王 丹
(唐山不銹鋼有限責(zé)任公司,河北 063000)
要滿足高端熱軋和冷軋板材產(chǎn)品用戶對(duì)鋼材質(zhì)量的需求,就要從提高鋼材的潔凈度入手,而鋼材的潔凈度與連鑄鋼水的潔凈度是密不可分。近年來,唐山不銹鋼公司通過開展轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)化、全流程控氧和爐渣改質(zhì)等潔凈鋼冶煉工藝技術(shù)措施的實(shí)施,鋼水潔凈度水平得到顯著提高,采用潔凈鋼工藝生產(chǎn)的冷軋板材已形成了向?qū)汃R、福特、吉利等國(guó)內(nèi)外知名汽車主機(jī)廠供應(yīng)汽車外板的能力。但是,由于連鑄工序的鋼包下渣和鋼水二次氧化造成的鑄坯夾渣等問題,導(dǎo)致鑄坯表面缺陷時(shí)有發(fā)生,鑄坯修磨量大,且修磨后高等級(jí)O5 汽車板熱軋板卷和冷軋板卷的降判比例依然分別高達(dá)13.40%和3.20%,質(zhì)量損失非常巨大。
因此,唐山不銹鋼公司開展了提升連鑄全保護(hù)澆注技術(shù)和降低連鑄坯皮下夾渣缺陷的研究。本文對(duì)唐山不銹鋼公司板坯連鑄工藝影響鑄坯純凈度的問題進(jìn)行了分析,有針對(duì)性的提出了工藝改進(jìn)措施,并對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施效果進(jìn)行了分析總結(jié)。
唐山不銹鋼公司在潔凈鋼的生產(chǎn)過程中比較注重冶煉工藝的改進(jìn),通過開展轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)化、全流程控氧和爐渣改質(zhì)等潔凈鋼冶煉工藝技術(shù)措施的實(shí)施,鋼水潔凈度水平得到顯著提高。但對(duì)澆鑄末期鋼包下渣的危害性認(rèn)識(shí)不足,為提高鋼水收得率,往往造成鋼包下渣量過大,當(dāng)中間包液位過低時(shí),鋼包渣容易被卷入鑄坯形成夾渣。
唐山不銹鋼公司現(xiàn)有鋼包底部為平面,無異形結(jié)構(gòu),增加了鋼包澆注末期旋渦卷渣的臨界高度。這種包底結(jié)構(gòu)造成:在剩鋼水量一定時(shí),下渣量較大;在下渣量一定時(shí),剩鋼水量多[1,2]。因此,平面的鋼包包底既不利于提高鋼水收得率,又不利于鋼水質(zhì)量。
在鋼包下水口與保護(hù)套管之間密封方面,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有工藝主要存在以下問題:
(1)鋼包澆注結(jié)束后,在鋼包區(qū)域經(jīng)常發(fā)現(xiàn)下水口破損掉塊的現(xiàn)象,這主要是由于下水口粘鋼(見圖1),導(dǎo)致下水口下部鐵皮熔損,強(qiáng)度降低后的下水口耐材與保護(hù)套管耐材粘連,鋼包澆注結(jié)束摘取保護(hù)套管時(shí),鋼包下水口破損,在下一爐鋼澆鑄時(shí)造成密封不嚴(yán)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)鋼包下水口粘鋼比例達(dá)30%。
圖1 鋼包下水口粘鋼現(xiàn)象
(2)現(xiàn)有在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)將密封圈安裝在保護(hù)套管碗部?jī)?nèi)的作業(yè)方式,無法判斷保護(hù)套管與鋼包下水口對(duì)接過程中,密封圈是否被鋼包下水口碰撞損壞。
(3)在執(zhí)行連滑作業(yè)時(shí),鋼包下水口外壁粗糙,密封圈易被損壞,使密封圈內(nèi)部整體斷裂,密封失效。
唐山不銹鋼公司目前采用的是振動(dòng)式下渣檢測(cè)系統(tǒng),經(jīng)過多年的運(yùn)行,系統(tǒng)存在許多問題。主要問題包括:硬件過于分散,不利于維護(hù);軟件界面過于復(fù)雜,不利于分析問題;傳感器陳舊,預(yù)報(bào)和漏報(bào)率高。
中間包的吹氬管道埋設(shè)在中間包蓋耐材內(nèi),管道經(jīng)長(zhǎng)期高溫作用,容易氧化破損,且在包蓋制作過程中管道容易堵塞。在澆注過程中,經(jīng)常出現(xiàn)閥門全開,但無流量的情況。
