呂陽峰,宋國品,張屹,王紹武,呂陽雷
1. 第一拖拉機股份有限公司鑄鍛廠 河南洛陽 471004
2. 第一拖拉機股份有限公司大拖公司 河南洛陽 471004
半軸套管是汽車驅(qū)動橋總成上的重要零件,它與驅(qū)動橋殼形成一體,使左右驅(qū)動車輪的軸向相對位置固定,一起支承車架及其上的各總成質(zhì)量;同時在汽車行駛時承受由車輪傳來的路面反作用力和力矩,并經(jīng)懸架傳給車架。
圖1所示的半軸套管外形較長,內(nèi)孔為通孔,屬于長空心軸桿類零件,其性能要求:硬度32~38HRC,抗拉強度≥950MPa,伸長率≥12%,屈服強度≥800MPa。檢測時試棒位置需要貼近外表面取得。金相分析位置:軸向和試棒位置相同,徑向距表面10mm處檢驗,調(diào)質(zhì)金相組織等級1~4級,加工難度較大。
圖1 半軸套管
(1)模鍛錘制坯(方案一) 工藝流程為:棒料加熱→鍛打→切邊沖孔。優(yōu)點:能滿足產(chǎn)品性能要求;缺點:毛坯長1020mm,φ80mm的內(nèi)孔通孔無法沖出,內(nèi)孔機械加工費用高、加工效率低。
(2)自由鍛制坯(方案二) 工藝流程為:棒料加熱→拔長→沖孔。優(yōu)點:性能滿足要求。缺點:生產(chǎn)效率低;鍛造時無法沖出內(nèi)孔;內(nèi)孔機械加工費用高、加工效率低。
(3)管材直接下料(方案三) 優(yōu)點:加工可行性強,余量小,效率高,成本費用低;缺點:毛坯性能可能無法滿足要求(需要先進行性能試驗)。
經(jīng)分析驗證并與客戶溝通后,決定選用方案三進行零件的調(diào)試加工。
(1)熱處理及加工方案一 工藝流程:正火→調(diào)質(zhì)前粗加工→調(diào)質(zhì)→拋丸→探傷→精加工。優(yōu)點:性能符合要求;缺點:工序長,成本高。
(2)熱處理及加工方案二 工藝流程:正火→調(diào)質(zhì)→拋丸→探傷→機械加工。優(yōu)點:工序短;缺點:性能有可能不符合要求(需要工藝驗證)。
為保證零件質(zhì)量及性能要求,決定選用熱處理及加工方案一進行零件的調(diào)試加工。同時驗證毛坯方案三的可行性。
軸桿類零件的加工定位方式通常有兩種:一種是內(nèi)孔定位、外圓找正,為軸桿類零件加工定位方式的首選,但局限于定位內(nèi)孔圓度高的產(chǎn)品;另一種是外圓定位找正,通常適用于實心軸或需要進行內(nèi)孔加工的軸類產(chǎn)品,可保證加工后的外圓和內(nèi)孔同軸度一致性好,但不適用于壁薄的套管類零件。
因半軸套管零件小頭端壁薄且端面需鉆、攻螺紋,加之選用了管坯,外圓與內(nèi)孔的同軸度差、加工余量小,所以常用的這兩種定位方式均不適用。根據(jù)零件特點,經(jīng)過反復(fù)研究和工藝驗證,確定半軸套管的定位找正方案為:大頭端以外圓找正,小頭端以內(nèi)孔找正,從而有效保證零件的加工尺寸及使用性能,提高生產(chǎn)效率。
半軸套管屬于軸類零件,具有螺紋、花鍵及鍵槽等固有特征。該產(chǎn)品所用φ200mm×60mm(國標(biāo)允許壁厚60+7.5-6.0mm)管材的外圓和φ80mm內(nèi)孔的同軸度差,調(diào)質(zhì)工序的彎曲變形增加了加工難度。小頭成品壁厚15mm,由于大頭外圓單邊加工余量僅5mm,加工過程軸向圓跳動大,因此基準(zhǔn)的選擇尤為重要。工藝開發(fā)初期擬定了以下兩種加工方案。
(1)加工方案一 銑端面保證總長、鏜孔口倒角(以內(nèi)孔為基準(zhǔn)定位)→鉆攻大頭端面M12×1.5mm螺紋孔→粗車一端外圓及端面→粗車另一端外圓及端面→精車大頭軸頸外圓→精車小頭軸頸外圓→打號→精修大頭中心孔→精修小頭中心孔→銑花鍵→磨φ190mm軸頸→磨φ150mm和φ160mm軸頸→磨φ162mm軸頸→銑鍵槽→檢驗→入庫→發(fā)出。優(yōu)點是業(yè)內(nèi)通用首選的加工方式,因此零件內(nèi)孔不加工,所以成品的外圓和內(nèi)孔同軸度最佳。缺點是外圓可能會有留黑皮的現(xiàn)象。
