g/cm3鉆井液鉆至井深5 239.42 m遇裂縫氣層,井漏失返,測(cè)試地層漏失壓力系數(shù)1.18,氣層壓力系數(shù)1.177,屬于極窄密度窗口儲(chǔ)層[11]。隨后降低鉆井液密度至1.12 g/cm3,井口控壓1~2 MPa,保持漏失量0.5~1 m3/h精細(xì)控壓鉆進(jìn),順利鉆至井深5 943 m完鉆。精細(xì)控壓鉆進(jìn)過(guò)程漏失鉆井液89.5 m3,下入完井管柱期間油套環(huán)空容積為1.2 m3/100 m,環(huán)空液面每小時(shí)漏失1 m3下降約100 m,井底壓力減少1 MPa左右,在此基礎(chǔ)上下鉆環(huán)空灌漿原則為:先通過(guò)回壓補(bǔ)償系統(tǒng)單獨(dú)控制向井內(nèi)灌漿,按照每小時(shí)監(jiān)測(cè)液面1次并灌漿1次,若灌漿后液面比控制高度下降,則調(diào)整灌漿時(shí)間間隔,加密灌漿次數(shù);反之則適當(dāng)增加灌漿時(shí)間間隔,漏失量越大的井越需要調(diào)整監(jiān)測(cè)與補(bǔ)償次數(shù),通過(guò)精準(zhǔn)的補(bǔ)償環(huán)空液面,使井底壓力當(dāng)量密度維持在1.18~1.19 g/cm3,保持一個(gè)恒定合理的漏速,避免下鉆中氣體進(jìn)入井筒或過(guò)量灌漿漏失加速的復(fù)雜,若下鉆過(guò)程中出現(xiàn)應(yīng)急處置需進(jìn)行環(huán)空正推,則排量不大于0.30 m3/min,防止流速過(guò)快,損傷封隔器膠筒,影響封隔器坐封效果。
完井管柱下部為完井封隔器,由于封隔器依靠?jī)?nèi)外壓差啟動(dòng)坐封,需要將油套壓差控制在安全范圍內(nèi)。因此不僅要制定環(huán)空灌漿措施,還要在下鉆過(guò)程中根據(jù)封隔器處壓差的動(dòng)態(tài)變化制定油管內(nèi)液墊高度控制措施。以坐封位置5 000 m左右井為例,假設(shè)封隔器處油管靜壓為pt,封隔器處環(huán)空靜壓為pa,兩者差值為pt-pa=Δp,由于初期環(huán)空液面在井口以下,按照全井鉆井液密度1.2 g/cm3,環(huán)空液面在井口以下500 m計(jì)算,如果從一開(kāi)始油管內(nèi)灌滿鉆井液下鉆,則Δp約6 MPa,而一般完井封隔器啟動(dòng)壓力為5~12 MPa,有提前坐封的風(fēng)險(xiǎn),為防止油管壓力超過(guò)環(huán)空壓力剪切銷(xiāo)釘導(dǎo)致封隔器提前坐封,從下鉆初始至最后坐封pt與pa應(yīng)重點(diǎn)掌握兩個(gè)控制原則:即初始-下至環(huán)空液面點(diǎn)期間pt=pa=大氣壓力,超過(guò)環(huán)空液面點(diǎn)后保持Δp為負(fù)值,即pa>pt,見(jiàn)圖1。
圖1 作業(yè)期間封隔器處油套壓關(guān)系圖
根據(jù)上述原則推薦油管內(nèi)液墊高度控制的措施具體為:
(1)初始—下至環(huán)空液面點(diǎn)的階段油管內(nèi)不墊液墊,使Δp=0。
(2)超過(guò)環(huán)空液面點(diǎn)后,每下1 000 m按照900~1 000 m油管內(nèi)容積L灌一次,確保pa>pt。
(3)下鉆到坐封位置后暫不灌滿油管內(nèi)液墊。
(4)調(diào)整好坐封位置,計(jì)算出Δp,井口泵壓px=起始坐封壓力-Δp,油管內(nèi)灌滿液墊,油管加壓開(kāi)始啟動(dòng)封隔器坐封,在第一個(gè)坐封臺(tái)階完成后,可將環(huán)空液面灌至井口,驗(yàn)證封隔器是否已經(jīng)啟動(dòng),繼續(xù)加壓坐封,最終完成坐封程序,驗(yàn)封合格后正轉(zhuǎn)丟手,起出鉆桿。
