梁尤軒 沈 軍 趙 桓 譚 鋒
(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519060)
常規(guī)空氣源熱泵機組在嚴寒地區(qū)存在運行效率(COP)低和可靠性等問題,限制了熱泵技術(shù)在北方推廣[1,2]。為解決空氣源熱泵在寒冷地區(qū)的適用性問題[3~5],研究人員已提出雙級壓縮增焓等技術(shù)方案,包括一級節(jié)流和二級節(jié)流。雙級壓縮二級節(jié)流系統(tǒng)對控制提出更高的要求,特別是對于使用單體雙級增焓壓縮機的不完全冷卻系統(tǒng),中間補氣與一級壓縮的排氣在壓縮機內(nèi)部完成混合,由于缺少壓縮機內(nèi)部溫度檢測,無法確認混合后的過熱度,以致無法判斷補氣是否帶液。
本文以采用二級節(jié)流帶閃發(fā)器的熱泵多聯(lián)機作為研究對象,運用低溫啟動控制邏輯來解決低溫啟動難題,同時分析了二級節(jié)流系統(tǒng)補氣控制的關(guān)鍵技術(shù),以防止系統(tǒng)出現(xiàn)補氣倒流和帶液問題,進一步提高低溫熱泵多聯(lián)機組可靠性。
本文5匹多聯(lián)機樣機采用二級節(jié)流不完全冷卻雙級壓縮系統(tǒng),如圖1所示:其中外機采用側(cè)出風方式,壓縮機采用三缸雙級壓縮變?nèi)莘e比滾動轉(zhuǎn)子式制冷壓縮機[6],該雙級壓縮機有三缸工作模式和兩缸工作模式,三缸工作模式運行時高壓級氣缸與低壓級氣缸的容積比為0.6,兩缸工作模式運行時容積比為1.0;室內(nèi)機則采用5臺靜壓風管機(名義制熱量17.5 kW:3臺2.5 kW和2臺5.0 kW)。制冷劑采用R410A。
圖1 多聯(lián)機雙級增焓系統(tǒng)原理圖
在室外-25 ℃以下時,機組啟動初期(約90 s)壓縮機吸氣壓力值臨近低壓保護停機值,通常采用屏蔽低壓保護的措施,并且保證低壓在進入正常運行前高于保護值,而各部件控制合理與否對系統(tǒng)低壓側(cè)壓力值產(chǎn)生很大影響。若系統(tǒng)啟動控制不合理,啟動完成后進入正常控制,此時低壓過低會引發(fā)機組執(zhí)行低壓降頻,嚴重時直接報低壓保護停機故障,導致機組低溫制熱啟動失敗。
低溫制熱啟動時低壓控制涉及多個部件,如回油閥開啟以及回油毛細管長度,室內(nèi)外機初始電子膨脹閥的開度。在壓縮機啟動達到初始給定值后,系統(tǒng)建立起一定壓差再打開4-Way。對于噴氣增焓EXV2控制,在低溫下機組停機長時間放置后,外機制冷劑室外側(cè)溫度較低,由于制冷劑遷移閃發(fā)器中存有較多液態(tài)制冷劑。為避免壓縮機啟動后高壓級吸入液態(tài)制冷劑,常關(guān)閉中壓噴氣管路,待壓縮機運行穩(wěn)定后再開啟噴氣管路。
因此,在綜合考慮多方面因素,啟動期間屏蔽低壓保護,機組的制熱啟動控制時序圖制定如圖2所示。實驗驗證方案:在室外環(huán)境溫度-35 ℃,室內(nèi)溫度20 ℃進行啟動驗證。
圖2 制熱啟動控制時序圖
對于雙級壓縮二級節(jié)流循環(huán)系統(tǒng),制冷劑經(jīng)過一級節(jié)流后處于氣液混合態(tài),進入閃發(fā)器分離出飽和液態(tài)和飽和氣態(tài)的制冷劑。假設(shè)一級節(jié)流后的兩相制冷劑在閃發(fā)器中氣液完全分離,在壓縮機高低壓級氣缸容積比、低壓級吸氣狀態(tài)、冷出狀態(tài)一定,當系統(tǒng)中間壓力通過一級節(jié)流電子膨脹閥控制從高向低調(diào)節(jié)時,系統(tǒng)將經(jīng)歷補氣帶液、正常補氣和倒流三種情況。為便于分析,假設(shè)第一級節(jié)流后干度為x,并引于壓縮機中間補氣率ω定義。
式中:
Mg—第一級節(jié)流后閃發(fā)的飽和氣體質(zhì)量流量,單位為kg/s;
MH—冷凝器制冷劑的質(zhì)量流量,單位為kg/s;
Mb—補氣質(zhì)量流量,單位為kg/s;
ηv,L,ηv,H— 一級和雙級壓縮容積效率;
ρs,L,ρs,H—— 一級和雙級壓縮吸氣的密度,單位為kg/cm3。
采用一體式雙級壓縮機則有:
式中:
λ—高壓與低壓級容積比。
假定一級和雙級壓縮容積效率相等則可進一步簡化為(后面以簡化式計算):
假定條件:冷凝溫度40 ℃,低壓0.5 MPa,等熵效率1.0,吸氣過熱度3 ℃,容積比0.4~1.0,計算不同低壓級壓縮比的補氣率。
