楊全海 王重君 白曉衛(wèi) 楊曉樂 丁 寧 羅 誠
唐山中厚板材有限公司 河北唐山 063000
唐山中厚板材有限公司煉鋼連鑄車間有3臺板坯連鑄機,澆鑄斷面為(200~280)mm×(1 600~2 100)mm,都為一機一流連鑄機,主要生產(chǎn)低合金高強度鋼,中間包容量30 t。
連鑄中間包不僅具有穩(wěn)流、分流的作用,而且對于鋼液的潔凈度、溫度分布以及穩(wěn)定操作也很重要[1]。由于公司產(chǎn)能大,生產(chǎn)節(jié)奏緊,因此,經(jīng)常存在快換中間包現(xiàn)象??鞊Q中間包不僅增加頭尾坯量,增加煉鋼成本,更嚴(yán)重影響生產(chǎn)穩(wěn)定[2-3]。為增產(chǎn)、增效,公司對中間包壽命較低情況進行了攻關(guān),對影響壽命的因素進行了多方面改進,使單個中間包壽命超過60 h,明顯提高了金屬收得率和連鑄機生產(chǎn)穩(wěn)定性。
中間包內(nèi)塞棒侵蝕主要分兩個方面:一是碳的氧化引起的棒頭變??;二是鋼液中夾雜物與氧化鋁形成低熔點的物質(zhì)被鋼液沖刷[4-5]。之前,中間包內(nèi)控流方式簡單,內(nèi)部僅設(shè)置一個擋壩來改變流場,不能有效發(fā)揮中間包去除夾雜的作用,棒頭侵蝕明顯。實踐過程中發(fā)現(xiàn),由于液面渣層在塞棒周圍結(jié)殼,塞棒容易發(fā)生控流困難現(xiàn)象;同時,鋼液面夾雜物的聚集導(dǎo)致塞棒渣線部位侵蝕嚴(yán)重,部分侵蝕率甚至達(dá)到50%,嚴(yán)重影響中間包壽命和生產(chǎn)穩(wěn)定。為此,進行了如下改進。
通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐自動煉鋼模型,開發(fā)了出鋼即開始精煉脫氧新工藝,同時研究了LF底吹氣量和RH浸漬管提升氣量等對鋼中氧含量的影響,使鋼液最終氧含量(w)由4.5×10-4降低到3.5×10-4。
為了更有效去除鋼中夾雜物,減少塞棒部位渣層結(jié)殼,提高中間包壽命,采用擋墻、擋壩相結(jié)合的方式。按照此方式修砌的中間包,能很好地促進夾雜物上浮,減少棒頭侵蝕;同時,擋墻的設(shè)置還可以減少塞棒區(qū)鋼渣的聚集,從而降低鋼液對塞棒的沖刷力度以及鋼渣對塞棒的侵蝕力度,整體提高了塞棒的使用壽命[6]。
(1)降低塞棒長度:將塞棒長度由1 740 mm改為1 650 mm,有效提高了塞棒整體強度。
(2)對塞棒棒頭進行改進:以前塞棒棒頭為半球形,使用過程中發(fā)現(xiàn)鋼流偶爾出現(xiàn)失控現(xiàn)象。分析原因認(rèn)為半球形棒頭與上水口接觸面積小,當(dāng)某部位發(fā)生侵蝕或塞棒水口未對中時,容易導(dǎo)致此類問題的發(fā)生。將半球形棒頭改進為錐形棒頭后,增大了上水口與塞棒的接觸面積,減少了鋼水的直接沖刷作用。這樣,當(dāng)棒頭某區(qū)域發(fā)生侵蝕時,其他位置還能正常和上水口結(jié)合,從而起到控流作用。示意圖如圖1所示。
圖1 塞棒棒頭改進前后示意圖
(3)對塞棒和上水口材質(zhì)進行改進:在塞棒棒頭和中間包上水口碗部加入復(fù)合金屬微粉。復(fù)合金屬微粉的引入,提高了材料的常溫和高溫強度。通過強化基質(zhì),棒頭的抗侵蝕性和抗沖刷性大大提高。同時,提高塞棒渣線部位材質(zhì)的氧化鋁含量,并加入氧化鋁超微粉,顯著提高了塞棒的抗侵蝕性。
(4)加粗塞棒渣線:現(xiàn)行塞棒穩(wěn)定性能好,為了提高塞棒渣線抗侵蝕性,僅在塞棒渣線外層增加厚度20 mm。這樣在整體外形不變的基礎(chǔ)上,使得渣線位置抗侵蝕性能明顯提高。
由于長時間受鋼液沖刷,中間包使用后期,穩(wěn)流器偶爾出現(xiàn)穿透現(xiàn)象。為減少此現(xiàn)象的發(fā)生,對穩(wěn)流器和大包長水口進行了改進。
(1)改變穩(wěn)流器結(jié)構(gòu)和材質(zhì)。原來穩(wěn)流器是由澆注料整體澆注而成,綜合性能良好,但穩(wěn)流器底部抗沖擊能力較差。因此,對穩(wěn)流器生產(chǎn)方式進行了改進。預(yù)先在穩(wěn)流器底部鋪設(shè)高性能沖擊板,然后進行澆注,這極大提高了穩(wěn)流器底部抗沖擊能力。同時,穩(wěn)流器所用澆注料中引入特種添加劑,提高其高溫抗折強度。
(2)改進大包長水口。原先,大包長水口為直筒型,鋼水流速快,對穩(wěn)流器沖擊力度大,影響穩(wěn)流器壽命。因此,對大包長水口下部進行了擴徑處理,示意圖如圖2所示。出口直徑擴大后,有效降低了鋼流的沖擊速度,提高了穩(wěn)流器壽命。同時,擴徑后減少了大包上水口碗部溢鋼的可能性,降低了事故發(fā)生率。
