黃小昆 袁玉祥
(南京中電熊貓液晶材料科技有限公司,江蘇南京 210033)
彩色濾光片的主要工藝流程是解包、BM、R、G、B、鍍膜、研磨、最終檢查、捆包、出貨(圖1)。在上述主工藝流程當(dāng)中,在每條線體都設(shè)置有手動、自動宏觀檢查機(jī),異物檢查機(jī),自動光學(xué)檢查機(jī)等,掃描經(jīng)過的玻璃基板,如果有不符合要求的玻璃基板,就通過裝載輸送系統(tǒng)進(jìn)入修補(bǔ)線體,經(jīng)過修補(bǔ)之后再進(jìn)入主工藝流程繼續(xù)向產(chǎn)線下游運(yùn)動。檢查玻璃基板的規(guī)則如何制定,修補(bǔ)后的玻璃基板如何再次進(jìn)入主工藝流程,這都需要聯(lián)合所有設(shè)備確定生產(chǎn)節(jié)拍。由于玻璃基板只有零點(diǎn)幾毫米的厚度,在裝載輸送的過程中極易破碎,破碎一片就會造成上千元的損失,如何減少破片率,能夠為公司挽回一大筆損失。下面介紹如何通過修改一款產(chǎn)品的設(shè)備參數(shù)和邏輯程序進(jìn)行改善。(圖1)
圖1
針對在制作645 產(chǎn)品時,由于是12shot 產(chǎn)品,曝光機(jī)生產(chǎn)的Tact Time 過長的問題,增加曝光機(jī)Gap Skip 功能和啟用Local Alignment 模式。
我公司使用的曝光機(jī)采用Step 曝光模式,即在完成第一個shot 曝光后,移動到下個區(qū)域再進(jìn)行曝光。增加的Gap Skip 功能為對涂布后的基板進(jìn)行曝光時,只有最開始的三枚基板會在曝光前量測基板與掩膜板之間的Gap,之后的基板不會再量測Gap。
啟用Local Alignment 功能后,先對掩膜板預(yù)對位單元進(jìn)行校正,防止掩膜板相對于基準(zhǔn)位置有所偏移,并提高了曝光時的精度,在曝光時,所有shot 的對位次數(shù)都變?yōu)? 次,原本因為對位精度差而導(dǎo)致對位次數(shù)增加影響工作時間也有所改善。
1.2.1 追加Gap Skip 功能
設(shè)定為100 片校正一次曝光Gap,即開始生產(chǎn)的前三枚基板曝光時每個shot 會測量Gap,之后的97 枚基板只有第一shot 會測量Gap,后續(xù)的11 個shot 直接移動到位進(jìn)行曝光,平均每個shot 可以節(jié)約0.5 秒,每片可以節(jié)約5.5 秒左右。(圖2)
圖2
1.2.2 啟用Local Alignment 功能
打開該功能之后,曝光機(jī)工作時每個shot 對位只有一次,補(bǔ)正會根據(jù)首次測量的偏移量進(jìn)行小范圍補(bǔ)正,因此為了防止對位精度的異常,校正了掩膜板預(yù)對位單元的八個Clamp 位置,同時將補(bǔ)正的精度由50um 變更為5um。工作時,每個shot 可以節(jié)約0.8 秒,每片產(chǎn)品可以節(jié)約10 秒左右。(圖3)
圖3
在追加Gap Skip 功能和啟用Local Alignment 模式后各條產(chǎn)線曝光機(jī)在生產(chǎn)645 產(chǎn)品時,Tact Time 有所減少,由原來的80 秒/片縮短為60 秒/片,平均每天可以比原先多生產(chǎn)350 片產(chǎn)品。
針對在捆包150 段時經(jīng)?;緯霾蹖?dǎo)致破片,增加對中氣缸固定TRAY 的位置從而確?;逶赥RAY 里的位置不便移。
PAK 在捆包150 段的時候,基板經(jīng)常容易出槽導(dǎo)致破片,本裝置固定TRAY 與基板的位置,保證基板在TRAY 中間。
