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      有效提升陽極質(zhì)量的生產(chǎn)實踐與研究

      2021-11-02 03:25:58周運動
      中國金屬通報 2021年11期
      關(guān)鍵詞:除鐵陽極精準(zhǔn)

      周運動

      (平果鋁業(yè)有限公司,廣西 平果 531400)

      2018年12月,中鋁集團統(tǒng)一頒布《鋁電解用預(yù)焙陽極質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,并于2019年1月1日實施。此項新的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于通行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著中鋁集團全面提升了陽極質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)。同時還提出“最好炭塊在中鋁”的生產(chǎn)目標(biāo),全力為下游電解鋁生產(chǎn)創(chuàng)造更好的基礎(chǔ)條件。

      如果按照中鋁集團新的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來統(tǒng)計分析,中國鋁業(yè)廣西分公司2018年度炭素陽極理化指標(biāo)遠(yuǎn)未達(dá)到要求。如何在控制好生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)理化指標(biāo)快速提升,并達(dá)到新企標(biāo)要求,成為陽極生產(chǎn)必須面對的重要課題。

      公司非常重視,要求嚴(yán)格按照中鋁集團新企標(biāo)要求開展工作,迅速成立提升炭塊質(zhì)量攻關(guān)小組,調(diào)集優(yōu)秀技術(shù)人員,統(tǒng)一思路,緊盯現(xiàn)場,聚焦精細(xì)管理,積極從工藝控制、管理優(yōu)化、配方調(diào)整等方面制定措施和采取行動。

      1 主要措施

      1.1 強化原料精準(zhǔn)配比,抽樣監(jiān)控產(chǎn)品,建立臺帳和分析模型

      開展全過程物料取樣分析,建立每周抽樣分析、工藝分析報告制度,建立各物料質(zhì)量臺帳和分析模型,編制石油焦、瀝青等配料指令,明確生陽極制造月度工藝控制要求,及時掌握物料質(zhì)量變化,精準(zhǔn)組織生產(chǎn)調(diào)控。

      1.2 強化過程質(zhì)量管理,確保過程受控

      加強質(zhì)量理念宣貫,落實檢查制度。加強對作業(yè)和檢修人員、外包單位清理人員的質(zhì)量宣貫,明確生產(chǎn)要求。每周由車間定期抽查電解返回殘極清理的質(zhì)量、檢查外包單位對殘極二次清理的質(zhì)量;每月由廠部不定期檢查殘極清理質(zhì)量,檢查流程灰分管控質(zhì)量等,及時溝通反饋,調(diào)整生產(chǎn)組織措施,大大降低了陽極中的灰分。

      1.3 強化工藝改進,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

      (1)推進無炭渣陽極生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用,開展抗氧化添加劑試驗、低殘極配比試驗

      開展無炭渣陽極生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān),結(jié)合多年生產(chǎn)實踐、原料采購、成本結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)特點和電解槽實際炭渣量等因素,借鑒學(xué)習(xí)先進企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),編制了無炭渣陽極標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)。

      2020年上半年,在電解2區(qū)6臺電解槽進行無炭渣陽極上槽試驗,同時設(shè)置相鄰的6臺電解槽進行對比。從跟蹤返回的殘極來看,殘極規(guī)整,表面較普通極光滑,消耗均勻,碎脫較少,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。試驗陽極理化指標(biāo)得到提升,特別是抗氧化指標(biāo)改善明顯,CO2反應(yīng)性提升4%,空氣反應(yīng)性提升13%,陽極一級品以上率達(dá)74%。

      圖1

      為了平衡生產(chǎn)成本,還進行多批次添加劑試驗,研究不同殘極配比、添加劑配比組合,強化煅燒強度、生塊體積密度等工藝技術(shù)條件。

      2020年進行了整批次、共2000塊的無炭渣陽極推廣試用,返回的殘極表觀完整均勻,表現(xiàn)了良好的抗氧化性。從2021年3月份起,繼續(xù)推廣試驗,連續(xù)生產(chǎn)了3000多塊生塊,并進行焙燒,不斷深化推廣應(yīng)用。

      (2)優(yōu)化焙燒工藝,改善焙燒效果,提高陽極綜合質(zhì)量

      總結(jié)提煉動態(tài)1P焙燒曲線技術(shù),根據(jù)生陽極瀝青配入量及瀝青質(zhì)量(結(jié)焦值)情況,調(diào)整1P曲線確保揮發(fā)分充分燃燒,提高陽極焙燒效果。

      表1 磁鐵石除鐵效果

      針對火道墻蓋板連接縫變寬導(dǎo)致漏風(fēng)增加的情況,每次移爐前,重新對火道蓋板連接縫進行密封,減少漏風(fēng),提高上層陽極質(zhì)量,降低天然氣消耗。

      與鄭州輕金屬研究院共同開展焙燒爐等效溫度測試、提高陽極空反等技術(shù)攻關(guān),為提高陽極焙燒程度、優(yōu)化瀝青配比、提高陽極空反降低空滲,提供了理論基礎(chǔ)。

      (3)加強技術(shù)應(yīng)用,清理電解返回碎塊附著的電解質(zhì)

      通過設(shè)置滾筒清理裝置,清理碎脫極表面附著的電解質(zhì)。該項目新增的滾筒清理裝置2020年8月投用后,碎脫極得到了更徹底清理,減少了電解質(zhì)、軟殘極對陽極質(zhì)量的影響。

