李 星
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)共有6臺高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐(一期3臺130t/h、二期3臺220t/h)。其中,5臺鍋爐是采用高溫分離、高倍率循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的循環(huán)流化床燃煤鍋爐,1臺鍋爐是采用中溫分離、低倍率循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的循環(huán)流化床燃煤鍋爐,且6臺鍋爐設(shè)計煤種全部為本地?zé)o煙煤(公司用煤設(shè)計指標(biāo)見表1)。但本地煤炭量供應(yīng)不足,企業(yè)不得不采用外地煤,目前用煤主要有永城城郊煤和順河煤、焦煤的趙固煤、晉煤的寺河礦煤,為了節(jié)約成本,也曾摻燒約10%的高硫陽泉煤。在燃煤緊張的情況下,會短期使用新橋煤或者彬縣煤代替。
表1 設(shè)計燃煤煤質(zhì)指標(biāo)
由于本地?zé)o煙煤供應(yīng)量不足,外地?zé)o煙煤采購價格過高,龍宇煤化工為保證鍋爐安全穩(wěn)定運行,降低鍋爐運行成本,煤炭摻燒實施勢在必得。目前,國內(nèi)大部分的循環(huán)流化床鍋爐降低煤炭消耗在運行過程中采取的一種措施是添加矸石,另一種措施是進行不同等級的煤炭摻燒。國內(nèi)于20世紀(jì)70年代初已經(jīng)開始混煤嘗試,并取得了良好的經(jīng)濟效益。
由于燃煤價格約650元/t,低位發(fā)熱量約23.027MJ/kg,折算后約0.028元/MJ;矸石價格約160元/t,如果按照0.024元/MJ折算(見表2),在不考慮其他影響因素的情況下,矸石的低位發(fā)熱量在5.65MJ/kg以上,確實具有節(jié)約成本的作用。
表2 燃料煤發(fā)熱量及價格
也正是基于此,龍宇煤化工近年來不斷嘗試矸石摻燒。
為降低燃煤成本,自2018年以來,龍宇煤化工開始嘗試燃煤摻燒矸石,且矸石摻燒量長期保持在20%以上,同時燃煤顆粒度保持在0~40mm。雖然成本有所降低,但是矸石摻燒也帶來了較多問題。
矸石添加后,灰渣含碳量大幅升高,增加約50%(見表3)。由于煤矸石自身密度大、發(fā)熱量低(長期在6.28~7.54MJ/kg)、灰分高的特性,大量添加后鍋爐床料厚度增長較快、爐渣排放量加快,導(dǎo)致燃料未來得及燃燒即被排出,同時為保證鍋爐正常流化,勢必提高一次風(fēng)量;灰分的大量增加又導(dǎo)致床溫下降、爐膛內(nèi)燃料不能充分燃燒。最終導(dǎo)致鍋爐灰渣含碳量大幅升高、單耗高,鍋爐運行的經(jīng)濟性較差。
表3 添加煤矸石前后含碳量對比
由于煤矸石的高硬度特性,摻燒后風(fēng)帽、受熱面及耐火材料層的磨損嚴重。
(1)風(fēng)帽的磨損。風(fēng)帽磨損主要集中在風(fēng)帽周邊區(qū)域及風(fēng)帽孔擴孔兩個位置(見圖1)。
圖1 風(fēng)帽周邊區(qū)域及風(fēng)帽孔擴孔磨損
(2)受熱面及耐火材料磨損。鍋爐受熱面磨損嚴重,特別是一期鍋爐密相區(qū)和稀相區(qū)交匯的導(dǎo)流板區(qū)域沖刷磨損嚴重,100mm長的導(dǎo)流板運行110d左右,磨損至15mm左右(見圖2),管壁也存在不同程度的磨損。鍋爐受熱面磨損見圖3,鍋爐耐火材料磨損情況見圖4。
圖2 一期鍋爐導(dǎo)流板區(qū)域磨損情況
圖3 鍋爐受熱面磨損情況
圖4 鍋爐耐火材料磨損情況
(3)影響鍋爐長周期運行。由于煤矸石硬度大,運行期間受熱面磨損嚴重,導(dǎo)致鍋爐運行周期變短。據(jù)統(tǒng)計,9個月內(nèi),龍宇煤化工鍋爐運行周期超過100d的僅有3次,最長連續(xù)運行周期僅有116d(見表4)。
表4 矸石添加期間鍋爐運行時間表(1~9月)
矸石摻燒雖然有一定的經(jīng)濟性,但帶來的后果較為嚴重。龍宇煤化工不得不對煤炭摻燒方式進行優(yōu)化,并立足園區(qū)實際生產(chǎn)情況進行了鍋爐經(jīng)濟運行的研究攻關(guān)。
