王慶韌,郭 贊,郭 衡,賀 杰,彭加林,鄒亞鄂
(1. 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司,廣東 惠州 516082;2. 北京京豐燃?xì)獍l(fā)電有限責(zé)任公司,北京 100074;3. 成都航利(集團(tuán))實(shí)業(yè)有限公司,成都 610041)
多年來燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化一直是國內(nèi)重大科技創(chuàng)新熱點(diǎn)之一。為此,國家“十三五”規(guī)劃確定了100 項(xiàng)重大科技項(xiàng)目,其中航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)(統(tǒng)稱為 “兩機(jī)專項(xiàng)”)排在了第一位。
作為燃?xì)廨啓C(jī)最終用戶,A電廠很早就開始了燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化嘗試,系統(tǒng)規(guī)劃了燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化戰(zhàn)略[1-3],有序開展了一系列國產(chǎn)化探索與行動,取得了一系列進(jìn)展[4-16]。其中,僅燃?xì)廨啓C(jī)尾筒密封件(其結(jié)構(gòu)及安裝位置參見文獻(xiàn)[4]和文獻(xiàn)[5])就進(jìn)行了兩輪國產(chǎn)化嘗試。
在第1 輪國產(chǎn)化行動中,采用了全國產(chǎn)化制造方案,樣品僅完成了5 個(gè)月的掛機(jī)運(yùn)行實(shí)驗(yàn),未能達(dá)到1 個(gè)檢修周期(指燃燒器檢查周期,下同)的實(shí)用需求[5]。這說明,雖然國產(chǎn)化的路子是正確的,但較為激進(jìn)的國產(chǎn)化技術(shù)路徑脫離了當(dāng)時(shí)國情,需要加以修正。
本文主要介紹第2 輪國產(chǎn)化案例,分享經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。
遵循既定戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)的“先修理、后制造”的技術(shù)創(chuàng)新路線,先從新品到貨入手,以燃?xì)廨啓C(jī)原始供應(yīng)商(包括其特定合作廠家,下同)銷售的新的尾筒密封件為基礎(chǔ),走“先增(增加措施)后改(改進(jìn)措施)”的修理性道路,提高技術(shù)開發(fā)獲取成功的概率[3]。
正如第1輪國產(chǎn)化那樣,合作開發(fā)、軍民融合是最佳途徑[5]。結(jié)合考察國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)研究機(jī)構(gòu)的實(shí)力與期望,形成了以兩家電廠、一家航空發(fā)動機(jī)修理廠家(C廠家,含其研究機(jī)構(gòu))為主的戰(zhàn)略合作與技術(shù)開發(fā)聯(lián)合體。B 電廠在燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化方面有一定的探索及業(yè)績[17-19]。C廠家具有良好的軍用、民用航空發(fā)動機(jī)修理經(jīng)驗(yàn)[20-22],與A、B電廠具有良好的合作基礎(chǔ)和科研成績。
燃?xì)廨啓C(jī)尾筒密封件是連接尾筒與第1 級靜葉的裝置,在運(yùn)行中與尾筒、第1 級靜葉一樣處于很高的溫度環(huán)境,承受著熱膨脹、熱對中、熱應(yīng)力、熱沖擊和熱腐蝕等不利影響。仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),燃燒器尾筒的內(nèi)壁及第1級靜葉都附有高溫涂層,而尾筒密封件沒有,這就使得尾筒出口密封件劣化顯得尤為突出。因此,在尾筒密封件的燃?xì)馔魍獗砻鎳娨粚痈邷赝繉?如圖1所示),有可能使尾筒密封件的溫度梯度減小,從而減小基體金屬所受的熱應(yīng)力影響,進(jìn)而減輕尾筒密封件的劣化,延長尾筒密封件的使用壽命。
圖1 尾筒密封件外通流面
