王煒
摘要:為提高SNCR脫硝效率,我們嘗試采用新的SNCR噴槍投退控制方式,即將第一煙道沿豎直方向取3個標(biāo)高,每層標(biāo)高橫截面分成3個區(qū)域,每個區(qū)域設(shè)置若干支溫度測點,測量該區(qū)域溫度,然后取平均值作為該區(qū)域的溫度值,SNCR噴槍跟蹤該溫度值進(jìn)行投退。同時根據(jù)區(qū)域大小不同設(shè)置噴槍數(shù)量,便于噴射的還原劑盡快覆蓋整個煙道。同時,我們還對新的控制方式和傳統(tǒng)控制方式的脫硝效果進(jìn)行了比較。
關(guān)鍵詞:SNCR脫硝? 溫度均值? 分區(qū)控制? 脫硝效果比較
1.簡介
國家從可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā),不斷嚴(yán)格限制排入大氣中的氮氧化物,“十二五”規(guī)劃要求十二五期間每年氮氧化物排放減少10%,國家標(biāo)準(zhǔn)《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18485-2014)要求垃圾發(fā)電廠煙氣中的氮氧化物排放達(dá)到250 mg/Nm(日均值)以下,一線城市更是要求垃圾發(fā)電廠煙氣中的氮氧化物排放達(dá)到80 mg/Nm(日均值)以下。要達(dá)到以上要求,垃圾發(fā)電廠必須設(shè)置脫硝裝置。
目前垃圾發(fā)電廠常用的脫硝技術(shù)有選擇性非催化還原法(SNCR)和選擇性催化還原法(SCR)兩種。
與SCR相比,常規(guī)SNCR具有:不需要催化劑,舊設(shè)備改造少、占地面積小、建設(shè)周期短,投資運行費用少等優(yōu)點,能使煙氣中NOx降低到200 mg/Nm(日均值)以下,滿足國標(biāo)和歐盟2010/75/EU標(biāo)準(zhǔn)要求。若要求更高,需要設(shè)置SCR脫硝裝置。
由于垃圾成分對催化劑影響的原因,垃圾焚燒廠SCR煙氣脫硝裝置不能像火電廠一樣將SCR設(shè)置在煙氣溫度350℃左右的煙氣區(qū)域,而需要設(shè)置在煙道尾部的低溫區(qū)(150℃左右),從150℃加熱至350℃經(jīng)濟(jì)成本代價太大,需要采用低溫催化劑。目前市場上成熟的低溫催化劑工作溫度區(qū)域位于180~230℃之間,而且低溫催化劑成本很高,垃圾焚燒廠采用SCR裝置由于需要將煙氣溫度提高以及采用成本很高的低溫催化劑,這會導(dǎo)致投資和運行成本大幅增加,因此研究高效SNCR很有必要。
2.SNCR脫硝效率影響因素
研究表明,影響SNCR脫硝效率的影響因素有很多,主要有反應(yīng)溫度、NH/NOx摩爾比、還原劑種類、煙氣中含氧量等。
研究表明,NH還原NO的反應(yīng)只能在一定溫區(qū)內(nèi)才能以一個合適的速率進(jìn)行,我們稱這個溫度范圍為SNCR的反應(yīng)“溫度窗口”。雖然很多因素會影響溫度窗口的范圍和最佳反應(yīng)溫度,但一般認(rèn)為大致在871℃~1034℃。
3.高效SNCR脫硝技術(shù)特點
目前,垃圾焚燒行業(yè)SNCR工藝是根據(jù)某一工況余熱鍋爐沿第一煙道溫度場豎直分布情況,在適合脫硝反應(yīng)的“溫度窗口”標(biāo)高處設(shè)置固定的SNCR噴槍,通過此噴槍向煙氣中噴入還原劑,來脫除煙氣中的氮氧化物。但由于機(jī)組負(fù)荷發(fā)生變化,原噴槍設(shè)置處溫度與設(shè)計值會有較大偏差,SNCR的藥劑噴入高度不再是最佳反應(yīng)溫窗。此外,由于第一煙道寬度大,且爐排爐焚燒時會出現(xiàn)偏燒現(xiàn)象,導(dǎo)致同一高度截面內(nèi)溫度不同。因此,現(xiàn)有的按照某一固定標(biāo)高投入整層噴槍的形式脫硝效率較低。
