杜佳棋,孔春林,,趙巖,徐斌
(1.杭州天明環(huán)保工程有限公司,杭州 310018;2.杭州天明電子有限公司,杭州 310018)
早在20世紀(jì)80年代,國(guó)外就提出了脈沖電暈放電等離子體煙氣一體化凈化技術(shù)(Pulsed corona induced Plasma Chemical Process,簡(jiǎn)稱(chēng)PPCP),并在隨后的幾年里,意大利、日本等國(guó)做了一系列的實(shí)驗(yàn)研究[1-5],證明了PPCP技術(shù)在煙氣污染物脫除上有很好的效果。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)出臺(tái)一系列環(huán)保新政策,進(jìn)一步降低了燃煤電廠和鋼廠的污染物排放指標(biāo)。目前的排放指標(biāo)已經(jīng)嚴(yán)于西方發(fā)達(dá)國(guó)家,傳統(tǒng)的脫硫脫硝技術(shù)已經(jīng)很難甚至不能滿(mǎn)足現(xiàn)行的排放標(biāo)準(zhǔn),這一現(xiàn)象促使國(guó)內(nèi)的環(huán)保企業(yè)尋找脫硫脫硝新技術(shù),以滿(mǎn)足用戶(hù)的需求,實(shí)現(xiàn)超低排放。
脈沖放電等離子體煙氣一體化凈化技術(shù),是以氣體高壓放電為基礎(chǔ),激發(fā)煙氣中的H2O、O2等分子,生成OH*、H*和水合分子等活性自由基[6-7],這些自由基與煙氣中的SO2、NO等污染物結(jié)合,生成相應(yīng)的H2SO4、HNO3等霧滴,在靜電場(chǎng)的作用下荷電被收集,具體反應(yīng)機(jī)理如下:
中試實(shí)驗(yàn)在燃煤電廠抽取脫硫后濕煙氣,使其經(jīng)過(guò)脫硫脫硝除塵一體化設(shè)備后再送回原煙道;通過(guò)對(duì)脫硫脫硝除塵一體化設(shè)備的極配形式、極間距、電源運(yùn)行參數(shù)、噴水、噴霧等手段,調(diào)整脫硫脫硝除塵一體化設(shè)備的運(yùn)行工況,記錄并研究實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定等離子脫硫脫硝除塵設(shè)備的最佳極配形式和運(yùn)行模式,使得設(shè)備的脫硫脫硝除塵效果達(dá)到最佳。
實(shí)驗(yàn)裝置由等離子反應(yīng)器、輔助水處理系統(tǒng)、離心風(fēng)機(jī)和控制系統(tǒng)組成,如圖1所示。該裝置布置于燃煤電廠脫硫塔之后,煙氣從脫硫塔之后煙道人孔門(mén)處引出,經(jīng)過(guò)PPCP反應(yīng)器進(jìn)行反應(yīng),凈化后的煙氣再送回至脫硫塔后煙道內(nèi),并經(jīng)煙囪進(jìn)行排放。
圖1 工藝流程圖
根據(jù)脫硫塔后污染物濃度,以處理30 000 m3/h煙氣量為設(shè)計(jì)依據(jù),本裝置具體參數(shù)如表1所示。
表1 PPCP反應(yīng)器設(shè)計(jì)參數(shù)
根據(jù)研究結(jié)果及工藝要求,本次實(shí)驗(yàn)將反應(yīng)器設(shè)計(jì)線(xiàn)-板式(如圖2),分成前后兩級(jí),分別用兩個(gè)電源供電;考慮煙氣具有一定的腐蝕性,將極線(xiàn)極板設(shè)計(jì)成不銹鋼。
圖2 反應(yīng)器平面布置圖
本次實(shí)驗(yàn)的目的是通過(guò)調(diào)整PPCP反應(yīng)器的運(yùn)行工況,從反應(yīng)器電場(chǎng)結(jié)構(gòu)、電源及附屬設(shè)備三方面著手,變換其中某個(gè)單一要素,測(cè)試并記錄所有數(shù)據(jù)。根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù),分析和摸索出PPCP最佳運(yùn)行工況,從而提高PPCP反應(yīng)效率。
本實(shí)驗(yàn)采用定電位電解法煙氣分析儀testo340、testo350,非分散紅外煙氣分析儀和傅里葉變換紅外煙氣分析儀,對(duì)PPCP反應(yīng)器的進(jìn)口和出口污染物濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),以便記錄各工況下的污染物數(shù)據(jù)。具體的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容如下。
