馮彥香
摘 要:我公司一臺SZS50-1.3/260-Q鍋爐項目過熱器蛇形管在運行2個月后出現(xiàn)進汽口管段彎頭部分起弧點處開裂現(xiàn)象,經(jīng)現(xiàn)場勘察并切取部分失效管管段作為分析樣品,便于了解清楚管子泄漏的原因,分析情況和結(jié)果如下:
名稱:鋼管? ? ?牌號:12Cr1MoVG? ? ? ?規(guī)格:¢42*3.5
關鍵詞:燃氣;爆破;理化分析;試驗
1 過熱器工作環(huán)境及泄漏情況
過熱器為蛇形管結(jié)構(gòu),是高溫煙氣與蒸汽進行換熱的鍋爐部件,起到吸收煙氣熱量產(chǎn)生過熱蒸汽的作用。過熱器器中蒸汽在蛇形管內(nèi)從前向后流動,煙氣在蛇形管外由后向前流動,為間壁換方式。且現(xiàn)場運行情況為,白天停爐,晚上開啟,每天如此,產(chǎn)生裂紋部分在彎頭處,蛇形管頭位于煙道內(nèi),受煙氣沖刷,如下圖所示。
從上圖可以看出露點全部在飽和蒸汽進口處(低溫區(qū)),且裂紋大部分呈環(huán)向分布。
現(xiàn)場切取樣品,樣品總長約為147mm,左側(cè)不規(guī)則開口為管件斷裂部位,右側(cè)為熱切割痕跡。
為避免二次熱加工影響,試樣采用線切割方式進行分割處理,左側(cè)原斷口部分予以保留,中間直管段分割為>40mm的圓環(huán)試樣。
2 理化分析、硬度檢測和壓扁試驗
分別進行金相檢測、維氏硬度檢測和壓扁試驗,管件右側(cè)端頭部分作為化學成分分析試樣,進行光譜檢測。
2.1 理化分析
化學成分分析結(jié)果如表1所示,鋼管化學成分符合GB/T5310-2017標準要求。
2.2 金相、硬度和壓扁試驗分析
圖2所示,紅色邊框內(nèi)存在肉眼可見裂紋,裂紋由內(nèi)壁向外壁擴展,縱向呈閃電狀延伸。
檢測結(jié)果如下:
2.3 小結(jié)
經(jīng)觀察,壓扁試驗完成后,試樣試樣內(nèi)、外壁受拉面未發(fā)現(xiàn)裂紋及其他缺陷,壓扁試驗合格。鋼管材料為12Cr1MoVG? GB/T5310管材,材料在使用過程中直到爆管,其化學成分、金相組織均無明顯變化,使用過程中無過熱、過燒的現(xiàn)象,輕微的脫碳是由于管子泄漏后沒有及時發(fā)現(xiàn)停爐而產(chǎn)生的輕微過熱情況,由其宏觀圖像以及運行的狀況可知,管子產(chǎn)生裂紋和爆破的原因初步可斷定為疲勞應力引起,管子彎頭處是應力集中區(qū)域,在交變載荷的條件下,應力集中易于引起疲勞裂紋,裂紋在載荷循環(huán)下不斷擴展,如過熱器管子內(nèi)的水沒有排凈,形成管積,瞬間局部壓力增大,終至整個截面喪失承載能力而至脆斷。
3 建議
鍋爐運行狀況不是很好,每天啟停頻繁,停爐后過熱器里含有大部分的水,在下次開啟時如果不及時把里面的水排出,會導致管積,致使瞬間應力的增大,產(chǎn)生爆管,建議停爐后進行熱保溫,或者低負荷運行,再次啟動時要緩慢提升負荷,并且過熱器的疏水和排氣閥一定要打開,等蒸汽參數(shù)穩(wěn)定后再關閉,防止水擊和疲勞應力的產(chǎn)生。