王 倩, 李 磊
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)二期40 萬 t/a醋酸的煤氣化裝置采用中國五環(huán)工程有限公司國內(nèi)首創(chuàng)的五環(huán)氣化爐工藝,自2015年試車以來,黑水處理系統(tǒng)經(jīng)過多次技術(shù)改造,現(xiàn)已達到穩(wěn)定生產(chǎn),總結(jié)現(xiàn)場操作經(jīng)驗,同時摸索出了一套能夠滿足長周期穩(wěn)定運行的方法。
來自氣化工序激冷罐(V03305)和濕洗系統(tǒng)洗滌塔(C03601)的含灰高溫高壓排放水(3.8 MPa,220 ℃)去往三級閃蒸系統(tǒng),在閃蒸系統(tǒng)依次經(jīng)過中壓、低壓和真空三級灰水角閥減壓閃蒸后分別進入中壓閃蒸罐(0.8 MPa)、低壓閃蒸罐(0.15 MPa)和真空閃蒸罐(-0.05 MPa),完成氣液兩相流的分離,溶解含有害氣體H2S、NH3、HCN的飽和水蒸氣,經(jīng)過減濕器(V03707)洗滌冷卻后脫除有害氣體,減濕器對中壓閃蒸氣進行降溫減濕,減濕后的灰水經(jīng)高壓灰水泵送往濕洗塔,水蒸氣去除氧器(U03701)循環(huán)利用,向進入除氧器前的循環(huán)灰水中加入分散劑,可以有效抑制設(shè)備和管道結(jié)垢,并盡可能減少腐蝕,延長黑水處理工序的運行周期,提高裝置的可操作性和達到長周期滿負荷操作。有害氣體送至硫回收工序。經(jīng)過三級閃蒸濃縮后的黑水從真空閃蒸罐底部經(jīng)泵送(P03701)冷卻后送往澄清系統(tǒng),黑水流量約300 m3/h,溫度50 ℃~60 ℃,固含量約1.65%。
在澄清系統(tǒng)灰水進入澄清槽(S03701)的同時加入絮凝劑,加速固體顆粒的聚集和沉降,溢流出的澄清水進入灰水槽(T03701),澄清水經(jīng)低壓灰水泵送往除氧器循環(huán)利用,沉降下來的固含量約5 %的灰漿經(jīng)澄清槽底流泵輸送到灰漿貯槽(T03702),經(jīng)灰漿槽底流變頻泵送至臥螺機,臥螺機的轉(zhuǎn)鼓在高速旋轉(zhuǎn)作用下利用灰漿中固液離心力的不同進行分離,分離后的濾餅運往蒸汽磚廠,固含量約100 ×10-6的液相被收集后泵送至澄清槽[1]。
由于灰漿中所含灰的粒度較細,為了取得較好的絮凝效果,加入絮凝劑的量要求合適,如加入量偏少,則水質(zhì)無法保障,循環(huán)水會在上游除氧器填料和洗滌塔塔盤積灰和管道內(nèi)結(jié)垢;如加入量偏大,灰漿的黏性較大不易分離又增大了生產(chǎn)成本[2]。因此,篩選出合適的絮凝劑、優(yōu)化絮凝劑加入量,是降低成本的一種必然。
通過對閃蒸P03701出口灰水進行不同廠家藥劑的絮凝試驗,篩選范圍包括不同藥劑廠家,如法國愛森、日本三井和美國陶氏的不同離子類型的絮凝劑。絮凝劑分為陽離子、陰離子和非離子型的共計十幾種藥品。試驗條件及數(shù)據(jù)結(jié)果見第207頁表1~表3。
從表中數(shù)據(jù)可以看出,氣化灰水澄清效果最好的藥劑為陽離子型絮凝劑,進口知名廠家絮凝劑的沉降效果要好于國產(chǎn)品牌,但價格也相對較高。陰離子型和非離子型的絮凝劑不適于氣化灰水。
表1 試劑條件與結(jié)果
表2 試劑條件與結(jié)果
表3 試劑條件與結(jié)果
將絮凝澄清效果較好的4種藥劑(包括3個進口廠家與1個國產(chǎn)廠家)在現(xiàn)場與由宜興市榮盛達環(huán)保有限公司提供的藥劑進行絮凝對比試驗,灰水取自灰水泵P03701出口。試驗數(shù)據(jù)結(jié)果見表4。
表4 絮凝對比試驗結(jié)果
