王二林,張愛東,曾 輝
(北京首鋼股份有限公司河北 064400)
2008年首鋼總公司搬遷停產(chǎn),北京首鋼股份有限公司在遷安市新建了3號高爐,為了保證燒結(jié)礦的配套供應(yīng),在遷安市新建了一臺360 m2燒結(jié)機及配套的415 m2環(huán)冷機,新建的415 m2環(huán)冷機采用了傳統(tǒng)的耐磨橡膠的密封方式。耐磨橡膠板雖然具有韌性,但由于其工作環(huán)境長期處在高溫、高粉塵和高腐蝕性條件下,密封板容易發(fā)生老化、變脆,從而失去了彈性。另外橡膠板在高溫下運行極易造成刮蹭,一旦密封板出現(xiàn)了刮蹭,就有可能造成環(huán)冷機高強度和大面積的漏風, 且由于漏風處的作業(yè)環(huán)境溫度高,在不停產(chǎn)的特殊情況下難以正常處理。
為了徹底解決415 m2環(huán)冷機老式密封裝置在生產(chǎn)運行中漏風嚴重的問題,本文對新建415 m2環(huán)冷機漏風原因進行了分析,結(jié)合燒結(jié)環(huán)冷機新型機械密封技術(shù),根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研情況,具體提出了不同漏風部位的改造措施,并對改造后的效益、效果進行了評估。
經(jīng)過415 m2環(huán)冷機漏風情況的現(xiàn)場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)目前該設(shè)備漏風主要有以下三個點位:
傳統(tǒng)的環(huán)冷機密封主要是靠環(huán)冷機臺車與風箱之間安裝的固定式橡膠板。臺車下部安裝有分體式水平托板,該托板與環(huán)冷機臺車同步運轉(zhuǎn)。固定式橡膠板與臺車下部分體式水平托板進行緊密貼合實現(xiàn)密封。
傳統(tǒng)動靜密封主要結(jié)構(gòu)如圖1 所示。這種貼合式靜密封的方式存在橡膠板受熱老化后,撕刮的問題,橡膠板一旦出現(xiàn)撕刮就會出現(xiàn)大面積漏風,而且由于工作環(huán)境溫度較高,在不停產(chǎn)的情況下難以及時處理,從而影響環(huán)冷機效率發(fā)揮及余熱回收效率。
圖1 傳統(tǒng)動靜密封
環(huán)冷機在曲軌卸料點翻車時,臺車體單側(cè)下沉與三角梁脫開,在卸料完成后臺車恢復原位。為了保證臺車回位后的密封,在每塊臺車與三角梁位置均設(shè)計有密封條。
由于環(huán)冷臺車在回位過程中受環(huán)冷機跑偏、框架變形、鉸支點軸承老化等因素影響,環(huán)冷機卸料前臺車與三角梁的位置關(guān)系與卸料后的位置關(guān)系會存在細微差別[1]。如果三角梁處密封條與臺車體間隙設(shè)計過小就會存在環(huán)冷機臺車回位過程中出現(xiàn)擠蹭,進而發(fā)生刮壞密封條的現(xiàn)象。
環(huán)冷機上部煙罩部分在環(huán)冷機運行過程中是保持不動的。上部固定煙罩與下部臺車體之間為了保證在運行過程中不出現(xiàn)刮蹭的問題,需要在二者之間預留一部分間隙。但是在余熱在進行回收過程中,也會從該位置吸進部分冷空氣,冷空氣與回收的環(huán)冷機高溫煙氣發(fā)生混合,從而降低了回收煙氣的溫度,影響了余熱回收效率。
綜上所述,確定415 m2環(huán)冷機主要漏風部位在風箱與臺車之間、三角梁處,臺車與上部煙罩之間。針對環(huán)冷機漏風問題,制定如下改造方案:
目前環(huán)冷機密封有一種新型機械密封系統(tǒng),該系統(tǒng)具有漏風低、維護簡單等優(yōu)點。其密封方案的結(jié)構(gòu)為:在環(huán)冷機臺車下部密封鐵板上焊接新式動密封板,在安裝過程中要盡量保證該密封板的水平偏差;在環(huán)冷機臺車下部的靜止部分安裝機械補償式彈性靜密封裝置,靜密封裝置由石墨塊自潤滑密封板、用于側(cè)密封的不銹鋼板、限位裝置、彈性支撐機構(gòu)等部分組成,該裝置可以保證通過彈簧使下部靜密封裝置盡量與上部運轉(zhuǎn)的動密封板緊密配合,從而保證其密封效果;同時在側(cè)面安裝的側(cè)密封板,保證其密封效果。該裝置結(jié)構(gòu)見圖2 所示。
圖2 新型機械密封系統(tǒng)
由于該裝置采用金屬材質(zhì),從而杜絕了原有橡膠密封存在的高溫工況下的老化、變形問題,并且可以通過提高安裝精度保證在動、靜部分不發(fā)生刮蹭的情況下,盡可能減小二者之間的間隙,從而減少了系統(tǒng)漏風。
該點位的漏風主要是由于環(huán)冷機臺車卸料與回位過程中與三角梁處密封條發(fā)生擠蹭,進而造成密封條破損造成的漏風。針對該問題,可采用金屬材質(zhì)并具有彈性補償功能的密封形式。金屬材質(zhì)可以保證該裝置結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,不隨溫度變化發(fā)生形變,既保證了使用壽命,又方便安裝和維護;采用彈性補償?shù)慕Y(jié)構(gòu),可保證卸料靈活以及回位后的密封效果。使用該方案可解決三角梁處的漏風。
對于煙罩與臺車之間的漏風,設(shè)計了一種帶有韌性和彈性的魚鱗式密封板,密封板選用有彈性的鋼壓板。壓板按照環(huán)冷機運行方向,采用一層壓一層的結(jié)構(gòu)進行密封,防止冷風的竄入。
