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      催化裂化增產(chǎn)丙烯助劑LOSA-100的工業(yè)應(yīng)用

      2021-11-08 10:16:50吳凡
      石油石化綠色低碳 2021年5期
      關(guān)鍵詞:辛烷值液化氣丙烯

      吳凡

      (中國石化天津分公司,天津 300271)

      丙烯是用途僅次于乙烯的基本有機(jī)化工原料,主要用于聚丙烯的生產(chǎn),同時(shí)還是丙烯腈、環(huán)氧丙烷、異丙苯等的生產(chǎn)原料。目前,丙烯生產(chǎn)主要工藝是以低碳烷烴和石腦油為原料的蒸汽裂解,其產(chǎn)量大約占丙烯產(chǎn)量的70%;另外28%來自催化裂化工藝,2%來自丙烷脫氫等工藝。低碳烷烴和石腦油蒸汽裂解工藝以生產(chǎn)乙烯為主,作為副產(chǎn)物的丙烯收率比較低。伴隨著全球原油資源日益重質(zhì)化和劣質(zhì)化,以及催化重整等工藝的不斷發(fā)展搶占石腦油資源,蒸汽裂解原料逐漸短缺,僅通過蒸汽裂解技術(shù)生產(chǎn)丙烯難以滿足丙烯需求的快速增長[1]。通過催化裂化技術(shù)裂解重質(zhì)油增產(chǎn)丙烯的方案成為增產(chǎn)丙烯的另一重要途徑。隨著國內(nèi)市場對輕烯烴的需求快速增加,丙烯價(jià)格不斷飆升,催化裝置增產(chǎn)丙烯勢在必行。中國石化天津分公司長期以來在催化裝置增產(chǎn)丙烯方面,主要針對主催化劑的應(yīng)用方向做了大量工作,經(jīng)過大量探索嘗試后發(fā)現(xiàn),在主催化劑配方上無法兼顧生產(chǎn)上提出的所有要求,這樣主催化劑就要有所側(cè)重,增產(chǎn)丙烯的任務(wù)就應(yīng)從丙烯助劑入手,來達(dá)到裝置平穩(wěn)和生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品雙贏的局面。

      1 裝置概況

      中國石化天津分公司1#催化裂化裝置原設(shè)計(jì)為Ⅳ型流化催化裂化,設(shè)計(jì)加工能力為120萬t/a,以常減壓直餾蠟油為原料。經(jīng)過多次改造后,現(xiàn)裝置加工能力為130萬t/a,加工原料為加氫蠟油。主要產(chǎn)品是汽油、輕柴油、液化氣,副產(chǎn)品為干氣、油漿和焦炭。反應(yīng)單元兩器結(jié)構(gòu)形式為同高并列式。其中再生器為前置燒焦罐式富氧再生系統(tǒng),具有燒焦速率快、燒焦強(qiáng)度高,燒焦效果好、燒焦罐與二再分布風(fēng)均勻、徑向溫差小等特點(diǎn)。反應(yīng)采用MIP外提升管出口直聯(lián)VQS高效催化劑回收系統(tǒng)、預(yù)汽提段及高效汽提器,采用MIP工藝技術(shù),焦炭和干氣產(chǎn)率降低,降低汽油烯烴,靈活可操作性強(qiáng)。

      催化劑型號為HMIP-1,2018年5月首次應(yīng)用于該裝置,主要目的是為了應(yīng)對由于提升管二反過度的氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),導(dǎo)致汽油烯烴含量及辛烷值較低的現(xiàn)狀,通過改進(jìn)催化劑分子篩結(jié)構(gòu),提高催化汽油辛烷值。HMIP-1催化劑應(yīng)用結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的分子篩制備技術(shù),主要活性組元為結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的Y分子篩,利用稀土調(diào)整分子篩活性組元的酸中心性質(zhì),使調(diào)整后的酸中心性質(zhì)與原料油的烴組成相匹配。通過該技術(shù)強(qiáng)化了原料中重油大分子的轉(zhuǎn)化,從而保證原料中大分子達(dá)到一定的裂化深度,提高反應(yīng)產(chǎn)物汽油收率。催化劑HMIP-1的輔助活性組元為MFI結(jié)構(gòu)高硅分子篩,充分發(fā)揮其在催化劑調(diào)整汽油烴類結(jié)構(gòu)中的作用,通過孔道的擇形原理,選擇性地將低辛烷值直鏈烴分子催化轉(zhuǎn)化為高辛烷值的烴分子,同時(shí)強(qiáng)化烯烴類分子的異構(gòu)化和芳構(gòu)化,從而提高催化汽油產(chǎn)品的辛烷值[2]。