為了減少鋼包下渣量,提高鋼水收得率,開發(fā)異形包底的鋼包,其結(jié)構(gòu)示意如圖2 所示。異形包底的鋼包改變了包底耐材堆砌方案,即將水口座磚附近的包底較沖擊區(qū)高出50 mm,較非沖擊區(qū)高出100 mm。異形包底鋼包投入使用后改善鑄坯質(zhì)量效果顯著。
圖2 異型包底改造方案
(1)異形包底的鋼包使用后的包底情況如圖3所示。由圖3 可以看出包底異型部分依然清晰可見,異型處較沖擊區(qū)依然有40~50 mm 的高度,說明異型形狀在多爐使用過后仍保持較好。
圖3 鋼包使用下線后的包底
(2)異形包底鋼包在IF 鋼澆鑄上進(jìn)行了多輪試驗(yàn),即將采用異形包底鋼包與普通鋼包的連鑄中包鋁損進(jìn)行對(duì)比,對(duì)比結(jié)果如圖4 所示。由圖4 可以看出,采用異形包底鋼包澆鑄IF 鋼可降低酸鋁損失7~14 ppm,平均為10 ppm,效果顯著。
圖4 異形包底鋼包與普通鋼包的連鑄中包鋁損對(duì)比
(3)因?yàn)殇摪鼭沧⒛┢谙略饕怯绊憼t次交接坯的質(zhì)量,因此對(duì)爐次交接坯生產(chǎn)的熱軋卷夾渣情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查統(tǒng)計(jì),表1 為異形包底鋼包對(duì)熱軋板卷夾渣發(fā)生率的影響情況。由表1 可以可看出,普通鋼包的夾渣發(fā)生率為2.22%,而異形包底鋼包的夾渣發(fā)生率為0%。說明,異形包底鋼包能提高鋼水質(zhì)量。
表1 異形包底鋼包對(duì)熱軋板卷夾渣發(fā)生率的影響
綜上所述,異型包底可減少大包下渣,對(duì)減弱氧化性鋼包渣對(duì)中包鋼水的污染有很好的效果,在提高鋼水潔凈度的同時(shí),提高了鋼水收得率。
(1)開發(fā)下水口檢測(cè)工具。按照鋼包下水口尺寸制作下水口檢測(cè)工具,套入鋼包下水口外部檢查水口粘鋼是否會(huì)影響保護(hù)套管的安裝,當(dāng)鋼包下水口檢測(cè)工具無法套入鋼包水口時(shí),該套鋼包滑板、水口禁止連滑。
(2)優(yōu)化密封墊圈的安裝作業(yè)流程。原作業(yè)流程為連鑄作業(yè)區(qū)將密封圈安裝到大包保護(hù)套管碗部?jī)?nèi),現(xiàn)改為鋼包作業(yè)區(qū)在更換滑板、水口等作業(yè)后,將密封圈套裝在鋼包下水口外側(cè)。鋼包安裝保護(hù)套管前,由連鑄機(jī)長(zhǎng)檢查鋼包下水口是否套有纖維密封圈。若密封圈無掉落,則無需在長(zhǎng)水口碗部安裝密封圈,直接安裝長(zhǎng)水口開澆;若密封圈掉落,則將密封圈放置在長(zhǎng)水口碗部后,再安裝長(zhǎng)水口開澆。
(3)優(yōu)化鋼包作業(yè)區(qū)密封圈安裝方法。鋼包下水口處安裝密封圈時(shí),在密封圈內(nèi)側(cè)中下部涂抹火泥,既可保證密封圈的牢固程度,又可保護(hù)鋼包下水口鐵皮不被熔損,減少粘鋼。
通過上述措施的實(shí)施,鋼包下線后下水口狀態(tài)完好,粘鋼和鐵皮熔損的比例大幅降低,由原來的30%降低至10%以下,鋼包滑板連滑次數(shù)由之前的1.12 次提升至2.09 次。
針對(duì)以上問題,對(duì)鋼包下渣檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,主要的內(nèi)容有:
(1)整合下渣檢測(cè)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)模塊,優(yōu)化檢測(cè)系統(tǒng)軟件界面,使其更加友好化;
(2)現(xiàn)場(chǎng)增加攝像儀,時(shí)時(shí)監(jiān)控長(zhǎng)水口和中包液面接觸區(qū)域情況,防止意外下渣情況發(fā)生,并與振動(dòng)下渣檢測(cè)系統(tǒng)協(xié)同判段大包下渣情況;
(3)現(xiàn)場(chǎng)增設(shè)下渣檢測(cè)系統(tǒng)監(jiān)控畫面顯示器,在顯示器上可以獲知上包澆鋼時(shí)間、本包澆鋼時(shí)間、中包液位控制的狀態(tài)、傳感器振動(dòng)狀態(tài)、沖擊區(qū)域狀態(tài)、中包覆蓋劑鋪蓋狀態(tài);
