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      高爐新型澆筑爐缸應(yīng)用實(shí)踐

      2021-12-22 05:46:24翟新穎
      天津冶金 2021年6期
      關(guān)鍵詞:鐵口爐況爐缸

      翟新穎

      (唐鋼煉鐵廠不銹鋼分廠,河北 063105)

      0 引言

      唐鋼不銹鋼分廠4號(hào)高爐投產(chǎn)于2006年11月,容積530 m3,當(dāng)時(shí)采用傳統(tǒng)的炭磚砌筑爐缸。2014年6月9日該高爐二段7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)冷卻壁區(qū)域熱流強(qiáng)度突然升高,采取措施控制效果不理想,故開始著手準(zhǔn)備對(duì)爐缸進(jìn)行中修。由于時(shí)間緊急,而爐缸碳磚生產(chǎn)周期長(zhǎng),通過多方考察和調(diào)研,決定采用新型澆筑式爐缸。爐底一、二層碳磚進(jìn)行重新砌筑,之上三層和側(cè)壁磚采則采用新型澆筑料澆筑,爐身噴涂,當(dāng)時(shí)圓滿解決了工期問題,投產(chǎn)后工作效果較好。

      本文對(duì)4號(hào)高爐新型澆筑爐缸施工過程、高爐開爐、高爐日常操作以及爐缸侵蝕狀況進(jìn)行了介紹,對(duì)高爐澆筑爐缸與傳統(tǒng)碳磚砌筑爐缸的生產(chǎn)運(yùn)行效果進(jìn)行了對(duì)比和總結(jié)分析,為今后再遇到類似狀況提供幫助和借鑒。

      1 新型爐缸澆筑結(jié)構(gòu)及施工

      1.1 新型澆筑爐缸結(jié)構(gòu)

      高爐爐底砌筑2 層半石墨質(zhì)碳磚,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行高爐爐底及爐缸側(cè)壁迷失碳磚澆筑,使用澆筑材料為Metpump XSR;高爐爐底及爐缸側(cè)壁保護(hù)襯澆筑使用材料為Metpump 10;所有材料均不添加水泥,以硅凝膠為結(jié)合劑。

      爐底迷失碳磚澆筑厚度約為402 mm,側(cè)壁迷失碳磚澆筑厚度約為320 mm。爐底保護(hù)襯施工厚度約為500 mm,高爐爐缸保護(hù)襯施工厚度約為345 mm。經(jīng)過澆筑恢復(fù)高爐爐缸到原設(shè)計(jì)尺寸。

      1.2 新型澆筑爐缸施工

      新型澆筑爐缸施工順序?yàn)椋合仁褂眯滦蜐沧⒘螹etpump XSR 澆注爐底迷失碳磚,澆注厚度約為402 mm,養(yǎng)生后制模澆注側(cè)壁迷失碳磚,澆注厚度約為320 mm、澆注總高度約為1800 mm,分兩次澆注完成;側(cè)壁澆注料養(yǎng)生結(jié)束后拆模,再開始澆注爐底保護(hù)襯,保護(hù)襯澆注采用新型澆注料Metpump 10,澆注厚度約為500 mm,養(yǎng)生后制模澆注爐缸側(cè)壁保護(hù)襯,澆注厚度約為345 mm,總澆注高度約為3479 mm,分三次澆注完畢[1]。圖1 所為4號(hào)高爐中修爐缸修復(fù)示意圖。

      圖1 4號(hào)高爐中修爐缸修復(fù)示意圖

      2 高爐開爐

      2.1 高爐烘爐方案

      2.1.1 高爐開爐烘爐曲線

      4號(hào)高爐開爐烘爐采用熱風(fēng)爐輸出的熱風(fēng)進(jìn)行烘爐,風(fēng)溫和風(fēng)量相互調(diào)劑,以爐頂溫度相制約,按烘爐曲線進(jìn)行烘爐。4號(hào)高爐烘爐控制曲線如圖2所示。