      1.4 聚力專題技術(shù)攻關(guān),降低陽極中的Fe含量

      (1)在陽極組裝車間分別增設(shè)殘極人工清理站和碎殘極清理站,強化殘極清理工作,減少殘極帶來的Fe元素、軟殘極和灰分。

      圖2

      (2)在煅燒、成型和組裝工序增加10臺流程除鐵器,強化流程物料的除鐵效果。

      (3)針對2021年4月起陽極中的Fe含量必須降至450ppm以下的要求,召開專題分析會議,組織現(xiàn)場走線,深入查找短板,嚴(yán)格制訂對策。

      (4)對全流程物料取樣分析,研究陽極Fe含量的影響因素。通過分析,明確陽極Fe的主要來源是殘極,特別是細(xì)殘極和殘極系統(tǒng)的收塵粉。

      (5)對粗殘、細(xì)殘、細(xì)焦、粉料、收塵粉在實驗條件下的除鐵效率進行分析。

      從表中可見,細(xì)殘采用磁鐵石手工除鐵,去除率高達(dá)75%,說明進一步強化流程除鐵是非常有意義的。

      (6)與長沙礦冶研究院、除鐵器廠家合作做磁選試驗,邀請除鐵器廠家到廠進行技術(shù)交流。

      表2 長沙礦冶研究院除鐵效果

      (7)在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,選定兩級干粉磁選機先行對流程中的細(xì)殘進行除鐵優(yōu)化。2021年3月設(shè)備安裝到位并投入使用,運行后的初步分析結(jié)果表明,新型除鐵器除鐵效率提升了65.7%,細(xì)殘經(jīng)除鐵后,鐵含量可降至900ppm,為進一步降低陽極中的鐵含量打下堅實基礎(chǔ)。

      圖3

      表3 新增除鐵器除鐵效果分析

      (8)開展多批次、不同殘極配比生產(chǎn)情況對陽極質(zhì)量影響的試驗,重點測試了殘極配比與Fe含量之間的關(guān)系,以及強化流程除鐵后的最佳殘極配比。從試驗分析結(jié)果可見,最佳的殘極配比為16%,兼顧了對成本、對質(zhì)量指標(biāo)的影響,既有一定經(jīng)濟性,又可以確保焙燒后陽極中的Fe含量控制在400-450ppm之間。

      表4 新增除鐵器后的生塊分析

      1.5 實施精準(zhǔn)管理,降低陽極中的S含量

      針對用戶對陽極S含量的要求,從原料采購、強化上料管理、強化殘極清理等方面入手開展工作。

      采取的主要措施有:精準(zhǔn)建立原料指標(biāo)數(shù)據(jù)庫、原料精準(zhǔn)存放、精準(zhǔn)配料、認(rèn)真追蹤、精準(zhǔn)管理。在生產(chǎn)組織中,由車間下達(dá)配料通知,天車工上料時按要求嚴(yán)格配料。每班對配料情況進行詳細(xì)記錄,做到可追蹤,保證實施效果。生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)人員定期抽取成型生產(chǎn)前的煅后焦,送樣分析,監(jiān)測硫含量,跟蹤車間配料執(zhí)行情況和實施后煅后焦的硫含量。

      經(jīng)過不斷探索,在保證陽極成本增幅最小的情況下,2019年1月份開始,陽極中S含量月平均為2.46%,達(dá)到了低于2.5%的要求,2020年全年陽極S含量均嚴(yán)格控制在2.5%以下。

      1.6 堅持“用戶至上”宗旨,持續(xù)滿足用戶對陽極質(zhì)量的追求

      (1)針對用戶對陽極加高、上棱臺外型改變等要求,從流程設(shè)備改造,工藝技術(shù)優(yōu)化,到產(chǎn)品交付,進行充分論證,精心組織實施,不斷持續(xù)改進,最終按期按質(zhì)向用戶交付了合格產(chǎn)品,助力電解延長陽極使用周期,促進了陽極毛耗的降低。

      (2)為持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),定期到用戶廠進行走訪,及時了解陽極使用情況,并針對客戶提出的問題和期望,推出相應(yīng)改善措施。開展質(zhì)量互訪活動,在互訪中就焙燒取樣塊問題、外購塊受潮后上塊調(diào)整問題、檢修與操作人員溝通問題,生塊外觀檢查問題等進行深入交流,制定實施相應(yīng)的整改措施。

      2 成效與效益

      2019年以來,通過提升陽極質(zhì)量攻關(guān)行動,持續(xù)改進質(zhì)量,焙燒塊外觀合格率和理化指標(biāo)一級品率全部達(dá)到了中鋁集團新企標(biāo)的要求。2020年通過持續(xù)改進,兩項指標(biāo)又分別達(dá)到了99.68%和75.36%,生產(chǎn)成本也控制在適度范圍,取得良好應(yīng)用成效和可觀經(jīng)濟效益。

      3 結(jié)語

      不斷提升陽極質(zhì)量,是創(chuàng)建優(yōu)秀炭素品牌、樹立企業(yè)優(yōu)良形象的必由之路。我們還將繼續(xù)探索創(chuàng)新,在追求質(zhì)量的道路上走得更好更遠(yuǎn)。一是繼續(xù)開展流程除鐵攻關(guān),進一步除低陽極Fe含量,確保陽極Fe含量盡可能更低的前提下,全部回收利用好殘極。二是繼續(xù)開展無炭渣技術(shù)推廣應(yīng)用研究,重點研究添加劑的經(jīng)濟添加量、工藝技術(shù)條件優(yōu)化,不斷提升應(yīng)用效果。三是配合用戶進一步降低陽極毛耗,推行低鐵陽極生產(chǎn)、提高陽極抗氧化性、優(yōu)化陽極外觀規(guī)格等。

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