高效SNCR技術(shù)是將第一煙道沿豎直方向取3個標(biāo)高,每層標(biāo)高橫截面分成3個區(qū)域,每個區(qū)域設(shè)置若干支溫度測點,測量該區(qū)域溫度,然后取平均值作為該區(qū)域的溫度值,SNCR噴槍跟蹤該溫度值進(jìn)行投退。同時根據(jù)區(qū)域大小不同設(shè)置噴槍數(shù)量,便于噴射的還原劑盡快覆蓋整個煙道。
4.系統(tǒng)介紹
4.1 系統(tǒng)設(shè)置
本項目在某2×600t/d垃圾焚燒發(fā)電項目的2號線上進(jìn)行,在2號余熱鍋爐第一煙道25.6m、28.8m、31.85m布置三層噴槍,并在22.4m預(yù)留孔位。每層左右兩側(cè)各布置1支噴槍,前墻布置5支噴槍,左右兩側(cè)各布置2個溫度測點,前墻布置4個溫度測點。具體如下圖所示:
每層中間區(qū)域噴槍3.2a、3.2b、3.2c跟蹤溫度測量裝置2.2a、2.2b、2.2c、2.2d測得溫度的平均值,當(dāng)某層中間區(qū)域溫度均值與其他層中間區(qū)域溫度均值相比更接近最佳反應(yīng)溫度,則該層噴槍3.2a、3.2b、3.2c投入使用,其他層噴槍3.2a、3.2b、3.2c退出。
每層左側(cè)區(qū)域噴槍3.1a、3.1b跟蹤溫度測量裝置2.1a、2.1b測得溫度的平均值,當(dāng)某層左側(cè)區(qū)域溫度均值與其他層左側(cè)區(qū)域溫度均值相比更接近最佳反應(yīng)溫度,則該層噴槍3.1a和3.1b投入使用,其他層噴槍3.1a和3.1b退出。
每層右側(cè)區(qū)域噴槍3.3a、3.3b跟蹤溫度測量裝置2.3a、2.3b測得溫度的平均值,當(dāng)某層右側(cè)區(qū)域溫度均值與其他層右側(cè)區(qū)域溫度均值相比更接近最佳反應(yīng)溫度,則該層噴槍3.3a和3.3b投入使用,其他層噴槍3.3a和3.3b退出。
4.2 系統(tǒng)設(shè)備
系統(tǒng)包括氨水溶液和軟水混合分配單元、還原劑噴射系統(tǒng)、壓縮空氣分配單元、其他配件及備品備件,并將系統(tǒng)控制接入DCS,可實現(xiàn)對SNCR系統(tǒng)的遠(yuǎn)程操控及監(jiān)控。
5.試驗數(shù)據(jù)結(jié)果分析
5.1 固定2號爐噴槍試驗數(shù)據(jù)對比
為減少變量,我們第一次對比在2號爐上進(jìn)行,對比工況分別為SNCR噴槍投自動、SNCR噴槍退自動固定投噴,并選取1號線單獨運行時的數(shù)據(jù)進(jìn)行補充對比。
由于流量計顯示值波動太大,故選取氨水儲罐液位作為氨水耗量的統(tǒng)計指標(biāo),每次數(shù)據(jù)采集都在只有一條線單獨運行的時候進(jìn)行。
通過上表可知:
(1)1號線的煙氣量均值小于2號線,理論上氨水耗量與煙氣量是成線性關(guān)系的。所以我們以1號線為基準(zhǔn),對2號線的兩種試驗工況氨水耗量進(jìn)行了折算,具體結(jié)果如下:
2號爐固定噴槍氨水折算量與實際統(tǒng)計量相差不大(僅為4.6%),但噴槍投自動的氨水折算量與實際統(tǒng)計量相差較大(高達(dá)39.4%),因此2號爐噴槍投自動工況下實際統(tǒng)計的氨水耗量可靠性較差。
(2)假設(shè)同體積煙氣中的氮氧化物含量相同,忽略其他影響因素,我們以1號線為基準(zhǔn),利用煙氣量對2號線的兩種試驗工況氮氧化物排放濃度進(jìn)行了折算,具體結(jié)果如下:
在上述假設(shè)條件下,三個試驗的NOx排放濃度均相差不大,噴槍投自動的SNCR脫硝方式效率未體現(xiàn)出優(yōu)越性。此外,單純對比2號爐噴槍投自動和不投自動兩種情況下的NOx排放濃度也相差不大(分別為165.47mg/Nm和164.23mg/Nm),噴槍投自動的SNCR脫硝方式效率也未體現(xiàn)出優(yōu)越性。