      圖2 4號(hào)高爐烘爐控制曲線

      2.1.2 高爐烘爐工藝流程

      4號(hào)高爐開爐烘爐工藝流程:風(fēng)機(jī)→熱風(fēng)爐→高爐→上升管→爐頂放散閥→下降管→重力除塵器→布袋除塵器→調(diào)壓閥組后放散閥→放散大氣。

      2.1.3 烘爐過程工藝參數(shù)控制

      烘爐過程工藝參數(shù)控制原則。送風(fēng)溫度控制:初期混風(fēng)閥全開,用熱風(fēng)爐的冷風(fēng)閥開度調(diào)整,后期用混風(fēng)閥調(diào)節(jié);爐頂溫度控制:一般情況用風(fēng)量調(diào)整,必要時(shí)用風(fēng)溫調(diào)整;風(fēng)量控制:用放風(fēng)閥調(diào)整,風(fēng)量較大時(shí)用風(fēng)機(jī)調(diào)整;爐頂壓力控制:用調(diào)壓閥組調(diào)整,必要時(shí)用風(fēng)量調(diào)整。4號(hào)高爐開爐烘爐過程參數(shù)如表1 所示。

      表1 4號(hào)高爐烘爐過程參數(shù)

      2.2 烘爐操作

      在整個(gè)烘爐過程中,每3~4 小時(shí)換熱風(fēng)爐一次,每2 小時(shí)左右倒?fàn)t頂放散一次。烘爐前將爐體排氣孔全部打開,烘爐結(jié)束后關(guān)閉。

      2.2.1 烘爐升溫操作

      烘爐開始后,關(guān)上倒流休風(fēng)閥,關(guān)閉爐頂放散閥,打開重力除塵器放散閥,打開冷風(fēng)大閘和風(fēng)溫調(diào)節(jié)閥。

      2.2.2 烘爐涼爐操作

      降溫開始后,以25 ℃/h 的速度經(jīng)20 小時(shí)將風(fēng)溫由600 ℃到降100 ℃,風(fēng)量為800 m3/min;當(dāng)溫度降到100 ℃后,按規(guī)程進(jìn)行休風(fēng),休風(fēng)全開爐頂放散閥,開倒流休風(fēng)閥,調(diào)壓閥組全開。

      2.3 開爐操作

      4號(hào)高爐烘爐結(jié)束后開始按裝料表裝料,裝料表如表2 所示。次日19:07 按計(jì)劃送風(fēng),高爐共計(jì)14 個(gè)風(fēng)口,堵6 個(gè)風(fēng)口,8 個(gè)風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)口面積0.08305 m2,送風(fēng)比1.0,起步風(fēng)壓80 kPa,風(fēng)量800 m3/min 左右,風(fēng)溫700~800 ℃;19:20 枕木點(diǎn)著風(fēng)口亮,20:14 枕木燃完,負(fù)荷料開始反應(yīng);由于反應(yīng)負(fù)荷料爐況行程漸差,壓量關(guān)系漸緊,中間坐料2 次。第二日0:13 引煤氣,3:50 撤導(dǎo)管堵鐵口;于6:20捅開2號(hào)風(fēng)口,根據(jù)爐況恢復(fù)程度依次捅開剩余風(fēng)口;21:09 開始富氧。第三日2:00 噴煤,9:52 TRT并網(wǎng)發(fā)電,11:00 捅開8號(hào)風(fēng)口,至此風(fēng)口全開,爐況全面恢復(fù)正常。整體開爐過程順利,與全碳磚砌筑爐缸高爐開爐過程相似。4號(hào)高爐開爐后前四次鐵渣情況如表3 所示。

      表2 4號(hào)高爐開爐裝料表

      表3 4號(hào)高爐開爐后前四次鐵渣成分

      3 日常高爐工作狀況

      3.1 操作制度對(duì)比

      4號(hào)高爐開爐以后,在正常生產(chǎn)中高爐的操作制度下對(duì)比:新型澆筑爐缸與傳統(tǒng)碳磚砌筑爐缸的高爐在日常操作過程中沒有特殊區(qū)別,但由于新型澆筑材料的導(dǎo)熱性能優(yōu)于碳磚,因此在正常生產(chǎn)過程中,平均礦、焦角偏低約1°,高爐日常操作制度對(duì)比情況如表4 所示;爐底水冷管冷卻水溫差比全碳磚砌筑爐缸正常生產(chǎn)時(shí)平均高0.1 ℃,水溫差對(duì)比如表5 所示。

