羅汪彬,謝 維,徐宏斌,陳 鴻,陳 偉
(福建省電力有限公司廈門供電公司,福建 廈門361000)
紅外監(jiān)測(cè)技術(shù)運(yùn)用在電纜運(yùn)行管理領(lǐng)域已有多年,從最初的使用點(diǎn)式測(cè)溫儀對(duì)電纜連接點(diǎn)的簡(jiǎn)單溫度讀取,到目前已得以廣泛運(yùn)用的非致冷型焦平面紅外熱像儀對(duì)全部被測(cè)物體進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集[1,2],從220kV至10kV的多層次電纜管理得到普及運(yùn)用。紅外監(jiān)測(cè)技術(shù)對(duì)發(fā)現(xiàn)由電流致熱型缺陷引起的接點(diǎn)發(fā)熱和由于電壓致熱型缺陷引起的絕緣隱患有比較明顯的優(yōu)勢(shì)[3],同時(shí)由于其非接觸、不停電、不解體的工作方式,能夠最大限度地發(fā)現(xiàn)并確診缺陷[4],使得對(duì)電纜設(shè)備的壽命檢修成為可能[5]。在當(dāng)前電力供應(yīng)比較緊缺的情況下,確保電網(wǎng)穩(wěn)定,提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益,降低維修成本,將缺陷隱患消滅在萌芽狀態(tài)具有積極意義[6]。
福建省廈門市110kV將軍祠變電站110kV禾將I回、110kV禾將Ⅲ回復(fù)合套管終端系2018年12月安裝,缺陷電纜110kV禾將I回、110kV禾將Ⅲ回為純電纜線路,如圖1所示。
圖1 電纜系統(tǒng)圖
2021年7月12日,工作人員在日常巡視中發(fā)現(xiàn)將軍祠變電站110kV禾將Ⅰ、Ⅲ回110kV復(fù)合套管終端存在個(gè)別相終端套管、接地連接處發(fā)熱的問題。于當(dāng)日夜晚使用紅外熱成像儀觀測(cè)110kV禾將Ⅰ、Ⅲ回110kV復(fù)合套管終端,發(fā)現(xiàn):禾將Ⅲ回A、B相終端復(fù)合套管最下端的傘群根部有亮斑(背光側(cè)),其中A相溫度較高,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量套管表面最高溫度為37.2℃(套管溫度約為29.2℃),如圖2(a);110kV禾將Ⅲ回C相終端接地連接處有大面積亮斑,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地連接處表面最高溫度為34.2℃,如圖2(b);110kV禾將Ⅰ回B、C相終端復(fù)合套管最下端的傘群下端有幾處不規(guī)則分布的亮斑(向光側(cè)),如圖2(c)和圖2(d)所示。根據(jù)紅外熱成像儀觀測(cè)結(jié)果,套管表面發(fā)熱位置分布呈現(xiàn)不規(guī)則性,初步判斷為終端套管表面積污導(dǎo)致套管表面發(fā)熱。
圖2 復(fù)合套管終端紅外熱成像
電纜運(yùn)檢中心接到反饋后,電纜運(yùn)維人員在2021年07月13日,白天對(duì)將軍祠變110kV禾將Ⅰ回、Ⅲ回電纜終端進(jìn)行測(cè)溫,未發(fā)現(xiàn)發(fā)熱情況。因廈門7月為夏日高溫期,白天日照及高溫影響,日間測(cè)溫?zé)o法真實(shí)反映設(shè)備情況。于2021年07月13日20∶30,電纜運(yùn)檢中心運(yùn)維人員對(duì)將軍祠變110kV禾將Ⅰ回、Ⅲ回電纜終端進(jìn)行測(cè)溫。從測(cè)溫結(jié)果發(fā)現(xiàn)110kV禾將Ⅰ回101電纜終端B、C相終端底部確有存在異常發(fā)熱。發(fā)熱溫度為B相發(fā)熱38.3℃及C相發(fā)熱40.8℃,A相溫度正常。
電纜運(yùn)檢中心人員隨即對(duì)110kV禾將Ⅲ回電纜終端進(jìn)行測(cè)溫。發(fā)現(xiàn)110kV禾將Ⅲ回電纜終端A相終端底部發(fā)熱49.1℃,B相終端底部發(fā)熱42℃。
110kV禾將Ⅲ回電纜終端C相終端底部接地線密封處部位發(fā)熱38.6℃。
電纜運(yùn)檢中心聯(lián)系原電纜終端供貨廠家對(duì)此進(jìn)行核實(shí)。2021年07月14日20∶30,電纜運(yùn)檢中心運(yùn)檢人員與終端廠家對(duì)將軍祠變110kV禾將Ⅰ回、Ⅲ回電纜終端進(jìn)行測(cè)溫,結(jié)果如下:
