李海榮 商永興 燕朝南 尚榮江
(1.中油國際中東公司;2.中國石油管道局工程有限公司)
伊拉克某油田新建150 MW燃?xì)怆娬?,供油田生產(chǎn)及當(dāng)?shù)赜脩粲秒姟k娬救剂蠚鈦碓从?號及3號集中處理站伴生氣,脫硫后經(jīng)燃料氣壓縮機(jī)升壓輸送至發(fā)電機(jī)。電站總裝機(jī)容量5×30 MW(環(huán)境溫度55℃時(shí)),按伊拉克石油公司要求,電站發(fā)電一部分并入伊拉克國家電網(wǎng),另外一部分供油田注水生產(chǎn)用電。
油田目前依靠注水來維持油藏能量,保證油井生產(chǎn)壓力,共有5座高壓注水站,16臺注水泵進(jìn)行注水生產(chǎn)。供電電源來自國家電網(wǎng)400 kV網(wǎng)絡(luò),通過132 kV架空線路配送至注水泵站,然后在站內(nèi)降壓至6.6 kV,供站內(nèi)高壓負(fù)荷用電。站內(nèi)低壓負(fù)荷通過6.6/400 kV降壓變壓器提供電源。132 kV及以上電氣設(shè)備和電力線路歸屬于伊拉克國家電力公司,并由國家電力公司控制和操作。
油田供電的電力線,目前采用的是單塔雙回路供電,曾經(jīng)出現(xiàn)過由于單個(gè)鐵塔故障,導(dǎo)致整個(gè)區(qū)塊停電,造成油田減產(chǎn)的情況。國家電網(wǎng)不穩(wěn)定和故障停電對油田注水泵影響最大(注水站泵排量為500 m3/h,揚(yáng)程223 m,電動(dòng)機(jī)為4000 kW,6.6 kV,50 Hz),經(jīng)常導(dǎo)致注水泵停運(yùn)和電機(jī)故障。
由于北部油田電力負(fù)荷約占全油田負(fù)荷的60%以上,因此首先在油田北部建設(shè)150 MW燃?xì)怆娬咀鳛樵缙陔娬尽k娬?018年1月建成投產(chǎn),位于4號注水泵站附近,主要設(shè)備為5臺30 MW燃?xì)廨啓C(jī),通過132 kV架空線路接入現(xiàn)有國家電網(wǎng)供電網(wǎng)絡(luò),支持和補(bǔ)充北部油田現(xiàn)有國家電網(wǎng)的電力缺口,滿足目前生產(chǎn)需要,以及2021年之前新增設(shè)備設(shè)施的用電負(fù)荷(150 MW),主要包括4號和5號注水泵站,以及附近電泵井的生產(chǎn)用電。
2017年9月150 MW電站從3號集中處理站進(jìn)氣開始調(diào)試,2018年1月投入運(yùn)行后,多次出現(xiàn)停車跳閘,嚴(yán)重影響了電站及油田生產(chǎn)的安全運(yùn)行。
經(jīng)過對所有事故原因進(jìn)行歸類分析后得出,導(dǎo)致全站停產(chǎn)和運(yùn)行不穩(wěn)定的主要原因有兩個(gè),一個(gè)是伊拉克電網(wǎng)頻率快速大范圍波動(dòng)造成的機(jī)組脫網(wǎng)和保護(hù)停車[1],另外一個(gè)原因是由于天然氣氣源壓力波動(dòng)導(dǎo)致天然氣供氣壓縮機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定,直接影響到發(fā)電機(jī)的安全運(yùn)行。
經(jīng)過原因分析和方案對比,進(jìn)行了以下2項(xiàng)主要技術(shù)改造。
伊拉克國家電網(wǎng)容量較小,輸電線路故障率高,系統(tǒng)的電壓和頻率波動(dòng)頻繁,波動(dòng)幅度大,造成電站天然氣壓縮機(jī)的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)變頻器故障跳閘、導(dǎo)致全站停產(chǎn)[2]。
同時(shí),電網(wǎng)波動(dòng)帶來的電機(jī)頻率變化直接影響注水泵輸出壓力,頻率變化過大導(dǎo)致高壓注水泵電機(jī)振動(dòng)和過熱,進(jìn)而停轉(zhuǎn)[3-4]??梢娮⑺畨毫﹄S著電網(wǎng)頻率變化,在0.5~0.8 MPa波動(dòng)。當(dāng)電壓頻率穩(wěn)定在50 Hz的時(shí)候,注水壓力波動(dòng)減小并且穩(wěn)定在0.8 MPa左右,因此,電壓頻率直接影響到高壓注水泵的安全運(yùn)行。
