夏康哲,陳舉,郭茂勝
(東營(yíng)威聯(lián)化學(xué)有限公司,山東東營(yíng)257537)
偏三甲苯是一種常用的化工原料,主要用來(lái)生產(chǎn)偏苯三酸酐,也可以異構(gòu)化和烷基化反應(yīng)生產(chǎn)高純度的均三甲苯和均四甲苯。偏三甲苯通常來(lái)源于重整生成油中的C9重芳烴。在混合C9重芳烴中,偏三甲苯含量通常是最高的。我國(guó)C9餾分目前一般用來(lái)提取偏三甲苯,少部分用來(lái)生產(chǎn)附加值很低的石油樹(shù)脂。偏三甲苯與鄰甲乙苯沸點(diǎn)相近,沸點(diǎn)差為4.2℃,因此工業(yè)上通常利用差壓熱耦合雙塔變壓精餾方式,從重芳烴原料中直接分離提取出偏三甲苯產(chǎn)品,分離出的偏三甲苯的純度可達(dá)到98%以上。
所謂的壓差熱耦合雙塔變壓精餾是通過(guò)兩塔精餾利用偏三甲苯與其他C9組分沸點(diǎn)不同,在第一臺(tái)塔(以下簡(jiǎn)稱T-1)的塔頂將沸點(diǎn)低于偏三甲苯的組分(以下簡(jiǎn)稱輕組分)分離,在第二臺(tái)塔(以下簡(jiǎn)稱T-2)的塔底將沸點(diǎn)高于偏三甲苯的組分(以下簡(jiǎn)稱重組分)分離。由于偏三甲苯和C9芳烴中的輕組分沸點(diǎn)相近,因此T-1通常采用減壓蒸餾的方式,這樣可以有效降低塔內(nèi)各組分的沸點(diǎn),使輕組分分離的過(guò)程不需要過(guò)高的溫度。為了降低裝置能耗,充分利用能源,有效回收裝置余熱,通常T-2塔底采用3.5 MPa蒸汽作為熱源,而T-1采用T-2塔頂?shù)奈锪献鳛樵俜袩嵩?。這樣可以使T-2塔頂?shù)拇罅繗庀辔锪系靡猿浞只厥諢崃浚譁p少了氣相冷凝所需要的冷卻介質(zhì)用量,充分達(dá)到了裝置節(jié)能降耗的目的。
表1和圖1分別描述了偏三甲苯分離的工藝流程以及工藝技術(shù)方案。這種分離的工藝技術(shù)在工業(yè)上已經(jīng)得到了成熟的應(yīng)用,但是整體裝置收率較低,能耗較大,在操作上仍有優(yōu)化提升的空間。
表1 偏三甲苯分離工藝技術(shù)方案Tab.1 1,2,4-Trimethylbenzene separation process technical scheme
圖1 偏三甲苯分離工藝Fig.1 1,2,4-Trimethylbenzene separation process
由于T-1是使用T-2的塔頂氣相進(jìn)行加熱的,因此整個(gè)裝置能耗優(yōu)化的關(guān)鍵點(diǎn)就是T-2的蒸汽使用量。理論上,減小蒸汽量不會(huì)影響偏三甲苯產(chǎn)品中重組分的含量,但會(huì)造成偏三甲苯從T-2塔底損失,從而使偏三甲苯收率降低。但是蒸汽量的減少會(huì)導(dǎo)致T-2塔頂氣相量減少,可能造成T-1熱負(fù)荷不足,從而可能導(dǎo)致輕組分未能在T-1塔頂全部脫除,造成偏三甲苯產(chǎn)品不合格。因此我們采用降低塔頂負(fù)荷的方法,嘗試降低塔底熱源使用。以某年產(chǎn)5萬(wàn)噸偏三甲苯裝置為例,通過(guò)嘗試優(yōu)化中壓蒸汽使用量,降低塔頂負(fù)荷的手段,可以達(dá)到降低裝置能耗的目的。
將能耗優(yōu)化前后的工藝技術(shù)方案列于表2進(jìn)行對(duì)比可知,通過(guò)降低T-1和T-2回流量,減少塔頂負(fù)荷,可以達(dá)到降低塔底熱源用量的目的。同時(shí),偏三甲苯純度雖稍有下降,但依舊滿足高純度偏三甲苯(純度≥99%)生產(chǎn)要求,產(chǎn)品質(zhì)量受控。
表2 能耗優(yōu)化前后工藝技術(shù)方案Tab.2 Process technical scheme before and after energy consumption optimization
在能耗優(yōu)化的同時(shí)提高偏三甲苯產(chǎn)品收率,是又一個(gè)對(duì)裝置優(yōu)化的課題。但同時(shí)需要注意,獲得高收率的同時(shí),將帶來(lái)偏三甲苯產(chǎn)品純度降低的風(fēng)險(xiǎn)。將收率優(yōu)化后的工藝技術(shù)方案列于表3。
由表3可知,大部分偏三甲苯是在T-1塔頂損失的,因此保證偏三甲苯產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵便是T-1塔底中沸點(diǎn)低于偏三甲苯的組分含量是否超標(biāo),該組分一旦超標(biāo)將隨著偏三甲苯進(jìn)入T-2,便無(wú)法脫除。偏三甲苯產(chǎn)品中各同分異構(gòu)體雜質(zhì)含量均要求≤0.6wt%。由于在T-2中,塔頂?shù)钠妆胶退椎闹亟M分采出流量近似相同,因此確保T-2塔底中沸點(diǎn)低于偏三甲苯的組分≤0.3wt%,便可以保證偏三甲苯的產(chǎn)品質(zhì)量受控。