反應(yīng)器的電場(chǎng)結(jié)構(gòu)包括極線(xiàn)形式、極板形式、極線(xiàn)間距、線(xiàn)板間距等,合理的極配形式和極間距能夠更好地與電源匹配,從而提高電場(chǎng)的能量注入,優(yōu)化波形[8],能夠在反應(yīng)器內(nèi)部有效地建立等離子體場(chǎng),并提高等離子體場(chǎng)的強(qiáng)度及均勻性。
本文采取了星形線(xiàn)、針刺較少的針刺線(xiàn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)疏針刺線(xiàn))和針刺較密的針刺線(xiàn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)密針刺線(xiàn))3種極線(xiàn)形式;并采用300、270、250 mm三種不同的極間距,針對(duì)反應(yīng)器電場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)等離子脫硫脫硝效率的影響進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
2.1.1 極線(xiàn)的選擇
在極間距、電源運(yùn)行參數(shù)、煙氣條件等其他變量不變的工況下,依次更換反應(yīng)器極線(xiàn),并在反應(yīng)器進(jìn)出口測(cè)試孔位置放置煙氣分析儀,同時(shí)測(cè)試進(jìn)出口污染物濃度。得到如圖3所示數(shù)據(jù)。
圖3 不同極線(xiàn)條件下的脫除效果對(duì)比圖
根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,脫除效果:密針刺線(xiàn)>星形線(xiàn)>疏針刺線(xiàn)。在同樣的運(yùn)行工況條件下,針刺線(xiàn)更容易建立等離子體場(chǎng),而星形線(xiàn)建立的等離子場(chǎng)的均勻性比針刺線(xiàn)好。密針刺線(xiàn)與極板匹配時(shí)建立的等離子場(chǎng)強(qiáng)度較大且均勻性更好,所以整體效果最佳。
對(duì)于該所有研究對(duì)象的治療依從性、健康知識(shí)的知曉率以及不良反應(yīng)發(fā)生的情況進(jìn)行比較。評(píng)價(jià)本文所有研究對(duì)象,經(jīng)過(guò)不同護(hù)理干預(yù)以后患者的空腹血糖值、餐后2 h血糖值、糖化血紅蛋白等相關(guān)指標(biāo)情況。
2.1.2 極間距的選擇
陰極線(xiàn)采用密針刺線(xiàn),保證電源運(yùn)行參數(shù)、煙氣條件等其他變量不變的工況下,移動(dòng)電極,改變電場(chǎng)極間距,分別在300、270、250 mm的極間距下,測(cè)試反應(yīng)器的脫除效率。得到數(shù)據(jù)如圖4 所示,隨著極間距減小,脫除效率先上升后下降。
極間距的減小,在電源運(yùn)行參數(shù)不變的情況下,電場(chǎng)強(qiáng)度會(huì)增加,電場(chǎng)內(nèi)部等離子場(chǎng)也會(huì)隨之增強(qiáng),產(chǎn)生更多的等離子體,所以反應(yīng)器從300 mm極距變換為270 mm極距后,污染物的脫除效率有所增加。
從圖4中可見(jiàn),極間距進(jìn)一步減小,從270 mm減小到250 mm時(shí),脫除效率反而下降,這主要是反應(yīng)器本體的制造和安裝精度導(dǎo)致的,極線(xiàn)極板在生產(chǎn)、運(yùn)輸和安裝過(guò)程中都會(huì)有一定量的形變,極間距越小,受產(chǎn)品本身精度的影響越大,安裝完成后的極間距調(diào)整工作更加困難。在250 mm極距試驗(yàn)中,電源還未升至額定功率時(shí)電場(chǎng)內(nèi)部已經(jīng)擊穿放電,從而影響了等離子體場(chǎng)的建立,導(dǎo)致脫除效率下降。
圖4 不同極間距下的脫除效果對(duì)比圖
2.2.1 脈沖電壓
脈沖電壓是衡量電場(chǎng)內(nèi)部是否建立等離子場(chǎng)的重要因素,脈沖電壓越高,電場(chǎng)內(nèi)部場(chǎng)強(qiáng)越大,等離子場(chǎng)越強(qiáng)。從圖5中可以看出,當(dāng)煙氣直通時(shí),反應(yīng)器進(jìn)出口污染物濃度基本是一樣的,等開(kāi)啟等離子電源后,污染物濃度瞬間下降,趨于平穩(wěn)并與入口污染物濃度趨勢(shì)一致。說(shuō)明當(dāng)電源開(kāi)啟后,電場(chǎng)內(nèi)部很快建立起等離子場(chǎng),在等離子的作用下,煙氣中的SO2和NO能夠迅速地被反應(yīng)并且脫除[9]。
