高陽順,曾 科
鄭州大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院,河南 鄭州 450001
環(huán)氧樹脂(Epoxy Resins)是熱固樹脂的主要品種之一,通常是指大分子主鏈上含有醚鍵和仲醇基,同時兩端含有環(huán)氧基團的一類聚合物的總稱,其具有良好的力學(xué)性能、黏結(jié)性能和電性能,被廣泛應(yīng)用于涂料、機械、電子、建筑、航空航天等領(lǐng)域[1-3]。2016年,全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)能約462萬t,中國產(chǎn)能約占44%[4]。據(jù)統(tǒng)計中國2019年環(huán)氧樹脂產(chǎn)量達到212.43萬t,占全球產(chǎn)量約45%[5]。根據(jù)生產(chǎn)工藝不同,環(huán)氧廢水的產(chǎn)生量及其中各污染物的濃度也有差異,如基礎(chǔ)型環(huán)氧樹脂液態(tài)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水量約為3.65~4.15m3/t;溶劑萃取法固態(tài)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水量約為10m3/t;水洗法固態(tài)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水量約為20~22m3/t。根據(jù)水洗水套用遍數(shù)的不同,液態(tài)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水COD一般為2000~3500mg/L,固態(tài)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水COD一般為8000~10000mg/L;環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水Cl-的濃度一般在5000mg/L以上,pH值大于9[6]。
環(huán)氧樹脂廢水具有鹽分高、有機污染物濃度高、可生化性差、堿性強、溫度高等特點[7],其處理難度較大,處理成本較高,環(huán)氧廢水處理技術(shù)現(xiàn)狀已經(jīng)制約著我國環(huán)氧樹脂行業(yè)的健康發(fā)展。對此,文章以基礎(chǔ)型環(huán)氧樹脂液態(tài)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水為例,通過試驗比對,篩選出較優(yōu)條件參數(shù),并應(yīng)用于環(huán)氧樹脂園區(qū)污水處理廠,獲得了較好的運行效果。
廢水來源于某環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)車間廢水,主要特征如表1所示。
表1 廢水水質(zhì)特征
NaOH、H2SO4均為分析純,硫酸亞鐵為《水處理劑 硫酸亞鐵》(GB/T 10531—2016)中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn),聚合氯化鋁符合《生活飲用水用聚氯化鋁》(GB 15892—2020)中的固體一等品標(biāo)準(zhǔn),聚丙烯酰胺滿足《水處理劑陰離子和非離子型聚丙烯酰胺》(GB/T 17514—2017)中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。
COD采用以《水質(zhì)化學(xué)需氧量的測定重鉻酸鹽法》(HJ 828—2017)為標(biāo)準(zhǔn)的重鉻酸鉀法,BOD5采用以《水質(zhì)五日生化需氧量(BOD5)的測定稀釋與接種法》(HJ 505—2009)為標(biāo)準(zhǔn)的稀釋法,SS采用以《水質(zhì)懸浮物的測定重量法》(GB 11901—1989)為標(biāo)準(zhǔn)的重量法,無機鹽采用以《水質(zhì)全鹽量的測定重量法》(HJ/T 51—1999)為標(biāo)準(zhǔn)的重量法,氨氮采用納什試劑比色法。
通過改變pH值、混凝劑、助凝劑及復(fù)配等藥劑投加量,測定各藥劑投加量對應(yīng)的污染物去除率。各批次試驗取生產(chǎn)廢水200mL,靜置30min置于250mL燒杯中,設(shè)定攪拌轉(zhuǎn)速,投加藥劑,反應(yīng)完畢,靜置30min,取上部液體50mL,測定COD。試驗簡圖如圖1所示。
圖1 試驗簡圖
影響混凝反應(yīng)的參數(shù)主要包括攪拌速度、溫度、絮凝劑種類、復(fù)配比。根據(jù)類似廢水運行經(jīng)驗和相關(guān)文獻[7-8],結(jié)合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)確定基本試驗參數(shù),其中溫度為35~40℃,pH值為9?;緟?shù)確定之后,絮凝處理環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水根據(jù)確定的試驗參數(shù)后續(xù)開展試驗。
該試驗分為四組,根據(jù)相關(guān)文獻確定初始pH值為9,反應(yīng)時間為20min,按試驗步驟進行試驗。四種絮凝方案分別為PAC、FeSO4、PAC+PAM、PAC+PAM,其中PAC和FeSO4投加量為20mg/L,PAM投加量為2mg/L,不同絮凝方案對COD去除效率的影響如圖2所示。
圖2 不同絮凝方案對COD去除效率的影響