為降低煤炭消耗成本,龍宇煤化工開始嘗試摻燒煙煤。煙煤相較于無煙煤,其發(fā)熱量有明顯下降,煤中含碳量少,揮發(fā)分多,燃點低。因此,無煙煤中摻燒煙煤會使得床溫升高,可能導(dǎo)致鍋爐超溫結(jié)焦。由于原來用的是當(dāng)?shù)氐臒o煙煤三級末煤,燃煤的顆粒度較小,而摻燒煙煤后煤中可能存在較大的顆粒矸石,導(dǎo)致鍋爐渣管堵塞,床面流化不好,鍋爐結(jié)焦。且煙煤較無煙煤灰分增大,煤中的水分增大,也可能導(dǎo)致鍋爐給煤系統(tǒng)異常,鍋爐滅火。具體實施下列優(yōu)化措施。
(1)優(yōu)化設(shè)備,對鍋爐排渣口進行改造,對冷渣機進口進行密封。升級篩破一體機,保證鍋爐給煤系統(tǒng)穩(wěn)定運行,煤炭顆粒度要控制在0~10mm。篩破一體機升級后,不僅在煙煤摻燒中起到巨大的作用,還可實現(xiàn)鍋爐小顆粒的矸石添加,經(jīng)濟效益顯著。
(2)控制鍋爐給煤量上限,不能超過正常給煤量的110%,如果需要加大給煤量,則有兩個要求:第一,一次風(fēng)機電流在135~140A之間;第二,在2臺冷渣機正常運轉(zhuǎn)的情況下,鍋爐料層不能超過13kPa。正常應(yīng)該保持在11.5~12 kPa之間。
(3)鍋爐煙氣再循環(huán)要根據(jù)鍋爐床溫和NOx指標(biāo)投入。正常情況下,當(dāng)鍋爐床溫高于950℃,且氧量超過6%(φ)時,聯(lián)系投入煙氣再循環(huán)。煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié)閥要少量多次調(diào)節(jié),鍋爐主操密切監(jiān)視床溫變化情況,并根據(jù)鍋爐煙氣氧含量變化對二次風(fēng)進行調(diào)節(jié)。如果床溫下降過快,而蒸汽母管壓力又低,則要增加鍋爐給煤量,并增大二次風(fēng)量。將床溫穩(wěn)定在890~920℃;當(dāng)鍋爐床溫低于900℃,且有繼續(xù)下降的趨勢時,要聯(lián)系脫硫裝置,逐步關(guān)小煙氣再循環(huán),將床溫穩(wěn)定在890~920℃,退出煙氣再循環(huán)時,要調(diào)整二次風(fēng)量,保證煙氣氧含量在4%~6%(φ)。
(4)鍋爐正常運行期間,風(fēng)室壓力要保持在11.5~12 kPa,不能超過12 kPa。一次風(fēng)機電流不能低于130A,防止鍋爐床面分層。返料器床上壓力控制在3~5kPa。
(5)鍋爐摻燒煙煤后,煙氣氧體積分數(shù)要控制在4%~6%之間。不能低于4%,如果太低,可能會造成渣管口缺氧結(jié)焦,影響鍋爐排渣;不能太高,否則不僅不經(jīng)濟,環(huán)保指標(biāo)也不容易控制。通過逐步提升煙煤摻燒比例,最終煙煤摻燒量達到30%,同時灰渣含碳量也在正常范圍內(nèi)(飛灰含碳量8.4%左右,渣的含碳量3.6%左右),達到預(yù)期目標(biāo)。
目前,廠區(qū)有大量尾氣進入火炬系統(tǒng)進行放空燃燒:一是工藝尾氣,如醋酸高壓 CO尾氣和乙二醇 PSA 解吸氣,約5 000Nm3/h,浪費較嚴重;二是氨汽提塔尾氣,約300Nm3/h,此尾氣進入酸火炬燃燒,因為裝置運行負荷的不斷提升,酸火炬處理負荷居高不下,其處理能力有限,隨時都可能影響環(huán)保指標(biāo)。在當(dāng)前環(huán)保政策日益收緊的情況下,對尾氣摻燒進行改造勢在必行。工藝尾氣相關(guān)參數(shù)見表5,氨氣提塔尾氣相關(guān)參數(shù)見表6。
表5 工藝尾氣相關(guān)參數(shù)
表6 氨氣提塔尾氣相關(guān)參數(shù)
將約5 300Nm3/h尾氣送入220t/h循環(huán)流化床鍋爐中進行摻燒,充分利用尾氣的熱量,為企業(yè)節(jié)約能源,不僅減少資源的浪費,還能促進節(jié)能減排目標(biāo)的實現(xiàn)。
增加兩套尾氣摻燒系統(tǒng)(氨汽提塔尾氣與工藝尾氣分開),尾氣摻燒系統(tǒng)主要包括摻燒燒嘴、工藝管線、控制系統(tǒng)及連鎖保護系統(tǒng)等。
