摘要:受井眼軌跡變化大、管柱運動受力以及注水受效差異性等因素影響,L斷塊常規(guī)抽油機采油生產(chǎn)中存在桿管柱偏磨嚴重、低產(chǎn)低效井?dāng)?shù)多問題,導(dǎo)致單井泵效及系統(tǒng)效率低,無法滿足油田效益開發(fā)要求,為此開展舉升工藝優(yōu)化研究,優(yōu)選柔性光桿超長沖程采油裝置,重點對系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)進行分析,優(yōu)選1口井進行現(xiàn)場試驗,取得較好效果,泵效由38.5%提高至75.5%,系統(tǒng)效率提高16.1百分點,百米噸液耗電量、檢泵周期、材料使用費等指標均得到改善,具有較好技術(shù)推廣意義,可為同類型油藏提供借鑒經(jīng)驗。
主題詞:低滲透油藏 ? 舉升工藝 ? 優(yōu)化研究 ? 應(yīng)用效果
1.概況
L斷塊構(gòu)造上位于遼河盆地西部凹陷西斜波中部,構(gòu)造形態(tài)為2條南西向主斷層夾持形成的單斜構(gòu)造,主要開發(fā)目的為層為沙河街組沙三段油層,儲層呈現(xiàn)中孔、低滲特征,平均孔隙度13.5%,滲透率23.5mD,上報含油面積2.55平方公里,石油地質(zhì)儲量1255.5萬噸,采用反九點面積注采井網(wǎng)實施注水開發(fā),共有油井145口,開井115口,注水井40口,日注水650噸,日產(chǎn)液636.8噸,日產(chǎn)油135噸,綜合含水78.8%,采油速度0.39%,累積注采比0.93。
2.生產(chǎn)中存在的問題
經(jīng)過多年開發(fā),L斷塊生產(chǎn)中存在問題主要有兩方面:
一是常規(guī)抽油機采油,桿管偏磨嚴重。除部分注入水水竄井采用電泵排液外,L斷塊多數(shù)井采用游梁式抽油機采油,生產(chǎn)過程中存在桿管偏磨嚴重問題,檢泵井次逐年呈上升趨勢。以2019年為例,全年檢泵井次95井次,因桿管偏磨檢泵65井次,占比68.4%,平均檢泵周期僅235天。而造成桿管偏磨原因主要有井眼軌跡變化大、管柱運動受力、供液能力低等。
二是注水受效狀況差異大,低產(chǎn)低效井?dāng)?shù)多。受沉積微相差異性、儲層物性差及注采系統(tǒng)欠完善等因素影響,L斷塊油井注水見效比例低,日產(chǎn)液量小于3噸油井68口,占總井?dāng)?shù)46.9%,平均單井泵效僅20.2%,平均單井系統(tǒng)效率16.5%。
針對上述問題,亟需開展舉升工藝優(yōu)化研究,提高舉升效率,延長檢泵周期,實現(xiàn)供排合理,低油價下實現(xiàn)降本增效目的。
3.技術(shù)對策研究
3.1超長沖程舉升工藝
該采油裝置主要由智能超長抽油機、柔性光桿、超長沖程抽油泵三部分組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)由動力傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、井下系統(tǒng)構(gòu)成,具體關(guān)鍵技術(shù)如下:
(1)動力傳動系統(tǒng)
動力傳動系統(tǒng)主要由永磁同步電機、新型II代減速器、滾筒、柔性光桿、天輪及多功能防噴盒組成,技術(shù)特點如下:一是永磁同步電機能效等級高、體積小,具有低轉(zhuǎn)速、大扭矩以及啟動沖擊小等特點,與長沖程智能抽油機相配合,能減少啟動沖擊力和整體能耗;二是新型II代減速器適用性強,且性能穩(wěn)定,傳動效率高;三是滾筒采用大繩排繩,表面光滑,摩阻小;四是柔性光桿采用耐磨高分子復(fù)合材料包裹鋼絲繩,使用壽命長;五是天輪和多動功能防噴盒具有自動調(diào)節(jié)光桿對中功能,大幅度降低磨損。
整體來看,永磁同步電機、新型II代減速器、滾筒采用一體化設(shè)計,減速器安裝在滾筒里,和永磁同步電機采用密封式法蘭連接,結(jié)構(gòu)非常緊湊,傳動效率高。
(2)控制系統(tǒng)
控制系統(tǒng)具備柔性啟動裝置,可按設(shè)定制度驅(qū)動電機運行,若電機過載,可自動停機。同時控制系統(tǒng)內(nèi)設(shè)功圖測試裝置,實時監(jiān)測光桿載荷變化。
