李江波
摘 要:文南油田高壓低滲油藏的特點,決定了注水開發(fā)的難度,能夠進行水驅(qū)動用的只有文33塊沙二下、文95塊、文85塊,文79斷塊區(qū)、文72斷塊區(qū)的其它區(qū)塊二類層基本不能水驅(qū)動用,且二類層的注水啟動壓力均在35.5MPa以上,嚴重地制約了注水開發(fā),而降壓增注工藝是解決注水難的有效手段,既降低了注水壓力又增加了注水量,有力地推動了注水開發(fā)。
關(guān)鍵詞:降壓增注;施工工藝;配制及監(jiān)測
1 精細方案論證,確保降壓增注有效益率
為了進一步開展工作,調(diào)動每個人的積極性,工藝所內(nèi)部成立了降壓增注項目組。每一口降壓增注井,均由廠技術(shù)專家負責(zé)組織項目組成員、地質(zhì)所區(qū)塊管理技術(shù)人員、油藏經(jīng)營管理區(qū)技術(shù)副經(jīng)理、共同論證降壓增注井的可行性,從儲層物性、井組的連通性、對應(yīng)油井情況、注水狀況、歷次作業(yè)簡況等幾方面論證,不可實施的予以否決,19年論證不予實施的有9口井,占總井?dāng)?shù)的7%,論證可行的,建立健全措施井資料臺帳,對每井次從投產(chǎn)到歷年所實施的工藝措施及效果,都記錄在案,有針對性地采取不同的酸液配方及配套施工工藝,對開發(fā)急需、污染原因明確的措施井優(yōu)先安排實施。項目組成員嚴細認真的編寫工程設(shè)計,地質(zhì)方案與工程設(shè)計一起到油氣技術(shù)管理部審批,從而確保了措施有效益率。
2 加強材料管理,確保酸液質(zhì)量,提高降壓增注效果
2.1確定污染原因,選取有針對性的解堵劑配方,確保措施效果
一是對于酸敏地層酸化及地層深部垢物的清除,應(yīng)用砂巖緩速酸增注工藝技術(shù),可有效控制反應(yīng)速度,延長反應(yīng)時間,達到擴大處理半徑,防止二次沉淀的目的。
二是對于泥漿污染、注水過程中有機物、機械雜質(zhì)、腐蝕產(chǎn)物等造成的近井地帶堵塞,以及儲層潤濕性反轉(zhuǎn)引起的傷害等,應(yīng)用土酸酸化工藝技術(shù)。
三是對于高分子聚合物鉆井泥漿或壓裂液、細菌造成的油層污染的水井,應(yīng)用氧化深穿透增注工藝技術(shù),達到綜合解堵的目的。
四是對于部分區(qū)塊因敏感粘土含量較高,深部污染、多次增注無效井,應(yīng)用無鈣沉淀緩速酸增注工藝,防膨效果顯著和低傷害等突出特點。
2.2加強入井用料質(zhì)量管理力度,確保措施效果
針對前期因入井液質(zhì)量不合格,導(dǎo)致措施無效的狀況,2019年為杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生,確保措施效果,制定了《酸化井入井用料管理規(guī)定》,嚴格控制入井產(chǎn)品質(zhì)量。具體措施為:措施井施工工序到位后由油化室向物資供應(yīng)站報入井用料計劃,物資供應(yīng)站報送物資供應(yīng)處,工藝研究所組織工程技術(shù)監(jiān)督站、物資供應(yīng)站、相關(guān)采油區(qū)對供料單位進行配液監(jiān)督,供料單位按物資計劃要求送至物資供應(yīng)站,由物資供應(yīng)站、工程技術(shù)監(jiān)督站、工藝研究所、相關(guān)采油區(qū)進行驗收,并抽樣化驗,現(xiàn)場施工由工藝研究所和相關(guān)采油區(qū)共同對入井用料的使用情況進行監(jiān)督。對于抽樣一次不合格單位(局抽樣的以局化驗結(jié)果為準),要求其限期整改,整改后仍不合格者該供料單位一年內(nèi)不得進入采油四廠市場。19年共查處不合格酸液3井次,杜絕了不合格酸液入井,減少無效施工井3井次,停止2個廠家在采油四廠的酸液供料資格,20年酸液監(jiān)測合格率100%,保證了酸液質(zhì)量,確保了措施效果。
2.3強化現(xiàn)場監(jiān)督,確保方案的有效執(zhí)行,提高增注效果
現(xiàn)場施工人員全方位監(jiān)督,嚴格按照設(shè)計要求執(zhí)行,同時酸液的腐蝕速率、濃度、密度等技術(shù)指標均符合設(shè)計要求后方可施工;施工過程中專人協(xié)調(diào)組織監(jiān)督,確保施工按設(shè)計安全優(yōu)質(zhì)施工,合理控制泵壓與排量,施工后對注水效果進行跟蹤;經(jīng)過嚴格要求、監(jiān)督供料單位,現(xiàn)場施工經(jīng)過合理組織,無任何安全、質(zhì)量事故的發(fā)生,有效率明顯提高。19年使用工藝材料實施降壓增注22口,有效19口,有效率86.4%,20年使用工藝材料實施降壓增注19口,有效17口,有效率89.5%,酸化效果逐年提高。