110kV禾將Ⅲ回A、B相終端復(fù)合套管最下端的傘群根部有亮斑(背光側(cè)),其中A相溫度較高現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量套管表面最高溫度為37.2℃(套管溫度約為29.2℃)。
禾將Ⅲ回C相終端接地連接處有大面積亮斑現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地連接處表面最高溫度為34.2℃。
禾將Ⅰ回B、C相終端復(fù)合套管最下端的傘群下端有幾處不規(guī)則分布的亮斑(向光側(cè))。
根據(jù)紅外熱成像儀觀測(cè)結(jié)果,套管表面發(fā)熱位置分布呈現(xiàn)不規(guī)則性,初步判斷為終端套管表面積污導(dǎo)致套管表面發(fā)熱。
2021年7月15日上午,電纜運(yùn)檢中心協(xié)同輸電室?guī)щ姲鄬?duì)將軍祠變110kV禾將Ⅰ回、Ⅲ回電纜進(jìn)行帶電清掃,清掃措施為采用帶電動(dòng)掃把的絕緣桿對(duì)終端底部進(jìn)行帶電清掃。完成帶電清掃后,立即對(duì)110kV禾將Ⅰ、Ⅲ回電纜終端相進(jìn)行復(fù)測(cè),但由于收到陽光照射的影響,套管向光側(cè)以及金屬支架的溫度較高,對(duì)紅外熱成像儀的測(cè)試結(jié)果產(chǎn)生了較大的影響,在熱成像儀中無法明顯看到特征發(fā)熱位置的局部特征亮斑。
2021年7月15日20:30,電纜運(yùn)檢中心再次對(duì)110kV禾將Ⅰ回、Ⅲ回電纜終端進(jìn)行測(cè)溫。
110kV禾將Ⅲ回A相終端在清掃后發(fā)熱處最高溫度為35.7℃(套管溫度31℃)。
110kV禾將Ⅲ回B相、禾將Ⅰ回B、C相終端發(fā)熱處最高溫度無明顯降低。
2021年08月23、24日,電纜運(yùn)檢中心對(duì)110kV禾將Ⅲ回A相電纜終端進(jìn)行更換處理,對(duì)C相接地線密封處進(jìn)行開剝檢查,對(duì)B相終端進(jìn)行清掃。情況如下:
110kV禾將Ⅲ回A相電纜終端被拆解,并更換套管。
在對(duì)110kV禾將Ⅲ回A相電纜終端拆解后發(fā)現(xiàn):
絕緣填充劑清澈、透明、無雜質(zhì),未發(fā)現(xiàn)潮氣侵入痕跡。復(fù)合套管內(nèi)壁無臟污、黑點(diǎn)、放電燒蝕等痕跡。應(yīng)力錐罩內(nèi)外表面光滑、白皙、無臟污,無肉眼可見黑點(diǎn)、劃痕、放電燒蝕等痕跡。
應(yīng)力錐表面光滑,無肉眼可見缺陷、黑點(diǎn),無放電燒蝕痕跡。
電纜絕緣表面光滑,無肉眼可見刀痕,半導(dǎo)電口打磨光滑平整,電纜無肉眼可見放電燒蝕痕跡。
綜上所述,初步判斷該相終端套管表面發(fā)熱原因不是由終端內(nèi)部引起,而是套管外表面臟污引起。在更換一套全新的復(fù)合套管終端后,對(duì)A相電纜終端進(jìn)行復(fù)原。
對(duì)110kV禾將Ⅲ回C相終端接地線密封處進(jìn)行開剝。
廠家人員在拆解110kV禾將Ⅲ回C相終端接地線密封處過程中發(fā)現(xiàn):
拆除熱縮管后有發(fā)現(xiàn)潮氣進(jìn)入的痕跡。
拆除防水帶后發(fā)現(xiàn)終端與電纜接地連接處的銅編織地線有銹蝕痕跡。
拆除銅編織地線后發(fā)現(xiàn)電纜金屬護(hù)套表面有氧化銹蝕痕跡。
綜上所述,判斷110kV禾將Ⅲ回C相終端接地線密封處發(fā)熱的原因是接地連接處密封失效,導(dǎo)致潮氣侵入,氧化了接地連接處的銅編織地線和電纜金屬護(hù)套表面,造成接觸電阻增大,導(dǎo)致接地連接處發(fā)熱?;谠搯栴},廠家人員在恢復(fù)接地方式后,在原接地位置增加一根軟地線連接到尾管接線孔處,然后在接地連接位置外側(cè)纏繞4~5層環(huán)氧玻璃絲帶(增加一道密封),環(huán)氧玻璃絲帶外側(cè)纏繞若干層防水帶(增加密封可靠性),防水帶外側(cè)纏繞兩層鎧裝帶(外部機(jī)械防護(hù)),最后,在鎧裝帶外側(cè)包覆黑色阻燃膠帶,至此完成該相終端接地連接處的處理。
