■李 琛
(三明市公路事業(yè)發(fā)展中心永安分中心,三明 365099)
雙曲拱橋由于施工簡(jiǎn)便、節(jié)省材料、造價(jià)低廉、橋型優(yōu)美等特點(diǎn),于20 世紀(jì)60 年代在我國(guó)橋梁建設(shè)中得到了廣泛應(yīng)用。 但該類拱橋的結(jié)構(gòu)整體性差、設(shè)計(jì)荷載標(biāo)準(zhǔn)偏低、施工技術(shù)水平低,隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,交通量和車輛載重的增加,既有橋梁長(zhǎng)期處于大交通量和超載的條件下運(yùn)行,許多雙曲拱橋出現(xiàn)較大病害,需要加固維修以提高其承載能力。 因此,相當(dāng)部分雙曲拱橋需要進(jìn)行加固處理,以滿足結(jié)構(gòu)承載力和正常使用要求。 本研究結(jié)合永安市西門中橋(左橋)加固工程實(shí)例闡述三跨連續(xù)雙曲拱橋病害情況、 病害原因分析及病害加固措施,為同類工程提供一定的參考和借鑒。
永安市西門中橋(左橋)位于邵武(城關(guān))-招銀港區(qū)S219 線,橋梁中心樁號(hào)為K230+554,且位于永安市區(qū)。 該橋建于1959 年,橋梁結(jié)構(gòu)為三跨連續(xù)鋼筋混凝土雙曲拱橋,跨徑組合為3×20 m,拱圈厚0.68 m,矢跨比為1/6,主拱圈由7 肋6 波組成,各片主拱肋寬均為28 cm。每跨每端各有2 個(gè)腹拱,腹拱跨徑為2 m,腹拱圈厚0.25 m,矢跨比為1/4。該橋橋長(zhǎng)87.1 m, 橋?qū)挒? m (車行道)+2.25 m(人行道),原設(shè)計(jì)荷載汽-13,拖-60。 橋型布置圖見(jiàn)圖1。
圖1 橋型布置圖
2.1.1 主拱圈拱波病害
第1 跨有2 條縱向裂縫,1 條裂縫縫長(zhǎng)約15 m,縫寬0.1 mm,另1 條裂縫縫長(zhǎng)約8 m,縫寬0.03 mm;第2 跨有5 條縱向裂縫, 其中1 條貫穿整個(gè)拱圈,縫寬0.03 mm, 其余4 條裂縫長(zhǎng)分別為7.5 m、4 m、3 m、3 m,縫寬均為0.02 mm;第3 跨有3 條縱向裂縫,1 條裂縫縫長(zhǎng)約16 m,縫寬0.03 mm,1 條裂縫縫長(zhǎng)約9.5 m,縫寬0.03 mm,另1 條裂縫縫長(zhǎng)約2.5 m,縫寬0.02 mm。 拱波裂縫分布見(jiàn)圖2。
圖2 拱波裂縫分布
2.1.2 主拱圈拱肋病害
拱肋少數(shù)部位存在混凝土松散剝落、鋼筋外露銹蝕現(xiàn)象, 第2 跨跨中4#拱肋徑向裂縫2 條,1 條縫寬0.1 mm,縫長(zhǎng)10 cm;另外1 條縫寬0.03 mm,縫長(zhǎng)10 cm。
2.1.3 腹拱圈病害
12 個(gè)腹拱均出現(xiàn)縱向裂縫,有的腹拱2 條縱向裂縫,有的腹拱3 條縱向裂縫;裂縫均貫穿整個(gè)腹拱圈;最大縫寬20 mm。
通過(guò)對(duì)病害的表象及特征的觀察[2],對(duì)主要病害原因進(jìn)行分析。
2.2.1 主拱圈拱波裂縫出現(xiàn)的原因分析
拱波的裂縫大部分是縱向裂縫,縫寬小,但裂縫數(shù)量多,產(chǎn)生病害的原因是:一方面拱波的鋼筋網(wǎng)鋼筋間距過(guò)大,配筋偏少,在橋梁建設(shè)的脫?;蚱鸬踹^(guò)程中控制不嚴(yán)都會(huì)造成拱波開裂; 另一方面,由于雙曲拱橋拱圈橫向聯(lián)系較弱,拱肋不均勻受力,造成各拱肋變形不協(xié)調(diào),導(dǎo)致雙曲拱橋接近拱頂處的拱波出現(xiàn)大量縱向裂縫;另外,橋臺(tái)沉降、車輛超載、混凝土的收縮徐變也可能導(dǎo)致拱波發(fā)生縱向開裂。
2.2.2 拱肋徑向縫出現(xiàn)的原因分析