圖2 大包長水口結(jié)構(gòu)改進前后示意圖
中間包內(nèi)高速流動的鋼液與工作層壁面之間由于相對運動而產(chǎn)生剪切應(yīng)力,工作層頻繁氧化,同時受到鋼液的劇烈沖刷。另外,渣蝕損毀也是工作層破壞的主要原因。渣向工作層內(nèi)部滲透并與其反應(yīng)生成低熔點物而溶入鋼渣中,從而導(dǎo)致工作層結(jié)構(gòu)剝落[7]。為此,采取如下措施:
(1)將工作層胎模振動時間由5 min提高到8 min。提高干式料致密度,進而提高了工作層的抗沖刷性能,降低了渣對工作層的滲透速度。
(2)改進中間包覆蓋劑。根據(jù)MgO-CaO-SiO2三元相圖可知,當(dāng)堿度在0~0.93時,覆蓋劑侵蝕工作層后相組成為CaO·MgO·SiO2(CMS)、方鎂石和MgO·2SiO2,其中CMS在1 490℃時會產(chǎn)生液相,加劇了鎂質(zhì)工作層的侵蝕[8]。因此,為了避免CMS相的產(chǎn)生,改進了覆蓋劑化學(xué)組成,改進前后覆蓋劑主要組成如表1所示。此法顯著提高了中間包工作層和塞棒的抗侵蝕性。
表1 改進前后覆蓋劑的主要化學(xué)組成
(3)改進中間包工作層。首先,采用高純大結(jié)晶電熔鎂砂為工作層主要原料,減少SiO2、CaO等雜質(zhì),大幅提高干式料的耐火度;其次,引入少量納米粉,利用工作層服役環(huán)境原位生成尖晶石晶須,進而達(dá)到自致密與自修復(fù)的增強效果,從而提高材料高溫力學(xué)性能,抑制熔渣向內(nèi)部滲透,提高干式料抗侵蝕性能;再次,工作層干式料中引入特種添加劑,使其在服役過程中通過自燒結(jié)引起的固溶-脫溶反應(yīng)具有緩沖應(yīng)力的作用,減少耐火材料的結(jié)構(gòu)剝落和熔損。其中,添加劑中w(MgO+Al2O3+SiO2)≥80%,w(C)≤15%。
初期,浸入式水口壽命短,隨著中間包壽命的提高,快換水口次數(shù)逐漸增多。而快換水口是一種非穩(wěn)定澆鑄態(tài),期間容易發(fā)生黏結(jié)漏鋼事故。同時,快換水口導(dǎo)致上下水口板間發(fā)生摩擦劃傷。因此,從兩方面進行了改進。
一方面,提高單支浸入式水口壽命。首先,結(jié)合耐材廠家對浸入式水口原材料進行改進,提高水口抗侵蝕性。其次,通過抬升中包車的方式將浸入式水口由一道渣線改為多道渣線,從而提高水口壽命。再次,在不影響結(jié)晶器流場的情況下,對浸入式水口渣線部位進行加粗。通過這三方面措施,單支浸入式水口壽命達(dá)到了32 h。
另一方面,開發(fā)免烘烤水口。浸入式水口在生產(chǎn)過程中偶爾會發(fā)生質(zhì)量異常現(xiàn)象,為保證生產(chǎn),開發(fā)了免烘烤水口。當(dāng)普通浸入式水口突發(fā)質(zhì)量問題時,免烘烤水口可以不經(jīng)烘烤直接使用,極大地提高了應(yīng)對突發(fā)事故的處理能力。
對中間包進行拆解后發(fā)現(xiàn),上下水口板間劃傷是導(dǎo)致吸氣的主要原因;而中間包無法翻包是因為中間包上水口與座磚縫隙之間存在冷鋼,冷鋼下部與包殼黏結(jié),導(dǎo)致無法翻包。對此,進行了以下改進。
(1)在中間包上水口碗部引入復(fù)合金屬微粉,同時內(nèi)部使用復(fù)合雙層鋯質(zhì)結(jié)構(gòu),這大大提高了上水口的使用性能。
(2)將上水口成型壓力由100 MPa提高到140 MPa,提高了水口板間的強度和致密度,減輕表面劃傷程度。
(3)針對水口座磚之間存在冷鋼現(xiàn)象,結(jié)合廠家對火泥進行改進,減小座磚熱膨脹系數(shù),一定程度上降低了鋼液擠出量。同時,在平滑形的上水口外部增加兩道深度為3 mm的凹槽(示意圖如圖3所示),用火泥對縫隙進行填充,杜絕了無法翻包的現(xiàn)象,促進了中間包的正常周轉(zhuǎn)。
圖3 改進前后水口形狀示意圖
(1)通過搭建潔凈鋼生產(chǎn)平臺和改進中間包流場和塞棒的方式減少了鋼液對耐火材料的侵蝕;
(2)通過改進穩(wěn)流器和大包長水口的方式提高了穩(wěn)流器使用壽命;
(3)通過開發(fā)新型覆蓋劑和抗侵蝕工作層的方式提高了中間包工作層的使用壽命;
(4)通過開發(fā)免烘烤水口和改進浸入式水口的方式減少了換水口次數(shù);
(5)通過改進上水口材質(zhì)、外形以及生產(chǎn)工藝提高了上水口的抗侵蝕性。