為了減少伊拉克國家電網(wǎng)對油田供電系統(tǒng)的影響,首先將油田供電與伊拉克國家電網(wǎng)供電剝離,保證油田供電的穩(wěn)定性。油田用電負(fù)荷見表1,3臺發(fā)電機(jī)能夠滿足電站輔助用電和注水泵及其輔助設(shè)施用電,因此,決定將電站的3臺(90 MW)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)入孤島電網(wǎng)運(yùn)行,為電站廠用電和4號注水站、5號注水站變電站連接的油田用電設(shè)備供電,其余2臺(60 MW)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組仍然接入伊拉克國家電網(wǎng)[5]。
表1 油田用電負(fù)荷
電站組織對孤島運(yùn)行方案進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評估,評估結(jié)論需要實(shí)施4項(xiàng)措施來保證方案的安全性:對注水站故障電流水平進(jìn)行核算,保證滿足要求;制定詳細(xì)的發(fā)電機(jī)切換程序,包括初始切換和實(shí)施后的分步工作程序,實(shí)現(xiàn)電力負(fù)荷分級管理[6];在切換過程中設(shè)置操作鎖定程序,保持孤島運(yùn)行的獨(dú)立性和可靠性;進(jìn)行電站、4號注水站、5號注水站中132 kV斷路器的同步檢查,確認(rèn)并驗(yàn)證設(shè)置。
實(shí)現(xiàn)油田孤島電網(wǎng)后,3臺發(fā)電機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行,電壓基本穩(wěn)定在150 V,頻率50 Hz,保證了電站天然氣壓縮機(jī)和注水泵的穩(wěn)定供電,沒有再發(fā)生變頻器故障跳閘和注水泵電動(dòng)機(jī)故障,提高了注水生產(chǎn)的安全性[7]。
電站的氣源來自1號和3號集中處理站輸送過來的天然氣,其中3號集中處理站氣源來自第2列處理裝置的第1級分離氣,為第一氣源。1號集中處理站氣源來自3列第1級分離氣,為第二氣源。天然氣進(jìn)站經(jīng)過處理后增壓,供5臺燃?xì)廨啓C(jī)使用。
自初期投產(chǎn)進(jìn)氣后,操作人員發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣壓力波動(dòng)較大,造成后續(xù)流程不平穩(wěn),生產(chǎn)效率低,壓力峰值時(shí)甚至接近壓縮機(jī)和燃?xì)獍l(fā)電機(jī)的跳閘值。壓力波動(dòng)的主要原因是采出原油氣油比過高,氣液混相輸送距離長,在輸送過程中產(chǎn)生氣體段塞,進(jìn)入1級分離器后原油迅速脫氣,因此壓力波動(dòng)很大[8]。
電站燃料氣系統(tǒng)原設(shè)計(jì)壓力控制模式為,3號集中處理站來氣通過調(diào)節(jié)閥361-PV1011A和PV1011B的開度來進(jìn)行壓力調(diào)節(jié),設(shè)定壓力為1.17MPa,當(dāng)壓力超過設(shè)定值時(shí),天然氣經(jīng)過PCV-0102排放至火炬,原設(shè)計(jì)壓力控制方案見圖1。但是由于氣源壓力波動(dòng)過大,供氣壓力最低為0.75 MPa,最高達(dá)到1.35 MPa,進(jìn)氣壓力波動(dòng)趨勢見圖2。由于壓力波動(dòng)范圍過大,2個(gè)調(diào)節(jié)閥無法滿足壓力調(diào)節(jié)的要求[9-10]。
圖1 原設(shè)計(jì)壓力控制方案
圖2 進(jìn)氣壓力波動(dòng)趨勢
為了解決這個(gè)問題,工藝專業(yè)提出再增加一級調(diào)節(jié)閥的方案來進(jìn)一步穩(wěn)壓。但是由于電站已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行,增加調(diào)節(jié)閥需要進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,不僅工期長,而且投資高;2級壓力控制工藝比較復(fù)雜,增加了新的安全風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過反復(fù)論證,最終采用了自控專業(yè)增加PID復(fù)合邏輯控制模塊的方案。通過風(fēng)險(xiǎn)評估,這種純數(shù)學(xué)邏輯運(yùn)算的方法,避免了增加調(diào)節(jié)閥可能出現(xiàn)的機(jī)械及儀表風(fēng)等故障帶來的風(fēng)險(xiǎn),安全高效。
