劉 瑜
(寶鋼工程技術集團有限公司,上海 201900)
國內(nèi)某鋼廠板坯連鑄機上一次改造于2005 年,隨著十幾年的生產(chǎn),連鑄主線及公輔的設備已經(jīng)有嚴重的老化現(xiàn)象,設備開始出現(xiàn)不同程度變形,存在維護難度大、維護周期長、設備精度降低等問題,逐漸不能滿足連鑄穩(wěn)定運行的要求,引起鑄坯質(zhì)量不穩(wěn)定,鑄坯裂紋等缺陷的增多,總體質(zhì)量開始下滑[1-2]。該連鑄機以生產(chǎn)高等級汽車面板為主,這些鋼種表面及內(nèi)部質(zhì)量要求高,并且市場對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高,目前連鑄機的裝備水平已相對落后,限制了品種的提升。
改造前的連鑄機由于設備老化、精度不夠等,在生產(chǎn)品種鋼時,產(chǎn)品質(zhì)量存在諸多問題,主要表現(xiàn)有三個方面。
(1)夾雜(渣)、氣泡缺陷。該連鑄機最突出的表面質(zhì)量問題是夾雜(渣)、氣泡缺陷,主要出現(xiàn)在板坯的上表皮下和板坯側(cè)面位置。
(2)中心裂紋問題。該連鑄機澆鑄的板坯易發(fā)生中心裂紋,嚴重制約了汽車板產(chǎn)品的合同交付。
(3)低碳微合金鋼、包晶鋼、中碳鋼角橫裂。該連鑄機原生產(chǎn)的鋼種包含了低碳微合金鋼、包晶鋼、中碳鋼,在生產(chǎn)這類鋼種時,板坯經(jīng)常會發(fā)生角裂的情況。為避免這類鋼種的判廢或降級,目前在生產(chǎn)低碳微合金鋼、包晶鋼、中碳鋼等鋼種時,采用下線后手工清理的處理方式。但是手工清理費時費力,平均清理一塊有缺陷的板坯需要0.5 h,嚴重影響鋼廠的整體物流。
該連鑄機改造前的裝備水平還停留在十多年前,隨著改造后輥列設計、扇形段結(jié)構(gòu)形式的改變,二冷水、氣,二冷分區(qū)均發(fā)生改變。二冷水、氣的管線需要進行更新升級,管線布局也需要進行優(yōu)化設計。
由于連鑄濁循環(huán)為開路循環(huán),在經(jīng)歷長時間的生產(chǎn)、維修后,濁循環(huán)水中含有一定的懸浮物質(zhì)。同時,二冷壓縮空氣中也含有一定量的油脂和水分。而且,由于原噴嘴孔徑較小,經(jīng)常發(fā)生噴嘴堵塞的情況,造成冷卻不均勻,影響板坯質(zhì)量。因此過濾系統(tǒng)也需要進行升級[3-4]。
合理高效的連鑄機冷卻系統(tǒng)設計,不僅可以保證產(chǎn)品質(zhì)量,同時也能提高設備壽命。
本連鑄機改造項目的主線及配套公輔設施的施工計劃為59天,而之前類似工程的改造周期為89天,對于施工內(nèi)容來說,時間短、難度高,要求冷卻系統(tǒng)的配管在施工前要做大量的預制工作,且施工容錯空間少[5-6],不允許在施工過程中進行大量的返工。
該連鑄機原來采用的是多點彎曲矯直技術,改造后采用連續(xù)彎曲矯直技術。連續(xù)彎曲矯直輥列可以減小彎曲矯直力及由彎曲矯直力產(chǎn)生的拉坯阻力。坯殼受到的拉應力相對降低,可以防止內(nèi)裂產(chǎn)生。同時,輥列設計中最主要特點是采用小輥徑密排輥列,可以有效減少板坯在凝固過程中的鼓肚變形,從而提高板坯的內(nèi)部質(zhì)量。
對應于輥列的優(yōu)化,二冷分區(qū)和水量也重新進行的優(yōu)化設計,為了實現(xiàn)更好的冷卻效果,降低能耗,同時為了適應不同鋼種規(guī)格的要求,采用了汽水冷卻與幅切相結(jié)合的二冷方案,改造后的二冷分區(qū)如圖1所示。
圖1 連鑄機改造后分區(qū)
改造后的冷卻系統(tǒng)分區(qū)和回路的設計更為合理,不僅擁有更好的冷卻效果,用水量也有明顯的降低,其中結(jié)晶器冷卻水系統(tǒng)水量降低25%,設備冷卻水Line-1 系統(tǒng)水量降低9%,設備冷卻水Line-2系統(tǒng)水量降低15%,二冷水系統(tǒng)水量降低4%。在提高板坯質(zhì)量的同時,降低噸鋼的生產(chǎn)成本。改造前后用水量對如圖2所示。