      表4 高爐日常操作制度對(duì)比

      表5 高爐爐底冷卻水水溫差對(duì)比

      2016年11月5日該高爐進(jìn)行24 小時(shí)檢修后,冷卻壁漏水導(dǎo)致風(fēng)口上方澆筑料大面積脫落,造成高爐爐缸凍結(jié),歷時(shí)75 天恢復(fù)正常生產(chǎn),恢復(fù)期間由于反復(fù)懸、坐料和休、送風(fēng),高爐內(nèi)襯各部位澆筑料基本全部脫落,爐缸及冷卻設(shè)備損毀嚴(yán)重,對(duì)高爐的長(zhǎng)壽造成很大影響。

      3.2 高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

      對(duì)新型澆筑爐缸與傳統(tǒng)碳磚砌筑爐缸高爐兩代爐齡生產(chǎn)過程中的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)平均對(duì)比,新型澆筑爐缸高爐作業(yè)率偏低2.37%,燃料比偏高1 kg/t,具體對(duì)比指標(biāo)如表6 所示。

      表6 高爐平均經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

      4 爐缸侵蝕狀況

      本次新型澆筑爐缸使用壽命為2014年6月至2018年11月,共計(jì)4年零5 個(gè)月,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)壽命,原設(shè)計(jì)壽命為2年。2018年11月由于鐵口方位熱流強(qiáng)度超高,鐵口兩側(cè)冷卻壁,三-1 冷卻壁水溫差1.6 ℃、熱流強(qiáng)度8997 kcal/h·m2,三-24 冷卻壁水溫差1.8 ℃、熱流強(qiáng)度9707 kcal /h·m2,已經(jīng)在警戒值范圍內(nèi)接近危險(xiǎn)值。2018年11月20日4號(hào)高爐停爐大修,大修時(shí),爐缸扒料期間,利用爆破間隙進(jìn)入爐內(nèi)調(diào)查,通過測(cè)量、拍照獲取了一些爐缸侵蝕的數(shù)據(jù)。經(jīng)測(cè)量:碳磚第二層中心位置侵蝕70 mm,環(huán)碳完好;澆注料鐵口位置侵蝕嚴(yán)重僅剩100 mm;南側(cè)11號(hào)風(fēng)口方向剩350 mm,東側(cè)7號(hào)風(fēng)口方向剩余較多有300 mm;整體爐缸侵蝕呈“鍋底狀”侵蝕。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過次4號(hào)高爐中修采用新型澆注爐缸實(shí)踐和對(duì)比分析,積累了大量的高爐澆注爐缸施工、開爐、生產(chǎn)運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),也為今后遇到類似情況發(fā)生提供了有益的借鑒。

      (1)由于新型澆筑材料含水量大于傳統(tǒng)的碳磚爐缸,新型澆筑爐缸在高爐烘爐時(shí)長(zhǎng)應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)[2]。

      (2)新型澆筑爐缸為整體澆筑,避免了鐵水浸入磚縫侵蝕破壞,降低了爐內(nèi)煤氣泄漏幾率,有利于高爐的長(zhǎng)壽。

      (3)新型澆筑爐缸與傳統(tǒng)碳磚砌筑爐缸在日常操作上無(wú)明顯差別,但各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比略偏低。

      (4)新型澆筑爐缸導(dǎo)熱性優(yōu)于傳統(tǒng)碳磚爐缸,熱電偶溫度及冷卻水水溫差略高。

      (5) 新型澆筑爐缸澆筑的鐵口受侵蝕比較嚴(yán)重,主要由于澆筑材料抗氧化性能差。

      (6)當(dāng)爐況失常時(shí),抗擊爐況波動(dòng)能力略差,頻繁的休送風(fēng)極易造成風(fēng)口上方澆筑料以環(huán)狀帶的形式整體脫落

      (7)整體爐缸侵蝕呈“鍋底狀”侵蝕。

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