(2)加工方案二 銑端面保證總長、鏜孔口倒角(以外圓為基準(zhǔn)定位)→鉆攻大頭端面M12×1.5mm螺紋孔→粗車一端外圓及端面→粗車另一端外圓及端面→精車大頭軸頸外圓→精車小頭軸頸外圓→打號→精修大頭中心孔→精修小頭中心孔→銑花鍵→磨φ190mm軸頸→磨φ150mm和φ160mm軸頸→磨φ162mm軸頸→銑鍵槽→檢驗→入庫→發(fā)出。優(yōu)點是業(yè)內(nèi)通用的加工方式,對于實心軸或者內(nèi)孔加工的軸類來說,成品外圓和內(nèi)孔同軸度一致性較差。缺點是因小頭的壁厚薄,如果壁厚差相差大,則容易在使用過程中造成零件斷裂。
經(jīng)分析,最終選用加工方案一。初定總工藝路線為:下料→正火→調(diào)質(zhì)前粗加工→調(diào)質(zhì)→拋丸→探傷→銑端面保證總長、鏜孔口倒角→鉆攻大頭端面M12×1.5mm螺紋孔→粗車一端外圓及端面→粗車另一端外圓及端面→精車大頭軸頸外圓→精車小頭軸頸外圓→打號→精修大頭中心孔→精修小頭中心孔→銑花鍵→磨φ190mm軸頸→磨φ150mm和φ160mm軸頸→磨φ162mm軸頸→銑鍵槽→檢驗→入庫→發(fā)出。
工藝調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題及解決辦法如下。
(1)下料總長超差 圖樣中下料總長為1023+3-1mm,但實際上鋸床下料尺寸偏長,實測尺寸為1027~1030mm,造成后續(xù)粗車加工時余量不均。原因分析:端面斜度3~7mm,操作人員擔(dān)心后續(xù)加工不出來,人為加長。解決辦法:一是調(diào)整設(shè)備;二是按頻次更換鋸條。
(2)外圓留黑皮 精車后,部分零件外圓留黑皮(見圖2)。原因分析:零件大頭外圓單邊加工余量僅5mm,毛坯外圓橢圓度≤2mm,壁厚差≤5mm,調(diào)質(zhì)后零件的彎曲變形量≤3mm的局限性,使得大頭端出現(xiàn)大量留黑皮(約15%)。原因分析:尺寸保證困難,不良品、廢品率高。解決辦法:大頭端以外圓找正加工,小頭端以內(nèi)孔找正加工。此加工方案不是業(yè)內(nèi)通用的加工方式,可能存在零件在裝配后軸向圓跳動大的情況。經(jīng)了解和此零件裝配相關(guān)的子工件及裝配情況后得知,若軸向圓跳動≤2mm,則不影響使用,因此該加工方案可以保證零件的尺寸及使用性能要求。工藝改進前后的加工效果如圖3所示。
圖2 部分零件外圓留黑皮
圖3 工藝改進前后的加工效果
(3)精修孔口倒角時圓度和軸向圓跳動超差 孔口倒角如圖4所示。要求磨后軸頸總公差帶為0.025mm,軸向圓跳動≤0.03mm。因磨床自身的圓度和錐度為0.010~0.015mm,所以倒角的圓度和軸向圓跳動對磨床保證尺寸的合格起著至關(guān)重要的作用。原因分析:帶軸承的中心架本身就有間隙,無法保證圓度。解決辦法:更換為不帶軸承的中心架。
圖4 孔口倒角
(4)花鍵的有效長度超差 花鍵尺寸如圖5所示,要求花鍵有效長度為43.5+1+0mm,而在實際生產(chǎn)中,短的有42.5mm,長的有45.7mm。原因分析:①花鍵銑刀零點不好確定。②倒角及相關(guān)軸頸臺階的線性尺寸對花鍵的加工有影響。解決辦法:①更改數(shù)控車床的數(shù)控程序,對軸頸臺階的線性尺寸進行控制。②倒角的線性尺寸加嚴(yán)公差,保證其一致性。
圖5 花鍵尺寸
