鄒時(shí)晨 劉鳳英
摘要:我國(guó)核電事業(yè)處于高速發(fā)展的階段,而我國(guó)的核電事業(yè)之所以能夠有如此發(fā)展,歸功于我國(guó)核電事業(yè)的結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和部件的安全。從我國(guó)各層級(jí)科學(xué)家們的努力來(lái)看,為了保障我國(guó)核電事業(yè)的穩(wěn)定前進(jìn),付出了不少的努力。眾所周知,核電系統(tǒng)的正常運(yùn)行以及安全關(guān)乎到核電工作能否正常進(jìn)行,而循環(huán)水系統(tǒng)是核電系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵組成部分,里面的換熱器更是關(guān)系到降溫問(wèn)題,一旦換熱器出現(xiàn)故障,很有可能會(huì)造成放射性廢棄物的泄漏。本文對(duì)我國(guó)核電站RCW系統(tǒng)換熱器的一根多次泄漏的換熱管進(jìn)行了失效分析,探索分析了換熱器失效的解決對(duì)策。
關(guān)鍵詞:核電裝置;換熱器;失效分析;解決對(duì)策
一.引言
中國(guó)核電事業(yè)的蓬勃發(fā)展離不開(kāi)其在確保結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和部件安全方面的巨大努力,為此,除了對(duì)即將到來(lái)的第三代反應(yīng)堆進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和改進(jìn)建設(shè)外,還著重對(duì)運(yùn)行中的反應(yīng)堆進(jìn)行在役檢查、在線監(jiān)測(cè)、定期試驗(yàn)和故障分析等,以便對(duì)運(yùn)行中的反應(yīng)堆進(jìn)行有效和高效的老化管理[1]。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)作為冷卻系統(tǒng)中的一種,利用海水作為慢化劑的最終散熱器,其重要性不及核島系統(tǒng)。然而,這個(gè)系統(tǒng)中的設(shè)備和部件的安全,當(dāng)然也包括防噴器中的其他系統(tǒng),仍然值得特別注意。它們一旦發(fā)生故障,不僅會(huì)造成大修停工造成的經(jīng)濟(jì)損失,而且還可能引發(fā)放射性廢物污染海水的潛在社會(huì)恐慌。
二.核電裝置換熱器研究現(xiàn)狀
本文對(duì)我國(guó)核電站RCW系統(tǒng)海水換熱器泄漏的大量鈦管進(jìn)行了綜合失效分析,確定了其失效的根本原因是伽伐尼腐蝕、縫隙腐蝕、氫氣泡和氫脆等電化學(xué)腐蝕與堵塞、微動(dòng)和表面損傷等機(jī)械退化的協(xié)同作用。隨后,操作人員迅速采取了所提出的反措施,從此證明是完全有效的。然而,一些單獨(dú)的管子被發(fā)現(xiàn)幾年后再次泄漏。雖然每臺(tái)換熱器的管數(shù)為4932個(gè),泄漏率的可接受限度一般為5%,不會(huì)影響換熱器的正常運(yùn)行,但為了確保該核電站的“絕對(duì)安全”概念,仍有必要進(jìn)行故障原因分析。為此,本文對(duì)該核電站RCW系統(tǒng)換熱器的一根多次泄漏的換熱管進(jìn)行了失效分析。
三.失效數(shù)值分析與對(duì)策
3.1.目視觀察
在核電站的RCW系統(tǒng)中,共有8套水平管殼式換熱器,尺寸為φ2400×15,000mm。該換熱器配有4932根尺寸為φ19×14,630×0.71mm的換熱鈦管,其中外殼側(cè)輸送淡化海水,管側(cè)輸送海水。實(shí)際上,管子在檢測(cè)到泄漏后就立即又被堵塞了,這一定是某種沉積物淤積的原因。然后,又將泄漏的管子從管板中抽出并進(jìn)行部分切割以便研究,從中可以清楚地觀察到泄漏的情況。
3.2調(diào)查方法
為了找出泄漏管道的故障原因,我們采用了一系列的角色塑造方法從現(xiàn)場(chǎng)采集樣品。對(duì)于管道本身,除了用光學(xué)顯微鏡(OM)觀察其宏觀形貌外,還用掃描電子顯微鏡(SEM)和能譜儀(EDS)分析了管道斷口的微觀形貌和微區(qū)化學(xué)成分。在塞子方面,采用光電直讀光譜儀檢測(cè)基體材料的化學(xué)成分。此外,沉積物用屬性X射線熒光光譜儀(XRF)和x射線衍射(XRD)測(cè)定其組分。
四.結(jié)果與討論
4.1.基材檢驗(yàn)
