羅慶松
(中國水電基礎(chǔ)局有限公司,天津 301700)
沙灣水電站樞紐工程為大渡河干流下游梯級開發(fā)中的第一級,電站樞紐區(qū)距樂山市城區(qū)44.5 km。該工程以發(fā)電為主,兼顧灌溉和航運功能。沙灣水電站建成后與銅街子水電站同步運行。電站設(shè)計保證率為90%。電站裝機容量480 MW,額定水頭24.5 m,年發(fā)電量24.07億kW·h。水庫總庫容4867萬m3,正常蓄水位以下庫容4 554萬m3。
沙灣水電站自2010年全面投產(chǎn)發(fā)電以來,1#、2#泄洪沖砂閘閘室結(jié)構(gòu)始終處于沉降變形階段。主要表現(xiàn)在下游海漫段存在20多處涌水點,且有細砂帶出;目前沉降值最大的點LS38(位于1#沖砂閘右墩)累計沉降值已達180.7 mm,1#、2#弧門出現(xiàn)卡阻。為解決沙灣電站滲漏和沉降問題,對沉降原因及滲漏通道進行專題分析,經(jīng)過專家分析認為1#~2#閘防滲墻原墻體可能存在較大缺陷,造成1#~2#閘防滲系統(tǒng)出現(xiàn)滲漏通道,滲水通道帶走原閘基細顆粒造成閘門持續(xù)沉降,閘門下游部位滲漏嚴重。
針對滲漏與沉降問題,業(yè)主前期已經(jīng)對閘基部位進行固結(jié)灌漿處理,但是工程完工后閘門仍然持續(xù)沉降,沉降量并沒有減少,因此本次處理需要在原1#、2#閘防滲墻上游對原墻體缺陷部位進行帷幕防滲灌漿[1]處理。為不影響電站正常運行發(fā)電,則需要采取水下灌漿防滲處理方案,在17 m深水下進行帷幕灌漿施工,難度極大,在國內(nèi)屬于首次應(yīng)用。
本工程灌漿施工區(qū)域位于電站水庫之中,常規(guī)灌漿施工在陸地進行,而本次灌漿施工是在17 m深度的水中進行,因國內(nèi)沒有施工先例,所以沒有可供借鑒的施工經(jīng)驗,屬于非常規(guī)作業(yè)范圍,施工難度極大。最終采取了下設(shè)鋼結(jié)構(gòu)平臺的施工方案,經(jīng)過結(jié)構(gòu)受力計算,設(shè)計了適合本工程水中下設(shè)的灌漿作業(yè)鋼結(jié)構(gòu)平臺。
因鑲嵌孔口管部位處于沖刷河床上,水在沖刷流動,卵石堆積,鑲嵌孔口管部位地面起伏不平,而孔口管距離防滲墻只有50 cm,孔口管下設(shè)成功與否直接決定本灌漿工程能夠順利施工,關(guān)系重大。經(jīng)過分析研究,最終采取了雙層定位套管下設(shè)方案。
灌漿地層覆蓋層為漂卵石地層,基巖部位為巖溶角礫巖,距離防滲墻只有50 cm,鉆孔孔斜要求高,而且在水下施工,難度較大。
由于原始地層經(jīng)過長期地下動水沖刷,細顆粒被水流沖刷帶走,因此地層中滲漏通道連通性較好,灌漿過程中不易灌漿結(jié)束,需要反復(fù)待凝處理[1]。
本工程采取鋼結(jié)構(gòu)平臺實現(xiàn)了旱地施工,在保證項目施工期間電站正常安全運行和度汛的基礎(chǔ)上,可以保證施工過程的精細化、可控性。通過與設(shè)計方案費用估算對比,鋼結(jié)構(gòu)平臺方案較常規(guī)采用砂礫石填筑形成施工平臺方案節(jié)約投資約164萬元;由于鋼平臺吊裝和使用過程不需要電站水位調(diào)度控制,故在保證施工質(zhì)量的前提下,對施工工期安排較為合理,不存在常規(guī)采用砂礫石填筑平臺時需校核填筑高度和計算填筑體對周邊結(jié)構(gòu)側(cè)壓力的影響問題。若采用常規(guī)砂礫石填筑施工平臺方式,平臺頂高程不能超過427.0 m,與正常蓄水位432.0 m相差5m。結(jié)合電站往年同期發(fā)電量,若控制施工期電站運行水位,將給電站帶來發(fā)電損失超億元。
由于本工程混凝土防滲墻上游帷幕灌漿的施工處理部位位于17 m深的水下,為保證帷幕灌漿施工設(shè)備和人員的正常工作和施工安全,采用鋼結(jié)構(gòu)平臺作為施工作業(yè)平臺,鋼結(jié)構(gòu)平臺經(jīng)過結(jié)構(gòu)受力計算,作業(yè)的荷載值不超過20 kN/m2為安全允許范圍。平臺頂面高程為433.5 m。鋼結(jié)構(gòu)平臺采用型鋼焊接拼裝,下設(shè)至預(yù)定位置。
