宮麗娜, 王明常, 鄧志清
(1.深能合和電力(河源)有限公司, 廣東 河源 517000; 2.深圳能源資源綜合開(kāi)發(fā)有限公司, 廣東 深圳 518031)
石灰石-石膏濕法脫硫工藝因其脫硫效率高、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn), 在我國(guó)火電廠內(nèi)被廣泛使用[1]。因石灰石漿液與煙氣直接接觸吸收煙氣中的SO2,煙氣里的重金屬、 粉塵、 氯等污染物被轉(zhuǎn)移至漿液中, 所以脫硫廢水主要呈弱酸性, 懸浮物含量較高, 主要為石膏顆粒與含Si、 Al 及Fe 的化合物等, 含鹽量在10 000 ~40 000 mg/L, 主要含Cl-、SO42-、 Ca2+、 Mg2+等無(wú)機(jī)離子[2], 重金屬及其他污染物含量較低。 脫硫廢水因其成分復(fù)雜, 所以處理難度較大, 不妥善處理會(huì)對(duì)環(huán)境造成很大危害[3]。
河源電廠地處水源地, 建廠之初就設(shè)定了廢水零排放的嚴(yán)格要求。 脫硫廢水經(jīng)過(guò)預(yù)處理、 深度處理后, 冷凝水回到循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)用,真正實(shí)現(xiàn)了廢水零排放。 脫硫廢水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行, 是廢水零排放最關(guān)鍵的一環(huán), 也是環(huán)保工作的關(guān)鍵。 本文以該電廠為例, 針對(duì)脫硫廢水處理系統(tǒng)出現(xiàn)的異常狀況, 通過(guò)試驗(yàn)研究, 提出解決措施。
河源電廠2×600 MW 超超臨界機(jī)組采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝, 脫硫塔產(chǎn)生的廢水進(jìn)入前池收集后, 由1 套脫硫廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一處理。 脫硫廢水處理系統(tǒng)采用預(yù)處理+蒸發(fā)結(jié)晶工藝。預(yù)處理系統(tǒng)采用兩級(jí)反應(yīng)+澄清處理, 一級(jí)投加石灰, 二級(jí)投加碳酸鈉軟化水質(zhì)[4]。 蒸發(fā)結(jié)晶處理采用四效立管強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶工藝, 結(jié)晶通過(guò)離心機(jī)和干燥床制得固體結(jié)晶鹽。 工藝流程如圖1 所示。 脫硫廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥和工業(yè)鹽全部進(jìn)行綜合利用, 冷凝水作為補(bǔ)充水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng), 實(shí)現(xiàn)廢水零排放。
圖1 河源電廠脫硫廢水處理流程Fig. 1 Process flow of desulfurization wastewater treatment of Heyuan power plant
正常情況下, 脫硫廢水處理系統(tǒng)運(yùn)行情況良好, 預(yù)處理階段出水水質(zhì)穩(wěn)定, 深度處理產(chǎn)出的工業(yè)鹽純度高于90%。 2018 年11 月初脫硫廢水預(yù)處理系統(tǒng)出現(xiàn)異常, 表現(xiàn)為一級(jí)澄清器頂部出現(xiàn)大量泡沫, 且不易消散, 深度處理蒸發(fā)系統(tǒng)透過(guò)視鏡發(fā)現(xiàn)工業(yè)鹽結(jié)晶細(xì)小, 呈懸浮態(tài), 不易沉降, 產(chǎn)出的工業(yè)鹽純度低于90%, 最低達(dá)到60.9%。 脫硫廢水處理系統(tǒng)水質(zhì)參數(shù)變化情況見(jiàn)表1 所示。
表1 脫硫廢水處理系統(tǒng)正常情況與異常情況參數(shù)對(duì)比Tab. 1 Comparison of parameters of desulfurization wastewater treatment system under normal and abnormal conditions