表3 收率優(yōu)化前后工藝技術(shù)方案Tab.3 Process technical scheme before and after yield optimization
優(yōu)化后T-1塔底產(chǎn)品中輕組分含量明顯上升,產(chǎn)品質(zhì)量抗風(fēng)險(xiǎn)能力降低,因此需悉心操作,避免操作波動(dòng)。
通過(guò)降低塔頂負(fù)荷的方式,在降低能耗的同時(shí),也降低了塔頂偏三甲苯產(chǎn)品的損失量,從而達(dá)到了提高產(chǎn)品收率的目的。通常來(lái)說(shuō),產(chǎn)品純度越高,相應(yīng)裝置的收率越低,產(chǎn)品損失越大,這樣對(duì)裝置收益是不利的。從經(jīng)營(yíng)的角度上看,將裝置收率和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)將有效保障裝置的經(jīng)濟(jì)效益。將偏三甲苯產(chǎn)品的收率優(yōu)化到90%左右是保證產(chǎn)品質(zhì)量和收率的平衡點(diǎn),此時(shí)裝置運(yùn)行平穩(wěn)可控,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,裝置收益良好。因此不建議將偏三甲苯收率繼續(xù)提高,若再提高收率,產(chǎn)品質(zhì)量不合格的風(fēng)險(xiǎn)將大大增加。
將偏三甲苯裝置優(yōu)化過(guò)程中的能耗和產(chǎn)品收率的變化繪制于圖2。
圖2 偏三甲苯裝置能耗和收率優(yōu)化曲線Fig.2 Energy consumption and yield optimization curve of 1,2,4-trimethyl-benzene unit
圖2很好地表達(dá)了工藝優(yōu)化給裝置能耗和收率帶來(lái)的變化。裝置原始設(shè)計(jì)能耗為81.12 kg標(biāo)準(zhǔn)油/噸進(jìn)料,優(yōu)化前能耗約為82 kg標(biāo)準(zhǔn)油/噸進(jìn)料,優(yōu)化后能耗降低至75 kg標(biāo)準(zhǔn)油/噸進(jìn)料,能耗約降低7.50%。
在裝置能耗降低的同時(shí),偏三甲苯產(chǎn)品的收率也得到了顯著提高。產(chǎn)品收率由76%提高至89%左右,收率提高約17.11%。
當(dāng)出現(xiàn)偏三甲苯產(chǎn)品不合格的情況時(shí),通常將偏三甲苯、輕組分和重組分全部切至進(jìn)料緩沖罐,將系統(tǒng)隔離出來(lái)進(jìn)行單裝置系統(tǒng)調(diào)整置換。但是這樣的產(chǎn)品調(diào)整方法使T-1塔底不合格組分持續(xù)進(jìn)入T-2,給產(chǎn)品置換帶來(lái)困難,且由于T-2回流量遠(yuǎn)大于采出量,回流與采出比高達(dá)7.5。因此產(chǎn)品調(diào)整置換時(shí)間較長(zhǎng),一般需要通過(guò)20 h左右的調(diào)整才能將偏三甲苯產(chǎn)品調(diào)整合格。這樣的傳統(tǒng)調(diào)整方法給裝置帶來(lái)了嚴(yán)重的產(chǎn)品損失,因此亟需進(jìn)行優(yōu)化。
優(yōu)化的關(guān)鍵點(diǎn)是當(dāng)偏三甲苯產(chǎn)品不合格時(shí),應(yīng)及時(shí)切斷T-1和T-2之間的循環(huán),使T-1塔底組分不再進(jìn)入T-2,兩個(gè)塔單獨(dú)進(jìn)行系統(tǒng)置換,塔底物料不再外采,而是進(jìn)行自循環(huán)。由于兩個(gè)塔頂采出流量遠(yuǎn)小于回流量,因此回流罐液位短時(shí)間內(nèi)不會(huì)過(guò)低,能維持10~15 h。當(dāng)T-1塔底輕組分除凈后,再打通兩塔循環(huán)。采用這樣的方法,可以將產(chǎn)品調(diào)整置換時(shí)間縮短至10 h以內(nèi),有效提高了產(chǎn)品質(zhì)量恢復(fù)效率。
本文闡述了對(duì)采用差壓熱耦合雙塔變壓精餾工藝生產(chǎn)偏三甲苯的裝置進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)降低塔頂回流負(fù)荷及塔底熱量的方法,在保證偏三甲苯產(chǎn)品純度的同時(shí)可以降低裝置運(yùn)行能耗,提高偏三甲苯收率。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常情況時(shí),采用切斷兩塔循環(huán),進(jìn)行單塔循環(huán)置換的方法可以有效縮短產(chǎn)品調(diào)整時(shí)間,降低產(chǎn)品損失。文中提出的優(yōu)化方案不僅可以用于偏三甲苯分離工藝,對(duì)于其他相似的精餾裝置,也同樣具有一定的參考價(jià)值。