鋼結(jié)構(gòu)平臺自2014年11月18日開始進場加工,2014年12月13日開始吊裝作業(yè),2015年1月2日全部施工完成,共計施工46天。整個鋼結(jié)構(gòu)施工平臺長45 m,寬18 m,高17 m。鋼結(jié)構(gòu)平臺安裝共完成制安工程量為365t。鋼結(jié)構(gòu)平臺剖面如圖1所示。
圖1 鋼結(jié)構(gòu)平臺示意圖
因鑲嵌孔口管部位處于沖刷河床上,水處于流動狀態(tài),地表卵石堆積,鑲嵌孔口管部位地面起伏不平,而孔口管距離防滲墻只有50 cm,孔口管下設(shè)成功與否直接決定本灌漿工程能夠順利施工,關(guān)系重大。經(jīng)過分析研究,最終采取了雙層定位套管下設(shè)方案??卓诠艿陌惭b分為鉆孔定位和孔口管鑲鑄兩個工序進行。
3.2.1 鉆孔定位
鋼結(jié)構(gòu)平臺下設(shè)安裝完成后進行灌漿定位管的下設(shè)工作。定位管使用無縫鋼管,灌漿定位管分三排下設(shè),下游排灌漿定位管外徑140 mm,壁厚5 mm,上游排與中間排灌漿定位管外徑180 mm,壁厚6.5 mm。為保證灌漿定位管的下設(shè)垂直度,先安裝定位桁架,定位桁架采用10 cm×5 cm×0.5 cm的矩管加工焊接而成,定位桁架分上、下兩層布置,上層定位桁架布置在鋼結(jié)構(gòu)施工平臺上,433.5 m高程,下層定位桁架布置在430 m高程,下層定位桁架采用吊錘法進行校正,保證和上層定位桁架一致,確保定位管的垂直度。2層定位桁架焊接固定后,進行定位管的下設(shè)。定位管分排下設(shè),先下設(shè)下游排,再下設(shè)中間排,最后下設(shè)上游排。定位管先采用50噸吊車單根下設(shè),6根為一組,在兩層定位桁架上進行固定,上層采用2根10 cm×5 cm×0.5 cm矩管進行焊接固定,下層采用1根10 cm×5 cm×0.5 cm矩管焊接固定。定位管固定完成后,采用50 t吊車將一組定位管起吊,然后在定位管底部采用10 cm*5 cm*0.5 cm矩管焊接固定,使其連接為一個整體。
3.2.2 孔口管鑲鑄
下游排下設(shè)φ140 mm定位導(dǎo)向管下至孔底坐實,采用φ110 mm鉆頭開孔,下設(shè)φ108 mm孔口管??卓诠懿捎脽o縫鋼管,絲扣連接,總長約21.5 m(嵌入覆蓋層4 m,地面至鋼平臺約17.5 m)。定位導(dǎo)向管下設(shè)后,首先采用地質(zhì)鉆機,φ76 mm鉆頭鉆進至覆蓋層1 m進行注漿,采用濃漿灌注,單次注漿量控制在1~2 t/m,注漿時添加一定比例的增稠劑(聚丙烯酰胺),注漿目的主要是封固φ140 mm定位管,單耗量超過1~2 t后待凝24 h進行掃孔復(fù)灌。隨后按照第二段為1 m,第三段為2m進行灌漿,覆蓋層上部4 m灌漿完成后,再進行φ108 mm孔口管的下設(shè),孔口管下設(shè)深度擬定為3.0 m~4.0 m,孔口管下設(shè)至預(yù)定深度后灌漿固定并待凝72 h,完成孔口管鑲鑄。
上游排和中間排部分孔采取套閥管管工藝,此部分帷幕灌漿孔首先將φ180 mm定位管下至孔底坐實,并固定在定位架預(yù)定位置上。鉆孔采用YGL-150A型履帶式工程鉆機跟套管鉆進,套管采用φ146 mm無縫鋼管,絲扣連接,然后下設(shè)φ89 mm套閥管進行自下而上灌漿。
本次帷幕灌漿三排孔布置,其中第三排距離防滲墻只有50 cm,鉆孔孔斜要求高,孔斜控制精度高。
為避免鉆孔造成對混凝土防滲墻及混凝土導(dǎo)墻的破壞,控制好下游排帷幕灌漿孔鉆孔孔斜尤為重要,為防止鉆孔孔斜,保證鉆孔的垂直度,采取了如下孔斜保證措施:
(1)鉆機底部墊5 cm厚木板,保證地基堅實、平穩(wěn),鉆機安裝周正、水平、穩(wěn)固,立軸方向和傾角符合設(shè)計要求。鉆機鉆桿對準孔位中心后,用精度2‰的水平尺在兩個方向(前后左右)調(diào)整立軸處于垂直,鉆機立軸偏斜率不大于2‰。
(2)采用螺栓等方法與施工平臺連接以固定鉆機,防止施工中產(chǎn)生位移。