圖2 連鑄機改造前后水量對比表
由于濁環(huán)水和壓縮空氣中存在一定的雜質(zhì),經(jīng)常造成噴嘴的堵塞,從而造成二冷區(qū)冷卻不均勻,引發(fā)板坯出現(xiàn)裂紋等質(zhì)量的問題。所以,防止噴嘴堵塞不僅可以提高鑄坯質(zhì)量,還能提高連鑄機的澆鑄穩(wěn)定性,提高作業(yè)率,是產(chǎn)量提升必須要解決的問題。
該連鑄機的改造從增加二級過濾,和選用高效噴嘴兩方面同時進行優(yōu)化,以實現(xiàn)更優(yōu)的過濾和噴嘴防堵效果。
改造前的二冷水、二冷氣只有一級過濾系統(tǒng),且過濾精度不足,二冷系統(tǒng)存在長時間連澆生產(chǎn)后由于水中含有雜質(zhì),造成噴嘴堵塞率高的情況。改造后的二冷水系統(tǒng),管路中采用二級過濾方案,選用先進的全自動清洗管道過濾器,一級過濾精度為200 μm,二級過濾精度為100 μm,二冷氣體的過濾精度為1 μm,有效的過濾水中雜質(zhì)。選用的高效噴嘴通過優(yōu)化噴嘴設計,在保證冷卻效果的情況下,更不容易堵塞,保證冷卻的穩(wěn)定。改造后的過濾器如圖3所示。
圖3 全自動清洗管道過濾器外形圖
二級過濾和高效噴嘴的配合,可以將二冷水長時間運行后的噴嘴堵塞率控制在3%以內(nèi),有效提升產(chǎn)品質(zhì)量。
在連鑄機改造之前,連鑄機冷卻系統(tǒng)的管線設計采用二維CAD 圖的設計模式,這樣的設計模式不夠直觀,且無法進行碰撞檢查,尤其本項目為改造項目,還需要綜合考慮原有的設施及管道造成的干涉,造成二維是設計的難度增加。同時,管線設計過程中與電氣、建筑、設備、儀表、結(jié)構(gòu)等多個專業(yè)的具有交界面,接口復雜,需要反復核對。而且,無法進行自動材料統(tǒng)計,更難以進行管道預置的工作。在連鑄機冷卻系統(tǒng)這樣復雜的管線布局中,容易造成后期施工過程的反復修改,不僅影響工期,也增加了施工成本。
該連鑄機的冷卻系統(tǒng)管線采用三維設計,可以輕松實現(xiàn)空間布局清晰,原先許多復雜的空間關系在二維圖紙上無法表達,通過三維就可清晰的展現(xiàn)出各個管道及設備的空間關系;同時,通過三維設計,在設計交底階段也可以讓更多的人更為直觀地看到最終的結(jié)果是什么樣的,如果業(yè)主和施工單位有不同的意見,在前期就可以進行修改,避免后期的返工。而且三維軟件也可以更為準確地進行材料量統(tǒng)計,軟件可以自動統(tǒng)計材料量,施工成本的精細化,施工單位也可以在前期在工廠進行大量的模塊化預制,到現(xiàn)場進行組裝,停機施工時僅需要進行整體安裝工作,大大縮短停機改造的工期,為業(yè)主創(chuàng)造利潤。三維設計如圖4所示:
圖4 連鑄管線三維設計圖(二冷配水)
改造后的連鑄機通過輥列優(yōu)化、二冷分區(qū)優(yōu)化提高了冷卻系統(tǒng)的能力;通過選用高效噴嘴,增加二級過濾等手段,提高了冷卻系統(tǒng)的穩(wěn)定性;通過管線的三維設計,提高了管線的模塊化預制,縮短了工期,實現(xiàn)了降本增效的目標。具體成果如下:
(1)提升板坯質(zhì)量:改善中心裂紋,夾雜(渣)、氣泡缺陷,角橫裂等問題。低碳鋼中心偏析≤2.0 級的比例穩(wěn)定在95%以上(曼內(nèi)斯曼標準);中心裂紋塊數(shù)<5塊/月;熱送率≥75%。
(2)降低噴嘴堵塞率。改造后的二冷噴嘴堵塞率控制在3%以內(nèi)。
(3)優(yōu)化施工方案,提高施工進度。通過大量的前期管道的預制工作,減少停機施工時間,將項目的整體施工時間由89天減少為59天。