楊林,林萬洲,劉拴儀,孫雷,甘春榮
(中國石油西南油氣田川東北作業(yè)分公司,成都 610021)
某高含硫項目凈化廠共3 列天然氣凈化處理裝置,每列裝置設(shè)計安裝有半貧砜胺液泵2 臺,分別采用電機和蒸汽透平驅(qū)動,用于將尾氣處理單元SCOT 吸收塔來的半貧液輸送至脫硫單元的吸收塔。項目作業(yè)權(quán)移交之前,由于透平調(diào)試故障較多,一直未能有效投用,長期運行電機驅(qū)動半貧砜胺液泵。項目作業(yè)權(quán)移交之后 ,針對透平驅(qū)動半貧砜胺液泵無法投用,一旦電機泵發(fā)生故障,裝置面臨停車風(fēng)險,對驅(qū)動透平進(jìn)行了重新調(diào)試。透平調(diào)試正常后,在聯(lián)泵投用過程中,第2 列半貧砜胺液泵(透平驅(qū)動)始終存在透平驅(qū)動端振動高導(dǎo)致聯(lián)鎖跳停問題。擬利用專業(yè)的振動監(jiān)測儀現(xiàn)場采集數(shù)據(jù),振動分析軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,找出引起透平驅(qū)動端振動聯(lián)鎖的根本原因,解決設(shè)備故障,保證裝置的穩(wěn)定運行。
半貧砜胺液泵和透平的主要參數(shù)見表1。驅(qū)動透平是單級汽輪機(如圖1 所示),由一個蒸汽進(jìn)氣閥控制,所使用轉(zhuǎn)子盤通過鍵連接和熱縮方式固定到轉(zhuǎn)子軸上,轉(zhuǎn)子總成上采用兩個單獨的直邊盤,每個轉(zhuǎn)子盤包含一排動葉片,一個軸套密封、轉(zhuǎn)子定位軸承、超速跳車機構(gòu)。驅(qū)動透平徑向軸承采用滑動軸承,內(nèi)襯巴氏合金,水平剖分,透平軸承振動報警值為64 μm,聯(lián)鎖停機值為100 μm。
表1 半貧液透平驅(qū)動泵參數(shù)Table 1 Parameters of semi lean liquid turbine driven pump
凈化廠第2 列裝置半貧砜胺液泵P-070902-2B 在啟機升速至1 800 ~ 2 000 r/min 區(qū)間時,始終存在透平驅(qū)動端振動高導(dǎo)致聯(lián)鎖跳停問題,通過多次修改透平PLC 控制柜參數(shù)改變透平啟動升速速度,但始終未解決該問題?,F(xiàn)場利用專業(yè)的振動監(jiān)測儀采集振動數(shù)據(jù)顯示:透平驅(qū)動端振動在臨近1 800 r/min 時急劇攀升,如圖1 所示。同時,對泵體軸承箱進(jìn)行了振動監(jiān)測,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。
圖1 蒸汽透平結(jié)構(gòu)簡圖Fig.1 Structural diagram of steam turbine
現(xiàn)場采集半貧砜胺液泵P-070902-2B 驅(qū)動透平升速過程的振動數(shù)據(jù),并與第1、2 列半貧砜胺液泵透平啟機過程的振動數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,發(fā)現(xiàn)透平啟機升速臨近1 800 r/min 時均存在頻率約3 120 Hz 的軸承振動增大現(xiàn)象(如圖3 所示),但第1、2 列透平軸承振動未達(dá)到聯(lián)鎖值。初步判斷透平葉輪可能存在約3 120 Hz 的固有頻率,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1 500 ~ 1 800 r/ min時,蒸汽噴射葉片產(chǎn)生的氣流激振頻率與該透平轉(zhuǎn)子存在的固有頻率重合,產(chǎn)生共振現(xiàn)象,導(dǎo)致軸承振動被放大??紤]高溫蒸汽以一定角度噴射葉輪葉片的工作方式,氣流激振力直接作用在葉輪圓盤面上,在激振頻率接近圓盤固有頻率時激起圓盤共振模態(tài)的可能性較大,決定通過核實透平轉(zhuǎn)子固有頻率和氣流激振頻率進(jìn)一步驗證判斷[1-5]。
圖2 透平驅(qū)動端軸承振動加速度有效值-升速曲線(1 830 r·min-1 時跳停)Fig.2 Effective value of bearing vibration acceleration at turbine drive end - speed rise curve (skip stop at 1 830 r·min-1)
圖3 3 列透平驅(qū)動端振動加速度頻譜(3 000 ~ 3 200 Hz)Fig.3 Vibration acceleration spectrum of turbine drive end of 3 trains(3 000 ~ 3 200 Hz)
該透平一階臨界轉(zhuǎn)速為8 850 r/min,對應(yīng)頻率僅為147.5 Hz,遠(yuǎn)低于實測的某固有頻率3 120 Hz,說明該頻率不是轉(zhuǎn)子系統(tǒng)一階固有頻率。通過對庫房存放的轉(zhuǎn)子圓盤進(jìn)行敲擊測試,可見葉輪圓盤模態(tài)豐富,其中一處約3 000 Hz 的固有頻率較突出,如圖4所示。
圖4 透平葉輪圓盤面敲擊測試響應(yīng)譜Fig.4 Response spectrum of turbine impeller disk surface knocking test
3.2.1 葉片通過頻率