由圖2可知,不同絮凝方案對環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水中的COD有一定的去除效果。當(dāng)PAC與PAM聯(lián)合使用時,絮凝處理效果優(yōu)于單一PAC絮凝效果。在PAC投加量為20mg/L、PAM投加量為2mg/L的情況下,COD去除率達到35.8%,比單獨使用PAC對COD的去除率高5.5%。當(dāng)選擇FeSO4和FeSO4+PAM作為絮凝方案時,對COD的去除率分別達到28.5%和18.1%,去除效果遠(yuǎn)不如PAC和PAC+PAM方案。當(dāng)FeSO4投加量較大時,容易導(dǎo)致出水,酸性強,有鐵銹味,還會使出水的色度增高[9],故FeSO4不是優(yōu)選方案。綜上所述,絮凝處理選擇PAC與PAM復(fù)配方案。
廢水pH值調(diào)至9,固定PAM投加量為2mg/L,試驗在相同條件下進行,PAC投加濃度分別為20mg/L、30mg/L、40mg/L、50mg/L、60mg/L和70mg/L進行絮凝試驗,分析不同復(fù)配比對COD的去除率的影響,試驗結(jié)果如圖3所示。
圖3 PAC與PAM復(fù)配絮凝效果圖
PAC作用機理主要是誘導(dǎo)生成帶正電荷的聚合離子與廢水中負(fù)電荷的膠粒反應(yīng),中和膠粒形成的穩(wěn)定體系[10]。PAM作為其助凝劑時,會加速絮凝體沉淀,絮凝顆粒變大下沉,且有機高分子的存在會引入鏈狀或環(huán)狀多種結(jié)構(gòu),提高凈化效果。當(dāng)PAC投加量為20mg/L時,COD去除效率達到最高,為35.8%。隨著反應(yīng)體系中PAC投加量的繼續(xù)增加,復(fù)配效果卻逐漸變差,當(dāng)PAC投加量為70mg/L時,COD去除率僅為17.2%,可能原因是PAC投加量大于20mg/L時,離子表面的吸附活點會被包圍起來,使得PAC架橋作用受到影響。因此,最佳復(fù)配效果組合:PAM投加量為2mg/L,PAC投加量為20mg/L。
絮凝預(yù)處理方案選用PAC+PAM,其最佳絮凝參數(shù):pH值為9,PAC和PAM投加量分別為20mg/L和2mg/L。優(yōu)化后的工藝參數(shù)應(yīng)用到環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水處理中,可為環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水工程運行提供理論依據(jù)。
某園區(qū)企業(yè)主要生產(chǎn)環(huán)氧樹脂活性稀釋劑和固化劑,其排放的廢水分為生產(chǎn)廢水和生活廢水兩個部分,其中生產(chǎn)廢水包括產(chǎn)品沖洗工藝廢水、真空泵排污水、凈化系統(tǒng)排污水、地面及設(shè)備沖洗廢水和脫鹽蒸餾水等,廢水污染物以SS、COD、BOD、NH3-N為主。廢水設(shè)計處理規(guī)模為12000m3/d,分為物化處理和生化處理,排水達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級標(biāo)準(zhǔn)后接入污水處理廠進行后續(xù)處理。
(1)檢測結(jié)果。檢測數(shù)據(jù)為污水處理廠穩(wěn)定運行7d的數(shù)據(jù),檢測數(shù)據(jù)均值統(tǒng)計表如表2所示。
表2 檢測數(shù)據(jù)均值統(tǒng)計表
(2)效果分析。主要運行效果指標(biāo)的分析如下。①COD:某園區(qū)污水處理廠絮凝處理階段對COD的去除率僅為4.0%,遠(yuǎn)低于試驗階段PAC與PAM復(fù)配對COD的去除率35.8%。②可能原因:試驗階段廢水只是某一家具有代表性的企業(yè)排出的,各家企業(yè)產(chǎn)生的廢水混合后水質(zhì)情況有所差別;試驗階段絮凝各參數(shù)容易控制,而工程中藥劑投加量和水力條件較難達到試驗調(diào)控水準(zhǔn);試驗時pH值可調(diào)至某一數(shù)值,但工程運行過程中無pH值調(diào)節(jié)池,廢水直接進入絮凝池,造成COD去除率下降;藥劑投加方式也會對COD的去除造成一定的影響。
(1)藥劑投加方式。購買液體藥劑,運用計量泵精準(zhǔn)定量投加,減少工程操作的隨意性,提高去除率。
(2)降溫措施。環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水排出的溫度比較高,約為60~70℃,應(yīng)具備降溫措施。水溫太高會造成絮凝體水解強烈,導(dǎo)致沉淀效果差,同時降溫措施實施為后續(xù)生化工程創(chuàng)造良好的微生物生長環(huán)境條件。
(3)pH值調(diào)節(jié)方式。一次絮凝池之前應(yīng)設(shè)置pH值調(diào)節(jié)池,進行前置調(diào)節(jié),并且pH值調(diào)節(jié)池要能夠自動反饋調(diào)節(jié)數(shù)值。
(4)精準(zhǔn)投加。絮凝池中產(chǎn)生的絮凝廢渣應(yīng)從系統(tǒng)中排出,絮凝廢渣屬于危廢范疇,需減少廢渣的產(chǎn)生量,降低處理危廢的費用,精準(zhǔn)投加藥劑,減少消耗量。
(5)水力條件??刂茢嚢鑿姸群退νA魰r間在合理范圍內(nèi),加強絮凝效果。
各種絮凝方案處理環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水都可以有效去除環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廢水中的部分COD和SS,提高廢水的生化性,降低后續(xù)處理工藝的負(fù)荷。當(dāng)絮凝方案選擇PAC+PAM復(fù)配方式時,在pH值為9,PAC、PAM投加量分別在20mg/L、2mg/L的條件下,COD去除率可達35.8%。