拱肋徑向縫出現(xiàn)的主要原因有:(1)拱頂徑向縫產(chǎn)生在拱頂附近正彎矩較大的區(qū)段,往往是由于橋臺(tái)發(fā)生過(guò)大的水平位移,拱頂部位正彎矩大幅增加,拱肋的拉應(yīng)力超過(guò)極限拉應(yīng)力所致。 (2)拱肋混凝土標(biāo)號(hào)不高,截面配筋比較少,拱肋的抗開裂能力、承載力不高,因正彎矩作用導(dǎo)致拱肋下緣混凝土開裂。 (3)荷載橫向分布較差導(dǎo)致拱肋受力的不均勻,使個(gè)別拱肋受力過(guò)大。
2.2.3 腹拱圈開裂的原因分析
該雙曲拱橋的腹拱圈所用材料強(qiáng)度較低,且厚度較薄,同時(shí)結(jié)構(gòu)上采用雙鉸拱的形式,在活載作用下,主拱圈產(chǎn)生變形,腹拱圈由于兩側(cè)拱腳和各拱肋的變形不協(xié)調(diào),從而導(dǎo)致腹拱圈因過(guò)大的附加內(nèi)力而產(chǎn)生裂縫。 其次,實(shí)腹式雙曲拱排水不通暢,導(dǎo)致腹拱損壞。
3.1.1 計(jì)算模型的建立
為充分考慮雙曲拱橋的空間作用和拱上建筑的影響,采用Midas Civil 軟件中的“梁格法”建立全橋有限元模型[3]。 計(jì)算采用的邊界約束條件是拱腳處固結(jié),腹拱圈與橋臺(tái)前墻、橫墻之間鉸接。 本空腹式拱橋建立三跨主拱及虛擬橋面系,通過(guò)豎向傳力桿傳遞移動(dòng)荷載。 主拱圈按自重加載,拱上填料按照梯形荷載加載到主拱圈,防撞欄桿、橋面鋪裝按照均布荷載加載于虛擬橋面板上。 拱橋移動(dòng)荷載按照2 個(gè)車道加載, 施加于虛擬橋面板, 溫度升溫20℃,降溫20℃。 橋梁梁格模型見(jiàn)圖3,加固前實(shí)橋模型見(jiàn)圖4。全橋共計(jì)4 095 個(gè)節(jié)點(diǎn),5 827 個(gè)單元。
圖3 橋梁梁格模型
圖4 原橋加固前有限元模型
3.1.2 荷載組合
依據(jù)《公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范》(JTG D60-2015)[4]第4.1.5 條:
式中:γ0—結(jié)構(gòu)重要性系數(shù),γ0=1.0;
按《公路圬工橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTG D61-2005)[5]第4.0.4 條~第4.0.7 條規(guī)定取相應(yīng)的組合系數(shù)。 其中,對(duì)于永久作用效應(yīng)的分項(xiàng)系數(shù),當(dāng)其對(duì)結(jié)構(gòu)的承載能力不利時(shí),γ 恒=1.2,有利時(shí),γ 恒=1.0。 荷載組合如下:
組合Ⅰ:1.2 恒載+1.4 汽車荷載+1.05 整體升溫(升溫20℃)
組合Ⅱ:1.2 恒載+1.4 汽車荷載+1.05 整體降溫(降溫20℃)
選取拱腳、L/4、拱頂截面作為控制截面,加固前主拱肋承載能力結(jié)果見(jiàn)表1, 所列結(jié)果中軸力以使單元受壓軸力為正,受拉為負(fù);彎矩以使單元下緣受拉彎矩為正,上緣受拉為負(fù)。 依據(jù)主拱圈病害情況,確定承載力檢算系數(shù)Z1,對(duì)主拱圈容許承載力進(jìn)行一定折減。
表1 加固前橋梁承載能力評(píng)定結(jié)果
從表1 可見(jiàn),拱腳位置軸力在荷載組合Ⅰ情況下已超過(guò)容許軸力,安全度僅有0.94,不滿足要求。加固前最不利荷載組合內(nèi)力值已臨近甚至個(gè)別已超過(guò)結(jié)構(gòu)的承載能力,說(shuō)明截面的承載能力已不滿足規(guī)范要求,需要對(duì)結(jié)構(gòu)采取加固措施。
