李 紅
(廈門百仕潔環(huán)保科技有限公司,福建 廈門 361000)
某電鍍企業(yè)的生產(chǎn)廢水,經(jīng)過本企業(yè)污水站預(yù)處理后,排入園區(qū)污水廠進(jìn)行生化處理。由于該企業(yè)電鍍工藝中,使用大量氨水及硝酸,因此廢水中氮元素含量很高,生產(chǎn)中使用多種有機(jī)添加劑和無機(jī)鹽類,造成廢水成分復(fù)雜,鹽含量超過10 000 mg/L。該企業(yè)污水站采用物化法去除廢水中的重金屬、氰化物等,可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),但廢水中氨氮、總氮超標(biāo)嚴(yán)重,對(duì)園區(qū)污水廠生化系統(tǒng)沖擊較大,因此企業(yè)無法正常排水,嚴(yán)重影響了該企業(yè)的正常生產(chǎn)。
本中試即在此背景下,針對(duì)該電鍍企業(yè)物化處理后的廢水,采用某公司研發(fā)的一種耐鹽復(fù)合菌種進(jìn)行脫氮研究,為污水站建立生化系統(tǒng)去除含氮污染物提供技術(shù)依據(jù)。
中試裝置包括進(jìn)水泵1臺(tái)、出水泵1臺(tái)、好氧池1個(gè)(有效容積10 L)、增氧泵2臺(tái)、微孔曝氣盤2個(gè),好氧池內(nèi)懸掛纖維束填料。
實(shí)驗(yàn)所用復(fù)合菌種是一種含有硝化細(xì)菌、反硝化細(xì)菌、光合細(xì)菌、酵母菌、生物酶和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的復(fù)合微生物固體粉末菌種,能耐受的鹽分可達(dá)30 000 mg/L,屬于耐鹽菌種。該菌種在水中通過多酶促氧化還原反應(yīng),降解氨氮、總氮。
取該電鍍企業(yè)污水站物化沉淀池出水為進(jìn)水,出水達(dá)到園區(qū)污水廠納管標(biāo)準(zhǔn),具體指標(biāo)見表1。
對(duì)于城市污水,COD/TN被認(rèn)為大于7以上,可以實(shí)現(xiàn)反硝化反應(yīng)[1]。由表1可以看出,該電鍍廢水C/N在3~4之間,碳源不足,反硝化反應(yīng)受到限制。
表1 進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)
該企業(yè)廢水中的氮元素除以氨氮形式存在外,多數(shù)以NO3-N的形式存在,這都是易被污微生物利用的氮源形式[2]。盡管碳源不足,但其初始的硝化速率和反硝化速率都會(huì)比含有機(jī)氮的廢水降解速率快。
采用生化工藝處理廢水時(shí),鹽濃度增加,細(xì)菌內(nèi)部溶液濃度低于外界,又因?yàn)樗畯牡蜐舛认蚋邼舛纫苿?dòng)的特性,導(dǎo)致細(xì)菌體內(nèi)水分大量流失引起其內(nèi)部生物化學(xué)反應(yīng)環(huán)境變化,破壞其生物化學(xué)反應(yīng)進(jìn)程直至中斷,致使菌體死亡;同時(shí),鹽析作用使得脫氫酶活性降低。李玲玲等[3]的研究顯示,人工配制的水樣中,NaCl質(zhì)量濃度達(dá)到10.0 g/L時(shí),硝化菌的硝化能力明顯降低,比硝化速率降低86%。秦健等[4]的研究也表明,人工配制的含鹽水樣中,鹽度上升至1.0%時(shí),氨氧化細(xì)菌的活性損失率為75.42%,亞硝酸鹽氧化細(xì)菌的活性損失率為42.9%。此廢水中鹽分達(dá)12 000 mg/L,對(duì)生化處理工藝影響很大。
微生物菌種馴化期間,采用間歇進(jìn)出水的方式,連續(xù)曝氣,每天分析進(jìn)出水指標(biāo),若出水氨氮、總氮達(dá)到納管標(biāo)準(zhǔn)的出水要求,則停止曝氣,進(jìn)行排水。上清液排出后,重新進(jìn)水,添加復(fù)合菌種,投加量為進(jìn)水量的2.5‰(質(zhì)量百分比)。
實(shí)驗(yàn)過程中溶解氧(DO)控制在4~6 mg/L,通過液體NaOH自動(dòng)加藥系統(tǒng)調(diào)節(jié)pH,pH維持在7.5~8.0,水溫為18~25 ℃。
實(shí)驗(yàn)裝置的微生物菌種馴化成功后,開始連續(xù)進(jìn)出水,復(fù)合菌種連續(xù)投加,投加量為進(jìn)水量的1.5‰。每天分析進(jìn)出水指標(biāo),考察其脫氮性能。
