王崇哲,劉杰,程皓月
(中國電子科技集團公司第二十九研究所,成都 610036)
隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,電子設(shè)備的使用環(huán)境日益嚴峻,為保證產(chǎn)品的可靠性,需要早期對電子設(shè)備開展環(huán)境應(yīng)力篩選試驗,及時篩選剔除質(zhì)量不合格的產(chǎn)品。振動應(yīng)力作為環(huán)境篩選試驗主要應(yīng)力之一[1-2],外部的振動環(huán)境很容易導(dǎo)致元器件發(fā)生失效破壞,如電子線路的短路或斷路、接插件松動等。據(jù)統(tǒng)計,軍用彈載電子設(shè)備中,由振動環(huán)境引起的設(shè)備失效約占29%,因此產(chǎn)品早期一般進行低量級的振動篩選試驗,排除早期故障。根據(jù)電子設(shè)備結(jié)構(gòu)的固有特性,錯誤的振動夾具設(shè)計選取,將會導(dǎo)致振動試驗中某些頻段出現(xiàn)過應(yīng)力考核,從而導(dǎo)致電子設(shè)備發(fā)生故障[3-4]。
對于電子設(shè)備,小尺寸的試驗件可以采用壓板或連接孔直接和振動臺相連接;中等尺寸的電子設(shè)備,一般需要設(shè)計振動夾具,通過轉(zhuǎn)接方式固定到振動臺上[5-6];對于較大的電子設(shè)備,由于設(shè)備本身結(jié)構(gòu)和振動夾具的固有頻率接近,往往會導(dǎo)致振動應(yīng)力篩選試驗中出現(xiàn)問題[7-11]。吳瓊瑤等[12]詳細分析了設(shè)備失效機理,提出應(yīng)力篩選試驗?zāi)転樵O(shè)備的可靠性提供重要保證。魏英魁等[13]則針對振動試驗問題開展了研究,并以某具體設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選故障為例,分析總結(jié)了不同解決方法的優(yōu)缺點。魏威等[14]同樣從某設(shè)備振動故障失效著手分析,深入探討了常見的3種故障情況,分別給出合理的修改建議,使振動試驗風險得到有效降低。在振動環(huán)境試驗中,往往出現(xiàn)由于振動夾具設(shè)計不當,造成電子設(shè)備所受振動量級過大,從而發(fā)生失效。有學(xué)者認為,通過合理地布置控制點,采取關(guān)鍵部位安裝傳感器監(jiān)測等方法,可以有效地避免試驗件過考核和欠考核等現(xiàn)象發(fā)生[15-17]。在此基礎(chǔ)上,司中柱等[18]還考慮了傳感器安裝方法對振動試驗造成的影響,同時分析得出電子模塊產(chǎn)品在振動試驗過程中,最少需要布置3個控制點方能保證試驗的精度。
文中所介紹的某電子設(shè)備在z方向(垂直設(shè)備平面方向)隨機振動環(huán)境篩選試驗過程中,5套產(chǎn)品發(fā)生故障,無信號輸出,故障定位于電路印制板上焊盤損傷脫落,從而使得信號輸出異常。文中以此為研究對象,開展隨機振動有限元仿真,對故障失效機理進行定位分析,給出設(shè)備失效的原因:即振動夾具與電子設(shè)備共振,造成設(shè)備出現(xiàn)過考核,從而發(fā)生失效破壞。在此基礎(chǔ)上,使用設(shè)備真實所受振動量級為輸入,通過有限元仿真得到失效模式,并開展故障復(fù)現(xiàn)試驗,進一步驗證失效機理分析的正確性,最后改進振動試驗夾具,并提出相應(yīng)的改進措施,避免類似故障再次發(fā)生,為后續(xù)的振動環(huán)境應(yīng)力篩選試驗提供一定的借鑒參考。
對發(fā)生故障的印制板進行初步分析,螺釘固定點較多,如圖1中圓點所示。從其他型號設(shè)備(印制板面積、螺釘數(shù)量及安裝位置相似)的成功設(shè)計經(jīng)驗判斷,該結(jié)構(gòu)設(shè)計較為合理,無明顯薄弱部位。分析其試驗夾具(如圖2所示),認為存在如下幾點問題: 該試驗夾具為螺接式結(jié)構(gòu),相比較平時采用的焊接式結(jié)構(gòu),整體剛度較低;在試驗過程中,振動夾具采用壓板方式與試驗臺連接,且緊固螺桿高度較高,無法完全有效固定;振動試驗控制點布置在振動臺面上,振動夾具較高,且受試設(shè)備固定位置也較高,有可能產(chǎn)生振動放大問題。
圖1 螺釘位置 Fig.1 The position of screws
圖2 振動試驗夾具 Fig.2 The fixture for vibration test
初步分析認為螺釘布置合理,在環(huán)境篩選試驗相對較低的振動量級下,電子設(shè)備不應(yīng)出現(xiàn)失效破壞,同時發(fā)現(xiàn)振動夾具存在設(shè)計缺陷,可能導(dǎo)致電子設(shè)備在振動過程中受到過量級考核。因此接下來一方面對設(shè)備進行有限元仿真,計算設(shè)備的固有頻率及在理想功率譜密度譜線下的振動激勵響應(yīng);另一方面,測試振動夾具實際輸出的功率譜密度譜線,了解夾具的動力學(xué)特性,與有限元仿真對比分析,查找故障出現(xiàn)的原因。