(3)井下系統(tǒng)
采用螺紋連接抽油桿與柔性繩,一般采用直徑16mm或19mm,抽油泵利用多級泵筒連接,泵筒間同軸度小于0.03mm,全長50~100m,柱塞長1.2m,I級間隙
3.2現(xiàn)場試驗情況
(1)試驗選井
柔性光桿超長沖程舉升工藝適用于低產(chǎn)低效井和桿管偏磨嚴重井,選定L15-13井做為試驗井,其試驗前各項參數(shù)如下:
①機采設(shè)備及參數(shù)
游梁式抽油機,電機30KW,Φ44mm采油泵,沖程2.8m,沖次4.5次/分鐘,系統(tǒng)效率10.2%。
②生產(chǎn)參數(shù)
試驗前一個月內(nèi)平均日產(chǎn)液6.0噸,日產(chǎn)油1.3噸,月綜合含水78.3%,泵效38.5%,百米噸液耗電2.20KW.h
(2)現(xiàn)場設(shè)備安裝
按設(shè)計方案起出井內(nèi)生產(chǎn)管柱,安裝超長沖程舉升工藝相關(guān)設(shè)備,包括12型超長沖程滾筒式抽油機、30KW永磁同步電機、φ44mm×50m超長抽油泵等,泵掛深度1500m,啟抽后各項生產(chǎn)參數(shù)平穩(wěn)。
(3)生產(chǎn)跟蹤
L15-13井連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)105天,沖程50m,沖次5次/小時,沉沒度穩(wěn)定在300m以上,平均日產(chǎn)液量7.5噸,日產(chǎn)油量2.5噸,綜合含水72.7%,各項設(shè)備安全平穩(wěn)運行。
3.3試驗效果分析
相比試驗前,L15-13井沖程由2.8m提高至50m,沖次由270次/h降為5次/h,各項參數(shù)均得到改善,主要體現(xiàn)在五方面:一是泵效,根據(jù)調(diào)整前后功圖對比,沖程損失降低,沖次降低,泵效由38.5%提高至75.5%;二是系統(tǒng)效率,相比于游梁式抽油機,超長沖程抽油機無電機、皮帶、四連桿結(jié)構(gòu),有效減少系統(tǒng)無效損耗,系統(tǒng)效率由10.2%年提高至26.3%,提高16.1個百分點;三是百米噸液耗電量由2.3KW.h降至1.0KW.h;四是減緩桿管偏磨,延長使用壽命。抽油機沖次由6480次/天減少至120次/天,抽油桿慣性載荷降低,減緩了桿管偏磨以及疲勞損傷,平均檢泵周期由235天提高至465天;五是減少了密封填料,電機皮帶使用量,提高了生產(chǎn)時率。天輪和多功能防噴盒有自動調(diào)整節(jié)對中功能,試驗前每半年更換一次封填料,每半年更換一次電機皮帶,試驗后已連續(xù)生產(chǎn)100天,未換過密封填料和電機皮帶,減少材料投入費用和勞動強度,提高了生產(chǎn)時率。
4.結(jié)論
(1)L斷塊常規(guī)抽油機采油生產(chǎn)中存在桿管柱偏磨嚴重、檢泵周期短、泵效和系統(tǒng)效率低以及低產(chǎn)低效井?dāng)?shù)多等問題,增加生產(chǎn)成本,不滿足油田效益開發(fā)要求。
(2)開展舉升工藝優(yōu)化研究,優(yōu)選柔性光桿超長沖程采油裝置,由動力傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、井下系統(tǒng)構(gòu)成,對系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)進行分析。
(3)優(yōu)選試驗井進行現(xiàn)場試驗,效果顯著,泵效、系統(tǒng)效率、耗電性等參數(shù)均得到改善,具有較好技術(shù)推廣意義,可為同類型油藏提供借鑒經(jīng)驗。
參考文獻:
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[2]李健康.有桿泵井管桿偏磨原因分析及技術(shù)對策[J].石油機械.2000(06).
作者簡介:
劉海燕,女,1973年12月出生鞍山臺安,漢族,助工,1998年畢業(yè)于遼寧財政高等??茖W(xué)校,現(xiàn)于遼河油田興隆臺采油廠從事生產(chǎn)經(jīng)營工作。