脫硫廢水水質(zhì)成分復(fù)雜, 影響因素較多, 水質(zhì)及水量主要受煤種及其燃燒方式、 石灰石品質(zhì)、 工藝水水質(zhì)、 脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行工況以及脫水設(shè)備等影響[5-6], 各因素的交互或非交互作用導(dǎo)致脫硫漿液成分波動(dòng), 也使脫硫廢水的水質(zhì)狀態(tài)持續(xù)變化。 為此, 先將可能影響廢水水質(zhì)的各項(xiàng)常規(guī)因素一一羅列, 進(jìn)行逐一排查。
吸收塔漿液的品質(zhì)與脫硫廢水的品質(zhì)有直接關(guān)系。 對(duì)吸收塔漿液近2 個(gè)月來(lái)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析, 漿液pH 值基本在5.2 ~5.7, 漿液密度為1.08 ~1.13 g/cm3, Cl-質(zhì)量濃度為10 000 ~13 000 mg/L,碳酸鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)大多低于1%, 亞硫酸鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)均低于0.2%, 酸不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本低于1.5%,硫酸鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)在90% 以上, 漿液各項(xiàng)指標(biāo)均處于合格狀態(tài), 排除其對(duì)脫硫廢水水質(zhì)的影響。
脫硫廢水是伴隨石膏漿液脫水制石膏的過(guò)程而產(chǎn)生, 廢水中的懸浮物主要為石膏顆粒、 二氧化硅、 鐵和鋁的氧化物[7], 廢水中懸浮物的含量過(guò)高, 會(huì)影響整個(gè)廢水處理效果。 石膏旋流器的磨損情況、 真空皮帶脫水機(jī)脫水不力、 真空泵真空度低等, 都會(huì)影響廢水中懸浮物的含量。 對(duì)脫硫系統(tǒng)內(nèi)與脫水有關(guān)的設(shè)備進(jìn)行檢查, 脫水系統(tǒng)設(shè)備均正常, 排除其對(duì)廢水系統(tǒng)的影響。
3.3.1 石灰石
脫硫廢水中的一部分污染物來(lái)源于石灰石, 石灰石中的黏土雜質(zhì)含惰性細(xì)微顆粒、 鋁及硅等物質(zhì), 是脫硫廢水中鎳和鋅的重要來(lái)源。 石灰石中常含有少量MgCO3, 在漿液中以溶解形式或白云石形式存在。 溶解后的Mg2+會(huì)影響結(jié)晶或增大漿液黏度而不利于過(guò)濾, 而白云石因其不溶解性而隨副產(chǎn)物離開(kāi)系統(tǒng), 因此要求石灰石中CaCO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不低于90%。 對(duì)近2 個(gè)月來(lái)石灰石的純度以及Mg CO3含量進(jìn)行了檢查, 結(jié)果表明石灰石來(lái)自于同一礦源, 且各指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn), 未發(fā)生較大的變化, 石灰石漿液顆粒度較低, 與之前的相比并無(wú)顯著變化, 說(shuō)明石灰石品質(zhì)對(duì)脫硫廢水無(wú)影響。
3.3.2 工藝水