該透平小葉輪葉片數(shù)為166,大葉輪葉片數(shù)為158,葉片通過頻率為葉片數(shù)與轉(zhuǎn)頻乘積,通過計算可知葉片通過頻率與3 120 Hz 相差甚遠(yuǎn)。
3.2.2 激振頻率屬非同步頻率
隨著轉(zhuǎn)速的升高,振動頻譜中可見葉片通過頻率正比例增長,但該激振頻率僅出現(xiàn)微小的增長(如圖5 所示),與轉(zhuǎn)頻無固定數(shù)值關(guān)系。
圖5 不同轉(zhuǎn)速下透平驅(qū)動端垂直方向振動加速度頻譜/波形Fig.5 Spectrum / waveform of vertical vibration acceleration at turbine driving end at different speeds
通過分析透平1 500 ~ 1 800 r/min 轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的振動加速度頻譜可知,當(dāng)該氣流激振頻率約3 120 Hz時振動幅值最高。振動頻譜主要頻率成分均為該氣流激振頻率,且數(shù)值穩(wěn)定在3 120 Hz 附近,能量占比最大,是導(dǎo)致透平在1 800 r/min 附近振動聯(lián)鎖跳機的直接原因,如圖6 所示。
圖6 升速過程透平驅(qū)動端垂直方向振動加速度頻譜瀑布圖Fig.6 Spectrum waterfall diagram of vertical vibration acceleration at turbine driving end during speed increase
透平調(diào)試時,因透平汽封碳環(huán)要進(jìn)行多次磨合,做超速機械脫扣試驗等,透平進(jìn)行了長時間單獨運行,運轉(zhuǎn)過程中,各項運行參數(shù)符合設(shè)計要求,透平軸承振動在線監(jiān)測數(shù)值較小,且在升速過程中也未發(fā)現(xiàn)有軸承振動數(shù)值有明顯增大,未用振動監(jiān)測儀進(jìn)行振動數(shù)據(jù)采集和分析。
因第2 列半貧砜胺液泵透平聯(lián)機啟動超過振動聯(lián)鎖值,觸發(fā)在線振動位移探頭聯(lián)鎖,決定對P-070902-2B 脫開聯(lián)軸器單試透平,采集振動數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析。通過對振動監(jiān)測儀采集的振動數(shù)據(jù)進(jìn)行專業(yè)軟件分析,透平驅(qū)動端振動頻譜可見轉(zhuǎn)頻及其1 ~ 5 倍基頻成分,振動波形中轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)松動振動沖擊特征突出,如圖7 所示,綜合判斷透平驅(qū)動端存在旋轉(zhuǎn)松動。
圖7 P-070902-2B 透平單試驅(qū)動端振動速度頻譜/波形Fig.7 P-070902-2B vibration velocity spectrum / waveform of turbine single test drive end
(1)透平轉(zhuǎn)子部件存在約3 120 Hz 的固有頻率。
(2)當(dāng)透平帶負(fù)荷升速至約1 500 ~ 1 800 r/min區(qū)間時激振頻率為高溫蒸汽通過調(diào)速閥閥瓣或噴射葉片產(chǎn)生的氣流激振頻率約3 120 Hz,該轉(zhuǎn)速區(qū)間以外則不存在該頻率。
(3)當(dāng)脫開聯(lián)軸器單試透平時,在0 ~ 2 980 r/min 全轉(zhuǎn)速范圍均未出現(xiàn)該氣流激振頻率。說明該氣流激振頻率的產(chǎn)生與蒸汽流量直接相關(guān),僅在帶載1 500 ~ 1 800 r/min 工況下才能形成,而且該激振頻率范圍包含透平轉(zhuǎn)子葉輪固有頻率。
(4)該共振現(xiàn)象均表現(xiàn)在透平驅(qū)動端,而非驅(qū)動端幾乎不受影響,分析可能是非驅(qū)動端存在推力軸承,關(guān)支承剛度較大。
綜上分析,可判斷驅(qū)動端支承剛度偏低,透平驅(qū)動端軸瓦可能存在間隙超標(biāo)等問題,是P-070902-2B 透平啟機階段(1 800 r/min 左右)共振幅值被顯著放大導(dǎo)致聯(lián)鎖跳停的主因[6-9]。
拆檢P-070902-2B 透平驅(qū)動端軸承箱,檢查發(fā)現(xiàn)軸瓦下瓦巴氏合金輕微剝落,瓦背腐蝕發(fā)黑(如圖8 所示),測量檢查發(fā)現(xiàn)透平驅(qū)動端軸瓦間隙過大(0.35 mm),超出標(biāo)準(zhǔn)0.18 ~ 0.25 mm 的上限0.10 mm,對軸瓦進(jìn)行了更換。
圖8 P-070902-2B 透平驅(qū)動端軸瓦Fig.8 P-070902-2B turbine drive end bearing bush
P-070902-2B 透平驅(qū)動端軸瓦更換后,透平與泵安裝聯(lián)軸器并進(jìn)行熱對中。具備啟動條件后,透平帶負(fù)荷啟動成功。
通過專業(yè)的振動數(shù)據(jù)采集和分析設(shè)備,對3 臺透平啟機過程的振動進(jìn)行采樣分析,查明透平存在共振區(qū),在升速過程中振動增大原因,給設(shè)備檢維修提供指導(dǎo)意見。也充分說明設(shè)備振動監(jiān)測分析作為動設(shè)備預(yù)知性維護(hù)的有效工具,合理地掌握運用,就能不斷提高設(shè)備管理維護(hù)水平。