最大限度地利用舊橋結(jié)構(gòu), 加固方案力求經(jīng)濟(jì)、合理,結(jié)構(gòu)安全,施工方便。 加固的主要內(nèi)容包括:對(duì)拱波、拱肋、拱上建筑的裂縫和破損進(jìn)行修補(bǔ),提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和耐久性;采用增大截面法加固拱波,增加構(gòu)件受力面積,相應(yīng)地提高橋梁結(jié)構(gòu)的承載力;對(duì)拱肋粘貼碳纖維布進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),提高拱肋的承載能力;對(duì)該橋的腹拱下套鋼筋混凝土,增大構(gòu)件的截面,以提高其承載能力。
4.2.1 修補(bǔ)裂縫
當(dāng)裂縫寬度≥0.15 mm, 采用灌注混凝土裂縫修補(bǔ)膠液處理;當(dāng)裂縫寬度<0.15 mm 時(shí),采用表面涂刷環(huán)氧樹脂處理。 對(duì)該橋的裂縫采取有效的封閉處理措施, 增強(qiáng)橋梁結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的整體性及耐久性。
4.2.2 修補(bǔ)破損混凝土構(gòu)件
鑿除混凝土構(gòu)件中的缺損或露筋部位周圍松散的砼,并對(duì)鋼筋進(jìn)行除銹處理,同時(shí)還要對(duì)混凝土修補(bǔ)部位進(jìn)行鑿毛處理,當(dāng)環(huán)氧膠液涂抹后還未凝固時(shí),就應(yīng)當(dāng)及時(shí)地澆筑新的混凝土。
4.2.3 增大截面法加固拱波
增大截面法,加大了截面尺寸,對(duì)提高主拱圈的承載力、剛度及抗裂性能非常有效。 拱波增大截面法加固具體措施:全橋拱肋拱腳至離第1 根橫系梁50 cm 范圍內(nèi)全截面 (即拱波頂至拱肋下緣)全部填平,其余部分從拱波頂至橫系梁上緣填平。 加固拱波采用C40 微膨脹混凝土,混凝土中設(shè)置鋼筋網(wǎng),且縱橫鋼筋與植入鋼筋采用點(diǎn)焊連接,拱腳設(shè)置16 mm 厚鋼板,主筋應(yīng)與拱腳鋼板焊接。 拱波加固配筋立面圖見(jiàn)圖5,拱波增大截面加固后見(jiàn)圖6。該方法要使加固截面與原結(jié)構(gòu)結(jié)合成為整體,提高雙曲拱橋的整體結(jié)構(gòu)性能。
圖5 拱波加固配筋立面圖
圖6 拱波增大截面加固后實(shí)景
4.2.4 拱肋粘貼碳纖維布
使用高性能粘結(jié)劑將碳纖維布粘貼在拱肋的裂縫處或薄弱部位,使兩者共同受力,以提高原結(jié)構(gòu)的承載(抗彎、抗剪)能力,從而達(dá)到加固、補(bǔ)強(qiáng)的目的。 具體施工步驟是:碳纖維布加固首先需要鑿掉疏松混凝土用環(huán)氧砂漿修補(bǔ),未鑿部分打磨用丙酮清洗,先涂粘著膠再涂底膠,然后粘貼碳纖維布,用專用滾子擠出氣泡, 然后粘貼第2 層碳纖維布。該方法基本不增加恒載及構(gòu)件截面尺寸,具有施工便捷、工效高等優(yōu)點(diǎn),并且對(duì)于作業(yè)面要求很低、質(zhì)量易保證、耐腐蝕及耐久性能極佳,在橋梁改造中具有極大優(yōu)越性。
4.2.5 腹拱下套鋼筋混凝土
為保證新筑混凝土與原結(jié)構(gòu)的可靠結(jié)合,應(yīng)將腹拱圈周圍先鑿毛,清理干凈并噴水濕潤(rùn),然后在腹拱圈底部、橋臺(tái)前墻及拱上橫墻種植鋼筋,并將鋼筋網(wǎng)與植筋綁扎焊接, 鋼筋網(wǎng)縱橫向間距為20 cm, 最后在腹拱圈下緣澆筑10 cm 厚C30 混凝土。1#、2#腹拱加固立面圖見(jiàn)圖7。其余腹拱加固方法均與1#、2#腹拱相同。
圖7 1#、2# 腹拱加固下游立面圖
本次加固后模型僅考慮主拱圈增大截面后的情況,加固后的模型中的約束、荷載與加固前模型一致,主拱圈增大截面加固后有限元模型見(jiàn)圖8,加固后主拱圈承載能力驗(yàn)算結(jié)果見(jiàn)表2。 對(duì)比表1 和表2 可知,主拱圈軸力安全度顯著提升,提升幅度見(jiàn)圖9,達(dá)到預(yù)期要求。 綜合而言,上述加固措施對(duì)改善雙曲拱橋的承載能力是合理且有效的。