綜合考慮仿真計算效率及模型準確度等因素,對電子設(shè)備進行部分簡化,僅保留腔體、印制電路板(PCB)和5個芯片,考慮有限元網(wǎng)格劃分問題,對模型圓角部分均進行適當簡化處理,簡化后的有限元模型如圖3所示。坐標系設(shè)置z方向為垂直模型平面方向。PCB通過電路板表面螺釘孔固定到腔體上,芯片內(nèi)集成電路引出焊腳,通過焊接方式與PCB連接固定,整個模型由四周螺釘完全固定,模型邊界條件設(shè)置為腔體對外安裝螺釘點采用固支約束,PCB與腔體使用MPC約束模擬螺栓連接,芯片與PCB通過Tie綁定。在模型簡化的基礎(chǔ)上,采用適應(yīng)性較好的六面體單元C3D8R對模型進行網(wǎng)格劃分,其中網(wǎng)格總量為133 169個,節(jié)點數(shù)為216 242個。各部件材料的力學(xué)性能見表1。
表1 各部件材料的力學(xué)性能 Tab.1 The material mechanical properties of each part
圖3 簡化模型 Fig.3 The diagram of simplified model
模態(tài)分析主要用于獲取結(jié)構(gòu)的模態(tài)頻率和對應(yīng)的基本變形模式,可用于評估系統(tǒng)的振動特性,其計算結(jié)果是其他動態(tài)分析的基礎(chǔ)。使用Frequency模態(tài)分析模塊,獲取模型前十階模態(tài),取最主要的前兩階 模態(tài)變形情況(如圖4所示),固有頻率分別為853 Hz和1047 Hz??梢钥吹剑O(shè)備無整體變形,主要表現(xiàn)為PCB局部變形,且變形較大部位位于螺釘布置點稀疏的區(qū)域。這是由于此處PCB受約束較弱,變形相應(yīng)較大??梢娔P驼w剛度性能較好,無明顯薄弱環(huán)節(jié)。
圖4 前兩階模態(tài)變形云圖 Fig.4 Deformation of the first and second modes: a) first mode; b) second mode
針對模型開展z向隨機振動分析,邊界條件為模型四周螺釘安裝孔固支,使用Random response模塊?;谀P颓笆A模態(tài),阻尼系數(shù)取0.02,對模型沿z方向施加隨機振動,隨機振動頻率范圍為20~ 2000 Hz,功率譜密度譜如圖5所示。
圖5 隨機振動功率譜密度譜 Fig.5 The PSD of random vibration
由圖6a仿真結(jié)果可看出,z方向隨機振動激勵下,設(shè)備最大均方根(RMISES)應(yīng)力為7.3 MPa,3Sigma應(yīng)力取均方根應(yīng)力的3倍,即為22 MPa,小于焊接強度40 MPa,滿足結(jié)構(gòu)承載需求。從圖6b也 可以看到,最大變形位于PCB螺釘布置稀疏區(qū)域,模型整體無較大變形,最大變形為0.05 mm,在結(jié)構(gòu)設(shè)計容許變形的范圍之內(nèi),滿足設(shè)計要求。綜上分析,在該振動量級下設(shè)備不會發(fā)生失效破壞。
圖6 均方根應(yīng)力及位移變形情況 Fig.6 The deformation of RMISES stress and displacement: a) the deformation of RMISES stress; b) the deformation of displacement
為了進一步驗證設(shè)備在振動過程中所處的真實力學(xué)環(huán)境,分別對夾具上設(shè)備固定孔處的響應(yīng)進行測 試,4個安裝點位置如圖7所示。測試得到P1—P4測點各階模態(tài)頻率,取前三階模態(tài)匯總于圖8??梢钥吹?,設(shè)備前兩階固有頻率分別為853 Hz和1047 Hz,與振動夾具的2、3階頻率相近(如圖8中兩條豎線所示),導(dǎo)致共振現(xiàn)象發(fā)生[19],使設(shè)備所受振動激勵被放大。由圖8中還可以看出,測點受到的能量輸入遠高于理論輸入值,表明設(shè)備在試驗過程中遭受了過考核,因此導(dǎo)致設(shè)備發(fā)生失效破壞。
圖8 P1—P4測點頻率 Fig.8 The frequency of the measuring point P1—P4
綜上所述,由試驗夾具振動響應(yīng)測試可以看到,試驗夾具2、3階固有頻率與設(shè)備的前兩階頻率重頻,共振現(xiàn)象導(dǎo)致隨機振動激勵被放大,對設(shè)備造成過考核,從而引起設(shè)備失效。