圖5 反應(yīng)器進(jìn)出口污染物濃度變化圖
在實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)逐次增加5 kV脈沖電壓的方式,我們發(fā)現(xiàn),并不是只要電場(chǎng)內(nèi)部有電壓,就能建立起有效的等離子場(chǎng)。在電壓較低的情況下,反應(yīng)器的脫除效率很低,并且隨著電壓的增加,脫除效率并未有明顯的增加,說(shuō)明電場(chǎng)內(nèi)部未能形成等離子場(chǎng);當(dāng)電壓達(dá)到110 kV,反應(yīng)器的脫除效率呈現(xiàn)直線(xiàn)式的上升,隨著電壓的繼續(xù)增加,脫除效率也隨之上升;并且通過(guò)提高電源運(yùn)行頻率的方式,增加注入電場(chǎng)的能量,產(chǎn)生更多的自由基[10],反應(yīng)器的脫除效率也會(huì)相應(yīng)提高。
2.2.2 脈沖寬度
實(shí)驗(yàn)中,在反應(yīng)器與電源之間串聯(lián)一個(gè)磁開(kāi)關(guān),通過(guò)調(diào)整磁開(kāi)關(guān)的線(xiàn)圈匝數(shù)來(lái)調(diào)節(jié)脈沖截尾電路的工作時(shí)間,來(lái)調(diào)整電源輸出波形的脈沖寬度,找到最佳脈沖寬度。
從圖6中可以看出,隨著脈沖寬度的減小,脫硫效率呈現(xiàn)下降趨勢(shì),而脫硝效率則是先上升后下降,在800 ns時(shí)脫硝效率達(dá)到最大。由于脫硫相對(duì)于脫硝更加容易,故本次實(shí)驗(yàn)的電源運(yùn)行參數(shù)設(shè)定為:脈沖峰值電壓為110 kV,電流峰值為2 kA,脈沖寬度為800 ns,脈沖上升時(shí)間<400 ns,工作頻率為300~600 Hz[11]。
圖6 不同脈沖寬度下的效率圖
水系統(tǒng)作為PPCP設(shè)備的附屬設(shè)施,也是必不可少的,它不僅能對(duì)電場(chǎng)進(jìn)行沖洗,保證極板的清潔,同時(shí)也帶走了反應(yīng)器中收集下來(lái)的污染物,減少逆向反應(yīng)的發(fā)生。此外,水作為一種常用的吸收劑,能夠很好地吸收電場(chǎng)內(nèi)部的反應(yīng)產(chǎn)物,促進(jìn)反應(yīng)朝著我們需要的方向進(jìn)行,可以有效地提高PPCP裝置對(duì)污染物的脫除效率。
本次實(shí)驗(yàn)中水的添加有噴水和噴霧兩種形式。噴水是指采用扇形噴嘴,降水噴至極板上,水沿極板面自上而下流動(dòng);噴霧是指采用霧化噴嘴,將水霧化后噴入反應(yīng)器中。
圖7中顯示,在等離子體作用下,單獨(dú)噴水,SO2濃度迅速下降,而NO沒(méi)發(fā)生變化;單獨(dú)噴霧,SO2和NO濃度均未有變化;在噴水的基礎(chǔ)上噴霧,SO2濃度繼續(xù)下降,但幅度不大,NO濃度仍未有所變化。
圖7 不同工況下的效率圖
由此可知,水對(duì)SO2的脫除有明顯的作用,而對(duì)NO的脫除基本沒(méi)有作用。原因是SO2和SO2的反應(yīng)產(chǎn)物都易溶于水[12],并且很快被水帶出反應(yīng)器,可以有效地降低逆反應(yīng)的發(fā)生;而NO和NO反應(yīng)副產(chǎn)物不易溶于水,即使有部分溶于水也會(huì)很快分解。
1)合理的反應(yīng)器結(jié)構(gòu)能夠更好地與電源進(jìn)行匹配,提高反應(yīng)器的注入能量,從而提高等離子體場(chǎng)的強(qiáng)度,同時(shí)也能提高等離子體場(chǎng)的均勻性,最終達(dá)到提高脫硫脫硝效率的目的。
2)電源運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化,可以有效地提高NO的脫除率,但會(huì)降低SO2的脫除效率。
3)在等離子作用下,合理的噴水方式可以有效地降低SO2出口濃度,但對(duì)NO的脫除無(wú)明顯作用。
將上述條件優(yōu)化后組合在一起,最終實(shí)現(xiàn)NO的脫除率40%以上、SO2脫除率在80%以上的效果。隨著進(jìn)一步的工業(yè)化運(yùn)用,PPCP技術(shù)可以有效地解決燃煤電廠和鋼廠現(xiàn)階段面臨的排放困境,實(shí)現(xiàn)超低排放。