程鵬達(dá)
(中海石油天野化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010000)
大型離心壓縮機(jī)組是一種十分重要的動(dòng)力設(shè)備類(lèi)型,體積大、重量沉、構(gòu)造復(fù)雜、投產(chǎn)時(shí)間相對(duì)較早、作業(yè)工況波動(dòng)性較大等均是其主要特征,增加了其投用階段相關(guān)故障問(wèn)題的發(fā)生率,特別是振動(dòng)故障。
圖1是DA1000壓縮機(jī)組的構(gòu)成圖。所有軸承均應(yīng)用L-TSA32器油進(jìn)行潤(rùn)滑,壓縮機(jī)額定流量、轉(zhuǎn)速、工作電壓比分別是1100m/min、5430r/min、5.5。
圖1 DA1000壓縮機(jī)組的構(gòu)成圖
(1)主電機(jī)形成較大振動(dòng),把振動(dòng)傳送給離心壓縮機(jī),進(jìn)而造成壓縮機(jī)出現(xiàn)較大振動(dòng)。(2)壓縮機(jī)自身的精準(zhǔn)性遭受不同程度的損害。(3)機(jī)器中出現(xiàn)了共振現(xiàn)象。當(dāng)設(shè)備即將抵達(dá)臨界轉(zhuǎn)速時(shí),設(shè)備的振動(dòng)幅度明顯增加,進(jìn)而引起共振現(xiàn)象。此外,若設(shè)備內(nèi)部分零部件的振動(dòng)頻率抵達(dá)倍數(shù)關(guān)系時(shí),則也會(huì)出現(xiàn)共振現(xiàn)象。(4)壓縮機(jī)在喘振區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),壓縮機(jī)出口便會(huì)形成一定壓力,在這樣的工況下,振動(dòng)幅度顯著增加,以致離心機(jī)出現(xiàn)較大振動(dòng)現(xiàn)象。(5)若轉(zhuǎn)子及定子的同心度準(zhǔn)許偏差超出限定值時(shí),也會(huì)引發(fā)振動(dòng)問(wèn)題。
轉(zhuǎn)子是壓縮機(jī)中內(nèi)置轉(zhuǎn)子,其隸屬于制作工藝的轉(zhuǎn)子范疇,不管是在材料還是其他方面,均會(huì)引起各種振動(dòng)故障。且在離心壓縮機(jī)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)階段,轉(zhuǎn)子不可能始終能維持平衡狀態(tài),因此會(huì)造成轉(zhuǎn)子出現(xiàn)不同程度而定偏差,也可能會(huì)造成轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)中心出現(xiàn)不同程度的誤差,發(fā)生以上這種情況,會(huì)造成在離心力作用下轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)效率降低,造成轉(zhuǎn)軸上轉(zhuǎn)子出現(xiàn)晃動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致壓縮機(jī)出現(xiàn)大幅度振動(dòng)問(wèn)題。
采集振動(dòng)數(shù)據(jù)是診斷故障問(wèn)題的基礎(chǔ)。將加速度傳感器(ICP型)逐一安裝在壓縮機(jī)、變速箱、軸向及電機(jī)外殼等位置,信號(hào)帶寬>2.5kHz;數(shù)據(jù)采集分析儀采集、分析振動(dòng)信號(hào)。OROS38的16/32輸入通道最大值24Bit A/D,動(dòng)態(tài)范疇120dB,并行采樣率102.4kHz,信號(hào)、實(shí)時(shí)分析帶寬分別40kHz、20kHz,加速度傳感器能精準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)到總量與差異化頻率下的振動(dòng)值。參照振動(dòng)烈度有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)備設(shè)計(jì)要求,設(shè)定OROS38采樣率2Hz,振動(dòng)信號(hào)寬帶范圍5~800Hz。
要求本機(jī)組軸承的振動(dòng)值≤4.3mm/s,參照機(jī)組的特性、設(shè)計(jì)使用壽命及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀,適度拓寬限值。已知電機(jī)、壓縮機(jī)軸承振動(dòng)的基頻分別是50Hz、90Hz,利用螺栓連接電機(jī)與壓縮機(jī)軸承座及底板。
監(jiān)測(cè)了電機(jī)直接啟動(dòng)、壓縮機(jī)節(jié)流啟動(dòng)下,機(jī)組啟動(dòng)與變載運(yùn)轉(zhuǎn)情況,見(jiàn)圖2、圖3。觀察圖2內(nèi),隨著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速增加,其前軸向振動(dòng)總量也隨之增長(zhǎng),振動(dòng)值在較短時(shí)間內(nèi)便超出了限定值限制值;隨著時(shí)間的延長(zhǎng),振動(dòng)總量由20mm/s增長(zhǎng)到約23.7mm/s。觀察圖3,可以初步推測(cè)基頻是振動(dòng)現(xiàn)象的高發(fā)位置,且有2倍頻等高頻信號(hào)相伴隨。觀察分析電機(jī)、變速箱各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)總量變化的曲線圖,發(fā)現(xiàn)其振動(dòng)總量沒(méi)有出現(xiàn)明顯波動(dòng),振動(dòng)最高值<4.3mm/s,運(yùn)行狀態(tài)較平穩(wěn),能較好的滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)要求。
圖2 各檢測(cè)點(diǎn)振動(dòng)總量伴隨時(shí)間的變化曲線
圖3 全流量運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)壓縮機(jī)各位置的振動(dòng)分量