掌握好油套壓力關(guān)系,可削減封隔器提前啟動(dòng)坐封風(fēng)險(xiǎn),保證下鉆的連續(xù)性和效率。由于暫堵封隔器通過(guò)鉆桿下入,不需要逐根進(jìn)行氣密封檢測(cè),鉆桿在鉆臺(tái)提前組合成立柱,系列措施均可節(jié)約大量下鉆時(shí)間,將井漏的高風(fēng)險(xiǎn)影響控制在暫堵管柱下入階段,一旦坐封完成,即可消除井漏給后續(xù)回插完井管柱、替環(huán)空保護(hù)液等操作帶來(lái)的不利影響。
根據(jù)井基本數(shù)據(jù)作業(yè)前繪制井屏障圖,并做井評(píng)價(jià)表。根據(jù)評(píng)價(jià)表進(jìn)一步得出建議:① 第一井屏障能否滿足試油要求,以確定是否需調(diào)配壓井液且采用精細(xì)控壓裝置及吊灌方式配合作業(yè),第二井屏障包括套管、套管頭、油管頭、防噴器組是否滿足合格條件;② 目前本井B、C環(huán)空是否帶壓,井筒試壓、壓裂酸化、排液測(cè)試、關(guān)井復(fù)壓期間是否有壓力傳感器連續(xù)記錄B、C環(huán)空壓力。
GSX28井產(chǎn)層位于?177.8 mm套管下部裸眼段,通過(guò)精細(xì)控壓設(shè)備下入一只?177.8 mm完井封隔器暫閉儲(chǔ)層段,替清水后再下完井封隔器+井下安全閥回插管柱,替環(huán)空保護(hù)液后,對(duì)試油井段進(jìn)行酸化改造后排液、測(cè)試。
第一趟快速暫堵管柱下部帶有盲板坐封球座,采用銷(xiāo)釘固定,其值pz應(yīng)大于兩次封隔器中最大完全坐封壓力pmax至少15 MPa,避免提前丟手,在兩支封隔器之間加入了坐封短節(jié)作為備用坐封手段。
(1)下暫閉封隔器。在精細(xì)控壓裝置條件下下入暫閉封隔器,下鉆期間先每40 min監(jiān)測(cè)灌漿一次,后參考精細(xì)控壓的井底當(dāng)量密度參數(shù),調(diào)整為每25 min灌漿一次,漏失量穩(wěn)定維持在3.88 m3/h直至坐封,坐封丟手成功,下鉆用時(shí)10.5 h,坐封后將暫閉封隔器以上鉆井液替為清水,起鉆。
(2)下完井回插管柱。完井油管帶回插管+變徑球座+完井封隔器入井,逐根做氣密封,下鉆用時(shí)48 h。
(3)試回插,調(diào)整管柱,下井下安全閥,換裝井口。下油管串至井深5143.03 m,憋壓8.0 MPa,穩(wěn)壓10 min,壓降0.2 MPa,試回插成功。上提調(diào)整管柱、替入環(huán)空保護(hù)液、下入井下安全閥、坐掛、換裝井口,用時(shí)26 h。
(4)坐封完井封隔器。拆防噴器,安裝完采油樹(shù),用一臺(tái)700型壓裂車(chē)對(duì)插管驗(yàn)封20 MPa,穩(wěn)壓10 min,壓降0.2 MPa。700型壓裂車(chē)逐級(jí)打壓15.0↑25.0↑35.0 MPa,最后臺(tái)階穩(wěn)壓15 min完成坐封。
(5)憋球座座芯。用一臺(tái)700型壓裂車(chē)對(duì)環(huán)空加壓,套壓39.7↑59.0↓58.6 MPa,油壓39.2↑47.8 MPa;撬裝泵對(duì)油管加壓,油壓47.8↑62.0↓8.9 MPa,套壓58.6↑59.0↓55.0 MPa,成功地打掉球座座芯。
(6)酸化、測(cè)試。采用暫堵球工藝對(duì)儲(chǔ)層分段酸化,酸量1 220 m3,酸化后放噴測(cè)試獲天然氣產(chǎn)量108×104m3/d,關(guān)井等待投產(chǎn)。