5.2 1~9月歷史數(shù)據(jù)對比
由于上一組對比試驗中出現(xiàn)了氨水耗量統(tǒng)計不準(zhǔn)確的可能性,我們調(diào)取了進(jìn)行試驗的生活垃圾焚燒發(fā)電項目兩條焚燒線1~8月的歷史數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)見下表:
根據(jù)理論計算和工程實踐經(jīng)驗,我們判斷上表中2號爐4月、5月、6月氨水耗量臺賬記錄數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的,故不對以上幾個數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
通過上表可知,1~8月期間,雖然每月各條線的氨水耗量不同,但同一個月度中2號爐噸垃圾氨水耗量均略高于1號爐,其中1月份和3月份2號爐噸垃圾氨水耗量比1號爐耗量分別高25.26%和17.54%,7月份和8月份兩臺爐噸垃圾氨水耗量偏差較小,均在3%以內(nèi)。同時,在有數(shù)據(jù)可查的7月和8月中,2號爐的氮氧化物排放濃度略低于1號爐,但偏差較小,均在3%以內(nèi)。
由此可見,通過長時間對比1號爐和2號爐SNCR投自動工況下的數(shù)據(jù),2號爐的SNCR自動控制運行方式并未體現(xiàn)出優(yōu)勢。
通過以上對比,我們初步認(rèn)定在現(xiàn)有試驗條件下,根據(jù)目前采集到的數(shù)據(jù),2號爐SNCR采用新的控制方式并未體現(xiàn)出優(yōu)越性??赡艿脑蛴幸韵聨c:
(1)2號爐SNCR系統(tǒng)新的自動控制方式的核心控制參數(shù)為對應(yīng)區(qū)域的平均溫度值,自動控制系統(tǒng)采用的溫度數(shù)據(jù)可能與該區(qū)域溫度的真實值仍有一定的偏差。
(2)由于不同層高、同一層高的不同區(qū)域沒有物理隔斷,所以還原劑噴入爐膛后,可能擴(kuò)散至其他區(qū)域,導(dǎo)致部分還原劑未全部在設(shè)計反應(yīng)區(qū)域內(nèi)反應(yīng)。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)介紹的SNCR反應(yīng)原理,部分還原劑進(jìn)入其他區(qū)域,可能發(fā)生氮氧化物的生成反應(yīng)。
(3)SNCR脫硝反應(yīng)機(jī)理復(fù)雜,影響因素眾多,與反應(yīng)溫度、NH3/NOx摩爾比、還原劑種類、煙氣中含氧量等都有關(guān)系。雖然溫度是其中重要的影響因素,但在新的控制方式下,由于還原劑噴入不同層、不同區(qū)域,可能導(dǎo)致某種程度上削弱了溫度對反應(yīng)效果的影響力。
6.結(jié)論
我們認(rèn)為如果新建項目投產(chǎn)后的實際垃圾熱值與設(shè)計垃圾熱值基本一致,且項目實際運行過程中垃圾熱值穩(wěn)定,運行工況無大幅波動,那么根據(jù)余熱鍋爐第一煙道溫度分布情況,固定投噴在最佳反應(yīng)溫窗布置的SNCR噴槍,它的脫硝效率是最高的,其他任何形式的SNCR投噴方式的脫硝效果都不會超過它。
本次試驗的新型SNCR運行方式,暫未體現(xiàn)出其相較于傳統(tǒng)運行方式的優(yōu)越性,但考慮到新型SNCR運行方式中諸多控制變量的測定值與實際值一致性存在不確定性,建議修改噴槍切換溫度等設(shè)定值,進(jìn)行長期觀察試驗,以獲得更多且更準(zhǔn)確的運行數(shù)據(jù)。
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