根據(jù)2.1節(jié)試驗夾具振動響應(yīng)測試,得到設(shè)備實際所受振動激勵如圖9通道3譜線所示,通道1和通道2為振動臺控制點,僅作對比參考。由通道3的譜線可明顯看到,輸出量級遠遠超過輸入容差范圍,電子設(shè)備所受振動考核完全超過理想考核量級標準。
圖9 實際測得PSD曲線 Fig.9 The actual measured curve of PSD
以通道3譜線為輸入,開展設(shè)備有限元仿真分析,仿真得到設(shè)備應(yīng)力變化情況如圖10所示。由圖10中橢圓框部分可以看到,芯片左上角區(qū)域出現(xiàn)應(yīng)力集中,應(yīng)力最大值為17.3 MPa,3Sigma應(yīng)力為 52 MPa。由于此處通過焊接方式固定,焊接強度僅為40 MPa,因此模型應(yīng)力水平超過了焊接強度承載極限,導(dǎo)致焊點處強度不夠,焊盤脫落發(fā)生失效。
圖10 模型應(yīng)力分布云圖 Fig.10 The stress distribution of model
取同一批次完好電子設(shè)備,安裝在原試驗夾具上進行z向隨機振動試驗。試驗夾具由壓板固定在試驗臺上,試驗臺輸出振動應(yīng)力傳遞至試驗夾具,設(shè)備腔體通過四周螺釘固定在夾具上,振動應(yīng)力經(jīng)腔體傳遞至PCB。由于共振導(dǎo)致振動應(yīng)力放大,實際作用于PCB的振動應(yīng)力已遠超試驗臺輸出應(yīng)力水平。記錄振動過程中響應(yīng)譜,設(shè)備中間部位和安裝點處的均方根加速度分別為26.13g和9.73g,超出試驗允差。試驗完畢后,測試發(fā)現(xiàn)設(shè)備信號異常,解焊器件檢查印制板,焊點情況如圖11所示。對比正常焊點,可以明 顯看到,失效焊點焊盤脫落,電子設(shè)備發(fā)生故障。
圖11 電子設(shè)備焊點失效情況 Fig.11 The failure point of electronic equipment
為進一步驗證是由于振動夾具與設(shè)備共振,使設(shè)備過考核發(fā)生破壞,改進設(shè)計了一套新的振動夾具如圖12所示。夾具采用焊接成形,相比較之前螺接夾具,剛度得到有效提高,其一階頻率超過受試設(shè)備的一階固有頻率3倍,確保不會發(fā)生共振[20-21]。受試設(shè)備通過螺釘固定在夾具側(cè)板上,試驗夾具與振動臺通過5個螺釘固定,連接更為可靠緊固,振動應(yīng)力能有效傳遞給受試設(shè)備。此外,受試設(shè)備上布置控制點,通過反饋控制設(shè)備所受振動量級,其振動載荷不會被過度放大。
圖12 改進后振動試驗夾具 Fig.12 The improved fixture of vibration test
取同一批次完好設(shè)備,固定在改進后夾具上開展z向隨機振動試驗,記錄振動時的響應(yīng)譜,均方根加速度為5.81g,功率譜密度在低頻擬合較好,符合試驗允差要求。設(shè)備經(jīng)隨機振動試驗測試后,未出現(xiàn)故障,檢查印制板,未發(fā)現(xiàn)焊盤、印制線損傷或裂紋現(xiàn)象,與有限元仿真結(jié)論保持一致。綜上所述,由于試驗夾具設(shè)計不合理,振動量級放大,導(dǎo)致設(shè)備焊點脫落,故障得以復(fù)現(xiàn)。在改進試驗夾具后,設(shè)備在隨機振動載荷下未發(fā)生故障,進一步證明故障是由于試驗夾具與設(shè)備共振造成的。
通過試驗對比驗證,改進后的振動試驗夾具設(shè)計合理可靠,對完成早期篩選剔除前提下的設(shè)備元器件、焊點等沒有損傷。因此后續(xù)產(chǎn)品采用改進夾具進行隨機振動環(huán)境篩選試驗,并將該要求在產(chǎn)品規(guī)范中進行明確。
后續(xù)振動試驗夾具設(shè)計過程中,須提前開展有限元仿真試驗,分析力學(xué)薄弱點,確定固有頻率范圍,保證設(shè)備環(huán)境篩選試驗振動響應(yīng)低于設(shè)計極限值。
文中以某電子設(shè)備隨機振動環(huán)境篩選試驗故障為研究對象,開展了失效機理分析,采用Abaqus有限元仿真擬合得到了設(shè)備的模態(tài)及應(yīng)力分布,驗證了設(shè)備本身設(shè)計無缺陷。通過與振動夾具的固有頻率對比分析,定位故障原因為夾具和電子設(shè)備發(fā)生共振導(dǎo)致應(yīng)力過考核,并采用有限元仿真驗證過考核條件下設(shè)備焊點達到承載極限。后續(xù)開展故障復(fù)現(xiàn)試驗,再現(xiàn)了焊點脫落的失效模式,并針對夾具設(shè)計缺陷進行了改進。改進后,順利完成了電子設(shè)備的振動應(yīng)力篩選試驗。整個研究過程條理清晰,完成了故障機理分析與整改,該研究成果對隨機振動環(huán)境篩選試驗夾具的設(shè)計具有一定的參考價值。