      2 LOSA-100增產(chǎn)丙烯助劑性能

      2.1 助劑特點(diǎn)

      LOSA-100增產(chǎn)丙烯助劑主要活性成分為ZSM-5分子篩,既能提高催化裂化裝置輕烯烴收率,又能提高汽油辛烷值。該助劑采用非常規(guī)的催化劑載體制備技術(shù),篩分相對集中,產(chǎn)品球形度較好,磨損強(qiáng)度高,制備后與裝置主催化劑磨損指數(shù)接近,兩劑之間磨損較少,減少了主催化劑的損耗。該助劑ZSM-5分子篩經(jīng)氧化物化學(xué)改性后,其骨架鋁穩(wěn)定性提高,水熱活性穩(wěn)定性增強(qiáng);在分子篩制備過程中增加了中等及弱酸中心比例,減少了分子篩中強(qiáng)酸中心比例,提高了分子篩活性,降低了氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)的比例,減少了積碳。特點(diǎn)如下:

      1)使用該助劑能顯著增加輕烯烴產(chǎn)率。應(yīng)用結(jié)果表明,該助劑加入量占系統(tǒng)催化劑總量3%時(shí),液化氣收率能增加2百分點(diǎn)以上,丙烯產(chǎn)率能增加 1百分點(diǎn)。

      2)該丙烯助劑反應(yīng)活性高、加入量較少,對主催化劑的稀釋作用很小,不影響主催化劑性能的發(fā)揮,總液收能夠保持基本不變。

      3)能提高催化汽油的辛烷值,并且對汽油的烯烴含量影響不大。該助劑的物理和化學(xué)性質(zhì),完全與FCC催化劑相匹配。同時(shí)加強(qiáng)了對篩分的控制,提高了該劑的活性周期。

      4)該助劑應(yīng)用情況較好。在近40家催化裝置上使用效果良好。表1為LOSA-100丙烯助劑的物化性質(zhì)。

      表1 LOSA-100丙烯助劑的物化性質(zhì)

      2.2 助劑原理

      LOSA-100增產(chǎn)丙烯助劑的活性組元為ZSM-5擇形分子篩。ZSM-5分子篩具有獨(dú)特的形狀選擇性,其具有三維交叉的孔道結(jié)構(gòu),沿軸向的直筒型孔道為橢圓形,孔徑為0.51 nm×0.56 nm;Z字形橫向孔道的截面接近圓形,孔徑為0.54 nm×0.56 nm;晶體結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定。其孔口由10個(gè)圓環(huán)構(gòu)成,大小介于小孔沸石和大孔沸石之間,因此這類分子篩具有獨(dú)特的形狀選擇性,主要表現(xiàn)在:

      1)多側(cè)鏈烴和環(huán)狀烴等大分子烴類無法進(jìn)入分子篩孔道,但辛烷值很低的正構(gòu)C7~C13烴類或帶一個(gè)甲基側(cè)鏈的烷烴和烯烴可以進(jìn)入孔道并參與反應(yīng),裂化生成辛烷值較高的C3~C5烯烴,增加液化氣中丙烯含量。

      2)反應(yīng)生焦并不明顯,沒有縮合和環(huán)化反應(yīng)發(fā)生,主要原因?yàn)榉肿雍Y孔結(jié)構(gòu)中沒有籠子或空腔。

      3)汽油中部分烴類在該分子篩作用下裂解生成C3~C4小分子,汽油中芳烴濃度增加,辛烷值升高。因此ZSM-5分子篩既能提高催化裝置丙烯收率,又能提高汽油辛烷值。

      2.3 對助劑的要求

      在丙稀助劑試用后,要對裝置的平穩(wěn)運(yùn)行、設(shè)備穩(wěn)定等要有幫助,至少要保持在現(xiàn)有水平之上。為此,在與廠家進(jìn)行了兩次初步技術(shù)交流后,對丙烯助劑的質(zhì)量提出如下要求:

      1)磨損指數(shù)應(yīng)與主催化劑相當(dāng),不能出現(xiàn)助劑磨主催化劑或主催化劑磨助劑的情況。

      2)試用增產(chǎn)丙稀助劑期間,不能對汽油烯烴有任何影響。

      3)從原料性質(zhì)和丙烯收率情況來看,增產(chǎn)丙烯空間有限,基于裝置實(shí)際情況考慮,以2020年8—10月生產(chǎn)數(shù)據(jù)作為基準(zhǔn)數(shù)據(jù),在增產(chǎn)丙烯助劑占系統(tǒng)藏量不大于5%的條件下制定技術(shù)保證值如下:①液化氣收率增幅不大于1.5%(w);②汽油收率減少不大于1.5%(w);③丙烯收率增幅(相對于催化進(jìn)料)不小于0.8%(w);④對兩器流化無不良影響。

      3 工業(yè)應(yīng)用情況

      3.1 裝置加劑方案

      1#催化裂化裝置催化劑系統(tǒng)藏量為280 t,催化劑單耗為0.6 kg/t。第一階段為快速加入階段,自2020年11月18日開始添加丙烯助劑,型號為LOSA- 100。通過一段時(shí)間的跟蹤,發(fā)現(xiàn)平衡劑細(xì)粉含量保持穩(wěn)定,在這一階段共加注丙烯助劑8 t左右,最終系統(tǒng)占比為3%。第二階段為平穩(wěn)加入階段,每天LOSA-100加入量為200 kg,最終使助劑占系統(tǒng)藏量維持在5%左右。

      3.2 加助劑之前調(diào)整操作以達(dá)到丙烯最優(yōu)收率

      1)增產(chǎn)丙烯期間控制適宜的催化劑活性

      催化劑活性越高,原料轉(zhuǎn)化率越高,氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)增加,所得產(chǎn)品中烯烴含量減少,烷烴含量會增加。通過監(jiān)控裝置操作參數(shù)、產(chǎn)品分布、液化氣中異丁烷和異丁烯比值,估算氫轉(zhuǎn)移指數(shù),了解原料反應(yīng)情況,及時(shí)化驗(yàn)分析平衡劑的活性,靈活掌握新鮮劑的加注量,控制適宜的催化劑活性,減少氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),從而減少烯烴損失。加劑期間HMIP-1催化劑活性控制在62~63。

      2)控制較為適宜的反應(yīng)溫度

      提高反應(yīng)溫度會導(dǎo)致汽油組分和輕循環(huán)油過度裂化,液化氣產(chǎn)率和烯烴含量得到提高??刂七m宜的反應(yīng)溫度有利于提高反應(yīng)深度,提高原料轉(zhuǎn)化率,使產(chǎn)品分布更為合理,輕液收率增加。氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)是放熱反應(yīng),提高反應(yīng)溫度相對抑制了氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),使液化氣中烯烴含量增加。由于催化原料性質(zhì)變化大,反應(yīng)溫度的過度升高使反應(yīng)生焦量大幅增加,再生器燒焦熱量過剩,超過再生器取熱能力,最終導(dǎo)致再生器嚴(yán)重超溫,損害再生器內(nèi)旋分器等設(shè)備。同時(shí)二再密相催化劑過高的溫度也會使產(chǎn)品分布變差,熱裂化增加。通過對原料性質(zhì)的分析,對操作條件的逐漸摸索,最終決定將反應(yīng)溫度由510℃提至目前的525℃,保證反應(yīng)溫度既能保證一定的收率,同時(shí)防止原料過裂化。

      3)控制合適的劑油比

      劑油比為催化劑循環(huán)量與總進(jìn)料量之比。提高劑油比,提高了噸油原料所接觸到的催化劑量,使原料油分子和催化劑接觸更加充分,提高了催化劑有效活性中心,使反應(yīng)的轉(zhuǎn)化深度增加[3]。劑油比不能無限度的提高,增大劑油比能夠提高液化氣收率,但過高的劑油比會導(dǎo)致液化氣中丙烯含量降低。加劑期間劑油比一直控制在6左右。