文獻(xiàn)[20]介紹了2012 年前存在的數(shù)種航空發(fā)動機(jī)涂層技術(shù),當(dāng)時(shí)正打算研究更為先進(jìn)的可以在1 250 ℃以上正常工作的航空發(fā)動機(jī)涂層技術(shù)。這與F級重型燃?xì)廨啓C(jī)尾筒密封件所處的工作溫度相當(dāng)。后來文獻(xiàn)[23]對燃?xì)廨啓C(jī)起動過程熱障涂層進(jìn)行了應(yīng)力數(shù)值分析,認(rèn)為起動過程中涂層瞬態(tài)溫度場的變化主要受燃?xì)鉁囟鹊淖兓?guī)律影響,起動過程未見熱應(yīng)力激增現(xiàn)象,陶瓷層燒結(jié)和氧化層增厚主要對起動初期尤其是起動過程的初始?xì)堄鄳?yīng)力有重要影響,對起動過程中后期的影響可忽略,從而支持了這種涂層技術(shù)的可信度。
涂層調(diào)查。1989 年起涂層技術(shù)進(jìn)入了快速發(fā)展期[24],國內(nèi)外對燃?xì)廨啓C(jī)熱障涂層技術(shù)的研究很多[25-29],特別是近幾年國內(nèi)陸續(xù)展示了一些重要的研究成果[30-40]。這些重要的研究成果皆晚于本輪國產(chǎn)化行動開始日期。因此,本輪國產(chǎn)化中的涂層材料研究主要基于航空發(fā)動機(jī)涂層技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)。
基材分析。運(yùn)用逆向工程對尾筒出口密封件的基材進(jìn)行了光譜、材料、機(jī)理分析,初步掌握了材料性能。
涂層選型。結(jié)合尾筒密封件的工作環(huán)境溫度和技術(shù)要求以及基材成分分析結(jié)果,借鑒燃?xì)廨啓C(jī)透平葉片修理技術(shù)經(jīng)驗(yàn),決定采用航空發(fā)動機(jī)修理用釔穩(wěn)定氧化鋯涂層[20]。當(dāng)時(shí)市面上廣泛采用性能較好的熱障涂層材料MCrAlY和YSZ,后者隔熱效果最高只有170 ℃,使用溫度低于1 200 ℃,因此選用MCrAlY作為底層、YSZ作為面層的雙層結(jié)構(gòu)。這種涂層在現(xiàn)代軍用、民用航空發(fā)動機(jī)修理領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,業(yè)績優(yōu)良,但能否推廣應(yīng)用到地面重型、大型燃?xì)廨啓C(jī),尚須通過本研究來實(shí)踐驗(yàn)證。
依靠C廠家現(xiàn)有設(shè)備能力,開發(fā)出高溫保護(hù)涂層制備工藝,使涂層性能指標(biāo)不低于航空技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國外燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)商的技術(shù)規(guī)范。
針對尾筒出口密封結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)制造工裝夾具,用于涂層制備時(shí)零件固定,使得涂層制備時(shí)能夠牢固地夾持尾筒密封件。
對尾筒出口密封件的燃?xì)馔ǖ烂孢M(jìn)行涂層制備前的吹砂處理,增大摩擦力,使基體與TBC涂層的底層牢固結(jié)合。
采用超音速火焰噴涂制備底層(MCrAlY),使底層厚度與尾筒燃?xì)馔ǖ烂嬉恢?,厚度控制?.1 mm。
采用等離子機(jī)械手噴涂工藝制備面層,厚度控制為0.3 mm。
涂層制備工藝經(jīng)過工廠試驗(yàn)與檢驗(yàn),評估后能夠滿足1 個(gè)檢修周期要求。
隨后制備出合格樣品并安裝在機(jī)組上進(jìn)行掛機(jī)實(shí)驗(yàn)。
連續(xù)運(yùn)行方式下第1次掛機(jī)實(shí)驗(yàn),只帶了2組4 片尾筒密封件樣品(內(nèi)、外環(huán)尾筒密封件各2 片,配套安裝),安全運(yùn)行超過1個(gè)檢修周期,達(dá)到10 493 EOH(1) 。EOH (Equivalent Operating Hours) 為等效運(yùn)行時(shí)間,EOH(1)為燃燒器等一類熱通道部件的等效運(yùn)行時(shí)間[2]。圖2和圖3分別為運(yùn)行8 000 EOH(1)后的原件與本樣品關(guān)于冷卻孔裂紋的情況比較,前者冷卻孔裂紋很多,后者未見裂紋。
連續(xù)運(yùn)行方式下第2次掛機(jī)運(yùn)行實(shí)驗(yàn),將以上兩組4 片樣品繼續(xù)使用并對其余18 組36 片尾筒密封件增設(shè)涂層,重復(fù)使用又滿1 個(gè)檢修周期(如圖4所示)。此時(shí),樣品運(yùn)行時(shí)間累計(jì)達(dá)2 個(gè)檢修周期15 837 EOH(1)。其中,有2片樣品(均為外環(huán)尾筒密封件)的涂層出現(xiàn)了部分脫落,與其余18 片外環(huán)尾筒密封件一樣,拆下后有點(diǎn)變形,無法安裝進(jìn)設(shè)備原位置。