由于這些RCW熱交換器中的鈦管在我們以前的工作中已經(jīng)確認(rèn)合格,所以這次只檢查了塞子。塞子由一個(gè)螺釘和兩個(gè)螺母組成,所有螺母都已腐蝕。然后,對(duì)這三個(gè)部分的化學(xué)成分進(jìn)行了檢測(cè)。這三個(gè)部分的化學(xué)成分基本符合ISO 3506-1和 ISO 3506-2標(biāo)準(zhǔn)中 a 3級(jí)奧氏體不銹鋼的要求(分別相當(dāng)于中國(guó) GB/t 3098.6和 GB/t 3098.15標(biāo)準(zhǔn)),接近于 ASTM A193/A193M標(biāo)準(zhǔn)中的304奧氏體不銹鋼。但螺桿中鉻的含量低于要求,這可能是三種螺桿中鉻腐蝕最嚴(yán)重的原因。
4.2傳播環(huán)境分析
沉積物主要含有硅、氧化鋁和來(lái)自海水的鹽類,以及鐵氧化物,這是由于RCW系統(tǒng)中鐵基設(shè)備的腐蝕造成的。通過(guò)x射線衍射分析,可以確定,雖然沉積物中的成分非常復(fù)雜,但主要的兩個(gè)成分是天然海砂SiO2和腐蝕產(chǎn)物氧化鐵-氫氧化鐵FeO(OH),與XRF結(jié)果一致。特別值得注意的是,由于沉積物中沒(méi)有檢測(cè)到鈦,管道可能沒(méi)有發(fā)生腐蝕。
4.3顯微形態(tài)觀察
利用光學(xué)顯微鏡、掃描電子顯微鏡和能譜儀等分析手段,對(duì)泄漏管的斷裂進(jìn)行了詳細(xì)分析。如圖1所示,在斷裂處存在三種形態(tài),包括切邊、卷曲條和鹿角形,在下文中將簡(jiǎn)稱為a.b和c。此外,可以了解到,破裂的邊緣已經(jīng)變薄,管的內(nèi)壁覆蓋著棕色的銹蝕,而外壁是光亮的,沒(méi)有任何腐蝕的跡象。清楚地表明管壁厚度的變薄是從管的內(nèi)壁開(kāi)始的,變薄邊緣的寬度約為0.5mm。在薄的邊緣上存在著不同機(jī)制造成的各種退化痕跡,包括顆粒碰撞、流體侵蝕、磨料侵蝕、基材脫落等,表明這一地區(qū)的使用條件非常復(fù)雜。經(jīng)過(guò)放大,我們還可以發(fā)現(xiàn)這些痕跡甚至伴隨著微裂紋。然后,為了進(jìn)一步研究,用EDS檢測(cè)了這些降解痕跡的微區(qū)化學(xué)成分,不難推斷,這應(yīng)該是腐蝕產(chǎn)物、天然海沙、海鹽和來(lái)自沉積物的橡膠碎片的混合物。特別是,這些顆粒還作為介質(zhì)誘導(dǎo)沖擊和磨料侵蝕,最終導(dǎo)致基體材料脫落,并導(dǎo)致相似的微區(qū)化學(xué)組成。
根據(jù)前人的工作[2,3],從電化學(xué)腐蝕和機(jī)械退化兩個(gè)方面分析了造成這些RCW換熱器鈦管泄漏的原因。由于x射線熒光光譜儀和x射線衍射儀在沉積物中沒(méi)有檢測(cè)到鈦元素,也就是說(shuō),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)腐蝕的證據(jù)。因此,本文提出的防止電化學(xué)腐蝕的對(duì)策一方面是有效的,另一方面應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注機(jī)械腐蝕。經(jīng)咨詢實(shí)地工作人員后,我們了解到,這個(gè)問(wèn)題基本上是不可避免和補(bǔ)救的,因?yàn)槟壳皼](méi)有可行和有效的方法找出嵌入機(jī)械損壞直至穿孔地在用管。讓我們回顧一下上面提到的破裂的不同形態(tài)。顯然,它們是由于管道內(nèi)壁局部表面幾何變化引起的湍流,而不是由于直線流動(dòng)的純粹侵蝕,例如拉絲頭存在預(yù)先存在的損傷。當(dāng)湍流形成時(shí),這些位置將發(fā)生渦蝕,其程度是純侵蝕的數(shù)倍,通常會(huì)產(chǎn)生各種各樣的侵蝕痕跡。目前認(rèn)為,某些鈦管拉拔頭內(nèi)壁的機(jī)械損傷實(shí)際上是引起湍流的最初原因,從而導(dǎo)致多種機(jī)械破壞機(jī)制,形成多種形貌。
五.結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,不難看出核電裝置換熱器的失效的原因非常多,但是基本可以概括為電化學(xué)腐蝕和機(jī)械退化兩個(gè)方面,要解決這些問(wèn)題,應(yīng)從設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境,日常維護(hù)和檢修等方面著手,避免此類問(wèn)題的發(fā)生。相關(guān)運(yùn)行人員也應(yīng)密切觀察核電裝置換熱器的運(yùn)行情況,及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行排查,才能確保核電工作的安全進(jìn)行。
參考文獻(xiàn)
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