      3.3 氣體分餾裝置協(xié)同調(diào)整增產(chǎn)丙烯措施

      1)精心調(diào)節(jié)平穩(wěn)操作優(yōu)化參數(shù)

      在四塔工藝過程中,合理控制脫乙烷塔、脫丙烷塔及丙烯精餾塔的運(yùn)行參數(shù),使其在最優(yōu)的工況下運(yùn)行,才能達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)品收率,滿足丙烯生產(chǎn)的技術(shù)要求。

      在丙烯生產(chǎn)過程中,為降低丙烯損失,脫丙烷塔底C3含量控制在不大于3%,塔頂C4含量控制在不大于2%,盡可能低地控制脫丙烷塔底C3含量,盡可能低地控制脫丙烷塔頂C4含量,減少C3、C4組分循環(huán)。

      2)控制丙烯精餾塔底丙烷以及塔頂丙烯純度

      丙烯精餾塔分離精度的高低,一方面決定著丙烯產(chǎn)品的純度高低,另一方面也決定著丙烯收率的高低。正常生產(chǎn)中,應(yīng)避免丙烯塔精餾底溫度過低等因素造成丙烷純度低,使丙烯精餾塔底排出的丙烷中丙烯組分含量增加。

      通過質(zhì)量指標(biāo)的調(diào)整增加丙烯產(chǎn)量。如下游或銷售允許,氣分裝置可適當(dāng)放寬純度控制指標(biāo)。目前1#氣分裝置丙烯純度控制≮99.2%,如調(diào)整至≮98.5%,丙烯產(chǎn)量相應(yīng)增加0.2%(w)左右;如調(diào)整至≮97.5%,丙烯產(chǎn)量相應(yīng)增加0.45%(w)左右。

      4 應(yīng)用效果分析

      4.1 加劑期間裝置運(yùn)行情況

      1#催化裝置于2020年8—10月均較高負(fù)荷運(yùn)行,加工量3 900 t/d。前期根據(jù)增產(chǎn)丙烯和液化氣需求,提高加工負(fù)荷,同時(shí)采取提高一反出口溫度以維持較高的丙烯產(chǎn)量。具體調(diào)整包括:將反應(yīng)溫度由510℃提高至525℃,提高了裂化苛刻度;優(yōu)化原料性質(zhì),逐步提高3#加氫裝置直柴回?zé)捔坎⒕S持回?zé)捔吭?0 t/h以上,反應(yīng)苛刻度提高有利于增產(chǎn)液化氣組分;補(bǔ)充平衡劑,降低催化劑活性。綜合考慮丙烯助劑加入和操作情況,選取11月1—18日作為空白時(shí)期,12月1—15日作為總結(jié)時(shí)期,助劑藏量平均為3%左右。原料性質(zhì)及組成見表2。

      表2 原料性質(zhì)及組成

      在丙烯助劑使用過程中,加工量呈現(xiàn)先增加后降低的情況,相比空白時(shí)間,總結(jié)時(shí)期的加工量大幅降低。提升管底部和中部密度略有下降,兩器壓差變化不大,外取熱發(fā)熱量下降。丙烯助劑加入期間,原料性質(zhì)基本相當(dāng),原料密度、重金屬含量基本相當(dāng),殘?zhí)柯缘汀F胶鈩┗钚?、重金屬含量和篩分基本相當(dāng),見表3,說明助劑對主劑物化和反應(yīng)性能無影響。

      表3 平衡劑性質(zhì)

      4.2 產(chǎn)物分布情況

      相比空白時(shí)期:

      1)干氣收率略有增加,液化氣收率增加1.25百分點(diǎn),汽油收率減少0.92百分點(diǎn)。主要原因是由于該丙烯助劑作用,汽油中部分烴類在該分子篩作用下裂解生成C3、C4小分子;部分汽油轉(zhuǎn)化為干氣和液化氣,導(dǎo)致產(chǎn)品中干氣產(chǎn)量增加,液化氣產(chǎn)量增加,汽油產(chǎn)量減少。