(5)加工效率低、軸向圓跳動一致性差 數(shù)控車班產(chǎn)量為3件/班,圖樣要求軸向圓跳動0.03mm,而實際生產(chǎn)中有0.06mm,還有0.1mm。原因分析:①大頭外圓余量小,加工時長約20min;小頭外圓余量大,同時存在螺紋和鍵槽的加工,加工時長約70min。加工時間不匹配。②大頭外圓和小頭外圓的加工需二次裝夾,且需要兩臺設(shè)備加工。要求所用設(shè)備一致性好,操作人員找正水平高,只有這樣才能滿足圖樣對該零件的軸向圓跳動要求,否則會增大軸向圓跳動超差的風(fēng)險。因設(shè)備陳舊、精度差且人員流動頻繁,所以易造成不良品、廢品率升高。解決辦法:①將循環(huán)程序修改為G00和G01,減少空走刀時間,提高生產(chǎn)效率。②為了保證零件的一致性,避免因軸向圓跳動超差而導(dǎo)致零件報廢,經(jīng)客戶同意,在大頭端端面增加工藝螺紋孔,制作專用工裝,精加工時用頂尖頂緊兩端內(nèi)孔,專用工裝固定在螺紋孔內(nèi),撥動零件轉(zhuǎn)動,以此實現(xiàn)一次裝夾同時完成大、小頭端外圓兩道工序的精加工。加工后零件的軸向圓跳動及一致性滿足工藝要求,且只需一臺設(shè)備即可完成加工。
選擇合適的設(shè)備及加工工藝參數(shù)對零件的質(zhì)量是有很大影響的,為此在確定進給量時應(yīng)充分考慮被加工零件的材料及硬度。零件材料為42CrMo,硬度為32~38HRC,最初確定的銑床參數(shù)為:切削速度200r/min,切削深度3mm,進給量0.5mm/r,由于試驗時機床振動嚴(yán)重,因此調(diào)整銑床參數(shù)為:切削速度280r/min,切削深度1.6mm,進給量0.2mm/r,最終滿足加工要求。
機床參數(shù)的選擇還應(yīng)考慮所使用刀具的規(guī)格、材料以及機床的規(guī)格等,只有合理地設(shè)置機床參數(shù),才能在滿足加工要求的前提下提高生產(chǎn)效率、降低加工成本。同時還要根據(jù)工件要求的表面粗糙度確定是否進行二次精加工。一般粗加工后的表面粗糙度值Ra能夠達(dá)到6.3μm,如果工件的表面粗糙度值Ra要求<6.3μm,則應(yīng)考慮進行二次精加工。一般粗加工給精加工留有0.5~0.7mm的余量,在精加工時應(yīng)適當(dāng)提高機床切削速度至400r/min,同時降低進給速度至0.10~0.15mm/min,則表面粗糙度值Ra可達(dá)3.2μm。如果選擇以車代磨的形式,則提高機床切削速度至600r/min,切削深度≤0.25mm,同時降低進給速度至0.010~0.015mm/min,則表面粗糙度值Ra可達(dá)0.8μm。
確定最終工藝路線為:下料→正火→調(diào)質(zhì)前粗加工→調(diào)質(zhì)→拋丸→探傷→銑端面保證總長、鏜孔口倒角→鉆攻大頭端面M12×1.5mm螺紋孔→粗車一端外圓及端面→粗車另一端外圓及端面→精車軸頸外圓→打號→精修大頭中心孔→精修小頭中心孔→銑花鍵→磨φ190mm軸頸→磨φ150mm和φ160mm軸頸→磨φ162mm軸頸→銑鍵槽→檢驗→入庫→發(fā)出。
本文主要介紹一種半軸套管的工藝研發(fā)流程、在開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題以及解決辦法,可供同行參考。影響零件質(zhì)量的因素很多,如果在開發(fā)初期對有可能出現(xiàn)的問題進行分析并制定相應(yīng)的措施,則對工藝調(diào)試的順利進行會起到重要的影響。半軸套管通過調(diào)試已成功生產(chǎn)且質(zhì)量穩(wěn)定,達(dá)到了客戶的要求。目前月產(chǎn)量400件,達(dá)到了預(yù)期效果。