復(fù)合回路模式是將進(jìn)氣壓力與1.2 MPa比較,大于1.2 MPa為高壓模式,小于為低壓模式。低壓模式為運(yùn)行模式,高壓模式為保護(hù)模式。在低壓模式下,采用非標(biāo)PID分程控制3路閥門[10],設(shè)定PID輸出后有且僅有一個(gè)閥門動(dòng)作,防止瞬間壓力快速泄放,產(chǎn)生波動(dòng)。高壓模式下采用雙PID控制,其中一個(gè)PID分程關(guān)閉進(jìn)電站的2路PV1011A/B調(diào)壓閥,另一個(gè)PID控制放空閥PCV-0102打開,使壓力逐漸減小,并根據(jù)實(shí)際工況,逐漸恢復(fù)低壓模式,實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)進(jìn)氣壓力的平穩(wěn)。具體控制為:
1)低壓模式的控制:采用非標(biāo)分程邏輯,分程控制3路閥門,實(shí)現(xiàn)進(jìn)氣壓力的穩(wěn)定和放空閥門的控制。采用PID控制回路201-PIC0102控制PV1011A、PV1011B和放空閥PCV0102。非標(biāo)分程控制設(shè)計(jì)為,PID控制器輸出0%~100%,其中0%~33%對應(yīng)PV1011A的0%~100%;33%~66%對應(yīng)PV1011B的0%~100%,66%~100%對應(yīng)放空閥門201-PCV0102的0%~100%。PID控制器無論在0%~100%的任何狀態(tài),控制的3個(gè)閥門有且僅有一個(gè)閥門對應(yīng)動(dòng)作。
2)高壓模式的控制:采用雙PID控制,PID-1分程控制2路調(diào)節(jié),PID-2控制放空閥工作來實(shí)現(xiàn)超壓保護(hù)功能。
雙PID控制回路:201-PIC0102和361-PIC1012。其中PID-1(201-PIC0102)控制器通過進(jìn)氣壓力控制放空閥PCV0102,PID-2(361-PIC1012)分程控制進(jìn)站調(diào)壓閥PV1011A、PV1011B,控制器輸出0%~100%,其中0%~50%對應(yīng)PV-1011B的0%~100%,50%~100%對應(yīng)PV-1011A的0%~100%,復(fù)合邏輯控制見圖3。
圖3 復(fù)合邏輯控制
原設(shè)計(jì)為單回路PID控制,輸出同時(shí)開關(guān)2個(gè)閥門,調(diào)節(jié)壓力變化大,無法滿足工藝要求。增加復(fù)合邏輯控制模塊后,低壓模式為運(yùn)行模式,高壓模式為保護(hù)模式。這樣兩個(gè)PID控制器分程控制兩個(gè)PV閥門,既高效的保證了壓力調(diào)節(jié)的快速平穩(wěn),又達(dá)到了保護(hù)上下游工藝系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的目的,并且低壓模式放空閥PCV是最后開的(PID控制器輸出66%~100%時(shí)才開),這樣也保證了盡可能多的工藝氣流向電站,從而提高了燃?xì)獾睦寐?。控制改變前后對比見?。
采用復(fù)合邏輯控制后的壓力穩(wěn)定在1.175 MPa,幾乎沒有壓力波動(dòng),相對比改造前的壓力波動(dòng)趨勢(0.75~1.35 MPa),改造后的氣源壓力穩(wěn)定,滿足供氣壓力要求,保證了增壓壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行和發(fā)電機(jī)的穩(wěn)定供氣。
復(fù)合邏輯控制已投入使用,并經(jīng)過7個(gè)多月的驗(yàn)證,該控制具有安全、穩(wěn)定、高效、節(jié)能的優(yōu)點(diǎn),是高精度,低成本的控制方法,為保證電站項(xiàng)目供氣的穩(wěn)定可靠運(yùn)行提供了保障。
通過孤島電網(wǎng)和復(fù)合邏輯控制兩項(xiàng)改造,解決了電壓和頻率波動(dòng),氣源壓力不穩(wěn)定問題,減少了電站天然氣壓縮機(jī)故障以及高壓注水泵運(yùn)行問題,極大地改善了用電設(shè)備的電能質(zhì)量,提高了設(shè)備運(yùn)行安全性和可靠性,改造后機(jī)組的跳閘總故障次數(shù)從2018年的38次降低到2019年的8次,共計(jì)節(jié)省投資費(fèi)用189萬元,減少兩座由電站供電的注水站停產(chǎn)損失費(fèi)用1 260萬元,技術(shù)改造效益顯著。
表2 控制改變前后對比