2.4加大工藝材料風(fēng)險力度,提高增注效果
針對前期因工藝材料不考核措施效果,措施風(fēng)險力度不夠,導(dǎo)致施工單位責(zé)任心不強,導(dǎo)致措施無效的狀況,2019年我們進一步加大增注入井材料風(fēng)險力度,制定《采油四廠降壓增注工藝材料管理辦法》,規(guī)范材料管理;實施推行工藝材料一體化風(fēng)險施工,即把入井材料和措施效果相結(jié)合,提高風(fēng)險力度;完善進料程序、制定評分標準,對措施無效的井不結(jié)算,停止供料廠家3個月在采油四廠的酸液供料,對增水量不夠的按一定比例結(jié)算。通過實施工藝材料風(fēng)險機制,提高了增注效果,有力地維護了我廠的利益。
3 狠抓承包商管理,提高降壓增注效果
3.1實施風(fēng)險機制,有效轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險
對一些施工難度較大的井,實施了公開招投標,法律合同科依據(jù)壓降、增水量、費用,進行公開招投標,為確保風(fēng)險增注運行機制有效運行,制訂了各項規(guī)定與制度,在招標前,分發(fā)到投標方,從源頭上控制施工方的入井酸液的質(zhì)量。為確保施工隊伍有真正的技術(shù)實力和質(zhì)量誠信度,凡效果較差的三個月內(nèi)不得參加招標,無效的半年內(nèi)不得參加招標,施工效果較好的可繼續(xù)參加招標,19年共招標38井次,有效34井次,有效率89.5%,取消了四個承包商半年內(nèi)的招標資格,20年共招標33井次,有效31井次,有效率94%,取消了兩個承包商半年內(nèi)的招標資格,通過實施,水井降壓增注效果逐年提高。
3.2加強措施論證,確保措施有效率
中標后,承包商認真查閱地質(zhì)資料,分析判斷污染原因,根據(jù)污染類型選擇合適的酸液體系,然后編寫出施工設(shè)計,經(jīng)工藝所及廠領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可執(zhí)行。 嚴格按照設(shè)計要求配制酸液,酸液的濃度、密度、腐蝕速率應(yīng)達到技術(shù)要求,施工當(dāng)天工藝研究所及局監(jiān)測中心共同抽樣監(jiān)測,若酸液指標不合格,則要求立即整改,直至合格為止,并取消半年在采油四廠的招標資格。經(jīng)過嚴格管理19年酸液不合格2井次,取消了兩承包商的招標資格,20年酸液合格率為100%, 極大地調(diào)動了承包商的積極性,確保了措施效果。
3.3加強現(xiàn)場監(jiān)督,確保增注效果
承包商與安全管理科簽訂《安全承諾書》,開具《開工許可證》后,方可施工,確保施工優(yōu)質(zhì)、高效、安全;卡封酸化井承包商與工藝所、采油區(qū)一起驗證封隔器完好后方可施工;現(xiàn)場施工嚴格按照《施工設(shè)計》及《安全預(yù)案》施工,合理控制泵壓,嚴禁超壓施工,卡封井使油套壓差控制在20MPa以內(nèi),保證了封隔器及油管不承受高壓,使酸化井封隔器竄及油管竄逐漸減少;降壓增注屬高危作業(yè),施工壓力均在40MPa以上,嚴格要求承包商勞保上崗,按照操作規(guī)程施工,嚴謹酸液落地,做到了安全、環(huán)保施工,2019及2020年無一例施工安全及質(zhì)量事故的發(fā)生,確保了安全施工,保證了增注效果。
3.4嚴細考核,提高降壓增注水平
效果驗收制定了嚴格的考核制度,凡壓降、增水量、有效期達到合同要求的,按合同金額封頂結(jié)算,增水量達不到一半的不予結(jié)算,一半以上至全額之間按(合同價/合同增水量)結(jié)算;酸液監(jiān)測指標不合格的不予結(jié)算且取消一年招標資格;酸化過程造成封隔器竄或下部灰塞竄的不予結(jié)算;施工過程中,由于乙方原因造成的安全、環(huán)境污染等事故或工農(nóng)糾紛,乙方承擔(dān)全部責(zé)任和損失。由于實施了嚴格的考核細則,19年有四口井未結(jié)算,20年有兩口井未結(jié)算,共節(jié)約資金26.4萬元,即約束了承包商,又為我廠節(jié)約了資金。
通過對工藝材料及承包商兩方面的管理,從方案論證、酸液配制及監(jiān)測、現(xiàn)場施工、效果跟蹤等幾個環(huán)節(jié)精細管理,從2019年開始有效率逐年提高,2020年有效率提高到87%,單井壓降為5.5MPa,降壓增注效果明顯提高。
參考文獻:
[1]李常友.勝利油田注水井增注技術(shù)新進展[J].石油與天然氣化工,2014,(1):73-77.