連續(xù)運(yùn)行方式下第3次掛機(jī)實(shí)驗(yàn)時(shí),更換了20 片外環(huán)尾筒密封件并增設(shè)了涂層。將第1次、第2次掛機(jī)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)后仍然合格的2 片樣品(均為內(nèi)環(huán)尾筒密封件)一起安裝到位,重復(fù)使用又滿1個(gè)檢修周期,達(dá)到21 363 EOH(1)。此時(shí),每片尾筒密封件的冷卻孔出口處均出現(xiàn)了微小裂紋,決定不再修復(fù)、利用、實(shí)驗(yàn)。
兩班制運(yùn)行方式下掛機(jī)實(shí)驗(yàn),對全部20組40 片尾筒密封件增設(shè)涂層,安全運(yùn)行滿1個(gè)檢修周期,累計(jì) 310 次啟停7 989 EOH(1)。檢查實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)涂層雖然沒有多少脫落,但內(nèi)環(huán)尾筒密封件與外環(huán)尾筒密封件的冷卻孔附近均有裂紋產(chǎn)生,內(nèi)環(huán)尾筒密封件相較外環(huán)尾筒密封件明顯嚴(yán)重得多,顯然都不能夠繼續(xù)修復(fù)使用(如圖5所示)。
圖5 尾筒密封件冷卻孔出口處裂紋
1) 所有實(shí)驗(yàn)都安全穩(wěn)定運(yùn)行了至少1 個(gè)檢修周期,說明該航空發(fā)動機(jī)涂層材料滿足燃?xì)廨啓C(jī)實(shí)際使用要求。
2) 連續(xù)運(yùn)行方式下掛機(jī)實(shí)驗(yàn)最長達(dá)到3 個(gè)檢修周期,說明:涂層材料隔熱效果很好;涂層制備工藝質(zhì)量也可以做到很好;涂層最長壽命可以達(dá)到21 363 EOH(1),這為航空發(fā)動機(jī)涂層材料研究提供了可能方向,如大型民用航空發(fā)動機(jī)TBC壽命普遍要求達(dá)到上萬小時(shí)[29],以后可向2 萬多小時(shí)邁進(jìn);確證基材抗蠕變疲勞的極限壽命約為21 363 EOH(1)。
3) 連續(xù)運(yùn)行方式下掛機(jī)實(shí)驗(yàn)結(jié)果相差了1~2個(gè)檢修周期,說明:涂層對基材的保護(hù)效果相差很大;同樣在連續(xù)運(yùn)行方式下,成套外環(huán)尾筒密封件的壽命普遍少于樣品的壽命,顯示涂層的批量化制備工藝質(zhì)量與零星化制備工藝質(zhì)量有明顯差異。
4) 連續(xù)運(yùn)行方式下2 片樣品累計(jì)掛機(jī)運(yùn)行至15 837 EOH(1)后出現(xiàn)涂層部分脫落,原因可能是涂層制備過程中質(zhì)量控制不太穩(wěn)定或者涂層制備工藝技術(shù)上還有可以改善之處。2 片外環(huán)尾筒密封件累計(jì)掛機(jī)運(yùn)行至15 837 EOH(1)后出現(xiàn)彎曲變形,比內(nèi)環(huán)尾筒密封件少運(yùn)行1 個(gè)檢修周期,主要原因可能是外環(huán)尾筒密封件基材金屬內(nèi)、外溫差相對較大所致。
5) 兩班制運(yùn)行方式下燃?xì)廨啓C(jī)熱部件及尾筒密封件的損傷(以冷卻孔附近裂紋為主要特征)本來就比連續(xù)運(yùn)行方式下嚴(yán)重得多(后者以脹粗及彎曲變形為主要特征)。增設(shè)涂層后并沒有改變這一趨勢特征,且運(yùn)行壽命都只能維持300次啟停次數(shù),說明增設(shè)涂層對于尾筒密封件性能的改善依然抵御不了基材自身的性能約束,以后應(yīng)當(dāng)在基材材料上多下工夫。
6) 兩班制運(yùn)行方式下內(nèi)環(huán)尾筒密封件比外環(huán)尾筒密封件冷卻孔處的裂紋明顯嚴(yán)重得多,主要原因有:內(nèi)環(huán)尾筒密封件更接近于燃燒室中心,工作環(huán)境溫度相對較高;涂層制備上,當(dāng)時(shí)沒辦法噴的太厚,太厚結(jié)合強(qiáng)度上不去,容易脫落;鑒于各種涂層制備工藝技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)[30]及制備批次穩(wěn)定性問題[29],不能排除本次涂層制備的質(zhì)量問題,因?yàn)門BC制備過程中整體冷卻階段所產(chǎn)生的熱應(yīng)力在總的熱應(yīng)力中有著較大的比重,對于TBC質(zhì)量及其服役壽命有著顯著影響[26]。文獻(xiàn)[31]研究結(jié)果表明,相同高溫氧化試驗(yàn)條件下,振動會使涂層裂紋密度與寬度皆有所增加,熱障涂層由于高溫下的振動疲勞會加速其剝落,但本輪掛機(jī)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)中未發(fā)現(xiàn)大量涂層脫落現(xiàn)象,因此,可以排除煙氣流動不均勻所導(dǎo)致的振動問題。