由上述計算可得到低壓級壓縮比與補氣率關(guān)系,如圖3所示。相同壓比下,容積比值越高,補氣量相應增加;一定的容積比下,隨著壓縮比升高補氣率相應升高。通過擬合計算可得出不同容積比下低壓級壓縮比與補氣率的關(guān)聯(lián)式如下。按此關(guān)聯(lián)式可以實現(xiàn)通過低壓級壓縮比來控制補氣率。
圖3 低壓級壓縮比與補氣率關(guān)系圖
式中a,b和c系數(shù)與容積比關(guān)系如表1。
表1 a,b和c系數(shù)與容積比關(guān)系表
為驗證低溫下機組啟動可靠性,在室外環(huán)境溫度-35 ℃,室內(nèi)環(huán)境溫度20 ℃的條件下,全開內(nèi)機設(shè)定30 ℃制熱運行。圖4是機組啟動后120 s內(nèi)高壓、中壓和低壓變化曲線圖。在start1階段,即軟啟動階段,壓縮機頻率平緩上升,高低壓建立壓差后四通閥正常換向,低壓由室外環(huán)境所對應的飽和壓力逐漸下降到0.2 MPa,耗時30 s;進入start2階段,即加速升頻階段,壓縮機升頻速率加快,高壓出現(xiàn)明顯升高,低壓緩慢下降到0.19 MPa,整個階段基本維持在0.19 MPa。在切入正常運行后,低壓雖下降到0.18 MPa,但沒有低于停機保護值,且沒有出現(xiàn)較大的波動。
圖4 室外-35 ℃機組啟動后120 s機組壓力變化曲線圖
圖5是機組啟動后15 min機組壓力和壓縮機功率曲線圖。在壓縮機頻率達到較高值時,為避免過快升頻導致低壓過低而停機保護,采取減慢升頻的策略,在第4 min后壓縮機功率增加明顯減緩。當滿足噴氣增焓的條件時,機組在第6 min逐步打開補氣閥,中壓開始逐漸下降,并在第10 min后趨于平穩(wěn);與此同時,壓縮機功率平緩升高,低壓僅下降0.01 MPa,沒有出現(xiàn)異常的波動。在噴氣增焓控制完成后,機組進入平穩(wěn)控制階段,功率和壓力均沒有出現(xiàn)較大的波動。
圖5 室外-35 ℃機組啟動后壓力和壓縮機功率曲線圖
從實驗測試的結(jié)果來分析,本文提出的低溫啟動控制邏輯合理和可靠,有效避免了機組在低溫啟動過程中出現(xiàn)低壓保護,整個運行過程功率沒有出現(xiàn)較大波動,且僅用10 min實現(xiàn)機組進入平穩(wěn)運行狀態(tài),提高了用戶低溫制熱舒適性。
為驗證容積比0.6時所對應的倒流臨界點,室內(nèi)27/19 ℃,全開室內(nèi)機,外機分別在室外43 ℃和35 ℃運行,壓縮機以相同頻率三缸模式運行(即容積比0.6的狀態(tài)),目標吸氣過熱度為3 ℃,由二級節(jié)流電子膨脹閥控制。補氣倒流控制通過一級節(jié)流電子膨脹閥,倒流判斷條件:△Tm=補氣溫度-中壓飽和溫度>5。測試結(jié)果如表2,隨著EXV1開度增大,補氣由倒流轉(zhuǎn)變成正常補氣狀態(tài),補氣溫度出現(xiàn)明顯下降,且與中間壓力飽和溫度相接近。一級節(jié)流電子膨脹閥開度與低壓級壓縮比k關(guān)系如圖6所示,隨著EXV1開度變大,低壓級壓縮比k逐漸升高;當k值大于臨界點kcr后,補氣由倒流過渡到正常補氣狀態(tài)。由此表明,容積比0.6時,低壓級臨界壓縮比與容積比的倒數(shù)相近。
表2 一級電子膨脹閥開度與系統(tǒng)狀態(tài)測試數(shù)據(jù)
圖6 一級節(jié)流電子膨脹閥開度與k關(guān)系
圖7表示過冷度與排氣過熱度和閃發(fā)器液位關(guān)系。表明隨著過冷度的增加排氣過熱度逐漸升高,閃發(fā)器液位則呈相反趨勢逐漸下降。由于液位的升高,部分液態(tài)制冷劑隨氣態(tài)制冷劑進入高壓腔壓縮,導致排氣過熱度下降。因此,可以通過排氣過熱度來判斷機組吸氣是否帶液。
針對低溫雙級壓縮二級節(jié)流不完全冷卻系統(tǒng)的熱泵多聯(lián)機啟動及運行可行性問題,結(jié)合仿真,理論推導以及對多聯(lián)機進行相應實驗,得出以下結(jié)論:
1)提出一套完整的多聯(lián)機系統(tǒng)低溫下啟動控制邏輯,結(jié)合內(nèi)外機電子膨脹閥,回油閥和壓縮機升頻速度等控制,解決了低溫-35 ℃機組啟動后出現(xiàn)低壓保護難題。
2)針對雙級二級節(jié)流不完全冷卻系統(tǒng)特有的補氣倒流和噴液現(xiàn)象,利用補氣率來對系統(tǒng)補氣狀態(tài)分析并進行了實驗研究,發(fā)生倒流時的低壓級臨界壓縮比與容積比的倒數(shù)接近。
3)從雙級壓縮系統(tǒng)可靠性角度,補氣帶液可分為兩種情況,即存在高壓級吸入飽和氣體的邊界線。為保證補氣不帶液,高壓級排氣過熱度應超過10 ℃。