河源電廠生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后采用梯級(jí)復(fù)用的方式進(jìn)行重復(fù)利用, 脫硫系統(tǒng)一直使用復(fù)用水作為脫硫系統(tǒng)脫硫塔的補(bǔ)水、 石灰石制漿用水。 復(fù)用水主要來(lái)自機(jī)組循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的排污水(循環(huán)冷卻水為高倍濃縮, 間斷排污)、 制水系統(tǒng)反滲透的濃縮廢水和處理達(dá)標(biāo)后的工業(yè)廢水(包括制水設(shè)備的沖洗水和反洗水、 凝結(jié)水精處理設(shè)備的沖洗水、 機(jī)組大修期間空氣預(yù)熱器及爐膛受熱表面沖洗水), 一般含有可溶性鹽, 此外有機(jī)物如檢修機(jī)油等也會(huì)通過(guò)地坑進(jìn)入脫硫塔, 因此吸收塔用水來(lái)源廣泛, 成分復(fù)雜。 曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)因復(fù)用水水質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)運(yùn)行異常的情況。 將近2 個(gè)月期間復(fù)用水水質(zhì)與之前的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比, 各指標(biāo)均正常, 未出現(xiàn)明顯差異, 說(shuō)明工藝水不是影響脫硫廢水的主要因素。
3.3.3 脫硫增效劑
在濕法脫硫吸收反應(yīng)過(guò)程中, 石灰石與SO2的反應(yīng)速度受控于石灰石的溶解速度, 由于石灰石在水中的溶解度較小, 在吸收塔中大量的石灰石是以微小顆粒狀存在的, 這些微球表面存在較大的氣膜和液膜的雙膜阻力, 影響了液體中SO2的傳質(zhì)。 脫硫增效劑是一種由復(fù)合催化劑、 高分子有機(jī)羥基酸類(lèi)物質(zhì)和活性劑組成的混合物, 可以有效促進(jìn)石灰石的溶解, 提高石灰石活性成分利用率, 強(qiáng)化氣液相傳質(zhì)效果, 從而提高脫硫效率[8]。 所以, 在脫硫漿液中添加脫硫增效劑來(lái)提高脫硫效率是燃煤電廠普遍采用的方法。 因近期入爐煤含硫量較高, 為減輕脫硫系統(tǒng)壓力、 降低脫硫系統(tǒng)能耗, 河源電廠向脫硫系統(tǒng)內(nèi)添加了脫硫增效劑。 河源電廠2018 年1 月1 日至2019 年2 月28 日期間, 脫硫廢水預(yù)處理一級(jí)澄清器出水水質(zhì)變化趨勢(shì)如圖2 所示。
圖2 一級(jí)機(jī)械攪拌澄清器出水SO42- 變化趨勢(shì)Fig. 2 Variation trend of SO42-concentration in effluent water of the first-stage mechanical stirring clarifier
由圖2 可知, SO42-質(zhì)量濃度在2018 年11 月27 日起出現(xiàn)大幅度上升, 從2 800 mg/L 左右上升到11 200 mg/L 左右, 并且有持續(xù)上升的趨勢(shì)。 分析其原因是: 脫硫增效劑具有溶解性和分散性[9],可以使CaSO4等處于非飽和狀態(tài)[10], 破壞原有廢水處理系統(tǒng)內(nèi)離子平衡, 降低結(jié)晶鹽顆粒在濃鹽漿中的沉降速度, 導(dǎo)致結(jié)晶鹽結(jié)晶困難、 不易沉降。 脫硫系統(tǒng)中引入的脫硫增效劑隨著脫硫系統(tǒng)排水進(jìn)入脫硫廢水處理系統(tǒng), 并不斷循環(huán)累積, 導(dǎo)致廢水處理系統(tǒng)內(nèi)離子平衡被破壞, 水質(zhì)出現(xiàn)異常。
脫硫廢水中含有脫硫增效劑成分, 破壞原有離子平衡, 導(dǎo)致廢水處理系統(tǒng)中SO42-濃度偏高, 阻礙結(jié)晶鹽晶粒成長(zhǎng), 擬結(jié)合系統(tǒng)現(xiàn)有工藝設(shè)備對(duì)廢水進(jìn)行處理。 現(xiàn)有工藝在廢水預(yù)處理階段向反應(yīng)池中加石灰進(jìn)行堿化處理, 脫硫廢水中的酸性物質(zhì)得到中和, 過(guò)量的石灰與金屬離子結(jié)合形成氫氧化物從廢水中沉淀出來(lái)。 然后, 加入混凝劑和絮凝劑,在一級(jí)機(jī)械攪拌澄清器內(nèi)沉降分離, 出水pH 值基本在10.4 ~11.0 范圍內(nèi)。
