楊孟林,張高偉,張煥莉,賈慶旭,王彤宇
(1.河北建筑工程學(xué)院,河北 張家口 075000;2.張家口鴻源污水處理有限公司,河北 張家口 076300)
截止2020年1月,我國(guó)共有10 113個(gè)污水處理廠擁有排污許可證,但其中有很大部分是上世紀(jì)七、八十年代建造。隨著我國(guó)人口的激增和城市發(fā)展步伐的加快,城鎮(zhèn)居民用水量及需水量與日俱增,導(dǎo)致城鎮(zhèn)污水處理廠的處理壓力隨之增加。此外,我國(guó)2003年開(kāi)始實(shí)施的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)對(duì)污水處理廠一些出水指標(biāo)提出了更高的要求[1]。本文基于對(duì)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有污水處理廠升級(jí)改造工作的案例分析,提出污水處理廠升級(jí)改造的常見(jiàn)方法,以此為我國(guó)在城市污水處理廠的升級(jí)和改造提供借鑒。
近年來(lái),隨著地區(qū)發(fā)展和人口增加,余姚小曹娥污水處理廠已經(jīng)超負(fù)荷運(yùn)行,最高日進(jìn)水量達(dá)到20.9萬(wàn) m3/d,日均進(jìn)水量大于15萬(wàn) m3/d,亟需進(jìn)行改造擴(kuò)容,以滿足地區(qū)發(fā)展需求。于是對(duì)小曹娥污水廠進(jìn)行三期升級(jí)改造,工程擴(kuò)建規(guī)模為7.5 萬(wàn) m3/d,工程建成后,廠區(qū)總設(shè)計(jì)規(guī)模可達(dá)到22.5萬(wàn) m3/d,出水執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)[2]。
1.1.1 污水廠現(xiàn)狀工藝情況及存在的問(wèn)題
小曹娥污水廠目前的工藝流程如圖1,污泥處理采用帶式濃縮脫水一體機(jī),出泥含水率為80%。
該污水廠現(xiàn)狀出水基本可達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn),但該廠已經(jīng)超負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)出水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)造成威脅。目前主要存在三方面問(wèn)題:一是現(xiàn)狀生物反應(yīng)池停留時(shí)間較短,出水標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)后,進(jìn)水水質(zhì)低于設(shè)計(jì)值,深度處理段有穩(wěn)定塘和濾站的情況下,勉強(qiáng)達(dá)標(biāo),但不利于穩(wěn)定達(dá)標(biāo);二是二沉池負(fù)荷高,現(xiàn)狀進(jìn)水水量已超過(guò)設(shè)計(jì)水量,造成現(xiàn)狀二沉池表面水力負(fù)荷較高;三是污水處理廠用地規(guī)模較小,不符合遠(yuǎn)期擴(kuò)建和提標(biāo)的條件。
1.1.2 改造工程設(shè)計(jì)
在污水處理工藝的選擇上考慮“準(zhǔn)Ⅳ類水”出水標(biāo)準(zhǔn),新建Bardenpho生物反應(yīng)池,強(qiáng)化脫氮的同時(shí)降低現(xiàn)有生物反應(yīng)池負(fù)荷,從而提高CODCr、BOD5和氨氮的去除率,擬在深度處理段設(shè)置高效沉淀池和反硝化深床濾池,保證出水TN、TP、SS和CODCr的達(dá)標(biāo)。改造后的工藝流程如圖2所示。
Bardenpho工藝與常規(guī)AAO工藝相比,有利于強(qiáng)化脫氮,符合出水水質(zhì)要求,可充分利用進(jìn)水中的碳源,節(jié)省碳源投加量。該工程對(duì)污水處理廠部分現(xiàn)狀構(gòu)造、建筑物進(jìn)行升級(jí)改造,于2018年5月建成運(yùn)行,至今各工藝單元運(yùn)行良好,污水處理規(guī)模增至22.5萬(wàn) m3/d,出水水質(zhì)可穩(wěn)定達(dá)到GB18918-2002的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
