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      循環(huán)流化床鍋爐煙氣超低排放改造

      2021-12-24 14:48:33韓丁
      電子樂(lè)園·上旬刊 2021年3期
      關(guān)鍵詞:超低排放循環(huán)流化床煙氣

      韓丁

      摘要:隨著我國(guó)能源價(jià)格的持續(xù)上升,煤炭?jī)r(jià)格一直比較高,煤炭資源使用中提出了提高利用率的要求,同時(shí)我國(guó)提出節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù),這對(duì)煤炭資源的使用提出了較高要求。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人民群眾對(duì)美好生活追求日益增強(qiáng),環(huán)保要求也所提高,2018年安徽省提出《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,要求“2020年二氧化硫、氮氧化物排放總量各比2015年下降16%,PM2.5濃度比2015年下降18%以上”。

      關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;鍋爐;煙氣;超低排放

      1 運(yùn)行狀況

      某電廠熱電車(chē)間內(nèi)1臺(tái)130 t/h中溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐于2008年3月投產(chǎn),2臺(tái)150 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐于2011年10月投產(chǎn)。 2012年,2臺(tái)150 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐采用氨法煙氣脫硫、選擇性非催化還原法(SNCR)脫硝技術(shù)達(dá)到GB 13271—2014《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,實(shí)現(xiàn)煙氣中二氧化硫質(zhì)量濃度不超過(guò)200 mg/m3、氮氧化物質(zhì)量濃度不超過(guò)200 mg/m3、煙塵質(zhì)量濃度不超過(guò)30 mg/m3。2014年,130 t/h中溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐采用氨法煙氣脫硫、SNCR脫硝技術(shù)也實(shí)現(xiàn)上述排放標(biāo)準(zhǔn)。為達(dá)到安徽省要求,對(duì)高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行改進(jìn)。

      2 改進(jìn)措施

      針對(duì)高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐采用多種污染物高效脫除技術(shù),使其大氣污染物排放濃度符合《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)要求》超低排放限值。中部地區(qū)新建燃煤機(jī)組原則上接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,即二氧化硫質(zhì)量濃度不超過(guò)35 mg/m3、氮氧化物質(zhì)量濃度不超過(guò)50 mg/m3、煙塵質(zhì)量濃度不超過(guò)10 mg/m3。為了提高鍋爐余熱回收節(jié)能改造的水平,該案例對(duì)加熱管網(wǎng)實(shí)行閉式回路改造和開(kāi)式回路改造兩種。煙氣余熱回收應(yīng)用到熱水系統(tǒng)中,熱水系統(tǒng)的水溫為50℃,這時(shí)容易產(chǎn)生低溫腐蝕,采用閉式循環(huán)設(shè)計(jì),在回路中安裝循環(huán)水泵,解決低溫腐蝕的問(wèn)題。煙氣余熱回收系統(tǒng)與熱網(wǎng)的板式換熱器連接起來(lái),促使水溫可以加熱到70℃,構(gòu)成開(kāi)式熱水循環(huán)系統(tǒng),循環(huán)系統(tǒng)加裝調(diào)節(jié)閥門(mén),控制熱水使用。

      2.1 氮氧化物

      為實(shí)現(xiàn)氮氧化物質(zhì)量濃度不超過(guò)50 mg/m3的指標(biāo),針對(duì)循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行脫硝改造,增加選擇性催化還原技術(shù)(SCR)脫硝工藝。根據(jù)鍋爐爐膛出口NOX質(zhì)量濃度條件,確定采用SNCR+SCR 聯(lián)合脫硝工藝,脫硝效率為60%~80%。SCR反應(yīng)器催化劑設(shè)計(jì)為2層(裝1層、預(yù)留1層)。采用蜂窩式催化劑,布置于循環(huán)流化床鍋爐尾部煙道內(nèi)的高、中省煤器之間。