PAK 四軸機(jī)器人往CV10 上送片后對中氣缸會夾持基板確?;逦恢貌蛔?,確保基板在TRAY 盤里不出槽。
工作方式:在PAK CV10 處X 和Y 方向分別添加4 個氣缸,共8 個氣缸,在四軸機(jī)器人送片后,對中氣缸會規(guī)正基板,同時把原來10 個頂Pin 更換為萬向球Pin,減少摩擦力,讓氣缸能夠推動基板起到夾持基板的作用,固定基板位置,減少出槽的機(jī)會,從而保證少破片。
表1
2.3.1 追加部分采用8 組氣缸對中基板,規(guī)正基板位置的作用。
2.3.2 對中機(jī)構(gòu)下頂Pin 由于氣缸夾持基板摩擦力過大后更換了10 組帶萬向球的頂Pin,高度和原來頂Pin 位置一樣,使基板在頂Pin 上能夠被推動。
2.3.3 關(guān)于追部分的控制:追加控制氣缸的電磁閥2 個,在捆包150 段時可以手動控制夾持基板,在氣缸上安裝傳感器和氣管控制氣缸前進(jìn)后退。
2.3.4 PLC 程序說明
在程序上增加的功能(圖4)。
圖4
PAK 在CV10 上追加8 組氣缸后,基板能夠推動基板,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),基板位置固定,保證基板在TRAY 里位置不變。
PAK 在追加4 組共8 個氣缸后,氣缸推動基板,保證基板在TRAY 中間,對破片有很大的改善,破片率由原來70%降到現(xiàn)在20%,確保稼動率,也控制了破片的發(fā)生。
因生產(chǎn)需要PK1&PK2 線打包出貨給客戶要全滿Tray,經(jīng)常會有尾料流入線體,而尾料需等待新做出同型號玻璃基板二次打包,嚴(yán)重影響了產(chǎn)能。現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)科室經(jīng)過多次開會討論,歷經(jīng)2個多月。終于修改好了PK2 線的PLC 程序,以滿足尾料的合理打包。
3.1 利用Parameter 功能,設(shè)定基板片數(shù),尾料流入線體的情況出現(xiàn),提高線體產(chǎn)能。執(zhí)行內(nèi)容:
3.1.1 點(diǎn)擊Touch Panel 上【自動運(yùn)用Parameter】,圖5。
圖5
3.1.2 看到【計劃投入基板數(shù)量設(shè)定】,在【設(shè)定出片數(shù)】寫入當(dāng)前卡匣需要流出的玻璃枚數(shù),最后按【使用中(3S)】亮起,圖6。
圖6
3.1.3 此功能是當(dāng)【當(dāng)前已經(jīng)出片數(shù)】等于【設(shè)定出片數(shù)】時,Touch Panel 會自動切為【基板投入禁止】,需手動解除后才可正常放片。
3.2 改善后的效果
Parameter 功能的使用,將打包出貨的基板片數(shù)固定,避免了尾料流入,從而不會到影響其他型號產(chǎn)品的正常生產(chǎn),保證了線體的產(chǎn)能。
通過對一款產(chǎn)品流程的優(yōu)化,使主流程的節(jié)拍更加有效率,破片的減少和尾料的處理,不僅減少了破片帶來的損失,還提高了產(chǎn)能。通過日常的運(yùn)行維護(hù)不斷發(fā)現(xiàn)問題、積累經(jīng)驗,經(jīng)過多方面的驗證,最后實施。這只是整個液晶面板生產(chǎn)流程當(dāng)中的一小部分,在今后的生產(chǎn)當(dāng)中,還需要解決其他線體發(fā)現(xiàn)的問題。只有這樣不斷的優(yōu)化,才能最大限度提高公司的生產(chǎn)效能。