(4)升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)檢查傳感器,提高傳感器靈敏度。
鋼包下渣檢測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造后,下渣報(bào)警準(zhǔn)確率由62.86%提高到了86.55%,減輕了中包鋼水被大包氧化性爐渣污染的幾率。圖5 對(duì)比了升級(jí)改造前后的下渣報(bào)警準(zhǔn)確率和連鑄中包酸鋁損失情況。升級(jí)改造后連鑄中包酸鋁損失平均值降低了15%。
圖5 大包下渣系統(tǒng)升級(jí)前后的對(duì)比(左:報(bào)警準(zhǔn)確率;右:中包酸鋁損失)
2.4.1 中間包包蓋吹氬管路優(yōu)化
(1)對(duì)包蓋氬氣管道的布局進(jìn)行了優(yōu)化。取消埋設(shè)于中包耐材內(nèi)的氬氣管道,取而代之的是通過包蓋頂部直接吹入氬氣,減少位于中包耐材內(nèi)的管道長(zhǎng)度,也減少了管道堵塞和破損的幾率。
(2)在中包包蓋吹氬主管道上安裝了氬氣流量計(jì),對(duì)中間包吹氬流量進(jìn)行監(jiān)控,不僅提高了操作的標(biāo)準(zhǔn)化水平,還減少了鋼水質(zhì)量波動(dòng)的隱患。
(3)針對(duì)中間包包蓋開孔特征,對(duì)包蓋開放孔密封進(jìn)行了優(yōu)化。特制中間包包蓋覆蓋石棉板,沖擊區(qū)兩塊、塞棒區(qū)一塊,分別對(duì)沖擊區(qū)和測(cè)溫取樣孔進(jìn)行密封,保證密封效果。
2.4.2 中間包包蓋吹氬流量的優(yōu)化
為了定量的評(píng)價(jià)中包內(nèi)氣體氛圍的氧化性,定量評(píng)價(jià)中包密封效果,自主開發(fā)了中包包內(nèi)氣氛殘氧在線分析系統(tǒng),圖6 為該系統(tǒng)的示意圖。在可調(diào)流量抽氣泵兩端連接氣管,靠近中間包處的氣管用直徑5 mm 的氧管,氧管后接螺旋形銅管,銅管放置在水槽里對(duì)氣體進(jìn)行冷卻,冷卻后的氣體通過抽氣泵輸送至透明密封容器中,該容器中放置氧氣分析儀,分析出氣體中的氧氣含量。
圖6 自主開發(fā)的中包氣氛殘氧分析系統(tǒng)示意圖
通過中包氣氛殘氧在線分析系統(tǒng)對(duì)比不同氬氣流量下、不同位置處的中包氣氛殘氧含量,對(duì)比結(jié)果如表2 所示。從表2 中數(shù)據(jù)可看出,將吹氬流量控制在10Nl/min 較為合適,可將各處的殘氧含量控制在1%以下。
表2 中包包蓋吹氬流量與殘氧含量的關(guān)系
通過異形包底鋼包的開發(fā)、鋼包下水口與保護(hù)套管的密封優(yōu)化、大包檢測(cè)系統(tǒng)的優(yōu)化、中間包密封優(yōu)化以及密封墊圈安裝流程優(yōu)化等措施的實(shí)施,潔凈鋼鑄坯質(zhì)量和潔凈度顯著改善。鑄坯連鑄過程增氮≤3 ppm 的合格率達(dá)到90.5%,中間包各處的殘氧含量可以穩(wěn)定地控制在1%以下,熱軋板卷夾渣發(fā)生率為幾乎為0%。
本文通過潔凈鋼連鑄工藝現(xiàn)狀調(diào)查,摸清了影響潔凈鋼鑄坯潔凈度的影響因素。通過此次提升潔凈鋼連鑄全保護(hù)澆注技術(shù)和降低連鑄坯皮下夾渣缺陷的研究,得出如下主要結(jié)論:
(1)通過開發(fā)出異型包底鋼包,并升級(jí)振動(dòng)式大包下渣檢測(cè)系統(tǒng),可有效降低高氧化性爐渣對(duì)中包鋼水造成的污染。
(2)通過開發(fā)鋼包下水口檢測(cè)工具、優(yōu)化密封墊圈的安裝作業(yè)流程和密封圈安裝方法,可提有效高了鋼包下水口與保護(hù)套管間的密封效果,降低連鑄中包酸鋁損失。
(3)通過中包包蓋吹氬管布置和中包容器密封的優(yōu)化,以及中包氣氛殘氧檢測(cè)技術(shù)的開發(fā),提高了連鑄全保護(hù)澆注水平,降低了連鑄過程鋼水二次氧化和增氮,為潔凈鋼生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。