周麗霞,董瑞光,易漢平,吳 珍,2 ,李繼定
(1.鄂爾多斯市紫荊創(chuàng)新研究院,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000;2.鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,化學(xué)工程系,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)化進(jìn)程也在不斷加快。近年來(lái),以煤為原料的煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,其中規(guī)模較大的有煤制油、煤制氣以及煤焦化等[1-2]。由于煤化工行業(yè)采取的工藝不同,其產(chǎn)生的廢水種類也有一定差異[3-4]。目前,煤化工行業(yè)采用的主要處理工藝為:酚氨回收+脫油除濁+生化處理+絮凝沉淀。由于煤化工廢水中的污染物成分復(fù)雜,處理難度大,經(jīng)以上工藝處理后仍然很難達(dá)到國(guó)家排放或回用標(biāo)準(zhǔn)[5-6],因此,需要研究經(jīng)濟(jì)而有效的深度處理技術(shù),既能幫助企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,又能達(dá)到保護(hù)水資源的目的。
高效集成凈水系統(tǒng)(High Effect Integrated Technology,簡(jiǎn)稱HEIT)是從過(guò)濾材料和孔道結(jié)構(gòu)研究入手,根據(jù)不同的原水水質(zhì)和吸附脫附平衡原理、荷葉效應(yīng)和仿生學(xué)原理,結(jié)合流體力學(xué)模擬(CFD)成果,構(gòu)筑和設(shè)計(jì)了強(qiáng)大的抗污染系統(tǒng),克服了石英砂過(guò)濾板結(jié)問(wèn)題,避開了微濾、超濾、過(guò)濾采用的化學(xué)清洗。因此,此系統(tǒng)非常適用于污水預(yù)處理以及混凝沉淀后的深度處理。
高效集成水處理系統(tǒng)測(cè)試設(shè)備采用雙罐串聯(lián)的運(yùn)行方式,測(cè)試原水為二沉池出水。運(yùn)行過(guò)程中:每天8:00~17:00之間,間隔約60 min記錄一次設(shè)備產(chǎn)水量以及在線濁度儀檢測(cè)的濁度值;夜間,此系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行。
煤液化廢水經(jīng)生化及絮凝沉淀處理后,會(huì)有少量肉眼可見的懸浮固體顆粒,顏色呈黃褐色,但經(jīng)HEIT設(shè)備處理后的出水無(wú)肉眼可見的懸浮顆粒,其透明度得到提高且顏色明顯變淺。HEIT測(cè)試設(shè)備進(jìn)、出水濁度的檢測(cè)結(jié)果如圖1所示:
圖1 測(cè)試設(shè)備進(jìn)、出水濁度檢測(cè)值
從圖1可以看出,經(jīng)生化及絮凝沉淀處理后的出水(測(cè)試設(shè)備進(jìn)水原水)水質(zhì)波動(dòng)較大,濁度儀檢測(cè)值在2.51~27.18 NTU不等,分析原因可能是由于生產(chǎn)排放原水的水質(zhì)不穩(wěn)定、絮凝沉淀池排泥攪動(dòng)等因素引起的。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析得知,HEIT測(cè)試設(shè)備的平均進(jìn)水濁度為10.38 NTU;產(chǎn)水濁度最低為1.1 NTU,最高為10 NTU,在線濁度儀檢測(cè)的平均產(chǎn)水濁度為4.527 NTU;最高濁度去除率為77.0%,最低濁度去除率為33.33%,平均濁度去除率約為55.15%。
由于濁度儀檢測(cè)值均利用的是光散射或透射光強(qiáng)衰減原理,測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),水樣呈現(xiàn)的微黃色對(duì)檢測(cè)值有一定影響。為了消除色度對(duì)濁度檢測(cè)的干擾,采用活性炭對(duì)設(shè)備產(chǎn)水進(jìn)行了脫色處理。活性炭脫色是利用其吸附原理,使水中溶解性的致色物質(zhì)因被活性炭吸附而去除,對(duì)水中的致濁物質(zhì)基本不產(chǎn)生影響。脫色后水樣感官上看清澈透明,無(wú)明顯顏色。其中,對(duì)濁度值為3.1 NTU的設(shè)備產(chǎn)水,采用活性炭脫色后濁度值為1.5 NTU。