110kV復(fù)合套管戶外終端(WYJZWFY464/110kV)結(jié)構(gòu)如圖3所示。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)紅外成像儀探測(cè)的套管及接地連接處的發(fā)熱位置(套管發(fā)熱位置)。從圖3中可以看出復(fù)合套管表面發(fā)熱位置與應(yīng)力錐安裝位置處于同一高度,由于應(yīng)力錐是電纜終端的電應(yīng)力控制的核心部件,承擔(dān)著疏散電纜半導(dǎo)電斷口電應(yīng)力集中的功能,該項(xiàng)功能決定了該電纜終端系統(tǒng)中,應(yīng)力錐位置及其附近的電場(chǎng)強(qiáng)度要高于終端其他位置電場(chǎng)強(qiáng)度,這也將導(dǎo)致應(yīng)力錐附近位置的溫度要略高于終端其他位置。若圖中套管標(biāo)記位置表面有污穢沉積,則污穢區(qū)域會(huì)改變套管表面的電場(chǎng)分布,特別是污穢區(qū)域的邊界處電場(chǎng)會(huì)發(fā)生嚴(yán)重畸變,進(jìn)一步加劇套管標(biāo)記位置表面的發(fā)熱。
圖3 電纜終端結(jié)構(gòu)
接地連接處為終端尾管與電纜鋁護(hù)套連接部位(接地線發(fā)熱部位),該部位的連接方式為焊接編織地線的方式。若編織地線與尾管或電纜鋁護(hù)套之間連接不緊密導(dǎo)致虛接,則會(huì)引起該部位連接發(fā)熱;若電纜鋁護(hù)套與銅編織地線搭接處發(fā)生氧化,導(dǎo)致虛接,也是引起該部位連接發(fā)熱原因之一。
分析電纜在此處擊穿的原因,是中間接頭安裝時(shí),在處理電纜的過程中,剝除電纜阻水緩沖層時(shí),美工刀對(duì)電纜造成了局部輕微劃傷,因?yàn)閯潅^輕且可能位于電纜放置的下方位置,未進(jìn)行認(rèn)真檢查,從而使電纜帶缺陷運(yùn)行。
分析電纜在此處擊穿的原因,是中間接頭安裝時(shí),在處理電纜的過程中,剝除電纜阻水緩沖層時(shí),美工刀對(duì)電纜造成了局部輕微劃傷,因?yàn)閯潅^輕且可能位于電纜放置的下方位置,未進(jìn)行認(rèn)真檢查,從而使電纜帶缺陷運(yùn)行。
針對(duì)電纜終端套管發(fā)熱原因,建立110kV復(fù)合套管終端的仿真模型(二維旋轉(zhuǎn)軸對(duì)稱模型),通過仿真對(duì)比套管表面無污穢和有污穢套管表面電場(chǎng)強(qiáng)度大小來進(jìn)行佐證。其中仿真電壓為64kV。
110kV復(fù)合套管終端無污穢套管表面電場(chǎng)分布結(jié)果如圖4所示。從仿真結(jié)果可以看出,套管表面最大電場(chǎng)處出現(xiàn)在套管最下端傘群根部,大小為0.26kV/mm。
圖4 復(fù)合套管終端表面電場(chǎng)分布
當(dāng)人為地在套管最下端傘群根部附近增加一層厚度為0.1mm的污穢區(qū)域,其仿真結(jié)果如圖5所示。從仿真結(jié)果中可以看出,在污穢區(qū)域邊界處的電場(chǎng)強(qiáng)度最大,可達(dá)2.31kV/mm,與無污穢的終端相比,該部位電場(chǎng)強(qiáng)度增大了將近10倍。
圖5 增加污穢后的復(fù)合套管終端表面電場(chǎng)分布
110kV禾將Ⅲ回C相終端接地線密封處發(fā)熱的原因是接地連接處密封失效,導(dǎo)致潮氣侵入,氧化了接地連接處的銅編織地線和電纜金屬護(hù)套表面造成接觸電阻增大,導(dǎo)致接地連接處發(fā)熱。結(jié)論為廠家施工人員施工質(zhì)量問題。
再對(duì)比廠家提供的電纜終端仿真分析結(jié)果可以判定為電纜終端表面積灰造成電纜終端底部發(fā)熱。
加強(qiáng)電纜終端驗(yàn)收管理,對(duì)電纜終端施工安裝記錄及關(guān)鍵部位拍照留底的管控措置進(jìn)行嚴(yán)格要求[7]。在條件允許的情況下,對(duì)電纜終端、電纜中間接頭關(guān)鍵部位施工安裝進(jìn)行旁站,對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。建議今后對(duì)戶外復(fù)合套管終端進(jìn)行有計(jì)劃的停電清洗或者帶電水沖洗。