本實(shí)驗(yàn)裝置為一個(gè)序批式生物膜反應(yīng)器,復(fù)合菌種脫氮過程屬于同步硝化反硝化。
中試過程中總氮采用堿性過硫酸鉀紫外分光光度法、氨氮采用納氏試劑分光光度法,pH值采用雷磁PHB-3便攜式pH計(jì)檢測(cè),溶氧采用博取DOS-1707便攜式溶氧儀測(cè)定。
復(fù)合菌種的馴化共進(jìn)行了六個(gè)批次,歷時(shí)20天,每個(gè)批次的出水總氮、氨氮濃度如圖1所示。
圖1 馴化階段出水總氮及氨氮濃度
從圖1可以看出,出水總氮達(dá)到出水要求(≤45 mg/L)的馴化時(shí)間越來越短,第一批次6天達(dá)標(biāo),第四批次開始經(jīng)過2天達(dá)標(biāo)。出水氨氮起初在第2天達(dá)到出水要求,第三批次開始,第1天出水已達(dá)標(biāo)。
耐鹽復(fù)合菌種對(duì)實(shí)驗(yàn)廢水總氮去除率60%~78%,氨氮去除率48%~67%,氨氮去除率低于總氮去除率。這與通常污水處理廠生化系統(tǒng)脫氮時(shí),氨氮去除率總是高于總氮去除率的情況不一致。原因?yàn)閺U水中含有過高的鹽分,對(duì)氨氧化菌及亞硝酸鹽氧化菌的抑制作用比對(duì)亞硝酸鹽型反硝化菌和硝酸鹽型反硝化菌的抑制作用強(qiáng),這與郭姿璇等[5]的研究結(jié)果一致。他們對(duì)進(jìn)水C/N比約為10的SBR系統(tǒng),配制不同鹽度研究系統(tǒng)微生物的影響,鹽度為10 g/L時(shí),氨氧化菌活性系數(shù)為53%,亞硝酸鹽氧化菌活性系數(shù)為32%,亞硝酸鹽型反硝化活性系數(shù)為57%,硝酸鹽型反硝化活性系數(shù)為74%。本實(shí)驗(yàn)污水中氮主要為氨氮和硝酸鹽氮,二者的初始濃度相當(dāng),反硝化菌對(duì)鹽分的抵抗能力比硝化菌更強(qiáng),因此總氮去除率高于氨氮去除率。
經(jīng)過6個(gè)批次的馴化,為確定合適的水力停留時(shí)間,考察微生物系統(tǒng)在6 h、12 h、20 h、24 h和48 h時(shí)的脫氮效果。不同停留時(shí)間裝置出水總氮濃度、氨氮濃度如圖2。
圖2 不同停留時(shí)間裝置出水總氮及氨氮濃度
從圖2可以看出,3個(gè)批次的實(shí)驗(yàn)均在24 h后,出水總氮達(dá)到要求,第一批次在12 h時(shí)出水氨氮達(dá)標(biāo),第二、第三批次在6 h時(shí)達(dá)標(biāo)。48 h時(shí)的出水總氮比24 h時(shí)的總氮下降并不多,主要是由于廢水中碳源不足,反硝化程度受到限制。結(jié)合考慮工程建設(shè)水池的投資成本,停留時(shí)間選擇24 h比較合適。
經(jīng)過了26天批次馴化,開始連續(xù)進(jìn)出水,每日補(bǔ)充菌種,按照進(jìn)水量的1.5‰投加。裝置進(jìn)出水總氮/氨氮濃度及去除率如圖3所示。
圖3 連續(xù)運(yùn)行進(jìn)出水總氮/氨氮濃度及去除率
從圖3可見,連續(xù)10天進(jìn)水總氮在90~143 mg/L之間,出水總氮在30~45 mg/L,全部達(dá)到出水要求,總氮去除率在62%~70%。進(jìn)水氨氮在35~55 mg/L之間,出水氨氮在12~20 mg/L,全部達(dá)到出水要求,氨氮去除率在61%~69%。系統(tǒng)正常運(yùn)行后,菌種會(huì)不斷進(jìn)行繁殖,每日投加的菌種量也可以逐漸減少,后續(xù)還可進(jìn)行菌種投加比例逐步減小的實(shí)驗(yàn)。
(1)通過耐鹽復(fù)合菌種降解電鍍高鹽廢水氨氮的中試,確定該復(fù)合菌種完全耐受鹽分達(dá)到12 000 mg/L的廢水,脫氮效果明顯,總氮和氨氮去除率均達(dá)到60%~70%。
(2)耐鹽復(fù)合菌種批次馴化周期26天,投加量為進(jìn)水量的2.5‰,連續(xù)進(jìn)出水后,菌種投加量為進(jìn)水量的1.5‰,并且隨著微生物系統(tǒng)的自我增殖,后期根據(jù)系統(tǒng)排泥量來補(bǔ)充菌種自然代謝和隨水流失的部分即可,投加量可逐漸減少。
(3)該企業(yè)電鍍污水站新建生化系統(tǒng)時(shí),生化池水力停留時(shí)間按1天設(shè)計(jì),能夠使出水氨氮、總氮穩(wěn)定達(dá)到納管標(biāo)準(zhǔn)。