(3)施工中經(jīng)常檢查鉆機的穩(wěn)固情況、鉆機立軸的鉛垂度,并結(jié)合測斜成果采取加長粗徑鉆具、適當(dāng)控制鉆進壓力等措施防止鉆孔偏斜超標(biāo)[1]。
(4)開孔時采取減壓慢轉(zhuǎn),當(dāng)鉆進一定深度后(0.3~0.5 m)采用輕壓慢轉(zhuǎn)。在鉆進過程中隨時校核立軸的角度,隨時加以調(diào)整。
(5)在斷層、裂隙發(fā)育、巖脈穿插的地層,鉆孔容易發(fā)生彎曲,鉆進時調(diào)整鉆速,不宜過快。
(6)根據(jù)鉆孔情況,現(xiàn)場施工技術(shù)人員及時跟進孔斜測量,了解鉆孔軌跡。采用STL-1GW型(無線有儲式數(shù)字陀螺測斜儀)測斜儀進行孔斜測量,由專職人員進行測斜。由于此測斜儀精度高,故能準確掌握鉆孔的實際軌跡,減少人為因素和儀器自身誤差的影響。鉆孔過程中每5 m進行一次孔斜測量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)孔斜偏差值超過表規(guī)定時,及時采取糾偏等補救措施進行處理。
(7)根據(jù)先導(dǎo)孔揭示的地層特點,合理確定鉆進技術(shù)參數(shù),選擇鉆進方法。
(8)嚴格控制孔深20 m以內(nèi)的偏差。
通過采取了以上應(yīng)對措施,解決了本工程孔斜問題,施工過程中有兩個孔遇到混凝土,經(jīng)過陀螺測斜儀和KXP-1型磁場測斜儀反復(fù)校證測量,最終確定為原防滲墻塌孔超澆部位的混凝土。
覆蓋成中存在較多滲漏通道,造成了地層灌漿耗量較大,不易灌注結(jié)束,針對本工程地層條件,施工過程中采取了多種灌漿材料和灌漿工藝。灌漿漿液包括純水泥漿液、混合穩(wěn)定漿液、膏狀漿液、砂漿及其他抗沖膏狀漿液[2]等。灌漿工藝包括自上而下循環(huán)鉆灌灌漿工藝[3]、套閥管灌漿工藝。
3.4.1 針對大耗漿孔段的灌漿措施
因該灌漿工程位于17 m深水下施工,存在地下動水,架空層嚴重,耗漿量很大,我部為盡量減小漿液擴散半徑,降低工程成本,在工程施工過程中采取了多種措施進行控制性灌漿[4]。下游排Ⅰ序孔鉆孔過程中成孔困難,灌漿單耗很大。針對吃漿量大、有流動水的孔段,根據(jù)施工情況綜合采取濃漿間歇灌注、限量待凝,并在灌漿漿液中添加速凝劑水玻璃和調(diào)凝劑,縮短漿液初凝時間;針對耗漿量特別大的孔段另外添加絮凝劑,可有效增加漿液粘度,增大漿液的抗沖性。由于巖溶角礫巖中耗漿量很大,對進入此地層中Ⅰ序孔,通過添加固體材料并配合速凝抗沖材料進行堵漏灌漿,效果較好。Ⅰ序孔灌漿后,Ⅱ序孔成孔情況明顯改善,復(fù)灌次數(shù)大為減少。后期施工上游排和中間排孔單位注入量也明顯減少[5]。
3.4.2 灌漿成果分析
下游排帷幕灌漿孔最先施工,耗漿量也最大,下游排灌漿從單位注入量均值的對比情況看,隨灌序的增進,各次序孔的單位注入量呈現(xiàn)明顯遞減規(guī)律。Ⅰ序孔單位注灰量4373.33 kg/m,Ⅱ序孔單位注灰量2619.11 kg/m,Ⅲ序孔單位注灰量914.55 kg/m,Ⅱ序孔比Ⅰ序孔遞減50.4%,Ⅲ序孔比Ⅱ序孔遞減54.2%。下游排帷幕灌漿平均注入率為2262.12 Kg/m,上中下游三排帷幕灌漿孔整體平均單耗1113.9 Kg/m。隨著孔序遞增灌漿量遞減明顯,符合灌漿規(guī)律。
本工程布置11個檢查孔,覆蓋層部位進行注水試驗、基巖部位進行壓水試驗,覆蓋層注水滲透系數(shù)最大值為8×10-5cm/s,基巖部位壓水試驗最大透水率為5.32 Lu,檢查數(shù)據(jù)滿足設(shè)計要求,全部合格。
從壩后涌水點點觀測情況來看,通過本次1#、2#泄洪沖砂閘部位進行灌漿防滲處理,1#、2#泄洪沖砂閘壩后原來涌水點5個涌水點全部消失,灌漿開始時在壩后海漫部位做的量水堰觀測流量0.221 m3/s,灌漿后期量水堰已經(jīng)斷流,顯示出了良好的灌漿效果。
本灌漿工程所采用的施工工藝和設(shè)計方案在不影響電站正常發(fā)電運行的工況下解決了水庫中深厚覆蓋層水下灌漿的施工難題。取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,可為以后類似水電站滲漏工程提供借鑒的成功經(jīng)驗。