張景貴 鄧建華
中車株洲電力機車有限公司 湖南株洲 412001
中車株洲電力機車有限構(gòu)架涂裝生產(chǎn)線于2015年投入使用,適用于各型號機車、城軌車輛構(gòu)架、搖枕等部件的清洗、噴漆、流平、烘干、打磨等作業(yè),生產(chǎn)節(jié)拍70min/架,設(shè)計年產(chǎn)能3400架。該生產(chǎn)線呈“U”形布局,占地面積2200㎡,含控制室2套,輸送系統(tǒng)1套,作業(yè)室體10間,液壓升降平臺2套,涵蓋構(gòu)架清洗、構(gòu)架拋丸、構(gòu)架上線、清理預涂屏蔽、噴漆、烘烤、交驗等15個工序臺位。
構(gòu)架涂裝生產(chǎn)線為國內(nèi)第一條重載(載重量達到9T)積放式輸送系統(tǒng),沒有相關(guān)成熟技術(shù)可以借鑒,存在設(shè)計缺陷,且長期超負荷運行,導致輸送系統(tǒng)故障頻繁。主要有以下幾點問題:
(1)電氣控制系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)信息丟失現(xiàn)象,導致系統(tǒng)經(jīng)常停機,無法正常運行。
(2)輸送系統(tǒng)無過載保護功能,鏈條出現(xiàn)卡滯、干涉等現(xiàn)象時,系統(tǒng)無法停止運行,導致鏈條或軌道拉斷[1]。
(1)承載小車只有兩個輪組,四個輪子承載,單個車輪輪壓過大,摩擦阻力大,導致輪子磨損嚴重,小車運行不穩(wěn)定。
(2)承載小車輪組為非標設(shè)計,制造精度低,強度不足,導致輸送系統(tǒng)運行不穩(wěn)定。
輸送系統(tǒng)鏈條、軌道材質(zhì)硬度不足,不適應長時間運行的工況,出現(xiàn)軌道拉傷及鏈條變形問題。
停止器為四連桿機構(gòu),沒有導向裝置,且為現(xiàn)場制作,精度差,經(jīng)常與承載小車碰撞,導致輸送鏈條卡死。
構(gòu)架上下件裝置采用剪叉升降結(jié)構(gòu),行程長,設(shè)置在地坑內(nèi),且無導向裝置,運行不穩(wěn)定,維修難度大。
涂裝場所為易燃易爆場所,動火作業(yè)需要辦理作業(yè)審批手續(xù)后方可實施,導致維修及時性較差。并且每次動火作業(yè)耗時長,導致故障維修時間長。
(1)傳動機構(gòu)具備機械及電氣過載保護功能,當輸送小車卡死或其他情況無法運轉(zhuǎn)時,傳動機構(gòu)自動停止運行,防止鏈條、軌道因過載斷裂。
(2)更換信號系統(tǒng)傳感器,新傳感器具備防塵、防漆霧、耐高溫性能,且每個工位設(shè)置雙感應器,兩個信號同時感應10s后,控制系統(tǒng)才執(zhí)行下一個動作。
(1)改變原承載小車2個小車組的結(jié)構(gòu)形式,采用4車組結(jié)構(gòu),共計16個輪子承載,降低輪壓,確保承載小車運行平穩(wěn)。
(2)小車組采用整體模鍛件,升降爪采用標準鑄鋼件。小車組強度好、精度高;滾輪采用整體軸承,滾輪轉(zhuǎn)動靈活;滾輪踏面硬度≥40HRC,并帶有外伸式潤滑油嘴。
(1)鏈條采用X-678型標準鏈條,選用45Mn2以上材質(zhì)制作,軌道采用10#工字鋼,材料選用16Mn鋼材,提升鏈條及軌道的材質(zhì)硬度、剛度。
(2)軌道按照10T承載設(shè)計,安裝后軌道承載面水平精度控制在±3mm/m。
(1)改四連桿機構(gòu)為氣缸伸縮機構(gòu),增加導軌及導向輪,加大結(jié)構(gòu)強度,保證整個機構(gòu)運行可靠;
(2)停止器除底座焊接外,其他部件采用耐高溫螺栓連接,并做防松標識,具備足夠強度,保證在工件多次運行撞擊下,整體結(jié)構(gòu)不發(fā)生形變[2]。
(1)根據(jù)現(xiàn)場實際情況,設(shè)計制作帶升降功能的蓄電池電動平車,升降裝置承載12T,升降高度大于1米,實現(xiàn)上、下件功能。
(2)原升降平臺地坑用商用混凝土回填,并鋪設(shè)P43鋼軌。
(1)輸送系統(tǒng)軌道、停止器、感應器、鏈條等部件全部采用螺栓連接,出現(xiàn)故障后不需要動火作業(yè)即可拆裝,提升維修響應的及時性。
(2)輸送系統(tǒng)部件采用標準部件,各部件安裝采用螺栓連接。部件出現(xiàn)故障后,可以進行整體更換,降低現(xiàn)場故障維修時間[3-7]。
通過此次維修改造,解決了重載輸送系統(tǒng)存在的設(shè)計缺陷,消除了系統(tǒng)存在的安全隱患。改造完成后,輸送系統(tǒng)故障率明顯下降,故障次數(shù)從改造前的月均60次下降至月均2次,故障率下降96.67%。系統(tǒng)運行穩(wěn)定,整體性能顯著改善,控制系統(tǒng)自動化水平大幅提升。