      2.2 二氧化硫

      為實(shí)現(xiàn)二氧化硫質(zhì)量濃度不超過(guò)35 mg/m3的指標(biāo),對(duì)脫硫塔進(jìn)行改造。脫硫塔采用復(fù)合塔結(jié)構(gòu),塔內(nèi)設(shè)置煙氣洗滌降溫區(qū)、SO2吸收區(qū)、顆粒物及氨逃逸控制區(qū)等,不同功能區(qū)用塔盤(pán)分隔。煙氣洗滌降溫區(qū)內(nèi)噴淋層設(shè)計(jì)為5層,其中SO2吸收區(qū)為3層;每個(gè)噴淋層設(shè)置1臺(tái)獨(dú)立的泵。SO2吸收區(qū)空塔工況煙氣流速不高于3.5 m/s,吸收塔本體進(jìn)出口壓力不大于1 800 Pa。吸收區(qū)上部設(shè)置水洗及高效除霧裝置,控制顆粒物和氨逃逸。在吸收塔頂部設(shè)置三級(jí)除霧器。

      2.3 煙塵

      為實(shí)現(xiàn)煙塵質(zhì)量濃度不超過(guò)10 mg/m3的指標(biāo),對(duì)脫硫塔進(jìn)行改造。將電除塵器改為電袋除塵器,采用脫硫塔出口加濕電除塵器協(xié)同電袋除塵器技術(shù),實(shí)現(xiàn)顆粒物超低排放。

      3 改造效果

      雙循環(huán)流化床粉煤氣化中試裝置烘爐升溫期間,氣化爐提升管異常飛溫是由于一旋料腿底部粉體欠流化并架橋?qū)е路垠w流通不暢所致,保證循環(huán)流化床粉煤氣化爐關(guān)鍵部位的松動(dòng)氣流量,尤其是一旋料腿底部以及二旋立管底部每條支線松動(dòng)氣的適量供應(yīng),是避免床料循環(huán)異常的關(guān)鍵。在商業(yè)化裝置設(shè)計(jì)階段,應(yīng)充分考慮一旋料腿底部、立管底部以及料封罐底部等關(guān)鍵部位松動(dòng)氣管口的設(shè)置,并以確保相關(guān)部位粉體能被持續(xù)流化為原則。分析循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行煙氣超低排放改造后的結(jié)果,分別取改造前和改造后各3個(gè)月平均值進(jìn)行比較,結(jié)果見(jiàn)表1。

      從表1可以看出:改造后,煙氣中二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放大幅度降低,達(dá)到超低排放要求。

      改造后,直接經(jīng)濟(jì)效益可觀。按目前運(yùn)行狀況,硫酸銨日回收量為 8 t,每噸按300元計(jì)算,一年(按300 d)可增加經(jīng)濟(jì)效益為72萬(wàn)元。

      4 結(jié)語(yǔ)

      對(duì)高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐的脫硝工藝進(jìn)行改造,提高了鍋爐煙氣的脫硝效率;對(duì)脫硫塔進(jìn)行改造,提高了脫硫效率,同時(shí)減少了顆粒物和氨逃逸,提前實(shí)現(xiàn)了中部地區(qū)燃煤鍋爐煙氣超低排放的目標(biāo)。

      參考文獻(xiàn)

      [1]樊仙榮,段晉飛.鍋爐煙氣氨法脫硫運(yùn)行總結(jié)[J].小氮肥,2013,41(11):18-19.

      [2]譚偉,徐輝.循環(huán)流化床鍋爐SNCR脫硝運(yùn)行總結(jié)[J].小氮肥,2015,43(8):23-24.

      [3]孫永強(qiáng).氨法煙氣脫硫裝置運(yùn)行總結(jié)[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2016,42(1):6,21.

      [4]李小鋒,董永平,褚雅志.煙氣脫硫技術(shù)綜述[J].廣東化工,2015,42(15):132-133.

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