原本設(shè)計控制摻燒系統(tǒng)穩(wěn)壓閥前尾氣壓力約為200kPa,穩(wěn)壓閥后尾氣壓力約為60kPa,調(diào)節(jié)閥后即尾氣氣槍槍前壓力約為30kPa。而在實際運行過程中發(fā)現(xiàn),由于尾氣壓力不穩(wěn)定,穩(wěn)壓閥前尾氣壓力約5~30kPa,導(dǎo)致尾氣氣槍槍前壓力過低(最低時只有1kPa),遠低于設(shè)計值,且低于爐膛煙氣壓力。
這種情況下,可能會造成爐膛內(nèi)高溫?zé)煔獾构嘀翐綗到y(tǒng),損壞該系統(tǒng)。因此,為保證摻燒系統(tǒng)的安全,嚴格要求操作過程中槍前壓力不能低于6kPa,最終系統(tǒng)平穩(wěn)運行至今。
項目實施后,0.2MPa約5 000Nm3/h的醋酸和乙二醇尾氣以及300Nm3/h氨汽提塔尾氣實現(xiàn)了完全回收。
經(jīng)過前幾年的矸石摻燒經(jīng)驗,龍宇煤化工對矸石摻燒方案進行了優(yōu)化。同時隨著該公司園區(qū)化管理日益精細,區(qū)域污水廠及二期污水站因污泥含水率較高(80%~85%),原外部污泥處置合作單位不能繼續(xù)接收處理。如何有效處理尾廢,既能達到無害化、穩(wěn)定化以及減量化的目標(biāo),又能產(chǎn)生一定經(jīng)濟效益,是企業(yè)思考的方向。
而結(jié)合燃料煤、水廠污泥、脫硫壓濾泥和矸石的特性,將其摻燒到鍋爐內(nèi)部的方法,無疑成為解決企業(yè)當(dāng)前污泥處理與環(huán)保達標(biāo)排放的重要手段。
2.3.1 矸石摻燒
鍋爐所需矸石發(fā)熱量不得低于7.54MJ/kg,僅添加5%~10%,同時,篩破一體機投入運行后,鍋爐燃煤顆粒度下降明顯(基本保證在0~15mm左右),通過優(yōu)化矸石摻燒方案,目前1#、3#鍋爐運行周期已突破180d,2#鍋爐由于設(shè)備故障停運(運行120d),5#鍋爐已運行超過130d,6#鍋爐已突破160d,這也是近兩年來多臺鍋爐同時實現(xiàn)長周期運行的項目。
2.3.2 污泥摻燒
由于污泥的含水量較高(80%~85%),直接摻入燃料煤種(煤粒度小)易結(jié)塊,造成鍋爐堵煤。
經(jīng)測算,以煤矸石的發(fā)熱量為7.54MJ/kg、脫硫污泥和水處理污泥無發(fā)熱量分析,按20∶1∶1比例均勻摻和進行破碎,破碎后混合物的發(fā)熱量確保在6.7MJ/kg以上。將鍋爐燃料煤、矸石污泥混合物按照10∶1的比例均勻摻配,確保入爐煤的發(fā)熱量在19.68MJ/kg左右。通過以上配比,入爐煤中矸石占總比例約8%、兩種污泥共占比例1%、煤占比例約91%,發(fā)熱量可達19.68MJ/kg左右。
因此,污泥可先與煤矸石摻配后再與燃煤摻燒,且添加的煤矸石(含二級末矸)發(fā)熱量不應(yīng)低于8.37MJ/kg,粒度控制在0~8mm之間,添加量不宜超過10%(如燃煤發(fā)熱量低于20.1MJ/kg,建議不再添加矸石),否則會造成設(shè)備磨損和單耗高。
若污泥直接摻配到燃煤當(dāng)中,一是要控制煤泥的含水率不高于85%,二是摻配比例不高于1%,否則燃煤易結(jié)快,有堵煤的風(fēng)險。目前采取的即為這種措施。
(1)煙煤摻燒后,每天可節(jié)約無煙煤100t,按照無煙煤600元/t計算,每年運行300d,僅此一項可節(jié)約1 800萬/a。
(2)尾氣摻燒后,經(jīng)計算可節(jié)約燃煤1.128t/h(低位熱值按19.608MJ/kg),則每年可節(jié)約9 024t煤(8 000h計),煤按 600元/t計算,此項可節(jié)約節(jié)約541萬元/a。
(3)原煤發(fā)熱量22.61MJ/kg,單價600元/t,煤矸石發(fā)熱量8.37MJ/kg,單價40元/t,摻燒矸石后,按照矸石摻燒量15%計算,折算出煤的價格為516元/t,煤能節(jié)約28元/t。鍋爐日常消耗燃料煤約1 050t/d。運行300d計算,每年可節(jié)約882萬元/a。
(4)污泥摻燒后,環(huán)保效益顯著,大大降低了污泥處理的費用。
綜上所述,鍋爐經(jīng)濟運行研究項目可為企業(yè)降低成本超過3 200萬元/a,效益顯著。
龍宇煤化工在鍋爐經(jīng)濟運行方面進行了大量的實驗操作,獲得了較大的成功,同時摻燒煙煤的成功經(jīng)驗更是在園區(qū)內(nèi)部氣化爐中進行了實施,成效顯著。