GSX28井燈影組精細(xì)控壓鉆進(jìn)期間累計(jì)漏失密度1.20~1.24 g/cm3壓井液2 175.8 m3。整個(gè)施工過(guò)程僅在下入暫堵管柱階段通過(guò)精細(xì)控壓裝置吊灌鉆井液40.7 m3漏入地層,相對(duì)鉆井期間和常規(guī)完井工藝的作業(yè)井節(jié)約漏失鉆井液95%以上,精確穩(wěn)定維持了環(huán)空液面,未發(fā)生漏噴復(fù)雜,兩趟管柱下鉆安全可控。其中,暫堵管柱鉆桿下入至完成暫堵坐封耗時(shí)10.5 h,大幅降低地層漏失井筒高風(fēng)險(xiǎn)條件下作業(yè)時(shí)間,按照設(shè)計(jì)量準(zhǔn)確替入環(huán)空保護(hù)液,由于井筒已建立暫堵屏障,替液期間基本實(shí)現(xiàn)零漏失,酸化后測(cè)試獲高產(chǎn),完井管柱密封良好,井筒完整性得到保障,為長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)穩(wěn)產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
新完井方法將原有下鉆—坐封—完井工序,改為下鉆—坐封—封堵—丟手—二次回插—坐封—打掉球座—完井工序[13],兩種完井作業(yè)方式管柱、工藝及時(shí)效對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 兩種完井方法管柱、工藝與時(shí)效對(duì)比表
表2對(duì)比分析顯示,雖然新完井方法將原來(lái)的一趟管柱變?yōu)榱藘商斯苤?,但不需中斷下鉆處理井漏,在允許一定漏失量的前提下建立井筒與儲(chǔ)層的動(dòng)態(tài)平衡[14-16],防止無(wú)目的灌漿造成漏速加快或漏噴轉(zhuǎn)化,第一趟管柱下鉆時(shí)間通常在16 h以?xún)?nèi),井漏高風(fēng)險(xiǎn)條件下的下鉆時(shí)間大幅縮短。實(shí)踐證明,井筒在井漏高風(fēng)險(xiǎn)條件下作業(yè)時(shí)間從原來(lái)的平均126 h降低至平均12 h,縮短了90.5%,為替入環(huán)空保護(hù)液等后續(xù)操作創(chuàng)造了有利條件,完井期間平均漏失量從原來(lái)的平均1 284.1 m3減少至平均148 m3,減少了88.5%,節(jié)約了大量鉆井液費(fèi)用。
(1)該技術(shù)通過(guò)參考精細(xì)控壓鉆井期間的控壓參數(shù),連續(xù)合理控制環(huán)空液面和油管內(nèi)液墊高度,確保井底壓力略大于地層孔隙壓力或地層漏失壓力,大量縮短了窄安全密度窗口地層條件下入完井管柱的時(shí)間。通過(guò)快速建立井筒暫堵屏障,使整個(gè)完井期間在地層漏失高風(fēng)險(xiǎn)下作業(yè)時(shí)間縮短至常規(guī)方式的1/10,并為后續(xù)完井投產(chǎn)各個(gè)關(guān)鍵工序創(chuàng)造了良好的井筒條件,減少了因漏失對(duì)吊灌、替環(huán)空保護(hù)液造成的復(fù)雜和損耗費(fèi)用,保護(hù)了油氣層,值得在川渝、塔里木等同類(lèi)區(qū)域推廣應(yīng)用。
(2)該技術(shù)為碳酸鹽巖裂縫、溶洞易漏儲(chǔ)層提供了新的完井投產(chǎn)技術(shù)手段,在安岳氣田燈影組十余口井開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,解決了惡性井漏地層完井投產(chǎn)難的問(wèn)題,使精細(xì)控壓技術(shù)在完井方面得到了拓展,單井完井投產(chǎn)效率獲得了極大提高,取得了良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。