由試驗結(jié)果可知,由于氣化激冷流程工藝的變化,現(xiàn)在的氣化灰水含灰量明顯增大,加入5 ×10-6~6 ×10-6的絮凝劑無法保證出水ρ(ss)在100 mg/L以下,需要把絮凝劑的用量加大到8 ×10-6~10 ×10-6。其中,表4中的1號藥劑為榮盛達藥劑,2號~3號為進口藥劑,5號為國產(chǎn)品牌藥劑。由試驗數(shù)據(jù)可知,榮盛達提供的藥劑絮凝效果更好,同時價格比3種進口藥劑相對便宜。
通過長期的對比試驗和分析數(shù)據(jù)整理,優(yōu)化了澄清系統(tǒng)的絮凝劑和分散劑的加藥量,絮凝劑與水按照0.1%的質(zhì)量比進行配制,配制后的絮凝劑與灰水的混合濃度按照5 ×10-6的比例加入,可以控制澄清槽溢流水的濁度在130 NTU左右,既解決了水質(zhì)混濁問題也減少了藥劑的消耗。系統(tǒng)向污水廠的外排水的COD小于150 mg/L,氨氮小于20 mg/L,氯離子在250 mg/L左右,pH值在7左右。
臥螺離心機是一種臥式螺旋卸料、連續(xù)操作的沉降設(shè)備,如圖1。此類離心機工作原理:轉(zhuǎn)鼓與螺旋以一定差速同向高速旋轉(zhuǎn),物料由進料管連續(xù)引入輸料螺旋內(nèi)筒,加速后進入轉(zhuǎn)鼓,在離心力場作用下,較重的固相物沉積在轉(zhuǎn)鼓壁上形成沉渣層。輸料螺旋將沉積的固相物連續(xù)不斷地推至轉(zhuǎn)鼓錐端,經(jīng)排渣口排出機外。較輕的液相物則形成內(nèi)層液環(huán),由轉(zhuǎn)鼓大端溢流口連續(xù)溢出轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)排液口排出機外。本機能在高速運轉(zhuǎn)下,連續(xù)進料、分離、洗滌和卸料。具有結(jié)構(gòu)緊湊、連續(xù)操作、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、適應(yīng)性強、生產(chǎn)能力大、維修方便等特點。
圖1 過濾工藝流程圖
龍宇煤化工二期五環(huán)爐黑水系統(tǒng)使用4臺江蘇華大離心機制造廠生產(chǎn)的設(shè)備,3開1備,型號:LW650×2800-N,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速:2 500 r/min,主電機功率:90 kW,輔電機功率:45 kW,差轉(zhuǎn)速:10 r/min~30 r/min,轉(zhuǎn)鼓材質(zhì):離心澆鑄雙相鋼2205,螺旋材質(zhì):316 L。
通過長期的使用效果看,臥螺離心機在分離固體顆粒較小和具有黏性的灰漿時調(diào)整臥螺機的轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速在2 000 r/min,差速器的差速在20,處理量為15 m3/h~20 m3/h,灰水固含量4 %~5 %,濾餅含水率在30%~40%,濾液中SS的含量小于150 ×10-6。4臺設(shè)備已經(jīng)運行1年以上,分離效果良好。
另外,使用2臺同型號的臥螺離心機分離龍宇煤化工一期殼牌氣化爐的渣水,1開1備,分離效果同樣顯著,濾餅含水率在50%,濾液中SS的含量小于100 ×10-6。2臺設(shè)備已經(jīng)運行3年零5個月。
通過大量的試驗、數(shù)據(jù)整理,結(jié)合長期操作經(jīng)驗,向黑水系統(tǒng)加入不同比例的絮凝劑,篩選出適合工藝條件的最優(yōu)添加比例,澄清槽的溢流水滿足正常的生產(chǎn)循環(huán)要求。臥螺離心機在分離固體顆粒較小和具有黏性的黑水時具有處理量大、自動化程度高、脫水效果好、使用范圍廣等特點,開創(chuàng)了臥螺離心機在煤化工領(lǐng)域使用的先例。對其他煤化工裝置黑水處理具有示范作用,對工業(yè)和民用污水處理也有較大的借鑒意義。