在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行小型試驗(yàn), 取緩沖池中廢水, 加入過(guò)量石灰, 充分?jǐn)嚢琛?沉降后, 發(fā)現(xiàn)當(dāng)上清液pH值調(diào)高至12 時(shí), 上清液中SO42-濃度有所降低。 進(jìn)一步升高pH 值需要投加更大計(jì)量的石灰石乳[11]。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室結(jié)果, 實(shí)際應(yīng)用中增加反應(yīng)池的石灰用量, 通過(guò)機(jī)械攪拌澄清器進(jìn)行處理, 使水中的脫硫增效劑協(xié)同水中懸浮物及生成的沉淀物進(jìn)行物理沉降, 并隨著沉降污泥排出系統(tǒng), 達(dá)到去除脫硫增效劑的目的, 同時(shí)檢測(cè)一級(jí)機(jī)械攪拌澄清器出水水質(zhì)的各項(xiàng)指標(biāo), 保證出水pH 值盡量穩(wěn)定在11.4 ~11.8。
經(jīng)過(guò)調(diào)整, 一級(jí)澄清器出水中SO42-濃度逐漸下降, 直至恢復(fù)正常區(qū)間, SO42-濃度下降趨勢(shì)如圖3所示。 深度處理產(chǎn)出的結(jié)晶鹽純度也恢復(fù)正常。 但受設(shè)備處理能力所限, 整個(gè)系統(tǒng)恢復(fù)期較長(zhǎng)。
圖3 調(diào)整pH 值前后一級(jí)澄清器出水SO42- 變化趨勢(shì)Fig. 3 SO42-concentrations in effluent water from first-stage mechanical stirring clarifier before and after adjusting pH values
針對(duì)使用脫硫增效劑后脫硫廢水出現(xiàn)異常的情況, 對(duì)原脫硫增效劑添加方案及節(jié)能效果進(jìn)行分析, 認(rèn)為原方案中的脫硫增效劑用量過(guò)高, 超過(guò)廢水處理系統(tǒng)承受能力, 導(dǎo)致脫硫廢水水質(zhì)發(fā)生異常, 且后續(xù)廢水處理系統(tǒng)恢復(fù)周期較長(zhǎng)。 為此, 對(duì)原方案進(jìn)行優(yōu)化, 將脫硫增效劑的用量減半, 結(jié)果表明, 在燃燒高硫煤期間仍然可以停用1 ~2 臺(tái)漿液循環(huán)泵, 達(dá)到節(jié)能的效果。 同時(shí), 密切關(guān)注投加脫硫增效劑期間脫硫廢水預(yù)處理出水水質(zhì)。
因脫硫增效劑在廢水處理系統(tǒng)內(nèi)一直循環(huán)積累, 累積速率超過(guò)預(yù)處理去除速率, 所以在使用脫硫增效劑一段時(shí)間后, 一級(jí)澄清器出水中SO42-濃度呈緩慢上升趨勢(shì)。 發(fā)現(xiàn)異常后, 暫停添加脫硫增效劑, 調(diào)高一級(jí)澄清器出水pH 值, 增加澄清器排泥頻次, 未發(fā)生SO42-濃度大幅上升的情況, 預(yù)處理水質(zhì)可控, 蒸發(fā)系統(tǒng)工業(yè)鹽結(jié)晶未受到影響。
河源電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái), 運(yùn)行狀況良好, 因在脫硫系統(tǒng)內(nèi)使用脫硫增效劑, 脫硫增效劑隨脫硫系統(tǒng)漿液進(jìn)入脫硫廢水處理系統(tǒng), 不斷循環(huán)積累, 導(dǎo)致脫硫廢水預(yù)處理出水SO42-濃度升高, 結(jié)晶鹽不易析出。 提高一級(jí)機(jī)械攪拌澄清器出水pH 值, 使得水中的脫硫增效劑協(xié)同水中懸浮物及生成的沉淀物進(jìn)行物理沉降, 并隨著沉降污泥排出系統(tǒng), 廢水水質(zhì)逐漸恢復(fù)正常。 對(duì)實(shí)行廢水零排放的電廠, 向脫硫吸收塔內(nèi)引入其他介質(zhì), 如脫硫增效劑等, 需要考慮其對(duì)脫硫廢水處理系統(tǒng)的影響, 在使用過(guò)程中關(guān)注脫硫廢水處理系統(tǒng)預(yù)處理階段出水水質(zhì)的各項(xiàng)指標(biāo), 以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況,降低對(duì)脫硫廢水處理系統(tǒng)的不良影響。