7) 比較連續(xù)運(yùn)行方式與兩班制運(yùn)行方式下的掛機(jī)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)該熱障涂層技術(shù)仍有一定的改進(jìn)余地,如:改進(jìn)涂層制備工藝,目前性能較好的熱障涂層材料仍然是MCrAlY 和 YSZ[24],可以考慮對 MCrAlY粘結(jié)層進(jìn)行適當(dāng)?shù)念A(yù)氧化處理,容易在 MCrAlY粘結(jié)層與陶瓷表層間形成保護(hù)性Al2O3氧化物,進(jìn)一步降低粘結(jié)層的氧化,提高陶瓷層與粘結(jié)層的結(jié)合力,從而提高 TBC的熱循環(huán)壽命[40];研究在冷卻孔出口處的尾筒密封面上增設(shè)熱障涂層的制備工藝技術(shù),進(jìn)一步提高隔熱效果;嘗試研究開發(fā)或采用新的更先進(jìn)的涂層(如LZ7C3涂層[36])和制備工藝技術(shù)[37-39]。
本輪燃?xì)廨啓C(jī)尾筒密封件國產(chǎn)化之增設(shè)涂層及掛機(jī)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)的主要成果有:
1) 在尾筒密封件(燃?xì)廨啓C(jī)原始供應(yīng)商供給的新品)通流外表面增設(shè)了航空發(fā)動機(jī)先進(jìn)涂層,驗(yàn)證了涂層材料壽命滿足實(shí)用要求。
2) 開啟了又一次掛機(jī)實(shí)驗(yàn),取得了部分運(yùn)行成績,2片樣品在連續(xù)運(yùn)行機(jī)組上實(shí)現(xiàn)了延壽2個(gè)檢修周期的最佳預(yù)期目標(biāo),2片樣品及成套(20 片)內(nèi)環(huán)尾筒密封件在連續(xù)運(yùn)行機(jī)組上實(shí)現(xiàn)了延壽1個(gè)檢修周期的正常預(yù)期目標(biāo)。。
當(dāng)然,也有應(yīng)吸取的教訓(xùn)與存在的不足:
1) 本輪國產(chǎn)化行動結(jié)果與初衷設(shè)想的目標(biāo)落差太大。今后,當(dāng)直視目標(biāo)與結(jié)果的偏差,從思想與技術(shù)上檢討過去的做法,進(jìn)而結(jié)合國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),以更加穩(wěn)妥的態(tài)度、思路適時(shí)啟動第3 輪國產(chǎn)化行動,參與國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新。
2) 本輪國產(chǎn)化中仍要以燃?xì)廨啓C(jī)供貨商提供的原始部件為依托,沒有從根本上改變技術(shù)依賴的局面,仍需進(jìn)一步從基材制造上著眼全面的自主化、國產(chǎn)化。
3) 增設(shè)涂層后大部分實(shí)驗(yàn)未能實(shí)現(xiàn)延壽的初衷,其表層原因是當(dāng)初對燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)創(chuàng)新難度估計(jì)不夠,對自身創(chuàng)新的自信過高,對國內(nèi)當(dāng)時(shí)具有的航空發(fā)動機(jī)技術(shù)水平估計(jì)過高,其深層次的原因尚須探明。
4) 尾筒密封件增設(shè)涂層,須要進(jìn)行更多的掛機(jī)實(shí)驗(yàn)來反復(fù)驗(yàn)證,須對涂層材料及制備工藝進(jìn)行改進(jìn)。燃?xì)廨啓C(jī)核心熱部件也應(yīng)如此。
期許此輪燃?xì)廨啓C(jī)尾筒密封件國產(chǎn)化成績與經(jīng)驗(yàn)?zāi)芙o國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新提供點(diǎn)滴參考。