      2)柴油收率增加0.19百分點(diǎn),油漿收率增加1.14百分點(diǎn)。主要原因?yàn)閼?yīng)用丙烯助劑后氣體收率增加,分餾塔氣相負(fù)荷增加,分餾塔底部和中部負(fù)荷增大,回流增加,導(dǎo)致油漿和柴油收率略有 增加。

      3)燒焦基本相當(dāng)。主要原因?yàn)樵谠摫┲鷦┓肿雍Y孔結(jié)構(gòu)中沒有籠子或空腔,反應(yīng)生焦并不明顯,沒有縮合和環(huán)化反應(yīng)發(fā)生,對反應(yīng)生焦影響 很小。

      4)液化氣收率和汽油收率之和基本相當(dāng),丙烯對新鮮進(jìn)料收率提高約1百分點(diǎn),轉(zhuǎn)化率基本相當(dāng),見表4。液化氣中丙烷濃度基本相當(dāng),丙烯濃度增加,正丁烷、丁烯濃度均下降,詳見表5。主要原因?yàn)樵谠撝鷦┳饔孟露鄠?cè)鏈烴和環(huán)狀烴等大分子烴類無法進(jìn)入分子篩孔道,但辛烷值很低的正構(gòu)C7~C13烴類或帶一個(gè)甲基側(cè)鏈的烷烴和烯烴可以進(jìn)入孔道并參與反應(yīng),裂化生成辛烷值較高的C3~C5烯烴,增加液化氣中丙烯含量,汽油中部分烴類在分子篩作用下裂解生成C3、C4小分子,丙烯含量升高,由于大分子無法進(jìn)入LOSA-100分子篩通道,生成的液化氣基本為汽油轉(zhuǎn)變而來,所以液化氣收率和汽油收率之和基本相當(dāng)。

      表4 產(chǎn)物分布

      表5 液化氣組成 %(φ)

      5)汽油中烯烴含量降低,芳烴含量增加,蒸汽壓略有下降,辛烷值略有上升,密度和餾程基本相當(dāng)。主要原因?yàn)槠椭胁糠譄N類在該分子篩作用下裂解生成C3、C4小分子,汽油中芳烴濃度增加,辛烷值升高。

      為全面考察丙烯助劑的使用情況,對丙烯助劑使用期間生產(chǎn)操作、產(chǎn)物分布及液化氣性質(zhì)、汽油性質(zhì)、柴油性質(zhì)和油漿性質(zhì)進(jìn)行跟蹤分析。

      4.3 LOSA-100使用效果

      從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,丙烯助劑使用過程中,反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、原料預(yù)熱溫度、穩(wěn)定塔底溫度基本穩(wěn)定,但是相比空白時(shí)期,總結(jié)時(shí)期的穩(wěn)定塔底溫度略高?;旌显厦芏然鞠喈?dāng),殘?zhí)柯杂邢陆?,平衡劑的活性、重金屬含量、比表面積、篩分基本相當(dāng),說明助劑對主劑無不良影響。

      隨著助劑在系統(tǒng)內(nèi)藏量的增加,液化氣中丙烯濃度增加,丁烯濃度略有下降,汽油中芳烴濃度略有增加,烯烴略有下降,穩(wěn)定塔操作變化導(dǎo)致汽油蒸汽壓略有下降,辛烷值基本相當(dāng)。油漿密度及固含量基本相當(dāng),說明助劑的物性良好,不會引起油漿固含量升高。

      5 結(jié)論

      在丙烯助劑LOSA-100試用過程中,加工負(fù)荷、原料性質(zhì)和反應(yīng)操作條件調(diào)整較大。總的來說,隨著丙烯助劑加注,液化氣中丙烯濃度呈現(xiàn)增加趨勢,相比未試用助劑前,液化氣收率增加1.25百分點(diǎn),丙烯產(chǎn)率(對新鮮進(jìn)料)增加約1百分點(diǎn),達(dá)到LOSA-100丙烯助劑技術(shù)協(xié)議規(guī)定相關(guān)技術(shù)指標(biāo),新增經(jīng)濟(jì)效益約近千萬元。助劑物性好,流化性能優(yōu)異,對主催化劑裂化和煙機(jī)無不良影響。

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