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摘要:為了延長氣田穩(wěn)產(chǎn)期,提高氣田采收率,作業(yè)三區(qū)兩座增壓站共安裝有5臺DTY1250KW電驅(qū)式天然氣壓縮機,該機進氣壓力3.9MPa,排氣壓力5.35MPa,設(shè)計單臺壓縮機增壓能力20~148×104m3/d。但在生產(chǎn)運行過程中由于動力部分高速運轉(zhuǎn),潤滑系統(tǒng)要不斷向各系統(tǒng)加注機油進行潤滑,由于機油損耗量大,加注頻繁,費時費力,并且在加注過程中還存在一定安全隱患,因此作業(yè)區(qū)結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對天燃氣壓縮機潤滑油加注系統(tǒng)進行了優(yōu)化,并對優(yōu)化后的運行效果進行評價。
關(guān)鍵詞:天燃氣壓縮機? 機油加注系統(tǒng)? 機油泵? 優(yōu)化
1、cfc壓縮機潤滑系統(tǒng)運行現(xiàn)狀
目前兩座增壓站共安裝有5臺DTY1250KW電驅(qū)式天然氣壓縮機,該機進氣壓力3.9MPa,排氣壓力5.35MPa,程中由于動力部分高速運轉(zhuǎn),潤滑系統(tǒng)要不斷向各系統(tǒng)加注,機油消耗量約為每月450L左右,操作員工每次對高位油箱補加量為150-220L,所以每月需進行補加機油操作2-3次,而且高位油箱位置較高,其加液口距地面約為4米,操作員工無法從壓縮機側(cè)面進行補加機油操作,在實際操作中曲軸箱頂部人員加至高位油箱,傳遞桶時機油灑落地面污染環(huán)境、造成人員滑倒摔傷,這些都給現(xiàn)場操作員工帶來了一安全隱患。
2、壓縮機加油流程優(yōu)化改造
2.1改造方案
針對此問題,我區(qū)根據(jù)現(xiàn)場實際情況,為了避免員工頻繁攀爬梯子登高至曲軸箱頂部加油,增設(shè)了兩套由重慶中能濾油機制造有限公司的GLJ-30型電動泵補加機油。該加注系統(tǒng)改造后主要由便攜式推拉車、防爆接線盒、潤滑油加注管路等組成.
2、2機油加注
針對易燃易爆的場所,專門選擇的機油加注泵為隔爆型三相異步電動機,電動機的防爆性能按國家標準GB3836.1.2010《爆炸性氣體環(huán)境使用電氣設(shè)備第一部分:通用要求及第二部分:隔爆型“D”》規(guī)定要求,制成的的隔爆型加注泵,防爆標識為EXdIIbT4Gb。
2.3改造措施
2.3.1為了更方便使用加注泵增加了手推車式、快速接頭一個防爆三相四線移動電纜盤等部件。
3.效果分析
該系統(tǒng)優(yōu)化完成后,經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)試驗,此項優(yōu)化效良好。時間方面:優(yōu)化前每次加注時間需2小時左右,優(yōu)化后只需半小時就可以完成。②操作方面:優(yōu)化前加注一次機油需要人工抬卸、分裝、爬梯、傾倒,費時費力,優(yōu)化后加注時只需將加注泵和機油桶推至高位油箱下面,將泵出口與油箱井口處快速接頭連接,將鋼絲軟管插進機油桶,電源接頭與移動電纜盤相連接,啟動電源開關(guān)即可。
4.結(jié)論
通過以上優(yōu)化措施,不但節(jié)約了壓縮機不加機油時間及其作業(yè)過程中的安全風險,而且為壓縮機的平穩(wěn)運行提供了保證。此項優(yōu)化系統(tǒng)降低了現(xiàn)場操作員工日常工作量,節(jié)約了人力成本。
參考文獻:
[1]熊宏斌,加天然氣壓縮機機油補加流程優(yōu)化 化學工程與裝備期刊,2019