由于此次密封改造為在原有設(shè)備上進行,存在工期緊張和原有設(shè)備存在變形等問題,因而在改造過程中需對存在的困難進行充分論證,才能保證密封改造工程的順利推進以及改造后的密封效果。該密封改造過程中,應(yīng)重點控制新型機械密封系統(tǒng)的安裝,即圖2 中新式動密封板與機械補償式靜密封的安裝。
按前文所述,新式動密封板與機械補償式靜密封板安裝過程中應(yīng)保證盡量緊密貼合,從而達到較好的密封效果。因此在密封改造過程中要應(yīng)盡量保證新式動密封板的水平度,保證其高度誤差能夠控制在±1 mm 以內(nèi)。
由于環(huán)冷機經(jīng)長期使用,臺車下部原有動密封板存在高低不平的問題,如果直接拆除舊密封板、安裝新式動密封板就會存在高度誤差超差的問題??紤]到縮短改造工期,減小改造工程量,因此需要在施工前先對原有密封板進行測量,并對測量結(jié)果進行對比分析,從而找出測量數(shù)據(jù)相對較好并在總體數(shù)據(jù)中占比較多的舊密封板作為基準,對其余偏差較大的點位進行調(diào)整,從而減少改造的工程量,達到縮短工期的目的。
在安裝新式動密封板的過程中,一方面要保證新式動密封板的水平度在±1 mm 以內(nèi),同時要保證接頭位置偏差<0.5 mm,并按照環(huán)冷機運行方向?qū)π率絼用芊獍宓亩祟^進行輕微打磨形成倒角,避免在運行過程中進行卡阻。
當新式動密封板的標高確定后,機械補償式靜密封的標高也就確定了。在施工過程中,應(yīng)保證其高度誤差在±1 mm 即可,同樣其接頭位置偏差應(yīng)<0.5 mm,并注意按照環(huán)冷機運行方向其端頭位置不能形成錯臺。
煉鐵作業(yè)部結(jié)合5月25~6月5日360 m2燒結(jié)機大修,安排了415 m2環(huán)冷機密封改造工程,改造費用為包干價90 萬元。改造后我們對密封改造效果進行了跟蹤:
對改造前5月份環(huán)冷機余熱鍋爐小時蒸汽產(chǎn)量進行統(tǒng)計,并取平均值??紤]停機因素(扣除小時流量為0 時段的數(shù)據(jù)),共計統(tǒng)計486 小時,5月余熱鍋爐小時平均蒸汽產(chǎn)量約為24 t/h。(數(shù)據(jù)來源崗位記錄)。其中當月燒結(jié)礦累計產(chǎn)量237252 t,作業(yè)率77.76%,利用系數(shù)1.14 t/m2·h。
對改造后6月份環(huán)冷機余熱鍋爐小時蒸汽產(chǎn)量進行統(tǒng)計,并取平均值。6月余熱鍋爐小時平均蒸汽產(chǎn)量約為31.90 t/h(數(shù)據(jù)來源崗位記錄)。其中截止到6月26日燒結(jié)礦累計產(chǎn)量177818 t,作業(yè)率78.22%,利用系數(shù)1.02 t/m2·h
改造前后5、6月份燒結(jié)生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比如表1 所示。由表1 可以看出,6月份截止到27日,小時蒸汽產(chǎn)量比改造前的5月份提高了7.9 t/h,提高了32.92%。
表1 改造前后5、6月份燒結(jié)生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比
4.4.1 余熱蒸汽發(fā)電效益
415 m2環(huán)冷機密封改造后,環(huán)冷余熱鍋爐小時蒸汽產(chǎn)量提升7.9 t/h,按每噸蒸汽發(fā)電150 kWh,電單價0.533 kWh/元計算,由于本項目處于我國北方,在取暖期生產(chǎn)和生活蒸汽量增加,余熱蒸汽不能用于發(fā)電,故余熱鍋爐發(fā)電期按照全年270 天測算,則增加余熱蒸汽發(fā)電效益如下:
7.9×24×150×0.533×270÷10000=409.28萬元
4.4.2 環(huán)冷鼓風機節(jié)電效益
原有5 臺環(huán)冷鼓風機日常運轉(zhuǎn)2、4、5號。環(huán)冷鼓風機密封改造后漏風減少,冷卻效果提升,相應(yīng)的環(huán)冷鼓風機運行負荷也會減少。改造前2、4、5號環(huán)冷鼓風機小時平均電量(查詢小時電量歷史數(shù)據(jù)并扣除檢修停機時間,即電量總和為0 的時間段)為880 kWh/h,改造后降到438 kWh/h,下降率50.22%。按照電費0.533 kWh/元計算,年節(jié)電效益203.5 萬元。
綜上所述,則該項目總效益為409.28+203.5=612.78 萬元。
目前鋼鐵行業(yè)降本增效壓力較大,燒結(jié)行業(yè)對于余熱回收利用需求也較為迫切,環(huán)冷機余熱回收利用已成為了燒結(jié)行業(yè)降本增效的一項重要內(nèi)容。本文所述的首鋼遷安415 m2環(huán)冷機的密封改造方案,雖然在密封效果上與新型的機械密封環(huán)冷機還存在差距,但是與原橡膠密封效果比,其余熱回收效果增加明顯,小時蒸汽產(chǎn)量提高了32.92%,環(huán)冷鼓風機電耗下降率50.22%,全年可創(chuàng)造效益612.78 萬元。
此次415 m2環(huán)冷機的密封改造工程,具有改造成本低、工期短、見效快的優(yōu)點,達到了預期效果,也給同行在選擇改造方案時提供了更多的選擇。