與傳統(tǒng)活性污泥技術(shù)(AS)相比,MBBR具有許多優(yōu)勢(shì),包括與AS系統(tǒng)相比,運(yùn)行的配合物更少、對(duì)占地面積和反應(yīng)器體積要求較小、生物質(zhì)濃度高、抗水力和有機(jī)負(fù)荷沖擊能力強(qiáng)。在工廠升級(jí)的極端負(fù)荷條件下,固體停留時(shí)間增加以及在極端負(fù)荷條件下具有較高的去除能力[3]。
1.2.1 升級(jí)改造分析
對(duì)污水處理廠的升級(jí)改造研究中,活性污泥工藝升級(jí)為MBBR工藝,并比較了不同的操作參數(shù)。本文在升級(jí)前和升級(jí)后進(jìn)行分析,在此期間,研究了改質(zhì)對(duì)有機(jī)負(fù)荷率(OLR)、混合液懸浮固體(MLSS)、混合液揮發(fā)性懸浮固體(MLVSS)、污泥停留時(shí)間(SRT)、污泥體積指數(shù)(SVI)、水力負(fù)荷率(HLR)等不同參數(shù)的影響,以及對(duì)化學(xué)需氧量、生化需氧量和總懸浮固體的去除效率。表1顯示了米爾莫哈納污水處理廠改造前后的不同特性。
表1 米爾莫哈納污水處理廠的不同特性
1.2.2 MBBR升級(jí)改造效果分析
在升級(jí)改造后可看出進(jìn)水流量對(duì)活性污泥工藝性能和MBBR的影響,比較了ASP和MBBR在不同操作條件下的COD去除效果。從圖3可以看出,盡管平均進(jìn)水流量增加了近一倍,同時(shí)將曝氣池減為一個(gè),但MBBR工藝的效果與ASP基本相同,且隨著進(jìn)水流量的增加,兩系統(tǒng)的出水水質(zhì)都在緩慢惡化。從圖4看出MBBR改造對(duì)曝氣池水力停留時(shí)間的影響,由于增加進(jìn)水速度,平均水力停留時(shí)間從23.05±1.4小時(shí)降至5.62±0.15小時(shí),升級(jí)后兩個(gè)曝氣池變?yōu)橐粋€(gè)。
圖5 結(jié)果表明,M B B R 升級(jí)改造后,平均O L R 提升到1.82±0.15 kg COD/m3/d。在不同的SRT條件下,對(duì)這兩個(gè)系統(tǒng)的MLSS和MLVSS進(jìn)行了定期測(cè)定,如圖6所示,懸浮態(tài)的常規(guī)ASP的MLSS為1 291±463 mg/L,而附加態(tài)的MBBR工藝MLSS平均值為7 382±272 mg/L,常規(guī)ASP的懸浮態(tài)MLSS為900±324,穩(wěn)定的MBBR工藝的MLVSS為5 168±190 mg/L(圖7)。
MBBR工藝已成功運(yùn)行于超負(fù)荷的污水處理廠。在短時(shí)間內(nèi)(HRT≈6 h),該工藝對(duì)COD<500 mg/L的生活污水處理廠進(jìn)行改造是有效的,并且污泥停留時(shí)間較長(zhǎng)(SRT≈29 d)。ASP和MBBR具有兩種相同的有機(jī)物去除效率,此時(shí)進(jìn)水流量從500 m3/d逐漸變?yōu)? 000 m3/d[4],如圖8所示。MBBR工藝在COD去除效率方面優(yōu)于ASP,且升級(jí)前TSS的去除效率高于升級(jí)后;盡管升級(jí)后出水中TSS的含量在整個(gè)運(yùn)行期間低于用水的調(diào)節(jié)值(≥100 mg/L)。
污水處理廠升級(jí)到MBBR后,ASP的平均SVI為55±16,MBBR的平均SVI為51±9(圖9),升級(jí)后的SVI要比升級(jí)前低。
國(guó)內(nèi)外污水處理廠在升級(jí)改造方面均存在明顯不足,從以上案列可看出包括常規(guī)的活性污泥和曝氣生物濾池,不能充分處理氮磷營(yíng)養(yǎng)鹽造成的污染。
數(shù)學(xué)模型和仿真正日益成為污水處理廠優(yōu)化的工具,以補(bǔ)充完善建立的污水處理廠的設(shè)計(jì)程序,通過(guò)動(dòng)態(tài)條件下的模擬運(yùn)行,精確的廢水特性,以及對(duì)特定的污水處理廠運(yùn)行的化學(xué)計(jì)量和動(dòng)力學(xué)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,以獲得較好的污水處理效果。