溫文忠
(深圳南山熱電股份有限公司,廣東 深圳 518052)
在社會(huì)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的當(dāng)前時(shí)期,電力系統(tǒng)的穩(wěn)定是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要因素。發(fā)電廠作為電力系統(tǒng)電能生產(chǎn)環(huán)節(jié),其安全穩(wěn)定運(yùn)行是保持電力系統(tǒng)穩(wěn)定重要的一環(huán)。早期的燃?xì)廨啓C(jī)火焰檢測(cè)器多采用循環(huán)水冷卻,這種冷卻方式與干式火焰檢測(cè)器相比存在多種不安全因素,給機(jī)組運(yùn)行造成安全隱患。本文對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)水冷火焰檢測(cè)器的工作原理、保護(hù)程序及其潛在隱患進(jìn)行詳細(xì)分析,同時(shí)也介紹了干式火焰檢測(cè)器的工作原理,希望能為國(guó)內(nèi)早期的燃?xì)廨啓C(jī)干式火焰檢測(cè)器改造提供一定的借鑒。
我國(guó)近些年安裝了相當(dāng)數(shù)量的大型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組。為了響應(yīng)國(guó)家“節(jié)能減排”的號(hào)召,有效降低發(fā)電產(chǎn)生的氮氧化物排放,這些大型燃?xì)廨啓C(jī)基本采用了干式低NOx(Dry Low NOx,DLN)燃燒技術(shù)[1],且為了保持低負(fù)荷工況的燃燒穩(wěn)定性采用了燃料分級(jí)燃燒技術(shù),不同級(jí)火焰檢測(cè)技術(shù)水平及穩(wěn)定直接影響機(jī)組安全正常運(yùn)行。火焰檢測(cè)器不穩(wěn)定將會(huì)增加由于檢測(cè)火焰強(qiáng)度低于門檻值而觸發(fā)機(jī)組熄火保護(hù)程序誤動(dòng)的可能性,因此提高火焰檢測(cè)器的可靠性尤為重要。深圳某9E燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)熱電廠于2011年對(duì)原采用傳統(tǒng)擴(kuò)散燃燒技術(shù)9E燃?xì)廨啓C(jī)完成了干式低NOx燃燒技術(shù)(DLN 1.0)改造。DLN 1.0 燃燒系統(tǒng)是由一個(gè)多級(jí)預(yù)混燃燒室組成,設(shè)置了8個(gè)火焰檢測(cè)器,分別對(duì)各種燃燒模式切換燃燒工況的火焰進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),火焰檢測(cè)器采用循環(huán)冷卻水進(jìn)行冷卻。其存在眾多不安全因素,給機(jī)組運(yùn)行造成安全隱患。
9E燃?xì)廨啓C(jī)配置得DLN 1.0 燃燒系統(tǒng)由8個(gè)紫外線(UV)火焰檢測(cè)器分別對(duì)一、二區(qū)進(jìn)行火焰檢測(cè)。燃?xì)廨啓C(jī)利用可燃?xì)怏w作為主燃料燃燒時(shí),在火焰初始燃燒區(qū)輻射較強(qiáng)的紫外線,因此采用了紫外線火焰檢測(cè)器進(jìn)行檢測(cè)來判別燃燒室是否點(diǎn)火成功?;饳z采用碳化硅(SiC)感測(cè)器,這是一種碳化硅光敏二極管,其特點(diǎn)是對(duì)紫外線輻射特別敏感。燃料在燃燒時(shí),由化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生閃爍的紫外線輻射,使碳化硅光敏二極管感應(yīng),轉(zhuǎn)變成電信號(hào),再經(jīng)放大器處理后,輸出4~20 mA模擬量,送入燃?xì)廨啓C(jī)控制系統(tǒng)MARK VIe, MARK VIe 把該4~20 mA信號(hào)轉(zhuǎn)化成百分比,與一個(gè)門檻值比較后,用以指示在燃燒室中是否有火焰,當(dāng)數(shù)值高于門檻值時(shí)便確認(rèn)火焰存在。
火焰檢測(cè)系統(tǒng)方塊圖如圖1所示。9E 燃?xì)廨啓C(jī)在#1、#2、#3、#14 燃燒室分別設(shè)置了一區(qū)和二區(qū)火焰檢測(cè)器:一區(qū)為28FD-1P、28FD-2P、28FD-3P、28FD-14P;二區(qū)為28FD-1S、28FD-2S、28FD-3S、28FD-14S。通過四選二邏輯判斷一區(qū)或二區(qū)是否有火焰,通過邏輯L28FPD和L28FSD接入燃?xì)廨啓C(jī)熄火保護(hù)系統(tǒng)。
圖1 火焰檢測(cè)系統(tǒng)方塊圖