例如,煤制油公司質(zhì)檢部門檢測(cè)的原水濁度為35.8 mg/L,脫色后的濁度為3.6 mg/L。通過(guò)脫色測(cè)試可以看出,色度對(duì)濁度的檢測(cè)值存在較大干擾。脫色前檢測(cè)的濁度值比實(shí)際值增加了約2倍,而脫色前分光光度法檢測(cè)的濁度值比實(shí)際值增加了近10倍。因此,消除色度的影響后,HEIT設(shè)備產(chǎn)水濁度修正為最低0.55 NTU,最高5 NTU,平均產(chǎn)水濁度為2.264 NTU。
由于生化出水水質(zhì)波動(dòng)較大,且生產(chǎn)廢水經(jīng)微生物生化作用及聚合硫酸鐵、聚丙烯酰胺等絮凝藥劑的加入,水中可能含有粘結(jié)性較強(qiáng)的膠體,因此,HEIT測(cè)試設(shè)備采用相對(duì)低速運(yùn)行,設(shè)計(jì)運(yùn)行流速30 m/h,設(shè)計(jì)額定處理水量45 m3/h。
HEIT測(cè)試設(shè)備流量測(cè)試結(jié)果如圖2所示。從圖2可以看出,在原水水質(zhì)大幅波動(dòng)情況下,設(shè)備出水流量隨原水水質(zhì)變化在45 m3/h附近有少許波動(dòng);原水水質(zhì)基本穩(wěn)定時(shí),設(shè)備產(chǎn)水流量穩(wěn)定維持在50 m3/h。統(tǒng)計(jì)實(shí)際平均產(chǎn)水流量為48.17 m3/h,且在連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中未出現(xiàn)流量隨時(shí)間變化而逐漸降低的定向趨勢(shì),說(shuō)明設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)水流量未出現(xiàn)不可逆的衰減。
圖2 測(cè)試設(shè)備出水流量測(cè)試
本次測(cè)試HEIT測(cè)試設(shè)備采用雙罐串聯(lián)運(yùn)行,設(shè)置1 #清洗周期為2 h,2 #清洗周期為4 h。1 #平均運(yùn)行壓力損失約在0.04 Mp,2 #平均運(yùn)行壓力損失約在0.07 Mp,通過(guò)周期性運(yùn)行及自動(dòng)清洗,設(shè)備壓力損失得到恢復(fù),未出現(xiàn)不可恢復(fù)性的污堵狀況。
清水回收率的計(jì)算:測(cè)試設(shè)備設(shè)置成1 #清洗周期為2 h,2 #清洗周期為4 h,每次清洗時(shí)間約為15 min,其中氣洗為1.5 min,水洗為1.5 min,排水約為2 min,并重復(fù)三次。運(yùn)行和反洗均用同一臺(tái)水泵,則回收率=(產(chǎn)水流量/進(jìn)水流量)×100%=(產(chǎn)水時(shí)間/進(jìn)水時(shí)間)×100%=93.02%。
運(yùn)行成本的計(jì)算:HEIT系統(tǒng)運(yùn)行無(wú)需加藥,在此僅計(jì)算耗電成本。50 m3/h測(cè)試設(shè)備配置15 kW水泵一臺(tái),15 kW風(fēng)機(jī)一臺(tái),一級(jí)每日清洗10次,二級(jí)每日清洗5次,每次清洗用時(shí)為15 min,電機(jī)使用功率按75%計(jì)算。所以,水泵日運(yùn)行時(shí)間為21.125 h,風(fēng)機(jī)日運(yùn)行時(shí)間為1.125 h,日處理用電量為15×22.25×0.75=250.31 kW·h,日處理出水量為45×24=1 080 m3/d,按每度電0.6元計(jì)算,噸處理成本=250.31×0.6/1 080=0.139元。
(1)從以上測(cè)試及分析計(jì)算結(jié)果可以看出,HEIT設(shè)備對(duì)于經(jīng)過(guò)生化和絮凝沉淀后的煤制油生產(chǎn)廢水有較好的適用性,消除色度影響后HEIT設(shè)備產(chǎn)水濁度最低為0.55 NTU,最高為5 NTU,平均產(chǎn)水濁度為2.262 NTU。
(2)在額定流量條件下,設(shè)備進(jìn)、出水壓力、流量穩(wěn)定,未出現(xiàn)因污堵而導(dǎo)致的壓力顯著波動(dòng)以及流量不可逆衰減情況。
(3)本測(cè)試樣機(jī)清水回收率約93.02%,運(yùn)行噸水電耗成本約為0.139元。