結(jié)合圖2、圖3,發(fā)現(xiàn)在全流量運(yùn)轉(zhuǎn)工況下,隨著時(shí)間延長(zhǎng),軸承的軸向及水平振動(dòng)均有增加趨勢(shì),特別是后者始終持續(xù)增加到嚴(yán)重超標(biāo),頻譜的豐富度處于較高水平上,形成了基頻與高倍頻,軸承溫度持續(xù)升高,電機(jī)與齒輪箱均沒(méi)有出現(xiàn)異常振動(dòng)。結(jié)合壓縮機(jī)振動(dòng)特性分析結(jié)果,可以初步認(rèn)定壓縮機(jī)與變速箱存在著熱不對(duì)中的狀況。
雖然齒輪箱的振動(dòng)值不是很高,但在啟動(dòng)環(huán)節(jié)中形成了異常的撞擊聲,現(xiàn)場(chǎng)檢查后發(fā)現(xiàn)大、小齒接觸面均出現(xiàn)了無(wú)規(guī)則的擠壓印痕。結(jié)合既往實(shí)踐中總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn),如果兩個(gè)軸承的中心線出現(xiàn)偏移、傾角、錯(cuò)位等問(wèn)題時(shí),會(huì)造成嚙合間隙和設(shè)計(jì)要求之間出現(xiàn)較大出入;當(dāng)齒輪箱進(jìn)到或脫離嚙合時(shí),便會(huì)產(chǎn)生一定嚙合沖擊力,進(jìn)而誘導(dǎo)嚙合頻率及其各次諧波幅值出現(xiàn)明顯波動(dòng),據(jù)此可以斷定齒輪箱大、小軸在安裝時(shí)存在一定誤差;軸承上壓蓋到底座的振動(dòng)值有持續(xù)增加的趨勢(shì),并且軸承水平與軸向振動(dòng)檢測(cè)值均處于較高水平上,可以斷定軸承存在著剛度弱化或者預(yù)緊不夠的情況。
在停機(jī)但能維持部件處于熱態(tài)的工況下,檢測(cè)對(duì)中狀況與變速箱兩軸之間形成的嚙合間隙,探查到機(jī)組的同軸度和設(shè)計(jì)要求之間形成很大的出入,變速箱的安裝情況也和設(shè)計(jì)要求存在較大偏差,壓縮機(jī)軸瓦持有的預(yù)緊力顯著不足。
分析了水平方向電機(jī)軸承在負(fù)荷狀態(tài)下的振動(dòng)情況,觀察振動(dòng)波形,發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承波形和正弦波有較高的相似度,一倍頻是主要的振動(dòng)頻率,并且水平、垂直方向的振動(dòng)有效值分別是4.39mm/s、3.42mm/s,由此可以認(rèn)為電機(jī)轉(zhuǎn)子力失衡也是引起振動(dòng)問(wèn)題的主要因素之一。
(1)開(kāi)蓋后,檢測(cè)變速箱在加載運(yùn)行工況下的安裝參數(shù),依照現(xiàn)行規(guī)范及時(shí)檢修不符合項(xiàng),盡早解除異常運(yùn)行狀況,調(diào)試運(yùn)行,解除以上因素形成的不良影響。
(2)在機(jī)組再次運(yùn)轉(zhuǎn)停機(jī)后的熱態(tài)工況下檢測(cè)同軸度指標(biāo),確定了時(shí)機(jī)的熱變形量,通過(guò)在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試機(jī)組狀態(tài),兼顧其啟動(dòng)與全載運(yùn)行工況下機(jī)組振動(dòng)過(guò)程的穩(wěn)定性,確定了最優(yōu)的熱不對(duì)中糾正補(bǔ)償量,并采用了相應(yīng)的調(diào)節(jié)與檢測(cè)調(diào)試運(yùn)行方法。另外,在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)葉輪上吸附了約3mm的結(jié)膠樹(shù)脂時(shí),也可能會(huì)造成壓縮機(jī)設(shè)備出現(xiàn)較大的振動(dòng)問(wèn)題,進(jìn)而造成壓縮機(jī)中的轉(zhuǎn)子出現(xiàn)失衡,使壓縮機(jī)出現(xiàn)較大的振動(dòng)故障。針對(duì)以上情況,可以規(guī)范的拆卸掉葉輪并認(rèn)真清理雜質(zhì),而后在安裝時(shí),應(yīng)關(guān)注一些零部件的磨損情況,應(yīng)及時(shí)調(diào)換新件。
(3)把壓縮機(jī)組前軸承預(yù)緊力調(diào)整到設(shè)計(jì)要求范疇的上限值,明顯增加了加底座緊固螺栓的約束能力。
(4)對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行動(dòng)力平衡修復(fù),借此方式使其不平衡量均符合圖紙要求。定期指派技術(shù)人員清洗、干燥、浸漆、干燥處理電機(jī)定子,做好電機(jī)軸瓦等位置性能檢查工作。
通過(guò)落實(shí)以上處理方法后,機(jī)組單機(jī)進(jìn)行調(diào)試后,在以上整個(gè)過(guò)程中,各個(gè)測(cè)點(diǎn)振動(dòng)在總量均能維持基本穩(wěn)定。壓縮機(jī)前、后軸向測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)總量分別減少10.2mm/s、13.5mm/s,能確保運(yùn)行過(guò)程的相對(duì)穩(wěn)定性,在數(shù)次機(jī)械磨合運(yùn)轉(zhuǎn)后,壓縮機(jī)組內(nèi)各個(gè)測(cè)點(diǎn)振動(dòng)值均被控制在限定值中,變速箱振動(dòng)異常聲消除,復(fù)原值良好的接觸面狀態(tài)。機(jī)組歷經(jīng)單機(jī)加載到滿(mǎn)載調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)、多機(jī)聯(lián)合調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn),最后將其投入工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中,觀察到其運(yùn)行狀態(tài)良好。