DLN 1.0 燃燒室的火焰檢測(cè)器的布置:一區(qū)火焰檢測(cè)器安裝在燃燒室外殼上,二區(qū)火焰檢測(cè)器穿過中心體進(jìn)入燃燒室二區(qū)監(jiān)視火焰,如圖2所示。
圖2 DLN 1.0 燃燒室火焰檢測(cè)器布置圖
9E燃?xì)廨啓C(jī)DLN 1.0 燃燒室配備得RS-FS-9001紫外線火焰檢測(cè)器,最高工作溫度235 ℃,需要使用循環(huán)冷卻水(冷卻水溫度10 ~ 52 ℃)通過冷卻盤旋管進(jìn)行冷卻,每個(gè)傳感器冷卻水流量為3.8~5.7 L/min?;鹧鏅z測(cè)器安裝在9E燃?xì)廨啓C(jī)的#1、#2、#3、#14 燃燒室上,火檢冷卻水管安裝在燃?xì)廨啓C(jī)缸體上方,如圖3所示。
圖3 燃燒室火焰檢測(cè)器及冷卻水管布置
該套火焰檢測(cè)系統(tǒng)投運(yùn),存在以下隱患風(fēng)險(xiǎn):
1) GE燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,壓氣機(jī)中分面漏氣、燃燒室熱輻射、透平缸漏氣[2]等因素會(huì)造成燃機(jī)間溫度升高,機(jī)組運(yùn)行時(shí),缸體熱輻射可導(dǎo)致火焰檢測(cè)器周圍溫度達(dá)到300~400 ℃,而且振動(dòng)較大;火焰檢測(cè)器及其冷卻水盤管長(zhǎng)期在高溫和振動(dòng)環(huán)境下工作,冷卻盤旋管接頭容易脫落。該廠完成DLN 1.0 改造后燃?xì)廨啓C(jī)曾出現(xiàn)過1號(hào)燃燒室一區(qū)28FD-1P 冷卻盤旋管接頭松動(dòng),造成冷卻水滴落在壓排缸上,缸體遇冷收縮,最終導(dǎo)致動(dòng)靜部件碰擦,機(jī)組被迫停機(jī)。
2) 冷卻水管通過卡套連接,存在一定斷裂風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致冷卻水泄漏。某9FA機(jī)組曾因此出現(xiàn)火焰檢測(cè)器水冷管路泄漏,水滴長(zhǎng)期落到燃?xì)廨啓C(jī)缸體上,導(dǎo)致缸體變形和機(jī)組被迫停運(yùn),造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。
3) 由于冷卻水管堵塞、冷卻水管閥門未打開導(dǎo)致火焰檢測(cè)器冷卻水不足,造成火焰檢測(cè)系統(tǒng)故障,被迫停機(jī)。國(guó)內(nèi)多個(gè)燃?xì)廨啓C(jī)電廠曾發(fā)生多起機(jī)組因該原因而發(fā)生火焰檢測(cè)器失去冷卻水,造成火焰檢測(cè)器相繼未監(jiān)測(cè)到火焰強(qiáng)度信號(hào),最終導(dǎo)致機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)被迫停運(yùn)。
經(jīng)過調(diào)研,干式火焰檢測(cè)器耐高溫,無需冷卻水,如將現(xiàn)有RS-FS-9001紫外線火焰檢測(cè)器改造為干式火焰檢測(cè)器,可以取消冷卻水系統(tǒng),從而消除以上安全隱患。
干式火焰檢測(cè)器通過檢測(cè)火焰燃燒發(fā)出的紫外線波長(zhǎng)信號(hào)來進(jìn)行火焰強(qiáng)度檢測(cè),把敏感的電子元件從熱端移到冷端,提高設(shè)備的運(yùn)行可靠性。因此干式火焰檢測(cè)器不需要冷卻水進(jìn)行探頭冷卻。以Dry325型號(hào)干式火焰檢測(cè)器為例,圖4 為探頭,圖5 為典型系統(tǒng)配置,圖6 為現(xiàn)場(chǎng)一區(qū)火焰檢測(cè)器布置示意圖。其具有以下主要特點(diǎn):(1) 無需冷卻水對(duì)探頭進(jìn)行冷卻. 檢測(cè)器耐溫325 ℃;(2) 燃機(jī)間無需電纜套管;(3) 無需冷卻水,延長(zhǎng)傳感器的更換時(shí)間,省去冷卻水管線的維護(hù);(4) 礦物隔熱電纜,無需使用電纜套管和易損的光纜;(5) 允許一直運(yùn)行,即使在水洗期間也可運(yùn)行;(6) 直接安裝,無須修改程序;(7) 適用于多種燃料;(8) 適用于所有GE重型燃?xì)廨啓C(jī)。
圖4 探頭
圖5 典型系統(tǒng)配置
電廠改造后安裝圖,圖7 為干式火焰檢測(cè)器探頭熱端,圖8 為干式火焰檢測(cè)器探頭冷端。
目前,同類型電廠逐步進(jìn)行干式火焰檢測(cè)器改造,采用分體式冷、熱端分離,運(yùn)用高溫光纖進(jìn)行連接,取消原盤管水冷方式。從效果來看,其運(yùn)行故障率低,火焰檢測(cè)安全可靠,解決原火焰檢測(cè)器因高溫影響及其冷卻水問題而造成工作異常、機(jī)組被迫停機(jī),杜絕了冷卻水滴漏而造成缸體變形,大大提高機(jī)組安全可靠性。
圖6 現(xiàn)場(chǎng)一區(qū)火焰檢測(cè)器布置示意圖
圖7 干式火焰檢測(cè)器探頭熱端
圖8 干式火焰檢測(cè)器探頭冷端