孫強,孫志宏,賈廣林
中車大同電力機車有限公司 山西大同 037000
車軸是軌道車輛和機車最重要的部件之一,其安全性直接關乎車輛的行車安全。印度鐵路車軸是一種多臺階細長軸,長度直徑比大,在磨削力和磨削熱的作用下易產(chǎn)生錐形、腰鼓形及振痕等多種缺陷,造成工件徑向圓跳動和同軸度超差。另外,由于印度鐵路車軸現(xiàn)有生產(chǎn)線生產(chǎn)效率低,每月(兩班)產(chǎn)量僅700根,無法滿足月產(chǎn)1500根的能力要求,所以對其加工質(zhì)量和效率進行提升顯得尤為重要。
在普通外圓磨床磨削軸頸、防塵座后,由于表面粗糙度值達不到圖樣要求的Ra=0.8μm,所以需要再對軸頸、防塵座及圓弧進行滾壓。在滾壓之后車軸軸頸會出現(xiàn)洼心,圓柱度也普遍不能滿足要求,甚至有部分車軸軸頸因尺寸偏小而造成車軸直接報廢。
印度鐵路車軸原加工工藝流程為:銑端面、鉆中心孔→半精車外圓→超聲波探傷→精車外圓→鉆孔、攻螺紋→磨軸頸→磨輪座、防塵座→滾壓→磁粉探傷→打印標識。
依托新八軸機車生產(chǎn)線實現(xiàn)混線生產(chǎn),生產(chǎn)線平衡率46.3%,單日產(chǎn)量(兩班)僅28根,無法滿足要求。各工位生產(chǎn)能力見表1。
表1 各工位生產(chǎn)能力
磨軸頸工序加工要求如圖1所示,磨輪座工序加工要求如圖2所示,滾壓工序加工要求如圖3所示。原磨削工藝存在如下問題:①一次校檢合格率50%,返修率高。②效率低,占用3臺設備,需6次裝夾。③磨削工序為加工瓶頸,如果磨削工序提高加工速度,則車軸生產(chǎn)效率將顯著提高。
圖1 磨軸頸工序加工要求
圖2 磨輪座工序加工要求
圖3 滾壓工序加工要求
印度鐵路車軸外圓尺寸偏差要求為±0.5mm,外圓表面粗糙度值Ra=6.4μm,原加工工藝為半精車→精車→探傷,但是存在如下問題:①加工時間長,單根加工時間65min,加上輔助時間6min,共71min,每班完成6根。②加工成本高,精車、半精車刀具費用高。
總體來看,車間設備利用率低,有多臺設備閑置,各工序設備數(shù)量配置不合理。
針對印度鐵路車軸加工生產(chǎn)線效率低、返修率與廢品率高等問題,優(yōu)化工藝方案如下。
1)根據(jù)車軸的外形與尺寸,設計的成形砂輪結(jié)構(gòu)如圖4所示。編制成形砂輪采購技術規(guī)范,指導成形砂輪采購。
圖4 成形砂輪結(jié)構(gòu)
優(yōu)化砂輪修整程序,在保證車軸產(chǎn)品質(zhì)量符合圖樣要求的前提下,減少車軸加工過程中修整砂輪的次數(shù)。
由于機床導軌磨損,影響車軸磨削質(zhì)量,因此重新定位,避開磨損位置。針對中心孔不圓、磕碰等問題,增加鉗工修整,在加工時成形銑床空轉(zhuǎn)兩圈。
采用成形磨削工藝,實現(xiàn)軸頸、防塵座及圓弧一次磨削,代替之前的普通磨削加滾壓。設備由普通外圓磨床MQ1350,改為數(shù)控成形磨床103110 PF61 S3000。改進后的工藝流程為:磨軸頸、防塵座及圓弧→磨輪座、軸頸、防塵座及圓弧。磨軸頸、防塵座及圓弧工序加工要求如圖5所示,磨輪座工序加工要求如圖6所示,工藝改進前后表面質(zhì)量如圖7所示。由圖7可以看出,工藝改進后車軸表面質(zhì)量得到了很大的改善。
圖5 磨軸頸、防塵座及圓弧工序加工要求
圖6 磨輪座工序加工要求
圖7 工藝改進前后表面質(zhì)量
2)改進工藝,取消半精車工序,只留精車工序。改進后外圓尺寸偏差±0.5mm可以滿足,而外圓表面粗糙度超差,需做如下改進:①設備改為喬福S T130C機床,精度高,精車就能滿足外圓公差及表面粗糙度要求。②刀具改用住友DNMM150608WF刀片。③修改切削參數(shù),轉(zhuǎn)速增加,進給量減小,保證外圓表面粗糙度值Ra=6.4μm,滿足探傷要求。
取消半精車工序可節(jié)省一半加工時間,每班加工車軸12根,每根可節(jié)?。汗r費用450元,設備消耗費用約330元,半精車刀片費用100元,橋式起重機及輔助人工費用150元。
優(yōu)化后的印度鐵路車軸加工工藝流程為:銑端面、鉆中心孔→精車外圓→超聲波探傷→鉆孔、攻螺紋→磨軸頸、防塵座及圓弧→磨輪座→磁粉探傷→打印標識。
3)合理配置各工序設備數(shù)量,利用車間閑置設備5臺,其中數(shù)控磨床2臺、數(shù)控車床2臺及數(shù)控鏜床1臺,使生產(chǎn)線生產(chǎn)能力、平衡率大幅提升。工藝優(yōu)化后各工位生產(chǎn)能力見表2。同時,對班組相關操作人員進行現(xiàn)場培訓,要求嚴格執(zhí)行工藝要求。
表2 工藝優(yōu)化后各工位生產(chǎn)能力
4)隨著印度鐵路車軸單日產(chǎn)量逐步提升并趨于穩(wěn)定,生產(chǎn)線橋式起重機使用頻次增加,行進路線沖突,物流效率降低,工位等待時間延長。于是采取如下措施:①調(diào)整交檢工位平面位置,優(yōu)化物流路徑,消除工序折返。②運用標準作業(yè)票進行作業(yè)分析,優(yōu)化工位定置,實現(xiàn)工位物料就近存放。③實行線下物料配送,增加過跨轉(zhuǎn)運小車、車軸發(fā)送架,提升物料配送效率。④合理設定工位物料在制期量,按期量配備物料存儲器具,加強物料三定管理。
通過優(yōu)化工藝技術改善產(chǎn)品質(zhì)量,控制質(zhì)量損失率為0.6%。通過平衡生產(chǎn)線能力、改善物流配送等,建立節(jié)拍化生產(chǎn)管控模式,不僅生產(chǎn)節(jié)拍達到16min/根,生產(chǎn)效率提升85%,而且生產(chǎn)線平衡率提升至85.2%,達到月產(chǎn)1500根的能力要求,有效提高了印度鐵路車軸的加工效率和質(zhì)量。