圖9 加固前后拱肋軸力安全度對(duì)比
表2 加固后橋梁承載能力評(píng)定結(jié)果
圖8 主拱圈增大截面加固后有限元模型
通過(guò)對(duì)加固后的西門中橋進(jìn)行靜、 動(dòng)載試驗(yàn),掌握結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)荷載等級(jí)下的實(shí)際工作狀態(tài)及其控制截面的抗力效應(yīng)和橋梁特性。
5.2.1 靜載試驗(yàn)
該橋加固后,采用公路-Ⅱ級(jí)作為設(shè)計(jì)荷載,靜載試驗(yàn)采用試驗(yàn)載重車加載,使結(jié)構(gòu)主控截面或部位的內(nèi)力或應(yīng)力達(dá)到與設(shè)計(jì)荷載標(biāo)準(zhǔn)值的作用效應(yīng)等效, 并在試驗(yàn)過(guò)程中測(cè)試關(guān)鍵部位應(yīng)變及撓度,評(píng)定結(jié)構(gòu)的實(shí)際工作狀況和承載能力。
在各工況試驗(yàn)荷載作用下,各測(cè)試截面的測(cè)點(diǎn)應(yīng)變測(cè)值與理論值變化規(guī)律基本一致,各測(cè)點(diǎn)應(yīng)變校驗(yàn)系數(shù)在0.57~0.78,滿足《公路橋梁荷載試驗(yàn)規(guī)程》(JTG/T J21-01-2015)[6]中的規(guī)定。卸載后的最大相對(duì)殘余應(yīng)變?yōu)?.78%,滿足《公路橋梁荷載試驗(yàn)規(guī)程》(JTG/TJ21-01-2015)中不大于20%的規(guī)定。
在各工況試驗(yàn)荷載作用下,主要測(cè)試斷面測(cè)點(diǎn)撓度校驗(yàn)系數(shù)在0.64~0.84,滿足《公路橋梁荷載試驗(yàn)規(guī)程》(JTG/TJ21-01-2015)中的規(guī)定。 卸載后的最大相對(duì)殘余撓度為11.23%,滿足《公路橋梁荷載試驗(yàn)規(guī)程》(JTG/TJ21-01-2015)中不大于20%的規(guī)定。
5.2.2 動(dòng)載試驗(yàn)
通過(guò)動(dòng)載試驗(yàn)測(cè)試測(cè)得,該橋加固后的自振頻率實(shí)測(cè)值為6.85 Hz, 大于其理論計(jì)算值5.35 Hz;且實(shí)測(cè)振型與理論計(jì)算振型均一致;說(shuō)明該橋加固后的結(jié)構(gòu)整體剛度滿足要求。 在跑車作用下,不同速度行駛時(shí)產(chǎn)生的沖擊系數(shù)結(jié)果均小于計(jì)算值,結(jié)構(gòu)行車性能較好。
綜上, 通過(guò)靜動(dòng)載試驗(yàn)表明該橋經(jīng)維修加固后,結(jié)構(gòu)剛度和橫向整體性得到較大提高,橋梁的實(shí)際承載力能滿足設(shè)計(jì)荷載等級(jí)要求,維修加固效果較好。 加固后橋梁重新投入使用,運(yùn)行狀況良好,沒(méi)有出現(xiàn)新病害。
永安市西門中橋(左橋)在役三跨連續(xù)雙曲拱橋的加固費(fèi)用為136.2580 萬(wàn)元, 若拆除舊橋后新建T 梁橋的費(fèi)用為684.52 萬(wàn),采用該加固方案的工程造價(jià)僅為新建T 梁橋費(fèi)用的20%左右, 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著。 該加固方案充分體現(xiàn)了安全、適用、經(jīng)濟(jì)、美觀的原則,達(dá)到了預(yù)期的加固效果,提高了橋梁的承載能力,消除了隱患,同時(shí)保留了原橋的風(fēng)貌和雄姿。 實(shí)踐證明,正確地對(duì)雙曲拱橋病害進(jìn)行檢查和分析其病害成因, 有利于有針對(duì)性的對(duì)橋梁病害進(jìn)行維修加固, 對(duì)于保障交通安全有著重要意義。